涂俊
摘要:文章通過對一起主變分接開關故障,引起變壓器油中色譜數據異常,介紹了如何結合油中溶解氣體檢測、電氣試驗數據等判斷、分析過程,以及中壓側分接開關故障原因和處理過程。
關鍵詞:分接開關;總烴;直流電阻;接觸不良
中圖分類號:TM77
文獻標識碼:A
文章編號:2095-6487(2019)03-0074-02
0引言
變壓器作為電網中的重要節點,發生故障會影響電網穩定運行。因此監測變壓器運行狀態十分必要,現階段在運行中可以通過多種帶電檢測手段進行監測,其中最有效的方法就是油中溶解氣體分析試驗方法。變壓器油中溶解氣體分析通過絕緣油中氣體成分種類及含量,可以靈敏地反映變壓器內部故障。
1故障概述
110kV龍潭變電站2號主變壓器為南京電力變壓器廠生產,型號為SFSZ8-31500/110,接線組別為YN,yn0d11,額定容量31500kVA,額定電壓為(110土8X1.25%)/38.5士2X2.5%/10.5,1998年12月開始投運。
在2012年6月21日進行油中溶解氣體分析時發現總烴含量發生突變,總烴達到1016.0μL/L,通過計算相對產氣速率,判斷主變存在故障,進而使用三比值法初步判斷變壓器存在過熱性故障。當日晚上緊急申請停電,進行診斷性電氣試驗。在測量中壓側使用檔的直流電阻時,發現在運行檔位三相不平衡率為36.22%,嚴重超標,判斷為中壓側分接開關接觸不良。由于此時為迎峰度夏關鍵時期,不能立即停電進行吊罩檢查,采取換擋運行,并加強色譜跟蹤分析的監視方式,及時掌握變壓器在此期間故障的發展情況。直至11月20日,才對該主變壓器進行吊罩檢查,吊起主變上節油箱后,發現中壓側分接開關動靜觸頭存在碳化,鑒于大修后運至萬壽變電站使用,采用了直接短接的辦法進行處理,固定于額定檔川。
2故障的分析判斷過程
2.1故障的識別
龍潭2號主變壓器在6月21日油中溶解氣體分析,總烴達到1016.0μL/L,但在2011年12月13日測得的總烴為235μL/L,為了排除其他影響,2012年6月22日重新采樣進行油中溶解氣體分析,總烴為1022.4μL/L,確定了6月21日數據的正確性。詳細數據見表1。
僅僅根據分析結果的絕對值是很難對故障的嚴重性做出正確判斷的。因此,必須考慮故障的發展趨勢,也就是故障點的產氣速率。產氣速率與故障消耗能量的大小、故障部位、故障點的溫度等情況有直接關系。按照DL/T722-2000《變壓器油中溶解氣體分析和判斷導則》[1]推薦的兩種產氣速率,計算如下:
絕對產氣速率:即每運行日產生某種氣體的平均值,按式(1)計算;
式中:v。——絕對產氣速率,mL/d;
Ci2——第二次取樣測得油中某氣體濃度,μL/L;
C,——第一次取樣測得油中某氣體濃度,μL/L;
△t——兩次取樣時間間隔中的實際運行時間,d;
m——設備總油量,t;
p——油的密度,t/m’。
該主變壓器,總油量重15.38t,油密度0.89t/m'。經過計算,2011年6月17日到2011年12月13日,共180天,總烴絕對產氣速率為6.5mL/d,乙炔絕對產氣速率為0.03mL/d,氫絕對產氣速率為0.46mL/d,均未超過注意值。2011年12月13日到2012年6月21日,共190天,總烴絕對產氣速率為71.0mL/d,乙炔絕對產氣速率為0.29mL/d,氫絕對產氣速率為8.79mL/d,其中總烴遠遠超過注意值12mL/d,乙炔超過注意值0.2mL/d。
相對產氣速率:即每運行月(或折算到月)某種氣體含量增加原有值的百分數的平均值,按式(2)計算:
式中:γy,——相對產氣速率,%/月;
C.z——第二次取樣測得油中某氣體濃度,μL/L;
C,1——第一次取樣測得油中某氣體濃度,μL/L;
Ot——兩次取樣時間間隔中的實際運行時間,月。
經過計算,2011年6月17日到2011年12月13日(約5.87個月),總烴相對產氣速率為6.9%<10%,未超過注意值。2011年12月13日到2012年6月21日(約6.27個月),總烴相對產氣速率為53.0%,遠遠大于10%。
所以,此時完全有理由認為設備存在故障。
2.2故障類型的判斷
