朱艷

摘要:板一聯合站現有大罐抽氣工藝具有節能降耗、安全環保的優點,由于設備設施達到設計年限,部分設備腐蝕較嚴重,給安全生產及生態環境帶來隱患。為實現該工藝“節能”、“降耗”、“高效”運行,本文結合運行潛力,從新增安全保護措施實施雙重保護、推進數字化管理降低人員勞動強度、優化設備選型節約運行成本、新建空冷系統節約資源四方面進一步提高工藝適應性水平,實現提質增效的目的,適宜在其余聯合站推廣應用該技術,保障油田持續穩健發展。
關鍵詞:大罐抽氣;節能;降耗;數字化;安全環保
板一聯合站始建于1978 年,占地面積約為14.5×10m,隸屬大港油田公司第四采油廠(灘海開發公司),主要擔負著所屬板橋、塘沽、長蘆、白水頭等油田的油、氣、水的處理、儲存和外輸、卸油任務,具有油氣分離、原油脫水、原油穩定、污水處理、天然氣脫水、大罐抽氣、原油儲存及原油外輸、卸油等功能,是一座綜合性集中處理站。
板一聯合站1999年采用大罐抽氣工藝,抽氣設計規模為4×10Nm/d,該工藝主要是將原油儲罐中揮發出的輕烴成分進行收集、壓縮,再輸送到天然氣站處理,達到節約能源、實現原油密閉集輸的目的。抽氣工藝運行20年來,累計回收揮發氣1512×10m,實現經濟效益2268萬元,“提質、降本、增效”效果顯著。
1抽氣工藝運行潛力分析
1.1大罐抽氣裝置安全運行僅由水封罐定壓,可增加輔助保護功能
大罐抽氣裝置設計最高工作壓力500Pa,僅有水封罐一處保護措施,水封罐一旦出現問題失去安全保護作用時,大罐抽氣裝置將無法正常工作,安全保護功能還有提升空間,其余油田多數安裝雙重安全保障系統。
1.2 壓縮機在氣量不穩情況下頻繁啟停,自適應功能可進一步提高
使用“大罐抽氣裝置”的油田多數采用自動化技術控制壓縮機啟停,而板一聯大罐抽氣工藝:(1)員工觀察氣囊鼓起高度而頻繁啟動壓縮機,巡檢2小時一次,存在啟機時間誤差,增加員工勞動強度;(2)補氣系統手動調節閥調壓,可將壓力由0.12MPa降至350-450Pa,但不能穩壓,造成壓縮機進口壓力波動大,不能平穩運行,影響壓縮機性能,僅2017年就維修6次,維修費15萬元;(3)壓縮機平均日抽氣4小時,因冬季大漲坨來液(1650m3/d)揮發氣量較多,為保證來氣壓力穩定,實施24小時補氣連續抽氣,增加運行成本4.6萬元。
1.3 往復式壓縮機結構復雜易損件多,壓縮機類型可進一步優選
往復式壓縮機屬于活塞式壓縮機,主要適用于中小排量、中壓、高壓或超高壓條件,適合低壓不低于0.3MPa的場合。在目前出口僅為0.12MPa情況下運行,好比大馬拉小車,不但機型自身優勢無法正常發揮,反而存在易氣體液化,易引起液擊的高風險高隱患。
1.4 工藝設備使用年限超時,部分設備腐蝕嚴重
大罐抽氣工藝運行至今長達19年,依據TSG21-2016《固定式壓力容器安全技術監察規程》中“7.1.7 達到設計使用年限使用的壓力容器(未規定設計使用年限,但是使用超過20年的壓力容器視為達到設計使用年限)”,水封罐、分離器已達到設計使用年限,結構老化腐蝕,基礎、抽氣管道腐蝕變形嚴重,存在較為嚴重的安全隱患。
2 優化調改技術措施
2.1 新增2#、4#罐頂微壓呼吸閥,提升安全保護性能
當系統超壓,水封罐放空不及時或者不能解決時,在抽氣管道設置微壓呼吸閥(呼入壓力295Pa,呼出壓力500Pa),當壓力超過500Pa時向外打開進行排氣,在壓力低于295Pa時,向內打開進行吸氣,從而確保大罐儲存壓力295-500Pa,與水封罐雙重保護大罐抽氣裝置。
2.2 新上PLC自控系統控制壓縮機運行頻率,推進數字化管理
完善PLC自控系統,數字化控制壓縮機運行頻率。罐頂抽氣管道設置微壓差變送器,當壓力升至350-450Pa時,自動啟動壓縮機,變頻運行,使壓力維持在400Pa。
若氣量下降,當壓力降至350Pa,啟動低報警,并聯鎖自動補氣閥開啟;壓力繼續降低至295Pa時,啟動低低報警,停運壓縮機;若氣量增大超出壓縮機設計輸送能力,當壓力升至500Pa時,啟動高報警,聯鎖打開大罐微壓呼吸閥;壓力繼續升至1765Pa時,啟動高高報警,停運壓縮機,并聯鎖打開大罐呼吸閥。
2.3 優選螺桿式壓縮機,優化抽氣工藝
螺桿式壓縮機適用于低入口壓力(或負壓)、高壓縮比,但出口壓力不能過高。根據《油田油氣集輸設計規范》GB50350-2015 4.4.1條?氣量較小、進氣壓力為微正壓或者負壓、排氣壓力不高時,可選用螺桿式壓縮機。5.5.4條?抽氣壓縮機宜選用螺桿式壓縮機。
2.4 更新達到設計年限壓力容器,提高本質安全
更新達到設計年限的水封罐、入口分離器、出口三相分離器,提高了設備設施的本質安全,滿足安全生產的需要。根據最大運行氣量、液量、壓力等參數,并配套相關管道、閥門,具體規格參數如下表所示:
3 結語
板一聯大罐抽氣工藝經優化調改后,數字化管理可達到節能降耗的目的,降低員工勞動強度;雙重安全保障系統,確保系統安全平穩運行;采用空冷系統減少能源浪費,節約水資源。升級后的工藝即達到環保要求,消除安全隱患,又具有節能降耗、提質增效的優點,適宜在其余聯合站推廣應用該技術,保障油田持續穩健發展。
參考文獻:
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