常路剛
(大唐武安發(fā)電有限公司,河北 邯鄲 056000)
某電廠1、2號(hào)機(jī)組于2012年5月投產(chǎn),6 kV廠用電同期投入使用。高壓廠用變壓器接于主變低壓側(cè),高廠變采用分裂繞組變壓器,6 kV廠用電源取自高廠變低壓分裂繞組,單母線接線。2016年1、2號(hào)機(jī)組C級(jí)維修中發(fā)現(xiàn)6 kV IA段、6 kV IIA段共6臺(tái)電動(dòng)機(jī)數(shù)字式綜保裝置跳閘(TRIP) 插件出現(xiàn)碳化燒焦現(xiàn)象,其損壞位置一致,如圖1所示。

圖1 損壞的跳閘(TRIP) 插件
1.1.1 高壓開關(guān)跳閘工作過程
圖2為跳閘(TRIP) 插件回路圖。圖1碳化燒焦的部位有3個(gè)電阻,對(duì)應(yīng)圖2中的R17、R18、R19,位于手跳(STJ) L1、L2、L3回路。高壓開關(guān)跳閘工作過程為:當(dāng)遠(yuǎn)方發(fā)“跳閘”指令、綜保裝置發(fā)“跳閘”指令(CKJ繼電器常開觸點(diǎn)閉合) 或就地手動(dòng)跳閘時(shí),啟動(dòng)手跳(STJ) 線圈,STJ常開觸點(diǎn)閉合啟動(dòng)開關(guān)本體跳閘(TC) 線圈,使得6 kV開關(guān)跳閘。

圖2 跳閘(TRIP) 插件回路
并聯(lián)的R17~R19為水泥電阻,其參數(shù)為:R17=2.47 kΩ,額定功耗5 W;R18=2.43 kΩ,額定功耗5 W;R19=2.44 kΩ,額定功耗5 W。
1.1.2 手跳回路中設(shè)置并聯(lián)R17~R19的原因
R17~R19作用為增加STJ主回路L的電流,手跳回路中設(shè)置并聯(lián)R17~R19的初衷為:如該回路串聯(lián)接有信號(hào)繼電器(XJ) 線圈時(shí)(如圖3所示),應(yīng)滿足XJ線圈啟動(dòng)電流的需求,理由如下。
a)《電力工程電氣設(shè)計(jì)手冊(cè) 電氣二次部分》[1]中對(duì)信號(hào)繼電器和附加電阻的選擇原則要求:若信號(hào)繼電器不能滿足靈敏系數(shù)和壓降的要求時(shí),應(yīng)選擇適當(dāng)?shù)母郊与娮璨⒙?lián)在中間繼電器上。如果信號(hào)繼電器和并聯(lián)電阻有可能長期通過電流時(shí),它們應(yīng)該有足夠的熱穩(wěn)定性。
b)《火力發(fā)電廠、變電站二次接線設(shè)計(jì)技術(shù)規(guī)程》[2]串聯(lián)信號(hào)繼電器與跳閘出口中間繼電器并聯(lián)電阻的選擇應(yīng)符合:選擇中間繼電器的并聯(lián)電阻時(shí),應(yīng)使保護(hù)繼電器觸點(diǎn)的斷開容量不大于其允許值;應(yīng)不超過信號(hào)繼電器串聯(lián)線圈的熱穩(wěn)定電流。

