陳松 王瑞
摘要:本文簡述了27SiMn熱軋無縫管的麻面現象,影響其產生的因素,剖析實際生產造成麻面的原因,通過控制進出再加熱爐鋼管溫度來防止缺陷產生。
關鍵詞:無縫管;麻面缺陷;環形爐;高壓水除磷
針對熱軋無縫鋼管生產線27SiMn旋挖鉆管和冷拔油缸管麻面缺陷的疑難問題,從生產設備配置和工藝特點方面進行了系統分析,提出:27SiMn屬于含Si量高的鋼種,當環形爐加熱至1250℃以上,金屬基體和外層氧化鐵皮中間將產生層狀的Fe2SiO4,該氧化鐵皮粘結力較強,很難在常規高壓水除磷過程中去除干凈,導致后續形成麻面。通過將環形爐溫度控制在1230±10℃,以及提高連軋前高壓水除磷壓力至130kN,可以有效控制麻面缺陷。
1概述
27SiMn熱軋無縫管主要作為液壓支柱用,近期生產過程中,首先發現成品在經過定減徑機前高壓除鱗水沖刷時,有鐵銹色水霧出現,再經冷床冷卻后,鋼管通體布滿淡紅色的銹。其次冷卻后的鋼管經矯直機矯直后,“紅銹”消失,但出現如“麻團狀”的不規則的麻面分布,且無麻面的區域鋼體發暗,無金屬光澤并粗糙,被判嚴重表面品質問題。本文通過分析27SiMn旋挖鉆管和冷拔油缸管麻面缺陷的產生原因,從生產線的設備配置和工藝特點方面進行討論,總結出麻面缺陷的關鍵控制技術,有效解決了此類缺陷,為無縫管生產中類似問題的解決提供了參考。
2麻面缺陷的宏觀分析
通過對中檢大冷床上的產品進行觀察,發現坯料的麻面非常嚴重,有如下幾個特征:1)麻面嚴重位置主要分布在4條孔側位置;2)左側、右側0~1.0m位置,四個象限的麻面均較嚴重,無規律;3)用手觸摸麻面,手感為凹凸不平。麻面嚴重處鋼管外表為凹陷狀;無麻面的鋼管外表光滑,有定徑機軋輥留下的痕跡。中檢大冷床上觀察到坯料的麻面,看上去很輕微,有如下幾個特征:1)手感光滑,無凹凸不平感;2)孔側位置存在顏色差別,有灰色氧化皮+紅色氧化皮兩種顏色;3)孔頂位置基本無顏色差別,均為紅色氧化皮;4)認為孔側位置的灰色氧化皮為定徑過程壓平所致。
3麻面缺陷的微觀分析
對樣品取樣進行金相和掃描電鏡分析,結果表明:1)樣品表面存在殘留的氧化鐵皮,氧化鐵皮厚度約0.08~0.1mm,分為兩層;2)內層氧化鐵皮厚度約0.02mm,較為致密,能譜確定成分為Fe2SiO4;3)外層氧化鐵皮厚度約0.06mm,較為疏松,能譜確定成分為FeO。
4討論與分析
針對27SiMn麻面問題進行了系列實驗,綜合宏觀、微觀分析結果認為27SiMn屬于含Si量高的鋼種,連軋前高壓水除磷時,氧化鐵皮的剝離性較差,導致氧化鐵皮殘留形成麻面。查閱相關文獻認為,當Si含量在0.2%以上的鋼在加熱至1250℃以上,金屬基體和外層氧化鐵皮中間將產生層狀的Fe2SiO4,通過能譜分析表明本次內層殘留的Fe2SiO4厚度約20μm左右,外層FeO約60μm。該文獻認為在進行高壓水除磷時,界面溫度低于1170℃時,Fe2SiO4呈固態,因此外層氧化鐵皮與基體的附著力加強,更難去除。連軋除磷時界面溫度很少能達到1170℃,因此含Si量高的鋼高溫時剝離性均較差,容易殘留氧化鐵皮。27SiMn鋼種含Si量高達1.25~1.4wt%,因此很容易因為除磷不盡而出現麻面。目前提高連軋前高壓水除磷前溫度至1170℃以上難度較大,而27SiMn坯料在1100~1300℃之間熱塑性隨著溫度的升高呈下降的趨勢。如果環形爐溫度升高,27SiMn系列產品壁厚控制效果難以達標。因此我們選擇降低環形爐加熱的均熱段溫度至1230±10℃。通過對比數據我們可以得出結論,降低環形爐坯料加熱的最高溫度而延長坯料的保溫時間,對27SiMn系列鋼管的尺寸沒有太大影響。后續對比27SiMn系列鋼管加熱工藝變更提高連軋前高壓水除磷壓力至130kN的和未變更的進行對比跟蹤,主要記錄了工藝參數、表面狀況及軋制力情況,根據已有結論及大生產數據的對比分析,進行了27SiMn鋼種鋼管生產工藝參數的調整優化:將環形爐均熱段溫度控制在1230±10℃,提高連軋前高壓水除磷壓力至130kN。對27SiMn鋼種鋼管生產的軋制力及尺寸情況,沒有明顯影響但可以有效抑制生產過程中的麻面問題。
4.1
1260/1300℃環形爐溫度,管體表面有麻面,不同規格麻面程度不同;麻面程度和坯料直徑有一定的關系,這是和我們環形爐加熱制度有關,坯徑越大,加熱溫度越高,加熱時間也越長,在環形爐內形成的硅酸鹽氧化皮越厚,因此后續高壓水除磷越難去除。
4.2
1220/1240℃環形爐+旁通工藝后,管體表面均無麻面,這和前期分析報告指出當環形爐加熱溫度低于1250℃,就無硅酸鹽氧化皮形成,能有效的抑制麻面的形成,實際情況和分析結論吻合。
4.3
1220/1240℃環形爐+步進爐工藝對外徑的影響較小,正常情況下,不會形成麻面,但是如果由于故障等原因延遲步進爐時間會造成麻面。
4.4
不同規格軋制力對比可知,降低環形爐加熱溫度至1230℃并未對軋制力存在增高的影響。
4.5
不同規格尺寸對比可知,降低環形爐加熱溫度至1230℃并未對尺寸存在惡化的影響。
5結語
通過將環形爐均熱段溫度控制1230±10℃,提高連軋前高壓水除磷壓力至130kN,可以有效抑制27SiMn旋挖鉆管和冷拔油缸管生產過程中的麻面問題。
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(作者單位:天津鋼管集團股份有限公司)