佘超






摘要:針對邯鋼引進國外板坯連鑄機扇形段輥子漏水問題,改進密封形勢及結(jié)構(gòu),同時通過改善水質(zhì)等諸多因素,有效降低輥子漏水幾率,提高輥子在線使用壽命。
關(guān)鍵詞:板坯連鑄機,輥子,漏水,密封
邯寶煉鋼廠230*2150連鑄機于2008年10月份投產(chǎn),在2009年4月份試生產(chǎn)階段,扇形段輥子開始漏水。同時由于早期安裝施工因素,由供水泵站供給的設備冷卻水水質(zhì)硬度大水中雜質(zhì)多,扇形段輥子漏水進一步加劇惡化,由正常連鑄機的設備水補水量僅600噸/小時,漏水嚴重時每小時補水量竟達2000噸,幾乎到了供水泵站24小時補水無法平衡的局面。
扇形段輥子漏水表現(xiàn)形式是:從矯直段7段到水平段17段,三分節(jié)輥子中間軸承座漏水。大量的設備水從軸承座漏出,直接噴向鑄坯表面,極大擾亂了鑄坯二冷制度[1]。坯子扣頭、扇形段壓不到位、滯坯甚至因滯坯而停澆。由此導致的設備損壞是矯直段上線后僅一個月輥面塌陷20mm左右,水平段上線一周即開始漏水。
1 原因分析
輥子漏水多發(fā)生在矯直段到水平段自由輥,由于自由輥是三分節(jié)輥,漏水部位是三分節(jié)中間軸承座部位。輥子中間軸承座部位密封形式是接水套加設兩道O形圈,在安裝、吊運、以及輥子運轉(zhuǎn)過程中,O形圈易被磨損導致漏水;而輥子漏水后大量的水直接噴向鑄坯表面,又導致鑄坯局部區(qū)域溫度降低,鑄坯表面硬度加大,從輥子受力角度考慮,易導致導致三分節(jié)輥子受力不均衡,撓度增大,O形圈磨損幾率增大,輥子漏水進一步惡化。
中間軸承座漏水后,往往導致輥子運轉(zhuǎn)阻力增大,從而進一步影響三分節(jié)輥側(cè)軸承座的水路密封,往往在中間軸承座漏水不久,側(cè)軸承也開始漏水。
由于原設計的設備冷卻水水質(zhì)硬度介于軟水與硬水之間,在實際運行過程中水質(zhì)往往超標,如果水質(zhì)雜質(zhì)超標,軸承座冷卻水孔內(nèi)結(jié)垢堵塞現(xiàn)象嚴重,導致輥子本體溫度升高軸承抱死或軸承蓋爆裂,重新加劇輥子軸承座漏水。
扇形段下線后,檢測輥面數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)輥子塌陷現(xiàn)象嚴重,尤其是矯直段輥面,有時是嶄新的扇形段上線后不久也有輥面塌陷現(xiàn)象,在生產(chǎn)過程中,站在矯直段旁邊發(fā)現(xiàn)扇形段有明顯的振動擺動現(xiàn)象,根據(jù)輥子軸承載荷計算反推輥子受力,在拉鋼過程中輥子軸承受力已超過其極限值,導致輥子浮動軸承的角位移已經(jīng)超出其設計范圍[2]。同時滯坯現(xiàn)象時有發(fā)生。此現(xiàn)象發(fā)生在試生產(chǎn)的早期階段。
密封結(jié)構(gòu),冷卻水質(zhì),輥子受力是導致輥子漏水的三個主要因素。
2 技術(shù)改造
1.根據(jù)邯鋼DANIELI連鑄機的輥子密封形式,由原來的O型圈密封逐步為蕾型密封,從密封本體上增大密封件的面積,即由原來O形圈的線密封(圖2)改進為蕾型密封的面密封(圖4)。如下圖所示:
輥子中間軸承座漏水治理取得效果后,側(cè)軸承座又成為新的漏水點。通過觀察發(fā)現(xiàn),由于中間軸承座在使用蕾型密封之后,工人在往扇形段上安裝輥子時候,為了使軸承座銷孔對應好定位銷,習慣性地用錘子敲擊側(cè)軸承座,導致內(nèi)置式旋轉(zhuǎn)接頭陶瓷密封損壞(圖5)。為此,我們把內(nèi)置式改為外置式旋轉(zhuǎn)接頭,即使外置式旋轉(zhuǎn)接頭漏水,也可以單獨更換旋轉(zhuǎn)接頭,而不必整臺更換扇形段。
