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殼牌煤氣化工藝濕洗系統(tǒng)堵塞問題分析

2019-09-25 08:53:42郭小杰
山西化工 2019年4期
關(guān)鍵詞:系統(tǒng)

郭小杰

(同煤廣發(fā)化學(xué)工業(yè)有限公司,山西 大同 037001)

殼牌粉煤加壓氣化爐相對于其他類型氣化爐具有冷煤氣效率高、環(huán)境友好、煤種適應(yīng)性廣、氧耗量低等優(yōu)點[1],因而在國內(nèi)迅速得到推廣應(yīng)用。從2005年第一套氣化爐裝置開車到現(xiàn)在,經(jīng)過十幾年運行經(jīng)驗積累和技術(shù)攻關(guān)改造,殼牌氣化爐用戶先后出現(xiàn)了關(guān)鍵設(shè)備使用壽命短、設(shè)計不合理、管道材質(zhì)易磨蝕、儀表不適用、氣化爐堵渣和積灰等問題,其中絕大部分問題得到了解決。

目前,各家氣化爐運行情況逐漸穩(wěn)定,A級運行百天達(dá)到常態(tài)化,全年累計運行在300d以上,基本實現(xiàn)了裝置全年穩(wěn)定生產(chǎn),殼牌氣化爐的優(yōu)勢逐漸得到體現(xiàn)。

但是,合成氣洗滌塔系統(tǒng)存在管道堵塞、循環(huán)水中固含量高、循環(huán)水泵葉輪結(jié)垢、文丘里堵塞的問題,嚴(yán)重影響整個裝置的長周期平穩(wěn)運行。

1 殼牌氣化爐配套濕洗系統(tǒng)工藝流程

純氧和煤粉按照一定比例部分燃燒反應(yīng)后,產(chǎn)生粗合成氣,經(jīng)合成氣冷卻器(廢鍋)冷卻后,再經(jīng)干法除灰系統(tǒng),溫度降為310℃~350℃,合成氣中99%飛灰被快速過濾,過濾后的氣體灰含量可達(dá)到小于1mg/m3,洗滌水固含量小于10×10-6?;液康陀?mg/m3的合成氣進(jìn)入濕洗系統(tǒng)[2]。

首先,合成氣通過文丘里洗滌器與填料床洗滌器C1601塔底來的霧化循環(huán)水充分混合,降溫后的合成氣和循環(huán)水混合物進(jìn)入填料床洗滌器C-1601底部,合成氣從洗滌器底部水層中溢出進(jìn)入填料床層,與洗滌水逆向流動充分接觸,不僅降低了合成氣中細(xì)灰含量(控制在1mg/m3以下),而且使合成氣溫度降低到168℃~176℃。合成氣通過C-1601頂部氣水分離器后離開C-1601洗滌器,分成兩股,一股去下游甲醇變換工段,一股與干法除灰系統(tǒng)來的部分合成氣混合后去冷激氣壓縮機(jī)。

在濕洗系統(tǒng)中,約310℃~350℃的熱合成氣在文丘里洗滌器中被急冷,同時,洗滌塔中循環(huán)水也洗去了合成氣中部分的鹽酸、氫氟酸等酸性氣體,使得循環(huán)水呈酸性。

為了防止酸液對設(shè)備、管線、閥門等整個系統(tǒng)的腐蝕[3],在循環(huán)水進(jìn)入文丘里洗滌器前加入20%的堿液,其流量受合成氣流量和pH值控制,以合成氣流量控制為主,pH值控制為副,pH值在正常工況下控制在7.5左右。

濕洗循環(huán)水中含有一定濃度的固體顆粒,為平衡循環(huán)水中的灰分含量,需排放6t/h~7.2t/h的循環(huán)水量。

濕洗系統(tǒng)工藝流程見第53頁圖1。

2 存在問題

2.1 洗滌塔循環(huán)水泵葉輪結(jié)垢

洗滌塔循環(huán)水泵葉輪結(jié)垢設(shè)計為全閉式葉輪離心泵。該泵特點是葉輪效率較高,軸位移平穩(wěn)性好,適用于輸送不含雜質(zhì)的清潔液體。

