石禮軍 孫麗 楊海燕
【摘 要】在改革開放的新時(shí)期,我國(guó)的綜合國(guó)力在不斷的加強(qiáng),,成品油(柴油、汽油、航空煤油等)消耗逐年快速增長(zhǎng),成品油長(zhǎng)輸管道建設(shè)發(fā)展迅猛,需要大量大流量、高揚(yáng)程的離心輸油泵。長(zhǎng)輸管道輸油泵通常采用臥式水平中開式單、多級(jí)離心泵,前期大多使用進(jìn)口泵,如2005年中國(guó)石化建成投用的總長(zhǎng)約1700多千米的西南成品油管道,全部采用了德國(guó)的魯爾離心泵。國(guó)家鼓勵(lì)設(shè)備國(guó)產(chǎn)化,近年來,國(guó)內(nèi)一些大型制泵廠,如湖南天一奧星泵業(yè)、西安航天科技泵業(yè)、浙江佳力泵業(yè)等,在大力發(fā)展長(zhǎng)輸管道輸油泵,并取得了優(yōu)異成績(jī),設(shè)備國(guó)產(chǎn)化在逐步推廣。
【關(guān)鍵詞】多級(jí)離心泵;滑動(dòng)軸承;溫度
引言
B-A4001離心泵滑動(dòng)軸承的結(jié)構(gòu)與原理,檢修后軸承溫度偏高,反復(fù)采取刮瓦、間隙調(diào)整、更換泵級(jí)間密封環(huán)、更換不同牌號(hào)的潤(rùn)滑油、調(diào)整泵底座螺栓來消除油泵進(jìn)出口管道應(yīng)力等措施未能奏效。后從聯(lián)軸器的軸向安裝間距和徑向同心度、軸瓦與軸頸的間隙、軸承蓋的壓緊力及軸承箱的清理等方面逐一進(jìn)行排查,才最終解決了問題。
1主輸泵的基本情況
主輸泵為水平剖分,兩端支承的中開式結(jié)構(gòu)多級(jí)離心泵,型號(hào)KDY830-100×3,額定流量830m3/h,總揚(yáng)程300m,共3級(jí)葉輪,必需汽蝕余量9.0m,配帶功率800kW,轉(zhuǎn)速2980r/mim,輸送介質(zhì)為柴油、汽油、航空煤油。首級(jí)葉輪采用雙吸結(jié)構(gòu),第二級(jí)葉輪和第三級(jí)葉輪采用背靠背對(duì)稱布置形式,軸向力基本平衡。各級(jí)蝸殼采用互成180°布置形式,徑向力基本平衡。泵的驅(qū)動(dòng)端安裝1個(gè)滑動(dòng)軸承,非驅(qū)動(dòng)端安裝1個(gè)滑動(dòng)軸承和1個(gè)滾動(dòng)軸承(表1)。
2檢修過程
泵自投產(chǎn)以來已經(jīng)運(yùn)行了將近8a,由于管線采用油品間歇輸送,輸油主泵每年運(yùn)行時(shí)間不長(zhǎng),故一直沒有進(jìn)行檢修。近年來,隨著管線的滿負(fù)荷運(yùn)行,輸油主泵也進(jìn)入了長(zhǎng)周期運(yùn)行狀態(tài)。考慮到油泵各構(gòu)件的磨損情況,使用方?jīng)Q定對(duì)油泵進(jìn)行大修。主要進(jìn)行泵解體拆檢維修,更換機(jī)械密封、軸瓦、軸承各磨損件及密封件,轉(zhuǎn)子動(dòng)平衡,更換潤(rùn)滑油脂等作業(yè)。檢修單位拆卸輸油主泵電機(jī)和對(duì)泵轉(zhuǎn)子做動(dòng)平衡后,回裝電機(jī)和轉(zhuǎn)子并測(cè)量軸瓦間隙,之后對(duì)輸油主泵新軸瓦調(diào)間隙,軸承箱密封墊改石棉墊為銅墊。輸油主泵回裝完成后開始試泵,B-A4001泵前滑動(dòng)軸承溫度高停泵。檢修人員為處理軸瓦溫度高問題重新刮瓦后繼續(xù)試運(yùn)行輸油主泵,運(yùn)行近24h后正常停輸,泵軸瓦溫度正常但非驅(qū)動(dòng)端機(jī)械密封滲漏。