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煤矸石綜合回收黃鐵礦的選礦工藝研究

2019-09-10 10:16:05楊盛煒龍祖根彭偉
科學導報·學術 2019年28期

楊盛煒 龍祖根 彭偉

摘要:針對貴州六盤水某煤矸石進行了浮選回收黃鐵礦的試驗研究。結果表明,采用先磨礦后脫泥處理,脫泥精礦再浮選工藝,在磨礦細度為- 0.074 mm粒級占比為65%,礦漿pH值為6,硫酸銅消耗量為600g/t,丁黃藥總消耗量為850g/t,2#油總消耗量為90g/t條件下,獲得了品位為39.97%,回收率為86.54%的硫精礦,試驗結果可為該類含煤矸石資源的合理開發(fā)利用提供借鑒。

關鍵詞:煤矸石;浮選;黃鐵礦;回收率

六盤水是我國十大煤炭基地之一,具有較豐富的媒體資源,隨著煤炭的開采,伴隨著大量煤矸石形成,據(jù)統(tǒng)計,六盤水市地區(qū)每年將產生1000萬t煤矸石,因此,在該地區(qū)形成了較多的煤矸石山,如此之多的煤矸石堆放,占用大量農田的同時,將污染周圍空氣和地下水源,還會引發(fā)山體滑坡和自然火災等地質災害,給當?shù)氐纳鷳B(tài)造成了極大的壓力。近年來,隨著政府對煤矸石的利用高度重視,如何實現(xiàn)煤炭產業(yè)的可持續(xù)發(fā)展,如何將煤矸石轉化為可利用的二次資源,成為該地區(qū)一個急需解決的問題[1~5]。

本文以貴州六盤水某煤礦山煤矸石為研究對象,根據(jù)煤矸石的性質特征及所

含有用礦物類別,進行了預選沉降脫泥和浮選回收黃鐵礦的可行性研究,考察了預先脫泥、pH值、硫酸銅用量、丁黃藥用量等對煤矸石選別過程中的影響,確定最佳的工藝流程和藥劑制度,實現(xiàn)煤矸石資源化利用[6~9]。

1礦石性質

1.1化學成分分析

試驗礦樣取自貴州六盤水市某煤礦山,該礦樣主要礦物成分為碳、硫鐵礦、高嶺土、石英、伊利石、斜綠泥石等,將所得礦樣破碎混合均勻后,對礦樣進行化學成分分析,所得結果見表 1。

由表1可得,該煤矸石的主要組分為S、SiO2、Al2O3、Fe2O3、CaO、K2O,其中S含量為5.05%,SiO2含量為63.42%,Al2O3含量為19.58%,F(xiàn)e2O3含量為5.23%,其余礦物含量均較低,該煤矸石具有回收價值的元素為硫。

1.2粒度特性

對該煤矸石進行粒度特性分析,結果見表2。由表2可得,該煤矸石分布較不均勻,粗粒級硫含量偏高,細粒級硫含量偏低,其中+0.25 mm粒級產率為51.19%,-0.074mm粒級產率為31.15%。

1.3硫物相分析

對該煤矸石中硫的物相分析,分析結果見表3。由表3可得,改礦樣中全硫含量達到5.05%,其中硫化鐵中硫分布率達到97.25%,硫酸鹽硫和有機硫分布率均較低。

2試驗方法與試驗設備

2.1試驗方法

通過對該煤矸石性質的了解,首先對該煤矸石采用自然沉降法進行預先脫泥,將礦物放入水桶中,計算沉降高度,加水,攪拌,沉降一段時間后抽出上層細泥,重復多次直至上層水質清澈為止,將脫泥后的礦漿倒入浮選槽中進行浮選試驗,浮選完成后對所得產品進行過濾、烘干、稱重、化驗,計算產品回收率。

2.2試驗設備和藥劑

試驗所用設備主要包括XMB–Φ200×240X濕式棒磨機,20L水桶,WK-1SSJ型攪拌器,膠皮水管,DHG-101-2A數(shù)顯恒溫鼓風干燥箱;(1.5L和1L)XFD型單槽浮選機;DL-5C盤式真空過濾機。