實際運行情況是循環(huán)水泵每運行15d左右后,泵體振動值升高,機(jī)封開始泄漏,并伴隨異響。

拆開泵后,發(fā)現(xiàn)泵的葉輪嚴(yán)重結(jié)垢。

圖2中可以看出,整個循環(huán)水泵葉輪外表面不均勻包裹一層垢和硬塊,葉輪流道內(nèi)側(cè)堵塞嚴(yán)重,6個平衡孔全部堵死。結(jié)垢物質(zhì)較硬,需用鋼釬、鐵錘等工具清理。

圖1 濕洗系統(tǒng)工藝流程

圖2 濕洗系統(tǒng)循環(huán)水泵葉輪對比圖

從表1中可以看出,從9月6日到9月15日,短短10d時間,泵水平振動值由2.6mm逐漸升高至23.4mm,垂直振動值由2.3mm 增加至24.0mm。

表1 濕洗系統(tǒng)循環(huán)水泵震動值

根據(jù)模擬計算,將泵選型為閉式葉輪,而實際運行工況水質(zhì)嚴(yán)重偏離設(shè)計指標(biāo)。在運行過程中,泵葉輪表面結(jié)垢,泵體振動值快速升高,導(dǎo)致葉輪旋轉(zhuǎn)時,施加于泵軸的徑向力在圓周方向分布不均,引起轉(zhuǎn)子不平衡,從而加速機(jī)封損壞。同時,葉輪流道內(nèi)側(cè)也出現(xiàn)結(jié)垢,會使葉輪6個流道變窄,甚至完全堵塞,導(dǎo)致機(jī)泵出力不足,而且頻繁對設(shè)備進(jìn)行拆修,嚴(yán)重影響整個殼牌氣化爐長周期穩(wěn)定運行。

在裝置正常運行過程中,粗合成氣量約為22.5萬m3/h,其中攜帶大量灰,經(jīng)過干法除灰后,氣體含灰量為5mg/m3,經(jīng)過濕洗系統(tǒng)后,氣體含灰量為1mg/m3~2mg/m3,最大時為20mg/m3[4]。

圖3中可以看出,濕洗系統(tǒng)循環(huán)水由目測清澈變?yōu)楹谏瑪喽ǜ煞ǔ蚁到y(tǒng)濾芯損壞漏灰。濕洗系統(tǒng)循環(huán)水固含量增加,由清澈變渾濁。為了保證產(chǎn)量,堅持運行兩個月左右,導(dǎo)致大量煤灰泄漏至濕洗系統(tǒng),循環(huán)水中固體含量急劇增高,循環(huán)水泵葉輪結(jié)垢。

圖3 濕洗系統(tǒng)循環(huán)水外觀對比圖

從圖4中可以看出,經(jīng)過對濕洗系統(tǒng)循環(huán)水取樣分析結(jié)果可知,循環(huán)水中固體含量在逐漸升高,由57.24mg/L逐漸升高至443.36mg/L。進(jìn)一步證明干法除灰系統(tǒng)嚴(yán)重泄漏灰。

循環(huán)水含有大量灰固體顆粒,水在流經(jīng)葉輪時,固體顆粒結(jié)晶析出,非均勻黏結(jié)在葉輪表面。泵運行一段時間后,由于葉輪結(jié)垢不平衡,轉(zhuǎn)速為2950 r/min的葉輪發(fā)生振動,導(dǎo)致泵體機(jī)封損壞而泄漏。

采取的措施:干法除灰系統(tǒng)嚴(yán)重漏灰時,應(yīng)立即停車檢修。在檢修完干法除灰系統(tǒng)后,務(wù)必增大濕洗系統(tǒng)的污水排量,由1.5kg/s增至2.5kg/s~3.0kg/s,以持續(xù)降低濕洗系統(tǒng)中的固含量。建議把循環(huán)水泵的全閉式葉輪改為半開式葉輪。

