李蘊瑩



摘? ?要:清潔生產是制藥企業未來發展的必由之路。對制藥行業清潔生產進行案例分析,針對工藝改進,闡述了審核、方案的產生和篩選、方案確定到方案實施等環節,最后分析了方案的實施為企業帶來的環境效益。
關鍵詞:制藥工藝;清潔生產;審核;生產過程控制
1? ? 清潔生產背景
在我國提倡節能環保的大背景下,作為精細化工行業重要組成部分的制藥工業,同時也是引起廣泛關注的污染行業,自然成為環保部門嚴格管理的對象。由于起步晚,我國的制藥工業規模有待提高,生產工藝和技術也面臨各種問題,特別是在環保方面,形勢嚴峻。因此,提倡清潔生產成為制藥行業可持續發展的有力保證。目前,我國制藥行業的清潔生產剛剛起步,不可避免地會遇到很多問題[1]。本項目文立足現實,在分析制藥行業清潔生產的基礎上,結合制藥企業清潔生產實踐方案進行闡述,并針對具體情況進行對比,結論是清潔生產可以為制藥企業帶來環境效益,實現可持續發展。
2? ? 制藥行業清潔生產概述
面對日益嚴峻的環境問題,我國的《清潔生產法》應運而生。我國的清潔生產指生產企業引進先進設備和工藝,通過清潔能源和清潔材料,最終實現環保節能的目標[1]。
制藥行業作為精細化工的一部分,生產原料大多為有毒、有害物質,再加上生產設備和生產工藝的弊端,帶來的污染一直為人們所詬病[2]。
對于制藥企業而言,清潔生產能夠減少對原料與能源的過度使用,逐步替代對環境有害的原料,履行企業的社會責任,實現企業綜合競爭力的提升和可持續發展。
3? ? 制藥行業清潔生產案例分析
3.1? 企業生產現狀分析
某制藥企業始建于2001年11月,以生產外用搽劑為主,產品多達9個。該企業所用原材料基本是天然植物提取物,毒性不強,但生產過程中還是會產生一些廢氣、廢水、固廢和噪音[3-5]。因此,引進清潔生產成為企業實現健康和可持續發展的必要措施。
3.2? 清潔生產審核
該制藥企業為做到清潔生產,遵循清潔生產審核的一般規律,結合公司當前的生產實際,主要對從事各類藥油搽劑的生產進行嚴格而標準化的審核。審核重點已基本涵蓋了全廠的生產過程,包括生產工藝流程和設備流程。
3.3? 清潔生產審核實踐總結
經過審核可知,在工藝方面,該廠十分重視清潔生產技術和工藝的推行,加上生產工藝的特點,使得自身單位產量物耗、能耗較低,原料利用率很高,產品合格率接近100%,實現了節能和增效的雙贏效果。但是還有一些改進空間,包括:(1)可以通過優化工藝參數并改進控制參數的方法,降低能源消耗。(2)可以通過工藝管理,提高原材料利用率,同時,研究低能耗工藝,減少能源消耗。
3.4? 清潔生產方案分析
該制藥企業為了從根本上改變現狀、實現清潔生產,結合其他企業的現有經驗和本企業的具體情況,制定了切實可行的清潔生產方案,并組織專家和技術人員對這些方案進行了詳實的研究、對比和評估,分別對涉及的變動、技術的難易、投資的成本、時間的要求等情況進行分析與評價,經過初步篩選后,清潔生產審核小組對各類方案會同有關部門進行了進一步論證,認為各項無費或低費方案技術上基本可行,可以實施。進一步根據方案評估數據,對中高費方案進行經濟可行性分析。其中,與工藝改進有關的方案如表1所示。
對以上工藝改進方案進行技術、環境、經濟評估分析均可行,論證后的結論是可以實施。分析結果如表2所示。
以上的工藝改進能夠在很大程度上提升制藥企業的清潔生產水平,下面僅以G4方案為例進行分析。
G4配制生產工藝改造,即調整生產批次及批量,同品種連續配制可免洗配制罐,降低原料及清潔溶劑損耗,并減少運輸按固體和液體分類投料工序,減少周轉容器及工時,提高收率與勞動效率。具體改造內容如下。
(1)在生產工藝配制中增加產品的單批產量,如產品的單批產量從以前的1 500多升增加到1 800多升,降低單位產品原料的損耗,減少了運輸工作量。