試驗所用試劑包括硫酸,分析純;氫氧化鈉,分析純;硫酸銅,分析純;丁基黃藥,實驗藥劑;2 #油,取自貴州六盤水市某選煤廠。

3 試驗結果與分析

3.1脫泥試驗

由煤矸石的粒度特性分析和硫物相分析得出,硫鐵礦的嵌布粒度較粗,為得到硫鐵礦完全單體解離,確定了磨礦細度為- 0.074 mm 粒級占比達到65%,此時,部分易磨脈石礦物出現(xiàn)過磨現(xiàn)象使得泥質礦物含量增加,該類泥質礦物對后續(xù)的浮選會造成較大影響,因此,浮選前對該礦物進行自然沉降法處理。試驗結果見表4。

由表4看出,經(jīng)過自然沉降法處理可去除4.69%泥質礦物,獲得了硫品位為6.46%,回收率為95.31%的脫泥精礦,脫泥效果良好,為后續(xù)浮選試驗創(chuàng)造良好的條件。

3.2 pH 值試驗

礦樣在磨礦細度為-0.074 mm粒級占比達到65%,進行預先脫泥處理,得到的脫泥精礦進行pH值試驗,采用氫氧化鈉和硫酸調節(jié)礦漿的PH值,在粗選試驗條件為硫酸銅用量為600g/t,丁黃藥用量為500g/t,2#油用量為50g/t,試驗結果見圖1。

由圖1可知,隨著礦漿pH 值的增加,精礦中硫回收率和品位均先緩慢降低后大幅降低,礦漿pH值越低硫品位和回收率越高,此時精礦硫品位為39.67%,回收率為84.11%,但是酸性條件需加入大量硫酸進行調節(jié),硫酸具有腐蝕性且使用時就有一定的安全隱患,而且PH值為6時的硫品位和回收率降幅較小。綜合考慮,試驗礦漿PH值確定為6。

3.3 硫酸銅用量試驗

脫泥精礦進行硫酸銅用量試驗,粗選試驗條件為礦漿pH值為6,丁黃藥用量為500g/t,2#油用量為50g/t,試驗結果見圖2。

由圖2可知,隨著硫酸銅用量的增加,硫回收率和品位均先增加后趨于平衡,當硫酸銅用量達到600g/t時,品位和回收率均達到平衡,此時精礦中硫品位為40.03%、回收率為84.65%。綜合考慮,確定最佳的硫酸銅用量為600g /t。

3.4 丁黃藥用量試驗

為得到合適的捕收劑用量,進行了丁黃藥用量條件試驗,選取脫泥精礦為試驗原料,粗選試驗條件為礦漿pH值為6,硫酸銅用量為600g/t,2#油用量為50g/t,試驗結果見圖3。

由圖3可知,隨著丁黃藥用量的增加,精礦硫品位呈緩慢下降趨勢,回收率則呈先升高后降低的趨勢。當丁黃藥用量為500g/t時,精礦硫回收率達到最大值,此時精礦硫品位為40.13%,回收率為85.23%,如果繼續(xù)加大丁黃藥用量,其回收率反而降低。因此,選擇丁黃藥用量為500g /t最為適宜。

3.5 閉路試驗

由各條件試驗得出最佳的工藝和藥劑制度,因而對其進行浮選閉路試驗,試驗工藝流程和藥劑制度如圖4所示,試驗結果如表5所示。由表5可得,該煤矸石經(jīng)過一段磨礦脫泥處理后,采用一粗兩精浮選閉路試驗,在磨礦細度- 0.074 mm粒級占比達到65%,礦漿pH值調至6,硫酸銅用量為600g/t,丁黃藥總消耗量為850g/t,2#油總消耗量為90 g/t條件下,獲得精礦硫品位為39.97%,回收率為86.54%。

4結論

(1)貴州六盤水市某煤矸石原礦S含量為5.05,其硫鐵礦為主要回收礦物,其硫含量為4.91%,該煤矸石分布較不均勻,硫含量主要集中在粗粒級中。

(2)經(jīng)一段磨礦脫泥處理后,采用一粗兩精浮選閉路試驗,在磨礦細度- 0.074 mm 粒級占比為65%,礦漿pH值為6,硫酸銅用量為600g/t,丁黃藥總消耗量為850g/t,2#油總消耗量為90 g/t條件下,可獲得品位為39.97%,回收率為86.54%硫精礦,該方法指標良好,實現(xiàn)了煤矸石的綜合回收利用。

參考文獻:

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[9] 蘇靖程,徐波,李凌月.從高硫煤矸石中提取硫鐵礦的試驗研究[J].煤炭加工與綜合利用,2016(07):74-75+78.

作者簡介:

楊盛煒(1983-),男,碩士,研究方向礦產資源綜合利用

彭偉(1989—),男,貴州安順,碩士,工程師,主要研究方向:資源綜合利用

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