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翻車機液壓系統故障快速判斷及處理

2019-09-10 03:49:20廖鴻郭宏趙俊
裝備維修技術 2019年1期
關鍵詞:故障判斷液壓系統

廖鴻 郭宏 趙俊

摘 要:翻車機是武鋼有限煉鐵廠原料分廠原料接卸的關鍵設備,本文對翻車機液壓系統常見故障原因進行分析,提出處理方法,總結出液壓快速判斷的方法,減少故障停機時間。

關鍵詞:翻車機;液壓系統;故障判斷

前言

武鋼有限煉鐵廠原料分廠有兩臺轉子式翻車機,為適應C70等不同敞篷車的接卸翻車,對2#翻車機的壓車和靠車方式進行技術改造,將機械自重式改造為液壓式。

一、現狀

武鋼有限煉鐵廠原料分廠共有兩臺轉子式翻車機,24小時作業,每周停機檢修1次,翻車生產作業量繁重。其中2#翻車機經液壓系統改造后,液壓故障判斷時間非常長,故障停機時間過長,嚴重影響路局車接卸生產任務。

二、液壓系統原理

液壓系統動作如下:

(1)首先啟動油泵電機。

(2)車輛在翻車機上定位后,2DT、4DT得電,平臺載車向靠車梁靠去,車輛靠好后6XK發訊號,4DT失電,4DT失電的同時1DT、5DT同時得電,壓車臂下壓。

(3)車輛壓好后,2XK發訊號,2DT、5DT斷電,翻車機開始翻卸,翻車機翻卸的同時,由于1DT繼續得電,彈簧的反彈力得以釋放。

(4)翻卸到100度左右時,1DT斷電,1DT斷電鎖死壓車油缸。

(5)翻車機回翻到零位時,1DT、2DT、6DT得電,壓車臂抬起,壓車臂抬到位后1XK發訊號,1DT、6DT失電,同時3DT得電,平臺退回。平臺退回到位后,5XK發訊號,2DT、3DT失電,允許牽送下一節重車進翻車機。

(6)3XK、4XK僅作為監控車輛彈簧的釋放效果之用。

三、液壓故障快速判斷方法

6是主系統電磁溢流閥,7–1是主系統壓力表,7–2是控制系統壓力表,8是壓車油缸上下換向閥,17是橫移油缸換向閥,19是控制系統換向閥,20控制系統溢流閥。

快速判斷故障:

(1)先看壓力值是否正常:現場打開兩個壓力表截止閥,油泵啟動,手動強制頂住6電磁溢流閥閥芯,頂著不動,觀察壓力主系統壓力表壓力值,一般設置4–5Mpa;如需要調整,調節6電磁溢流閥的手輪。如壓力正常,松開。

再手動強制頂住19電磁換向閥閥芯,觀察控制系統壓力表,壓力值,通常5–6Mpa,比主系統壓力高約1Mpa,壓力能滿足打開液控單向閥即可。如需要調整壓力,調節20溢流閥的手輪。如正常,松開。

判斷液壓系統是否正常,首先就是觀察系統壓力,比較壓力顯示值與設定值后再進一步判斷。

(2)手動強制,判斷是電氣問題還是液壓問題。第(1)步完成后,壓力正常情況下,泵啟動,手動強制頂住6電磁溢流閥和19電磁換向閥閥芯,兩個閥芯都頂住不動,再手動強制點動頂住8電磁換向閥中的1個,閥芯8不要一直頂著,觀察油缸是否上下有動作。如有動作,優先排查電氣故障。如沒有,排查液壓故障。

同理,第(1)步完成后,壓力正常情況下,泵啟動,手動強制頂住6電磁溢流閥和19電磁換向閥閥芯,兩個閥芯都頂住不動,再手動強制點動頂住17電磁換向閥中的1個,閥芯17不要一直頂著,觀察橫移是否有動作。如有動作,優先排查電氣故障。如沒有,排查液壓故障。注:壓車時不能操作,容易造成油缸折彎。

四、故障案例

(一)壓車、靠車油缸無動作

(1)油泵故障后,更換油泵,試車時壓車、靠車油缸均無動作,油泵電機能正常啟動,電氣線路和信號檢查均正常。采用快速判斷法,第(1)步,觀察壓力是否正常。觀察結果,主系統、控制系統壓力均為零,油泵電機又正常工作,轉動方向正常,可判斷出油泵未出油,拆油泵出油口軟管,點動油泵電機,油泵出油正常。再試車,壓車、靠車恢復正常。原因分析為未按規范更換油泵,安裝油泵后,未在油泵出油口注入適量與液壓系統系統的液壓油。

(2)翻車過程中,壓車、靠車突然無動作,電氣檢查線路和信號,均正常,采用快速判斷法,第(1)步,觀察7–2壓力表,控制系統壓力為2Mpa,壓力值明顯低于設定值,調節20溢流閥壓力,來回調節多次,壓力值不正常,不能調到5–6Mpa,判斷溢流閥損壞,更換溢流閥后,調節壓力,故障排除。

(二)翻車過程中壓力值低于3Mpa,保護停機

系統程序保護設計,翻車過程中,壓車油缸無桿腔壓力低于3Mpa時,保護停機,避免車皮損毀。采用快速判斷法,液壓系統動作均正常。判斷是電控部分故障,檢查為壓力傳感器損壞,誤報警停機,更換壓力傳感器后恢復正常。

五、總結

液壓系統故障判斷比較機械故障判斷,有一定難度,故障不直觀,通過分析液壓系統原理,總結經驗,制定出快速故障判斷法,可以快速判斷2#翻車機液壓系統故障是電氣故障,還是液壓故障,判斷出方向后,大幅縮短故障判斷時間,減少故障停機時間。

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