(2)在配制的生產工作中,按同品種進行連續生產多批的原則,對配液罐的清潔實行了配制3批同品種后進行一次清洗工作制度,減少清潔溶劑的使用,降低純化水的使用量,減輕操作人員的工作量。
(3)加大配液罐,同時在配制生產中改用1 000 kg的地磅稱,使單次稱量最大500 kg提高到1 000 kg,從而提高生產效率,減輕勞動力、減少周轉容器的數量和清潔溶劑的使用。
據初步分析,改造后可以提高生產效率,生產同樣的產品可以節省工時2%,降低勞動力成本2.7萬元/a;減少空調、照明等輔助性用電0.6萬kW·h/a,節省電費0.5萬元/a;減少容器及批次原料損耗50 kg/a,增加產品產值2.0萬元/a;合計增加利潤5.2萬元/a。
經過分析可知,G4方案減少周轉容器及工時,所采用的工藝技術路線和設備經濟合理,技術適用;在設備上,全部采用國產材料改造,不存在引進技術問題;資源和能源利用合理;生產過程安全可靠;簡單改進,工藝技術和設備成熟,具備充分的可行性。環境效應總結如下。
(1)資源消耗方面,減少周轉容器及工時,提高生產效率,有利于減少單位產品資源消耗。
(2)廢棄物排放量方面,由于減少周轉容器,也就減少了容器被沾污清洗的數量,有利于污染物減排。
(3)原材料方面,由于沒有改變相關工藝,所以沒有使用毒性大、危害嚴重的原料。
(4)污染物組分的毒性及其降解方面,由于沒有改變相關工藝,污染物組分的毒性及其降解情況沒有變化。
(5)二次污染方面,由于沒有新增污染物,改造后也減少了污染物,不會產生新的二次污染。
(6)對人員健康的影響方面,由于工作環境沒有變化,對人員健康沒有影響。
(7)本方案可以提高原材料利用率,但沒有廢棄物的復用、循環利用和再生回收情況。
3.5? 清潔生產工藝改進方案實施效果
仍以G4為例,該方案改造后提高了生產效率,生產同樣的產品可以節省工時2%,降低勞動力成本2.7萬元/a;減少空調、照明等輔助性用電0.6萬kW·h/a,節省電費0.5萬元/a;減少容器及批次原料損耗50 kg/a,增加產品產值2.0萬元/a;合計增加利潤5.2萬元/a[6]。該方案達到了預期的提高生產效率、降低單位產品電耗、減少廢棄物的目的,在技術上是成功的。方案改進需要新增和改造的設備如表3所示。
根據上述設備清單估計,該方案改造共需投入費用225 000元,只要4年左右就可收回投資,經濟效益較好。該方案已經實施完畢并正常運行了5個月,累計節約用電0.25萬kW·h,節約原料21 kg,產生經濟效益2.2萬元[7]。
同理,另外的幾個工藝方案效果也很好:D16方案為循環冷卻水系統添加水穩劑,完成時間為2011年6月,能夠提高能源利用率,延長設備使用壽命,并有效減少上游電廠污染,減少維修廢件;D17方案為調整優化生產工藝,完成時間為2011年6月,能夠減少能耗、提高產品質量,并減少單位產品污染物產生量。
4? ? 結語
對于制藥行業來說,要實現節能減排,實現健康和可持續發展,清潔生產是必由之路。結合具體企業的清潔生產研究,希望能為其他制藥企業的清潔生產提供有益的幫助。
[參考文獻]
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[2]謝守蘭,楊世民.探討中藥制藥行業清潔生產審核方法及技巧[J].世界最新醫學信息文摘,2017,17(14):8-9,28.
[3]習梅蘭.制藥企業清潔生產審核的程序與實例研究[J].江西化工,2016(3):67-70.
[4]賈順植,陳亢利.化學合成類制藥企業清潔生產指標體系研究[J].環境科學導刊,2015,34(3):31-36.
[5]柴? ?瑜.清潔生產審核在中藥生產企業實踐應用—以某中藥生產企業為例[J].再生資源與循環經濟,2013,6(6):32-34.
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