白旭峰
(山西煤炭運銷集團蘆子溝煤業有限公司,山西 保德 036400)
在露天煤礦生產的過程中,爆破是采礦工作的重要環節之一,爆破的質量不僅影響煤礦的采掘,還關系到后續的運輸工作。如果爆破后產生的煤塊較大,在運輸機器輸送的過程中極易對運輸設備造成磨損,降低及其的使用壽命,增大工人的維修負擔。此時,就需要進行二次爆破,使煤塊盡可能達到能接受的尺寸范圍內[1]。但是這樣無疑會增加企業的生產成本,還帶來了其他一系列的問題,普通爆破帶來的常見問題有:爆破后的礦石大塊率較高;噪聲影響較大,容易造成施工人員的身體疾病;爆破的能量利用率低下,工作成本高昂;爆破結果對設備的影響較大,機器故障率高等。在這樣的背景下,采用逐孔起爆微差爆破技術,具有爆破后震感較小、能量利用率較高、礦石的塊度大小合適等優點,采用該技術能夠直觀的降低工作成本,增加煤礦的產出[2]。在逐孔爆破技術興起以后,經過不斷的改良和完善,已經成為目前在礦山爆破中進行臺階式爆破的主流方式[3]。
某煤礦礦層是呈南北向的帶狀分布模式,井田面積大小大約為280km2,目前已探明煤礦儲量預測在18 000Mt,礦山主要生產面為低平工作面,與水平方向夾角均在4°以內。當前主要開采面為5#煤層和6#煤層,煤層厚度分別為17.62m和33.51m。原爆破方式為傳統爆破,爆破后工作面巖石互相撞擊且爆堆過大,中央部分爆堆過于集中,爆破后果嚴重影響后續的正常作業的行進,限制了礦山的產量。針對此情況,現階段采用的解決方式為加大炮孔炸藥的用量,但增加了爆破作業的經濟成本。在此背景下,尋求更好的爆破方式,提升煤礦產出,控制生產成本。
逐孔起爆微差爆破技術采用單孔爆破,起爆時間具有滯后性,在設定的區域根據礦山地質條件和開采計劃,針對煤層的走向按順序起爆。這樣的工藝,從根本上避免了起爆后能量的浪費,充分發揮每個孔內炸藥的威力,同時避免了同時起爆時巖石間的碰撞,減少了單次爆破的沖擊范圍,更好的保護計劃外煤層不被破壞[4]。在設定的爆破順序下,所有炮孔均按一定的延期時間順序起爆。在露天礦生產中,常見的爆破順序有三種,分別為斜線型、三角型以及交叉型,分別針對不同的地質條件有針對性的使用。
爆破時,先爆炮孔將巖石迅速推出,為其后續起爆炮孔提供足夠的自由面;使巖石在移動過程有足夠的相互作用空間,后爆炮孔的爆炸能量進一步推動先爆炮孔爆破的巖石,增加巖石間相互碰撞作用,從而改善了爆破破碎度及爆堆的松散度。也就是說逐孔起爆采用毫秒級延期,先爆破的炮孔所形成的應力波還未完全消失,后續炮孔已發生爆炸,這樣會形成爆炸應力波的疊加作用,增加了應力波對巖石的破碎時間,從而使爆破顯著增加。
采用逐孔起爆技術,后續的炮孔處在首排炮孔起爆后的應力線上,在前側炮孔內炸藥爆炸后,其產生的沖擊波對后續煤層的作用提供了最少3個自由面。因此,逐孔起爆技術能夠提供多個最小抵抗線。
因為逐孔起爆是分階段分時間逐步發生的,因此在同等炸藥量的情況下,當爆炸發生時,對地面的沖擊是遠低于同時起爆。根據實際爆破后,從地表采集到的震感及檢測數據的數值,采用逐孔起爆方式較傳統起爆方式可將地震效應減小30%~70%[5],由于該方法可以減小爆破振動來來的危害,確保礦架的穩定性,因而廣泛應用于露天礦爆破作業中。
逐孔起爆微差爆破技術具有以下優點:可減小爆破震動;不存在裝藥量受限制的問題;爆破飛石距離減小;大塊率低;起爆網絡安全性增強。
結合該露天煤礦的實地情況,擬采用逐孔起爆微差爆破的深孔爆破模式。以該露天礦6#煤上的細砂巖為例進行一系列的相關參數擬定。其中露天礦的臺階高度的設計由鉆孔的深度來決定,考慮到爆破效果以及運送安全等相關因素,通常該值取10m~20m,結合該露天礦的實際情況,最終將此值確定為16m;爆破孔的直徑是由鉆機型號、臺階高度和礦層的理化性質等因素決定,最終將該值定為145mm且垂直布置鉆孔位置;另一個需要確定的參數為鉆孔的深度,由臺階高度和礦層性質決定,為了增加對底部的礦層的爆破作用,在已經確定的臺階高度值16m的基礎上加深1.5m,最終鉆孔的深度確定為17.5m。根據大量的工程經驗[6],底部抵抗線通常為炮孔直徑的20倍~50倍,因此可選定炮孔的直徑為9m;炮孔與炮孔之間的間距選取與抵抗線相關,最終綜合相關數據確定間距為11m,排距為6.5m;結合實際的生產情況將臺階的坡度確定為70°;爆破孔的塞堵長度可根據爆破孔的直徑來取值,最終確定為7.5m;所需的炸藥單位體積消耗量為0.22kg;該露天礦在爆破時,第一排爆破孔內炸藥量為227.6kg,第二排以及之后的爆破孔的炸藥取藥量為159.6kg;在選取起爆模式時,為了確保爆破的高效可靠性可選用三角型逐孔起爆模式,其中橫向的單孔爆破時間延期為45ms,豎向的單孔爆破時間延期為70ms。爆破模式,如圖1所示。

圖1 三角型逐孔起爆微差爆破模式
在實施了逐孔起爆微差爆破技術之后,根據現場檢測結果,某礦礦石在爆破之后的大塊率為3.18%,在同類地質條件下,采用傳統的爆破模式的礦石大塊率為4.53%,相比降低了1.35%,單從這一方面來看爆破的效果就得到了非常不錯的改良。由于大塊率的降低,因此可以不進行二次爆破,不僅降低了生產成本,同時較小尺寸的煤塊對設備的破壞更小,延長機器使用壽命,減少工人的維修負擔,提高了運輸設備的裝礦效率。將逐孔起爆微差爆破技術應用實踐前后進行對比,可節約生產成本0.22元/m3,假設該露天礦的年爆破量在1 500萬m3,綜合可節約生產成本330余萬元每年。由此可見,逐孔起爆微差爆破技術帶來的經濟效益非常的顯著。
針對傳統的爆破技術出現的多種問題,分析逐孔起爆微差爆破技術的特點及原理,并將其在某公司下屬某礦投入實際使用。實踐生產后的效果十分好,新技術實現了爆破后的巖石大塊率降低約1.35%,與此同時也實現了每年節約成本330余萬元,為企業帶來了可觀的經濟效益,是一次成功的實踐,具有極大的推廣價值。