由于此次故障,除了一氧化碳、二氧化碳外,油中溶解氣體各組分均顯著增加,可以肯定故障不涉及到固體絕緣。為了進一步確定故障類型,用三比值法進行分析。三比值法是采用五種氣體(H2、CH、C2H2、C2H、C2H。)的三對比值作為判斷充油電氣設備故障的方法。
上述比值范圍編碼為(0,2,2),由此推測,故障性質為“高于700°C高溫范圍的過熱故障”,用經驗公式計算故障源溫度2]。
其估算溫度為799.66°C,也與上述結論相符。
可見滿足判據條件,可判斷是變壓器過熱故障。故障可能為分接開關接觸不良,引線夾件螺絲松動或接頭焊接不良,渦流引起銅過熱,鐵芯漏磁,局部短路,層間絕緣不良,鐵芯多點接地等。
2.3電氣試驗
2012年6月21日晚,緊急申請停電做診斷性電氣試驗,根據絕緣性試驗數據無異常,排除了變壓器整體絕緣故障,在做線圈直流電阻試驗時發現中壓側數據異常,經過反復調檔、磨合后,中壓側直流電阻試驗數據合格,數據如表2所示。
初次測量值不平衡率達到26.78%,遠遠大于標準規定的2%,嚴重超標。由此可以判斷中壓側,動靜觸頭氧化,接觸電阻過大。但是經過反復切換后,不平衡率下降到0.79%。此種情況多出現在非運行檔位,且不平衡率數值一般都在4%以下,極少出現運行檔位三相直流電阻不平衡率嚴重超標的情況。此現象說明在運行過程中該主變壓器中壓側分接開關出現接觸不良,導致油中溶解氣體分析時總烴超標。該故障需要申請停電大修或者更換處理,但此時為迎峰度夏關鍵時期,不能立即開展吊罩檢查,擬改變分接位置,并加強色譜跟蹤分析。換檔后,中壓側線圈直流電阻試驗數據合格,并投入運行2]。
2.4跟蹤分析、監視
經過油中溶解氣體分析及電氣試驗結果分析,可以初步判斷為分接開關動靜觸頭間存在接觸故障,換擋運行后,采取油中溶解氣體分析(色譜)跟蹤監測的監視方式。下圖為從2012年6月22日到2012年11月7日跟蹤監測的數據折線如圖1所示。
由圖1可以看出,對于總烴,在最初的一個月內,跟蹤檢測平率為每3天檢測一次,其波動幅度不超過平均值的10%,根據式(3)計算得到故障點溫度未出現明顯增長,說明該故障沒有進一步發展的趨勢,所以將頻率放寬為一周檢測一次[3]。
從近五個月的數據中可以看出,各組分的波動均未超過平均值的10%,設備運行穩定。但鑒于2012年6月21日的總烴相對產氣速率遠遠超過注意值,必須開展安排停電吊罩檢查。
3吊罩檢查、處理
根據現場變壓器的實際運行情況和分析結果,制定了檢查、處理方案,于11月20日對龍潭2號主變進行放油,吊起主變上節油箱,對分接開關進行檢查,發現動靜觸頭間存在碳化痕跡,與之前的判斷相吻合。中壓側分接開關動靜觸頭故障點如圖2所示。
由于動靜觸頭均有損壞,現場無法對動靜觸頭同時更換,鑒于該主變壓器大修后運至無35kV出線的萬壽變電站使用,因此采用了直接短接的方式進行處理,固定于額定當。缺陷處理以后,對中壓側直流電阻進行了復測,測試數據合格,主變可以安全投運[4]。
4結束語
經過有關人員的共同努力,成功地消除了該變壓器分接開關接觸不良的故障,同時也為今后類似的電力變壓器故障的判斷與解決積累的以下經驗:
(1)對油中溶解氣體分析數據,在超過注意值后要進
一步分析判斷,計算絕對產氣速率;(2)只在總烴基數較大的情況下,才宜采用總烴相對產氣速率作為故障判據;(3)油中溶解氣體分析可以快速準確判斷變壓器內部故障,但是準確定位故障點還需要與電氣試驗相互補充、驗證和判斷。(4)對主變三相直流電阻值不平衡的現象,要區分對待。對于長期不用的檔位,多為觸頭氧化,反復切換可以使故障自行消失,不影響正常運行;對于運行檔位,不平衡率遠大于標準規定注意值且伴有油中溶解氣體分析異常,應警惕分接開關觸頭間或其他導電回路存在接觸不良等缺陷,此時需要進一步排查檢修。
參考文獻
[1]DL/T722-2000.變壓器油中溶解氣體分析和判斷導則[S].
[2]王音音,孫成平,曹永,等一起基于油色譜分析的變壓器潛伏性故障診斷[J].安徽電力,2012(1):23
[3]Q/GDW188-2008.輸變電設備狀態檢修試驗規程[S].
[4]DL/T596-1996.電力設備預防性試驗規程[S].