尹文剛 蒲榮輝

摘? ?要:在采用無機陶瓷膜鹽水精制工藝中,總結了過堿量、化鹽溫度、鹽水pH、反應時間、攪拌混合、化鹽流量對精制工藝的影響,提出了優化改進措施。
關鍵詞:陶瓷膜;鹽水精制;優化
攀枝花鋼企欣宇化工有限公司(以下簡稱“欣宇”)原設計一次鹽水工序采用“預處理器+凱膜”過濾工藝,系統已運行10年以上,一次鹽水中鈣、鎂、鐵離子主要指標居高不下。預處理器、凱膜等設備老化和腐蝕嚴重,已嚴重影響鹽水系統和離子膜電解系統的正常運行。2018年年底,公司通過技改,采用陶瓷膜工藝生產一次鹽水,經過幾個月的運行摸索,從6個方面對陶瓷膜鹽水精制工藝進行了優化改造,運行效果良好。
1? ? 過堿量的控制
1.1? 過堿量的確定
在NaOH過量約0.2 g/L時,鹽水中含Mg2+可小于1×10-6;如Na2CO3過量0.5 g/L,在溫度高于50 ℃時,45 min內完成反應的98%,使溶解的Ca2+質量濃度降低到5 mg/L以下。因此,生產要求控制過量NaOH為0.1~0.3 g/L,過量Na2CO3為0.4~0.8 g/L[1]。
但根據生產實際數據,在滿足過堿量的情況下,Ca2+仍會超標,而Mg2+基本不超標。統計表明,過堿量不足,鈣、鎂一定不合格,過堿量滿足,鈣、鎂不一定合格,說明滿足過堿量是鈣鎂合格的必要非充分條件。
1.2? 欣宇精制劑操作存在的問題
原設計精制劑的添加采用轉子流量計為參考,利用手動調節閥門開度的方式操作。由于人為手動調節閥門開度靈敏性較差,需要人工反復進行調節,同時,碳酸鈉容易堵塞管道,在精制劑斷流時難以及時發現,從而常常導致精制劑的加入量波動。
1.3? 完善過堿量控制……p>