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曙光油田降低超稠油井回壓探索與實踐

2019-09-10 06:00:02姚蘭
石油研究 2019年8期
關鍵詞:系統

姚蘭

前言

超稠油井生產過程中高回壓問題比較普遍,高回壓會降低油井產液量,嚴重制約油井正常生產。目前降低回壓普遍采用增加摻液量、電加熱降粘、井口火管爐降粘等舉措,但存在成本高、安全風險高、管理難度大等問題。在綜合分析摻水系統、雙管流程適應性、低產低能井、原油粘度基礎上,2017年以來針對性提出完善摻水系統、優化流程布局等對策,現場應用后,取得顯著效果。

1 背景

1.1地質概況

采油作業五區主要開發杜813興隆臺南、杜212興隆臺、杜84興隆臺南等超稠油主力區塊,構造上位于遼河盆地西部凹陷西斜坡中段,開發目的層為下第三系沙河街組沙一、二段興隆臺,平均孔隙度為32.4%,滲透率為1664×10μm,50℃地面原油脫氣粘度近10×10mPa·s。2018年作業區開井255口,其中超稠油年產油23×10t,占全區總產量近80%。

1.2高回壓現狀

超稠油井生產過程中,由于在集輸過程中的管線摩阻損失、原油粘度高等原因,高回壓現象普遍。統計2016年數據顯示,全年開井數265口,按照廠生產科定性高回壓標準(回壓大于0.5MPa),我區高回壓井共136口,占總開井數51.3%。

1.3高回壓危害

1.3.1 摻油比增加

油井回壓升高,易造成管線堵塞不暢通,若要解決此問題,需要大量稀油來解卡疏通管線,影響正常產量的同時,極大地增加了油井開采成本,影響經濟效益。

1.3.2影響地面流程工藝管理

油井回壓升高,易增大管線所承受壓力易造成管線穿孔,長期運行會增大管線破裂而導致環境污染的風險。2016年發生4處回油管線泄露均為油井高回壓生產階段。

1.3.3 員工勞動強度增加

油井高回壓造成的跑冒滴漏、材料損耗增大、掃線降壓頻次增多,都無形中增加了員工的工作量。

2 高回壓原因分析

2.1 摻水系統不完善

現場普遍采用地面摻水方式增加進站流量降低油井回壓,但作業區摻水系統受壓力低、雜質多及溫度低這些條件限制,不能起到有效降低回壓作用。

2.1.1摻水系統分支多

由于聯合站摻水經過多級分流后進入作業區,首發站的摻水壓力僅0.75MPa,過程壓降0.95MPa。再由首發站通過兩條支線分流到16個自然站,末端站摻水壓力僅0.4MPa,達不到降低回壓目的。

2.1.2 摻水干線縮徑

由于摻水中含有泥沙、油等大量雜質,因沉淀附著于管線內壁,長期的沉淀作用使摻水管線內徑粗糙、縮徑嚴重,甚至堵塞。由此可見,摻水干線投用時間過長也是導致油井回壓升高的重要原因。

2.1.3 摻水系統溫度低

為我區提供摻水的聯合站摻水初始溫度為90℃,因其摻水分支較多且管線長,到達作業區時溫度僅為75℃。同時由于我區單井摻水加熱系統效率差,導致摻水到達邊遠油井時的溫度僅為40℃,無法滿足油井對摻水的需求。

2.2 雙管流程適應性差

現場單井進站均為雙管流程,這種工藝僅能滿足一種摻液介質,不能同時滿足井筒舉升降粘和地面集輸需求。當油井處于生產末期時,油井含水下降,溫度下降快,原油粘度會逐漸升高,油井生產難度大造成油井高回壓。

2.3 原油粘度高

粘度曲線顯示,原油粘度對溫度非常敏感,隨溫度升高而大幅度降低,并且粘度越高,下降幅度越大。當回油溫度低于70℃時,粘度急劇上升,粘度高導致管線摩阻變大,回壓升高。

3 實施對策

通過以上高回壓產生原因及危害分析,我們提出了完善摻水系統、優化流程布局這兩項對策來解決高回壓矛盾。

3.1 完善摻水系統

3.1.1三級增壓提高摻水壓力

為提高作業區整體摻水系統壓力,我們對整條摻水支干線進行了多點監測。對此我們優選了四處增加摻水增壓泵,提高摻水壓力,減緩雜質沉淀,達到降低回壓目的。通過三級增壓措施,我區初始壓力由0.75MPa上升為1.5MPa,末端站摻水壓力達到1.0MPa,對比實施前增加0.6MPa。

3.1.2提高摻水溫度

在提高摻水系統壓力基礎上,針對邊遠油井摻水溫度損失大的問題,對距離遠平臺安裝水套加熱爐實施摻水集中加熱,提高摻水溫度,然后再分流到單井回站,達到降回壓目的。2017年分別安裝四臺井口水套爐為16口油井實施摻水集中加熱提溫,實施后摻水溫度提升至80℃以上,油井平均回壓降低到0.35MPa。

3.2 優化流程布局

3.2.1低產井并線高產井

針對低產低能油井,采取與鄰井回油并線措施,利用高產井液量與溫度攜帶低產能井液量進行回站,從而起到降低回壓。2017年至今,共實施12口井6組管線并線措施,均取得了明顯效果。油井回壓由0.8MPa下降到0.3MPa。

3.2.2建立自動化計量裝置

對于油井井距遠、液量低較為集中油井,采用自動化計量裝置實現多級并線獨自計量模式,該裝置可實現摻液介質集中輸送、回油介質集中進站、單井精確計量優點,降低管線摩阻,從而達到降低回壓目的。

3.2.3 實施雙摻流程改造

針對雙管流程不能同時滿足地下摻油達到井筒降粘、地面摻水增加流量的目的,在原有雙管流程基礎上,利用鄰井閑置摻液管線或干氣管線進行雙摻流程改造,實現地面摻水地下摻油同時進行,從而滿足井筒舉升降粘和地面集輸需求,降低油井回壓。2017年共實施雙摻工藝流程3組油井,均取得了明顯效果。

4 取得效果及評價

目前,全區油井回壓均控制在0.5MPa以內,油井生產時率得到提高。

4.1經濟效益

通過完善摻水系統提高摻水壓力,我區平均摻水壓力與去年同期對比增加0.63MPa。2018年1-9月份摻油量同期對比減少2350t,摻水量減少1005t。通過優化流程布局,恢復低產開井11口,實現增油2000t。

4.2社會效益

利用有效措施對高回壓井進行治理,不僅降低了油井的管理難度,減少停井疏通管線、管線泄露等現象,提高了油井有效生產時率,減少了工人的勞動強度。

5.結論及認識

(1)實踐證明,通過完善摻水系統、優化流程布局,均可以有效降低液流沿程熱損失、增加液流流量,相對比傳統電加熱、井口火管爐,增加摻液量等降回壓措施,具有低成本、低風險、效果穩定等優點。

(2)降回壓措施的成功實踐,對同類油藏油井降回壓管理具有借鑒意義。

參考文獻:

[1]車太杰.采油生產常見故障診斷與處理[M].北京:石油工業出版社,2010:260,2010.

[2]于云琦.采油工程[M].北京:石油工業出版社,2006:561,2006.

[3]祁勝蔡石,志香,張磊.優化摻水量改善稠油井開發效果的措施探討[J].石油和化工節能,2016(1):42-47.

[4]黃傳常,黃向東,谷勇,等.高效降回壓增產裝置的礦場應用[J].石油機械,2007,35(7):53-55.

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