荊菊平, 王 浩
(山西焦化集團有限公司,山西 洪洞 041606)
山西焦化集團6座焦爐配套5套脫硫脫硝裝置,于2017年10月全部投產,但投產后因每套裝置焦爐煙氣無法全部引入脫硫脫硝裝置進行處理,導致煙氣排放指標中氮氧化物和二氧化硫有超標排放現象。為此,山西焦化集團組織技術骨干,于2018年4月份成立了焦爐熱工技術改造項目組,在不影響焦爐正常加熱的條件下,通過對焦爐加熱系統進行處理,同時優化煤氣流量、空氣量及壓力等各項熱工指標,確保處置后的煙氣排放指標達到國家標準。
1#、2#焦爐投產運行時間已達18年,蓄熱室封墻保溫材料和封墻已脫開,存在縫隙,嚴重的已經剝落。經統計,1#、2#焦爐蓄熱室封墻保溫材料剝落嚴重的共有145個。4月至6月組織人員,對這145個蓄熱室封墻全部進行拆除并重新砌筑和保溫,確保蓄熱室封墻密封不散熱,減少蓄熱室部位熱量損失。
1)對蓄熱室封墻(3#~6#)、廢氣坨、廢氣坨根部等處的保溫情況進行了檢查,對于保溫或密封不好甚至已經脫落的地方進行了重新處理。
2)對炭化室塞子磚部位完好情況進行了檢查,共排查出153個塞子磚部位存在竄漏現象,并及時組織人員進行了密封處理。
3)1#~6#焦爐機焦側爐頭均存在不同程度的竄漏和上火不好問題。從4月份開始,直至10月份底,組織人員對6座焦爐的1#~4#、29#~32#磚煤氣道全部進行了壓漿處理,共處理2 944個磚煤氣道。
1)首先,核實焦餅中心溫度并重新制定標準溫度。3個煉焦車間經過測量焦餅中心溫度,對標準溫度進行了重新制定,最終,3個煉焦車間焦爐標準溫度在原來基礎上均有不同程度的降低,一煉焦車間標準溫度較原來降低5℃,二煉焦車間標準溫度較原來降低10℃,三煉焦車間標準溫度較原來降低10℃。
2)其次,標定合理的看火孔壓力。焦爐看火孔壓力一直延續4.3m焦爐指標,按照0Pa~5Pa進行控制,這樣不僅使焦爐高向加熱不好,而且會使焦餅上部和下部成熟不均勻,影響焦炭質量。為此,焦化廠組織3個煉焦車間進行了6次看火孔壓力測調,并不斷觀察燃燒火焰和焦炭成熟情況,最終確定看火孔壓力保持在8Pa~10Pa。
3)第三,調整空氣蓋板開度和分煙道吸力。在標準溫度和看火孔壓力確定后,對廢氣鉈空氣蓋板開度和分煙道吸力進行了優化調節,確保煤氣系統和廢氣系統都能保證正常,經過調節,煙道廢氣中氧含量保持在7%~8%(項目改造前8%~10%),空氣過剩系數保持在1.20%~1.25%(項目改造前1.40%~1.60%)。
為便于快速準確地檢測出焦爐廢氣中SO2、NOx、O2含量及空氣過剩系數,購買了一臺德國進口的手持式便攜式廢氣分析儀。該儀器簡單、方便、快捷實用。
1)項目實施前、后生產負荷以及各焦爐閘板開度比對,見表1、表2。

表1 實施前生產負荷及閘板開度

表2 實施后生產負荷及閘板開度
2)回爐煤氣使用量對比,見表3。

表3 回爐煤氣使用量對比
通過對1月~3月、4月~7月、8月~10月3組回爐煤氣使用量數據統計分析可以看出,經過對焦爐加熱系統精細化調節后,回爐煤氣使用量大幅度降低。
通過對焦爐熱工采取精細化調節、優化指標、降低標準溫度等措施后,減少了廢氣帶走熱量,增加了爐體密封性,使煤氣充分燃燒,可節省回爐煤氣用量2%,6座焦爐可節約回爐煤氣約885萬m3/a,每年節約資金達234.46萬元。同時,減少了廢氣產生量,保證了煙氣指標達標排放,滿足了目前嚴峻的環保形勢要求。
隨著焦爐爐齡的不斷增長,焦爐爐體或多或少會存在不同的問題和狀況,特別是在蓄熱室、磚煤氣道、爐底磚和爐墻方面,需要不斷進行熱修處理和維護,才能保證焦爐的正常穩定生產。
1)通過焦爐熱工技術改造,減少了焦爐煙氣產生量,6座焦爐配套脫硫脫硝煙氣控制閘板開度在原來基礎上均增加10%以上,使引入焦爐煙氣經脫硫脫硝系統后,目前6座焦爐煙氣排放指標均已達標。
2)通過對蓄熱室、爐頂表面等密封,減少了爐體竄漏,降低了焦爐耗熱量,相同標準溫度下,回爐煤氣使用量減少,減小了生產成本,延長了焦爐壽命。
3)通過購買便攜式分析儀,使焦爐在改變生產負荷時,能夠盡快得到焦爐煙氣組成情況,便于隨時進行調節。