

摘要:冷161區塊屬于典型的低滲油藏,受地層復雜及原油物性雙重作用,油層堵塞問題較為突出,單井平均日產油不足2噸,平均泵效不足10%。由于地層滲透率低,常規油層解堵措施作用半徑小,難以進入地層深部,處理效果不理想。
關鍵詞:低滲;油井;解堵;緩速酸
1.地質概況及存在問題
1.1地質概況
冷161塊構造上位于遼河坳陷西部凹陷中段興隆臺二級構造帶最北端,北臨冷46塊,東臨冷10塊,南接冷3塊,西南與興41塊相接。沙三段Ⅲ類原油地質儲量230×10t,探明含油面積3.9km,標定采收率為13%,可采儲量30×10t,開發目的層為沙三段熱河臺油層。
冷161塊儲層巖性以砂礫巖、含礫砂巖為主,中細砂巖較少。儲層孔隙度11%~22%,平均16.9%,滲透率1~66×10μm,一般1~5×10μm,平均不到5×10μm,碳酸鹽含量5.1%,泥質含量7.41%,屬高碳酸鹽含量、高泥質含量的中低孔特低滲儲層。
1.2存在問題
冷家油田儲層物性差,地層壓力低,油井供液能力不足,油品物性差,凝固點高,含蠟量平均13.44%,膠質+瀝青質17.57%,堵塞現象嚴重,影響油井正常生產。
2.應對措施
2.1緩速酸解堵技術
緩速酸酸液體系的主體酸是磷酸和氫氟酸,它們與砂巖成份和地層堵塞物如粘土、石英、碳酸鹽、長石、硫化物、腐蝕產物等均發生反應,反應中雖然生成CaF(氟化鈣),但在PH值較低時呈溶解狀態。這是由于HPO(磷酸)為中強酸,又是三元酸,在水中發生三級電離,在25℃條件下的三級電離常數分別為K1=7.5×10,K2=6.3×10,K3=3.6×10,使PFA酸液與地層反應過程中PH值始終處于較低狀態(pH<2),所以不會有 CaF沉淀生成。同時,正因為HPO(磷酸)發生三級電離,和通常酸化作用的HCl(氯化氫)相比(HCl電離常數為10)電離常數顯然要小得多,這正是HPO(磷酸)酸化可以延緩反應,達到深部酸化的關鍵所在。
技術特點:反應速度慢,穿透距離大的優點,可溶蝕砂巖油層深部的巖石顆粒,膠結物,解除低滲油層深部的油層堵塞。對粘土礦物、鐵離子等具有良好的穩定作用,減少了對地層的二次污染。
3.解堵方案優選
3.1儲層傷害診斷
準確掌握冷161塊油井儲層物性及流體性質,建立油氣層傷害的主要因素排查表,其中包括各層位儲層物性統計表和流體性質統計表(見表1、表2);并詳細了解油井的開發井史,重點掌握近期生產及修井等情況(見表3)。綜合上述信息,主要傷害因素有:蠟、膠質瀝青質沉積的有機堵塞;外來流體入侵引起的固體顆粒堵塞。
3.2優化施工方案
在針對區塊特點加強技術適用性的基礎上,考慮到制約油井穩產多種問題并存的現狀,從確保措施效果最大化的角度,對管桿泵配比、用藥量、泵型等參數進行合理選擇,將解堵技術同深抽、防偏磨等技術組合應用,按照“一井一策”的原則對油井進行個性化治理。
針對含蠟量較高的油井,配套使用油管電加熱工藝,以延緩結蠟速度,延長熱洗周期,減少入井流體對地層的污染,延長解堵措施有效期;在泵型上配合使用流線型無磁防漏泵,同時配以泵上保護裝置等輔助設備,減緩蠟對泵的影響,延長油井檢泵周期。綜合考慮措施效果及地層供液能力,優化工作制度,配套深抽技術,通過減小抽油泵直徑、加深泵掛的方式,來有效提高抽油泵的沉沒度,增大生產壓差,最大程度地提高泵效。同時針對泵掛加深后容易產生管桿偏磨問題,配套使用內襯油管、扶正器、抗彎防磨副等防偏磨工藝技術,有效消除次生干擾因素的影響,最大限度提高措施的有效期和穩產期。此外,通過深入現場調研、梳理施工參數、吸取經驗教訓、總結施工步驟,對施工設計進行了重新優化。由原本的下解堵管柱解堵改為下泵管解堵,不僅縮短了施工周期,更大大降低了由于抽吸造成解堵藥劑反排腐蝕油管的可能性,確保了一次措施成功率。
4.現場應用
全年共實施油井解堵13口井,措施有效率達到92.3%,累計增產原油1957.8噸,天然氣35186方。
5.結束語
5.1通過掌握油井儲層物性、流體性質及開發狀況,可以準確判斷出油井堵塞原因,優選出最佳的解堵方案,為提高油井解堵措施效果,探求出一種行之有效的方法。
5.2油井解堵技術得到進一步發展,新技術得到廣泛而有效的應用,豐富和完善了油井解堵體系,新的解堵劑應與儲層巖石和地層流體相配伍。
5.3儲層一旦受到損害,將無法恢復到原有狀態,任何解堵技術的使用都只是補救措施,因此保護油氣層技術的研究與應用更加緊迫和必要。
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作者簡介:
姓名:劉興源,性別:男,出生年月日:1987年3月29日,畢業日期:2010年7月,畢業院校:長江大學,學位:學士學位,工作單位:興隆臺采油廠工藝研究所。