徐沖
摘要:冷124塊為太古界潛山裂縫性普通稠油油藏,以常規開發為主,隨著采出程度的不斷增加,地層壓力下降快,油藏開發效果變差。2013年起針對冷124塊天然能量開發存在的問題開展了蒸汽吞吐二次開發試驗,但由于該油藏微裂縫的特點,蒸汽吞吐開發過程中又出現了水鎖、注汽壓力高、注汽困難等問題,制約了該區塊二次開發進行。針對此類問題,依托精細地質研究,規劃合理蒸汽吞吐開發區域,探索合理的蒸汽吞吐配套技術,優化老井二次壓裂的壓裂技術,取得良好效果。
關鍵詞:普通稠油;潛山裂縫油藏;蒸汽吞吐;二次壓裂
1 油田基本情況
冷124塊為太古界潛山裂縫性普通稠油油藏,巖性主要以混合巖化花崗巖、片麻巖及由它們破碎而形成的角礫巖為主。儲層平均孔隙度為6.79%。其中,裂縫孔隙度為1.51%,基質孔隙度為5.28%。微觀構造裂縫的滲透率為2.49×10-3μm2。構造裂縫的開度為0.2~0.3mm,平均裂縫開度為0.21mm。屬于低孔、低滲、細喉、不均勻型儲層。原油性質屬普通稠油,粘度變化范圍較大,地面脫氣原油平均粘度(50℃)為102~5159mPa·s,密度為0.9126~0.9651g/cm3,原油含蠟量平均為4.59%,凝固點平均為12.7℃,膠質+瀝青質含量平均為39.24%。地層水總礦化度為4707mg/L,水型為NaHCO型。目前主要以常規開發為主。
2 目前存在的主要問題
(1)天然能量開發效果變差。地層壓力低,地層壓力已由原始16MPa下降到目前的4MPa;開井率低,開井率僅為7%;采油速度低,天然能量開發采油速度僅為0.17;采收率低,預測天然能量開發采收率僅為8.5%。
(2)蒸汽吞吐開發試驗,吞吐井回采水率低,影響吞吐效果。2013年以來蒸汽吞吐二次開發共恢復停產井12口,其中6口井注汽壓力逐輪升高,從初期的14MPa升至目前的18MPa;周期縮短,平均縮短120天;回采水率低,平均在0.2左右,水鎖現象日劇嚴重。(3)部分油井注汽壓力高,存在蒸汽注不進的問題,影響二次開發效果。冷124塊蒸汽吞吐二次開發以來,目前有5口井存在注汽注不進的問題,制約著二次開發的順利進行。
3 冷124塊潛山油藏增產綜合技術研究
根據目前冷124塊存在的問題問題,依托精細地質研究,規劃優選蒸汽吞吐區域及儲層類型,探索合理蒸汽吞吐配套技術,探索油藏改造技術,形成了適合冷124塊潛山油藏增產的一系列增產技術。
3.1 依托精細地質研究,規劃優采區域開展蒸汽吞吐開發試驗
平面上,高產井主要集中于角礫巖區域及角礫巖區域附近的斷崖部位。該區域平均單井累計產油量可達到2萬噸以上,而其他區域油井平均單井累計產油量僅有0.4萬噸。
縱向上,冷124塊潛山油藏巖性自下而上主要發育有混合花崗巖、片麻巖。從油井生產情況看,混合花崗巖油井產量高于片麻巖產量。
通過以上研究確定在冷124塊優選角礫巖儲層、混合花崗巖儲層的油井實施蒸汽吞吐。
3.2研究潛山油藏蒸汽吞吐配套技術,提高吞吐效果
冷124塊為裂縫性潛山普通稠油油藏,孔隙結構類型為小孔隙微細喉道,巖石顆粒表面表現為強親水性。2013年蒸汽吞吐試驗以來,部分油井經過多輪次吞吐后,注入水侵占多數孔道,巖石中流體大部分以“水包油”的形式存在,又由于潛山油藏裂縫孔喉發育復雜,賈敏效應突出,在注汽階段和回采階段表現出較強的阻力,導致水鎖現象嚴重。
氮氣在裂縫型油藏中,具有補充地層能量、氣體速敏作用、擾動作用及滲吸作用。
氣體速敏作用:氮氣在注入地層中,氣體在裂縫中流動過程中,具有流速快的特點,可以沖擊狹窄裂縫中的泥質等堵塞物質,從而增大裂縫通道,降低原油在地層中的阻力。
擾動作用:氮氣在地層中流動的過程中,可以頂替驅動裂縫中的死油,并且可以增大驅替能量,使液體克服毛細管阻力,從而提高返排能力,降低水鎖傷害。
根據氮氣作用特點的分析,氮氣適用于冷124潛山油藏,實現排水增油。
3.3 研究完善老井二次壓裂技術,提高油井注汽生產效果
(1)技術思路
冷124塊潛山為混合花崗巖潛山,主要為微裂縫發育,原始微裂縫不適于稠油開發的特點。且壓裂井目的層上下有生產層,要控制裂縫向下延伸,盡量保持多向上延伸;油品性質屬于稠油,需要防止稠油乳化,提高返排能力;鄰井井距近,與鄰井竄通的可能性大。
壓裂設計采取“主縫短、寬,次縫高”的思路,在保證不與鄰井壓竄的情況下,盡量多溝通儲層天然微裂縫,實現改造體積最大化。
(2)技術對策
利用壓裂軟件模擬裂縫形態,優化壓裂模型。前置液中加入粉陶,實現對天然裂縫的支撐,并控制裂縫向下延伸;保持排量為5方/分鐘,控制縫長、擴大縫高和縫寬,形成一條高導流主縫,實現對儲層的綜合改造;優化壓裂液配方,針對稠油特性,優選破乳助排劑類型,防止乳化,保證壓裂液返排,最大限度減少壓裂液對儲層傷害,以實現儲層改造效果最優。
4 現場應用效果
(1)規劃優選蒸汽吞吐7井次,累計產油1.0245×10噸,平均單井產油1463噸,措施成功率100%。
(2)實施氮氣輔助吞吐技術3井次,累計增油932噸,平均單井增油310.7噸。
(3)實施老井二次壓裂技術1井次,累計增加注汽量6128噸,累計增油890噸。
5 結論
(1)蒸汽吞吐可以有效提高冷124塊潛山稠油油藏采油速度,提高區塊可采儲量的采出程度,適合該區塊的二次開發,優選區域及儲層巖性進行蒸汽吞吐,是二次開發成功的關鍵。
(2)氮氣輔助吞吐技術及化學助排技術可以有效提高潛山油井返排能力,提高油井回采水率,降低水鎖問題,從而提高吞吐效果。
(3)縫網壓裂技術適用于冷124潛山老井二次壓裂,可以有效的解決油井注汽及生產問題。
參考文獻:
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