處理完機(jī)械密封滲漏問題后繼續(xù)測(cè)試油泵,發(fā)現(xiàn)后滑動(dòng)軸承溫度緩慢上升,運(yùn)行近4h后,軸承溫度>70℃,為防止燒瓦停泵。檢修單位為處理輸油主泵軸瓦運(yùn)行溫度高的問題,用4個(gè)月時(shí)間,反復(fù)采取刮瓦、間隙調(diào)整、更換泵級(jí)間密封環(huán)、更換不同牌號(hào)的潤(rùn)滑油、調(diào)整泵底座螺栓來消除油泵進(jìn)出口管道應(yīng)力等措施,但仍未解決問題,泵一直不能正常運(yùn)行,嚴(yán)重影響了生產(chǎn)。
3后階段4次檢修過程及分析
3.1第一次檢修及檢修后試運(yùn)情況
拆開前后軸承箱蓋發(fā)現(xiàn),前下軸瓦兩邊側(cè)隙前后不均勻,后下軸瓦進(jìn)油側(cè)T形槽(為了加大進(jìn)油量,人工割的油槽)邊沿有磨痕。根據(jù)檢修前的試運(yùn)情況和檢查情況,做了如下處理:重新調(diào)整聯(lián)軸器同心度,前瓦在原來的基礎(chǔ)上修刮一遍,后瓦更換后再修刮。軸承箱的振動(dòng)在水平方向較檢修前下降了50%左右,垂直和軸向的振動(dòng)無明顯改變。水平方向上振動(dòng)的改善,可能得益于聯(lián)軸器同心度的重新調(diào)整和軸瓦的修刮糾偏,或者是這兩項(xiàng)中的某一項(xiàng)。這次試運(yùn)時(shí)后軸瓦溫度上升較快,溫度超高,1h后停泵,拆下后軸瓦檢查發(fā)現(xiàn)下軸瓦接接觸面有成片的磨痕,說明下軸瓦接觸面沒刮平滑。
3.2第2次檢修及檢修后試運(yùn)情況
第二次檢修重點(diǎn)對(duì)后滑動(dòng)軸承下軸瓦有磨痕的部位進(jìn)一步修刮。監(jiān)控畫面截取的滾動(dòng)軸承溫度趨勢(shì)。從表2可以看出,2#泵的振動(dòng)較第一次沒什么變化,從表8可以看出,后滑動(dòng)軸承溫度仍然超高,并且前滑動(dòng)軸承和滾動(dòng)軸承的溫度也升高了,尤其滾動(dòng)軸承的溫度高了很多(超出允許值10℃)。從圖1可以看出,滾動(dòng)軸承溫度之前平穩(wěn)的溫度曲線在14:30時(shí)出現(xiàn)波動(dòng),先下降了一點(diǎn)點(diǎn),之后開始拉升,15:00時(shí)溫度升到70℃,控制室把泵停了。
3.3第三次檢修及檢修后試運(yùn)情況
第三次檢修時(shí)拆下后軸瓦,檢查發(fā)現(xiàn)除下軸瓦接觸面上有少數(shù)“亮點(diǎn)”外,無其他明顯缺陷。檢查滾動(dòng)軸承外圈和軸承壓蓋之間的軸向間隙,發(fā)現(xiàn)0.05mm厚的塞尺塞不進(jìn)去(只是粗略檢查,正規(guī)檢查是用深度尺測(cè)量或壓鉛法檢查)。處理措施:在軸承箱壓蓋處增加1個(gè)0.5mm厚的青殼紙墊,調(diào)整軸向間隙,同時(shí)對(duì)后軸瓦稍稍修刮1遍。軸承箱的軸向振動(dòng)降幅很大,達(dá)到較理想的狀態(tài),軸承箱垂直方向上的振動(dòng)值也有所降低,水平方向上的振動(dòng)在泵剛啟動(dòng)運(yùn)行的一小段時(shí)間內(nèi)下降了很多,但后來又回到了以前的振動(dòng)水平。滾動(dòng)軸承的溫度較上次降幅很大,表明調(diào)整滾動(dòng)軸承軸向間隙起到了很好效果,滾動(dòng)軸承溫度和泵的軸向振動(dòng)雙雙下降明顯,達(dá)到了比較理想的水平。但前滑動(dòng)軸承和后滑動(dòng)軸承溫度還是偏高。
3.4第四次檢修及檢修后試運(yùn)情況