圖4 濕洗系統(tǒng)循環(huán)水中固體含量變化圖

2.2 文丘里洗滌器及管道堵塞

文丘里洗滌器是投資小、效率高的濕法除塵設(shè)備。文丘里管包括收縮段、喉管和擴(kuò)散段,粗合成氣在經(jīng)過霧化、凝聚、除霧3個階段后,灰顆粒被水霧潤濕后,除去。文丘里注水管噴頭和喉管段孔徑狹小,易結(jié)垢而堵塞。

在更換完干法除灰系統(tǒng)的濾芯以后,濕洗系統(tǒng)的水中固含量波動較大,由48.58mg/L升至389mg/L,循環(huán)水有時外觀清澈,有時候呈現(xiàn)灰色。

工藝運行發(fā)現(xiàn),循環(huán)氣壓縮機(jī)進(jìn)口合成氣溫度升高,激冷氣量下降,冷氣和熱氣壓差增大。氣化爐合成氣冷卻器入口溫度升高,氣化爐運行工況惡化,最后被迫非計劃停車。經(jīng)過拆檢文丘里洗滌器后發(fā)現(xiàn),內(nèi)部喉管堵塞嚴(yán)重,注水管內(nèi)部堵塞。文丘里內(nèi)部照片見圖5。

圖5 文丘里內(nèi)部照片

濕洗系統(tǒng)的洗滌塔中設(shè)計了92m3的鮑爾環(huán)填料,雖然干法除灰系統(tǒng)不再漏灰,但是前期大量泄露的灰漏到下游管線以及文丘里洗滌器中,管線內(nèi)和鮑爾環(huán)殘留的飛灰未能及時徹底清理干凈,造成文丘里快速堵塞。同時,在文丘里內(nèi)部氣相中的結(jié)晶物在文丘里洗滌器中冷段凝華結(jié)晶,結(jié)晶物堆積并沒有及時移走,造成合成氣通道變小。

改進(jìn)措施:增加濕洗系統(tǒng)的排水量以除去循環(huán)水中的結(jié)晶物。當(dāng)發(fā)現(xiàn)高溫、高壓、過濾器損壞漏灰時,及時停車處理,不要繼續(xù)運行,防止文丘里和相關(guān)管線堵塞。一旦發(fā)生漏灰后,務(wù)必徹底清除殘留在管道中的飛灰。

運行中發(fā)現(xiàn),文丘里的結(jié)垢程度和濕洗系統(tǒng)水質(zhì)的pH值存在對應(yīng)關(guān)系。

圖6為濕洗系統(tǒng)水樣pH值分析結(jié)果與13PDI-0076壓差的波動趨勢。從圖6中可以明顯看出,兩者具有一定的相同趨勢走向。

隨著濕洗系統(tǒng)循環(huán)水pH值變化,文丘里堵塞情況跟隨變化。pH值升高水質(zhì)接近中性時,文丘里堵塞變嚴(yán)重。pH值降低水質(zhì)偏堿性時,文丘里堵塞緩解[5]。

濕洗系統(tǒng)水質(zhì)的pH值,由加堿量調(diào)節(jié)。堿液為30%氫氧化鈉,呈強(qiáng)堿性。加大堿液量時,水質(zhì)呈強(qiáng)堿性,溶解部分堵塞物。

圖6 濕洗系統(tǒng)水樣pH與13PDI 0076壓差趨勢圖

3 結(jié)論

1)干法除灰系統(tǒng)泄漏后,一定要及時停車。堅持運行會導(dǎo)致循環(huán)水泵葉輪結(jié)垢、文丘里結(jié)垢問題。

2)更換干法除灰系統(tǒng)濾芯后,文丘里再次堵塞是由于濕洗系統(tǒng)鮑爾環(huán)累積漏灰導(dǎo)致。

3)合理控制濕洗循環(huán)水的pH=7.5左右,降低濕洗系統(tǒng)的pH值,緩解文丘里堵塞情況,但是酸性水質(zhì)會加劇管道和設(shè)備腐蝕。

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