圖3 STJ線圈回路
1.1.3STJ回路未接信號(hào)繼電器(XJ)線圈原因
信號(hào)回路設(shè)置在邏輯(LOGIC)插件中,當(dāng)綜保裝置動(dòng)作,其邏輯插件中出口繼電器(CKJ)上電,驅(qū)動(dòng)CKJ常開輔助觸點(diǎn)閉合,啟動(dòng)STJ線圈,從而將斷路器跳閘;CKJ的另外一對(duì)常開輔助觸點(diǎn)閉合,發(fā)送“保護(hù)動(dòng)作信號(hào)”至DCS。
STJ線圈回路碳化燒焦直接原因?yàn)镽17~R19電阻發(fā)熱,但經(jīng)測量碳化燒焦的6臺(tái)電動(dòng)機(jī)手跳回路中“DCS跳閘指令”均為脈沖指令,就地跳閘按鈕也無機(jī)械卡澀,即不存在手跳回路長時(shí)間連續(xù)通過電流的情況。
在對(duì)6 kV IA段、6 kV IIA段其他間隔的綜保裝置進(jìn)行檢查時(shí)發(fā)現(xiàn),線路及變壓器所采用的綜保裝置型號(hào)不同,但TRIP插件回路完全一致且回路中各元器件參數(shù)相同,而線路與變壓器綜保裝置的TRIP插件回路良好,無碳化燒焦跡象。由此初步判斷:自2012年投產(chǎn)以來,因6 kV電動(dòng)機(jī)開關(guān)的手動(dòng)分閘次數(shù)遠(yuǎn)大于6 kV線路及變壓器開關(guān)的分閘次數(shù),其累計(jì)熱量超出回路耐受能力,故發(fā)生碳化燒焦。為此,調(diào)取2012年5月1日至2016年10月31日相關(guān)數(shù)據(jù),并將損壞間隔與完好間隔的手動(dòng)分閘次數(shù)進(jìn)行對(duì)比,結(jié)果如表1、表2所示。

表1 TRIP插件燒損間隔分閘次數(shù)

表2 TRIP插件完好間隔分閘次數(shù)
由表1、表2可知,碳化燒焦插件所在間隔分閘次數(shù)為75~143次不等,未碳化燒焦插件所在間隔分閘次數(shù)為5~34次不等。在分閘次數(shù)上,碳化燒焦插件遠(yuǎn)大于未碳化燒焦插件。
因本案例中在手跳回路中并無串聯(lián)信號(hào)繼電器,無需并聯(lián)電阻(增加電流) 去啟動(dòng)信號(hào)繼電器,且R17~R19去掉后對(duì)原有的回路也并無影響。因此,將R17~R19去掉(如圖4所示),并進(jìn)行試驗(yàn)。
對(duì)手跳時(shí)各回路的電流進(jìn)行測試,同時(shí)對(duì)未改造的TRIP插件進(jìn)行手跳時(shí)電流測試,測試數(shù)據(jù)如表3所示。
由表3可知,本回路中R17~R19在手跳啟動(dòng)時(shí),其功耗已接近標(biāo)稱額定值5 W,且手跳回路接通時(shí),水泥電阻消耗的有功功率轉(zhuǎn)化為熱量散出,在較頻繁的操作次數(shù)下,R17~R19的累積發(fā)熱造成電路板燒損碳化。

圖4 拆除并聯(lián)電阻后STJ線圈回路

表3 改造前后TRIP插件各回路數(shù)據(jù)對(duì)比
STJ線圈的負(fù)極與R17~R19并聯(lián)后由R17引至控制電源的負(fù)極,因此電路板在燒損嚴(yán)重情況下,可能導(dǎo)致手跳回路失去作用,從而影響運(yùn)行人員的正常操作。同時(shí)R17~R19在電路板上的位置緊鄰R7、R8,若因 R17~R19發(fā)熱引起 R7、R8之間的回路中斷,則會(huì)造成TC線圈無法啟動(dòng),導(dǎo)致跳閘回路失去作用,這種情況下若發(fā)生電氣一次系統(tǒng)故障,開關(guān)將拒動(dòng),會(huì)擴(kuò)大事故范圍,導(dǎo)致6 kV母線失電。
某電廠6 kV IA、IIA段綜保裝置的手跳回路中,并無電流啟動(dòng)型繼電器,因此無須并聯(lián)R17~R19電阻來增加啟動(dòng)電流。可將電路板上R17~R19的焊接引腳直接剪掉,既不影響STJ線圈的正常工作,同時(shí)也可免除因R17~R19在工作時(shí)大量散熱燒損電路板可能造成跳閘回路失去作用的隱患,這對(duì)于提高機(jī)組的安全穩(wěn)定運(yùn)行具有重要意義。