第四次檢修,拆下前后下軸瓦一起檢查,未發(fā)現(xiàn)明顯缺陷,分析軸瓦溫度高可能與潤(rùn)滑油進(jìn)油量不足有關(guān),于是對(duì)前后下軸瓦進(jìn)油側(cè)加大修刮量,適當(dāng)增大側(cè)向間隙,同時(shí)繼續(xù)調(diào)整滾動(dòng)軸承軸向間隙,把軸承箱壓蓋青殼紙墊片厚度由原來的0.5mm厚改成0.3mm厚。
4故障處理措施
通過仔細(xì)分析軸瓦溫度上升的內(nèi)外因素認(rèn)為,只有降低潤(rùn)滑油溫度,才能抑制軸瓦溫度的上升。2001年中石化管道儲(chǔ)運(yùn)公司濰坊輸油處在賓漢姆泵上安裝了銅制翅片形水冷卻器。冷卻水管路為普通鍍鋅管,使用一段時(shí)間后,管路內(nèi)結(jié)垢嚴(yán)重,水垢堵塞管路,致使循環(huán)水流速減慢,水流量減少,降溫效果明顯降低,針對(duì)這種情況,采取以下措施。(1)更換結(jié)垢嚴(yán)重的管段。(2)在冷卻水中加注緩蝕劑,減緩管徑及散熱片結(jié)垢,并且用大量循環(huán)水沖洗,將冷卻裝置內(nèi)的銹渣從水箱放空閥中沖洗出去。(3)原有的循環(huán)水泵為離心泵,更換為功率較大的管道泵(流量為25m3/h,揚(yáng)程為50m),系統(tǒng)運(yùn)行時(shí)干線壓力約為0.35MPa,加快水的循環(huán)速度。2005年10月濰坊處儀表維修中心完成了對(duì)測(cè)溫一次或兩次儀表(熱電阻及遠(yuǎn)傳)的國(guó)產(chǎn)開發(fā),取代了原來老化嚴(yán)重易損壞的測(cè)溫儀表。使用的潤(rùn)滑油為中石化生產(chǎn)的長(zhǎng)城牌潤(rùn)滑油,嚴(yán)格區(qū)分夏季用油和冬季用油,粘度符合賓漢姆泵不同季節(jié)的使用要求。安裝了由儲(chǔ)運(yùn)公司開發(fā)的高性能滑動(dòng)軸承(P-206泵更換完畢效果良好),并在滑動(dòng)軸承安裝過程中,嚴(yán)格按照Q/SHGD0049-2001《賓漢姆輸油機(jī)組操作、維護(hù)保養(yǎng)及修理規(guī)程》進(jìn)行軸瓦間隙調(diào)整(0.152~0.190mm),仔細(xì)研磨滑動(dòng)軸承表面,提高光潔度。
結(jié)語
(1)刮瓦前須先測(cè)定轉(zhuǎn)子與泵體的同心度。只有在同心度符合要求的情況下,滑動(dòng)軸承才會(huì)運(yùn)行穩(wěn)定。(2)每次刮完瓦后要重新檢查軸瓦的接觸角、接觸點(diǎn)數(shù)量、頂隙、側(cè)隙和緊力,這些技術(shù)指標(biāo)要盡可能符合標(biāo)準(zhǔn)要求。(3)泵在試運(yùn)過程中不僅要監(jiān)測(cè)滑動(dòng)軸承和滾動(dòng)軸承溫度,還要監(jiān)測(cè)軸承在水平、垂直、軸向3個(gè)方向上的振動(dòng),從振動(dòng)角度來分析泵的運(yùn)行狀況和軸瓦的修刮效果。泵振動(dòng)值過高會(huì)損傷軸承,增加軸承的溫度。如果泵振動(dòng)偏大,要盡量找出原因并加以處理。
參考文獻(xiàn):
[1]黃希賢,曹占友.泵操作與維修技術(shù)問答[M].北京:中國(guó)石化出版社,2006.
[2]邵琦.偏載動(dòng)壓滑動(dòng)軸承實(shí)驗(yàn)臺(tái)的研制及油膜壓力的研究[D].哈爾濱工業(yè)大學(xué),2013.
(作者單位:1大慶油田有限責(zé)任公司第六采油廠第四油礦409隊(duì)230轉(zhuǎn)油站;2大慶油田有限責(zé)任公司第一采油廠第七油礦南一隊(duì)505站;3大慶油田有限責(zé)任公司第六采油廠第四油礦401隊(duì)230轉(zhuǎn)油站)