王俊 薛敏 姜海峰 高傳靈 李洪祿 周浩 劉紅濱




【摘?要】陸上采油一區(qū)有水井108口,裝有精細(xì)過濾器的水井53口,在日常的濾芯更換過程中經(jīng)常發(fā)現(xiàn)堵頭卸不下來,甚至出現(xiàn)堵頭螺母被擰斷的現(xiàn)象。經(jīng)常需要基建和生產(chǎn)維護(hù)中心動用工程車現(xiàn)場炙烤才能拆卸。為提高精細(xì)過濾器濾芯更換的工作效率,節(jié)約維護(hù)成本,針對這一問題我們研制出一款堵頭,該堵頭設(shè)計上是將堵頭和螺母融為一體,使拆卸堵頭方便快捷,提高了工作效率。
【關(guān)鍵詞】精細(xì)過濾器;堵頭;研制
根據(jù)注水井管理規(guī)定,精細(xì)過濾器反沖洗周期為7天,拆卸沖洗周期為1個月。在拆卸沖洗精細(xì)過濾器前,由于堵頭前端結(jié)垢,導(dǎo)致堵頭卸不下來,致使后續(xù)工作無法進(jìn)行。打開后里面污垢滿滿,清理干凈后,拆卸不下來,用東西敲擊震動,使用加力杠拆卸,最終將堵頭上的焊接螺絲擰斷。
圖1是螺母擰掉的現(xiàn)場。最終我們只能請通過基建和生產(chǎn)維護(hù)中心動用工程車到現(xiàn)場,焊上螺母,用氣焊炙烤,最終取下堵頭。
動用工程車有以下三個弊端:
1、作業(yè)現(xiàn)場存在動火作業(yè)的風(fēng)險。
2、經(jīng)濟(jì)效益差,最少要動用1量工程車,2名工作人員。
3、工作效率低,當(dāng)現(xiàn)場出現(xiàn)精細(xì)過濾器濾芯無法取出時,通過中控協(xié)調(diào),流程順暢的話至少需要1小時,基建和生產(chǎn)維護(hù)中心改流程的活多時,可能當(dāng)天無法派工。
為改進(jìn)現(xiàn)有堵頭,滿足注水井濾芯的日常維護(hù)需求,對現(xiàn)用注水井精細(xì)過濾器濾芯堵頭的構(gòu)造及存在的問題分析,通過分析,我們找到這個堵頭的兩點缺陷:
1、為了防止套筒深度不夠而滑扣,螺母采用內(nèi)焊接,由于空間有限,導(dǎo)致焊接質(zhì)量不過關(guān)。
2、扣短,由于精細(xì)過濾器內(nèi)雜質(zhì)較多,未清理干凈,費勁時以為有銹,仍用力上扣,能將堵頭上到位,卻導(dǎo)致錯扣、傷扣,下次拆卸時更費勁。
我們自行設(shè)計了注水井精細(xì)過濾器濾芯堵頭(如圖2),它主要針對現(xiàn)有堵頭的缺陷進(jìn)行改進(jìn)。
1、加長了堵頭螺紋長度,使重心分布在螺紋的對稱平面上,待壓力平衡后,堵頭直立而不會發(fā)生傾斜。
2、堵頭一體化,整體加工,避免焊接質(zhì)量不過關(guān)。
然而拆卸工具在實際的應(yīng)用中,發(fā)現(xiàn)研制的堵頭拆卸時,回有很多殘夜流出,同時在使用中單側(cè)壓力高到20MPa以上,縮短了螺紋的使用壽命。我們對該井后的注水井精細(xì)過濾器濾芯堵頭進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(如圖3),在原來設(shè)計的堵頭上開個通孔,就能實現(xiàn)壓力平衡。
通過優(yōu)化設(shè)計堵頭,優(yōu)化設(shè)計后的堵頭有以下優(yōu)點:
1、螺母和堵頭一體化設(shè)計。
2、新增了平衡壓力孔。
3、重心分布在螺紋的對稱平面上,便于安裝。
L1平臺的L1-23水井平衡壓力堵頭現(xiàn)場應(yīng)用及實驗如圖4。
注水井精細(xì)過濾器平衡壓力堵頭通過在L1-23、L1-25等注水井投入使用,維護(hù)時兩個人就可以輕松完成拆卸安裝堵頭的操作,省去了工程車輛和額外勞力的工作,降低了維護(hù)成本,提高了工作效率縮短了停井時間,提高了開井時率。
(作者單位:冀東油田陸上作業(yè)區(qū))