蒲德智
摘要:自動發電控制(AGC)是電力系統大規模的閉環控制系統,涉及電網調度、電廠及機組自動化。文章結合引子渡發電廠2019年AGC維護出現的問題進行了分析討論。
關鍵詞:AGC;水力發電;故障處理
一、引言
AGC(Automatic Generation Control),即自動發電控制,它控制著調頻機組的出力,以滿足不斷變化的用電需求,中調通過AGC對區域內的發電機調節出力來控制電網系統的頻率和聯絡線功率等。引子渡發電廠與中調通過遠動裝置RTU(yzdcom3、yzdcom4)收、發中調遙調指令,對電廠側AGC功能模塊下達指令,從而控制機組出力。引子渡發電廠裝機容量360MW(3×120MW),調度數據網自上而下分別經過調度路由、加密裝置、交換機、調度通訊機,最后接入引子渡計算機監控系統主機。
二、AGC故障分析
(一)全廠AGC功能不能投入
1.AGC不能投入情況
2019年6月19日,引子渡發電廠1號、2號、3號機組開機,投入全廠AGC功能,隨后由于“線路總有功與全廠有功實發值相差過大”,全廠AGC立即退出。
2.AGC退出原因分析
“線路總有功與全廠實發值差值過大,全廠AGC退出”,檢查該報警產生的條件:“線路總有功(即線路上線路2)"與“全廠有功實發值(即三臺機組有功和)”差值的絕對值大于“線路有功與機組有功限值”時,全廠AGC退出。
“線路有功與機組有功限值”整定值為30MW,查詢歷史記錄,檢查歷史曲線,AGC退出時“線路有功與機組有功限值”為OMW,這就使得AGC調節功能沒有容錯能力,差值大于0MW,就會導致全廠AGC退出。由于存在線路損耗和廠房設備用電,線路總有功與全廠有功實發總會存在一定差值,導致全廠AGC功能退出。
3.處理措施
AGC不能投入主要為偽GC綜合計算)中的“腳本”設計存在缺陷,導致AGC功能不能正常投入。檢查發現“線路有功與機組有功限值”是一個虛擬測值,由人工設值為30MW,無數據輸入源。當主機發生異常導致置值消失,腳本按0MW參與運算,使AGC不能正常投入。修改“AGC綜合計算”的腳本,取消該虛擬測點,將“線路有功與機組總有功差限”直接設定為30MW,避免出現上述情況。
(二)“AGC運算時調度總有功與實發值差值異常,退出全廠AGC”
1.AGC退出情況
2019年7月30日,引子渡電廠三臺機并網運行,全廠AGC投入,全廠有功實發值238.91MW。主調2M104通道下發有功設定289MW,隨后上位機簡報報出“調度全廠有功設定值與實發值相差過大(實發為238.91MW,設定為289.0MW),設值無線”,并連續刷屏15秒后,調度全廠有功設定值由245MW設置為289MW。5秒后上位機簡報報出“AGC運算時調度總有功設定與實發差值異常(實發236.8MW,設定289.0MW),退出全廠AGC”。
2.原因分析
查看運算期間全廠有功實發值歷史紀錄發現,AGC進入運算后,全廠有功實發值出現微小的波動,由241.8MW波動到237.3MW,導致調度有功設定與實發差值大于50MW,AGC功能模塊認為接收的設定值有誤,運算出錯,導致全廠AGC自動退出。
檢查故障均出現在調度有功設定梯度值為50MW時出現,根據引子渡電廠AGC參數控制發現:遠方有功設定值與實發值差值為50MW,相鄰兩次遠方有功設定值梯度限值也為50MW;當調度總有功設定值設置梯度等于最大梯度限值50MW,此時AGC調節無容錯能力。引子渡電廠設計為一洞三機,在機組開停機過程中,會對其他的運行機組造成影響,產生負荷波動;若此時全廠有功實發值與調度下發總有功設定調節方向負向波動,調度總有功與實發值差值大于50MW,滿足AGC動作退出要求:AGC判斷存在異常情況,自動退出全廠AGC功能。
3.處理措施
遠方有功設定值與實發值差值為廠內定值,相鄰兩次遠方有功設定值梯度限值為調度控制定值,修改廠內定值:①修改遠方有功設定值與實發值差值為60MW。②修改當地有功設定值與實發值差值為60MW。
(三)“調度有功設定值越全廠可調容量上限,設值無效”
1.情況描述
2019年8月26日,引子渡發電廠機組1#.2#機組運行且AGC投入,此時調度有功下發值171.OMW,接調度令停2#機。降低2#機組出力過程中,簡報“調度有功設定值(171.OMW)越全廠可調容量上限(169.6MW),設值無效”。
50秒后,簡報窗口報“調度相鄰兩次有功設定值變化過大(舊值為165MW,新值為l00MW),設值無效”,不斷刷屏。
2.原因分析
根據分析,2#機組退出AGC功能,并降低負荷后,引子渡子站未收到調度下發新調度有功設定值(171MW),50秒后收到新調度設定總有功值(100MW),由于調度有功設定梯度值為50MW,AGC程序不接收該值,故簡報設值無效刷屏。
通過分析引子渡子站側與調度側104傳輸報文,中調正確接收電廠總有功實發值,但調度總有功設定值未及時下發。
3.處理措施
該故障原因為中調主站AGC指令未及時更新,導致電廠側接收調度總有功設定值未根據現場情況及時變化,不能及時正確的按AG(指令調節有功負荷。由于中調側定值電廠不能干涉,遂優化廠內定值“遠方有功設定值與實發值差值”,設值由原50MW設為240MW,提高AG(有功指令接收容錯能力。
三、總結
AGC是保障電力系統穩定的重要方式之一,引子渡發電廠通過對AGC出現的系列問題分析與處理,找到AGC功能存在的問題及中調指令下發延時問題。對數據庫腳本、定值優化,消除AGC在運行中出現的異常狀況,保障AGC功能的可靠運行,也為出現類似問題電廠提供借鑒。