2.扇形段輥子漏水除了輥子結(jié)構(gòu)密封形式設計存在先天不足外,來自綜合泵站的設備水質(zhì)也是導致輥子漏水的重要原因。因為冷卻不足直接導致潤滑脂碳化,密封老化,表現(xiàn)為軸承座開裂,輥子不轉(zhuǎn),及其原因有二:設備水硬度大;設備水存在雜質(zhì)。圖7是2010年做的水質(zhì)檢測結(jié)果,輥子冷卻水質(zhì)標準硬度是0.3-3.2umol/l ,但每次檢測全部超標。圖8是從一支輥子中清理下的水垢。
由于原來的連鑄機設備水回水管道與轉(zhuǎn)爐、熱軋等區(qū)域設備共用一個DN1300管道——流量大、回水壓力大,且最后終回流一個大池內(nèi),加藥軟化難度大,水質(zhì)清潔度控制難度大。鑒于以上因素,我們做如下改進:1.鋪設新的連鑄設備水回水專用管道,單獨把連鑄設備回水流入連鑄專用回水池內(nèi),這樣利用加藥降低水質(zhì)硬度,使設備水的水質(zhì)硬度處于可控范圍之內(nèi);2.在設備水進水主管道增設過濾器,同時在連鑄各扇形段進水管道上再加設Y型過濾器,定期清理濾芯,使設備水水中雜質(zhì)能得到有效過濾;3. 在冬夏兩季通過泵站適當調(diào)整設備水進水壓力,比如在冬季設備水進水壓力調(diào)整為7.4bar,而對應出水壓力僅3.4bar,從設備水進水壓力上減少輥子漏水幾率。
3. 隨著扇形段輥子漏水的進一步減少,對鑄坯進行精確的二冷冷卻以及改進優(yōu)化生產(chǎn)過程中的扇形段輥縫值成為日常生產(chǎn)的重要工作。我們先從清理噴嘴入手,同時點檢矯正噴嘴角度和方向,使噴嘴清理檢查工作定期化、日常化。利用定修時間通過連鑄主控、連鑄電氣、連鑄機械三方同時從不同角度檢測二冷水自動調(diào)節(jié)閥控制精度,檢查管道系統(tǒng)對二冷水二冷氣的分配情況。同時逐步改進了原設計中不合理的輥縫值,使鑄坯按照確定的冷卻曲線,形成規(guī)則的凝固和形變,最終形成均勻的坯殼厚度,使鑄坯和扇形段輥系之間作用力盡可能接近理論受力狀態(tài)。實現(xiàn):鑄坯凝固實際收縮——設定的扇形段各段輥縫值——輥子受力和輥縫變形[2],三者處于良性循環(huán)狀態(tài)。從輥子受力上減少漏水幾率。
3 應用效果
2012年12月份定修期間,對1#,2#連鑄機扇形段進行漏水排查。僅2流扇形段5固定側(cè)第5,6,7排輥子在軸承座墊片處漏水,4流17段內(nèi)弧第7排輥子漏水,3流14段內(nèi)弧第7排輥子漏水,漏水輥子所占比例:
5 ÷816×100% = 0.0061% < 0.1%
連鑄機設備水總補水量不足270噸/小時,扣除設備水冷卻塔內(nèi)的正常揮發(fā)量150噸/小時,以及部分風機冷卻水、切割車冷卻水設備的敞開直排量80噸/小時。整個連鑄機的漏水量不足40噸/小時,兩臺連鑄機4個流扇形段共有冷卻水軟管1632支,存在一定比例的軟管、接頭漏水。從整體而言,連鑄扇形段輥子漏水治理已達到預期效果。
參考文獻
[1] 干勇, 倪滿森, 余志群. 現(xiàn)代連續(xù)鑄鋼實用手冊, 北京, 冶金工業(yè)出版社, 2010.
[2] 劉明延, 李平, 欒興家, 等. 板坯連鑄機, 北京, 機械工業(yè)出版社, 1999 .
(作者單位:河北鋼鐵集團邯鋼邯寶煉鋼廠)