韓中軒,李云濤,趙 爍,袁 琳,劉云龍
(1.吐哈油田分公司 工程技術研究院,新疆 鄯善 838202; 2.中國石油集團濟柴動力有限公司 成都壓縮機分公司,成都 610100)
Y211型封隔器主要用于分層采油、注水、找水、堵水、擠堵、酸化、壓裂等施工[1]。由于其結構簡單、操作方便,坐封和解封均通過機械上提下放來實現,作業風險較小,不會存在中途坐封的風險[2-8],應用范圍非常廣泛。隨著油田的進一步開發,主力生產層壓力系數不斷下降、補層壓裂不斷增多,由層間壓差大造成封隔器解封風險增大的問題日漸突出[9]。因此,需開展相關技術研究對策,以解決低壓井中封隔器解封風險大的問題。
Y211型封隔器結構如圖1所示。

圖 1 Y211型封隔器結構示意
坐封:封隔器下井過程中,摩擦塊在彈簧張力的作用下緊貼套管內壁下行,卡瓦和摩擦塊總成位于短軌道上死點;當封隔器下至預定位置時上提,卡瓦和摩擦塊總成由短軌道進入長軌道上死點;錐體推動卡瓦張開,使卡瓦咬合在套管內壁上形成支撐;同時,在一定管柱重力下膠筒壓縮,使膠筒的直徑變大,從而封隔油套管環形空間。
解封:上提管柱時,卡瓦和摩擦塊總成由長軌道進入短軌道上死點,并帶動錐體上行,使錐體退出卡瓦,膠筒也自動收回而解封。
2017年,吐哈油田卡封完井管柱116口井,其中Y211型封隔器卡封完井占77.6%。但在低壓井(占比約30%)應用時,容易出現解封困難問題,影響新井投產效率。解封困難時通常通過灌液、活動解卡方式進行解封,平均影響施工工期1~1.5 d。如表1所示。

表1 解封困難井統計
生產管柱結構如圖2所示。在長期開采后,主力生產層壓力系數不斷下降,形成低壓層,從而形成上、下兩層的生產壓差。

圖2 生產管柱示意
在原始和正常狀態下,解封載荷由管柱自重力、膠筒摩擦力和管柱摩擦力組成。
T=G+F1+F2
(1)
式中:T為解封載荷;G為管柱自重力;F1為膠筒摩擦力;F2為管柱摩擦力。
由于長期開采,造成底層低壓,從而形成的上下壓差,此時的解封力由管柱自重力、膠筒摩擦力、管柱摩擦力和上下壓差△p組成。
T=G+F1+F2+△p
(2)
由計算可知,長期開采后的生產壓差對解封力的影響非常大,導致部分井解封非常困難。通常采用灌液的方式或者大噸位上提活動解封,風險非常大,延長施工工期,增加了作業成本。
為滿足低壓井的需求,提高工藝管柱的適應性,研制了新型帶平衡通道的Y211型封隔器。其解封原理如圖3所示,增加了平衡通道,以平衡封隔器上下壓差,克服因上、下壓差造成的附加載荷作用在管柱上而導致的解封困難問題。

圖3 平衡通道的解封原理
平衡通道結構如圖4所示。在設計帶平衡通道的Y211型封隔器時,要保證內通徑,實現下泵及其它工藝要求;控制最大外徑,滿足在合適的套管內順利下入。優化設計的平衡通道內徑為40 mm,外徑為42 mm,平衡通道面積為129 mm2。根據適用的介質條件和適應的溫度,密封圈材質選用丁腈橡膠。選擇標準和條件如表2所示。

圖 4 平衡通道示意

表2 密封材料選擇
由于新增設計了平衡通道,中心管的尺寸變動,成為整個封隔器最薄弱環節,需要對中心管進行強度校核。
1) 抗內壓。中心管外徑為80 mm、壁厚為9 mm,在承壓70 MPa時,內應力σt為276 MPa,應力分布示意如圖5所示。

圖5 中心管應力分布示意
2) 抗屈服強度校核。對中心管部件應力分析如圖6所示。得出最大值為 287.2MPa,而材料(35CrMo)的屈服強度為835 MPa。安全系數n=835/287.2=2.9,滿足強度要求。

圖 6 中心管應力云圖
平衡式Y211型封隔器結構如圖7所示。

圖7 平衡式Y211型封隔器結構示意
工具的室內試驗:工具的外徑為148 mm,總長為1 563 mm,內通徑為62 mm,上壓差70 MPa,下壓差為70 MPa,坐封壓力為60~80 kN。
通過室內試驗證明[10-13]:壓力70 MPa時密封良好;坐封載荷為60~80 kN,解封30 kN;重復多次坐封、解封可靠; 承上、下壓均達到70 MPa,承壓能力滿足設計和現場需求。
目前的生產管柱作業流程中,油管驗漏與完井管柱為兩趟管柱,施工工序較復雜,制約了油井投產的時效。為了實現一趟管柱滿足油管驗漏和卡封完井兩種不同的功能,研制了專用的油管試壓滑套。在下到位加壓驗油管是否破損,繼續加壓滑套落至篩管底部,下入抽油泵、抽油桿完井;實現驗漏-完井一體化管柱。如圖8。
專用油管試壓滑套結構如圖9所示。通過投球進行向油管內加壓,滿足油管試壓的目的。進一步提高試壓的壓力,剪斷球座的剪釘,球座下移落至篩管內,打開油管管柱內的通道,實現開采生產層的完井。試壓滑套的總長為300 mm,外徑為114 mm。
試壓滑套室內試驗:密封壓力達到70 MPa,密封性能良好;25 MPa壓力重復試驗10次以上,密封性能良好;打開壓力42 MPa。

圖8 驗漏-完井一體化管柱
驗漏-完井一體化管柱由兩趟管柱(驗漏1趟管柱+完井1趟管柱)簡化為一趟管柱。該管柱結構具有管柱結構簡單、成本低,坐封簡單可靠,解封時上提管柱,封隔器上、下腔溝通,解封載荷降低,解封更容易的優點。一趟管柱可完成驗漏、替油、完井作業,節約了作業時間和成本。

圖9 試壓滑套結構示意
2018年,該管柱現場應用36井次,施工成功率100%。
截止目前,其中玉W2-18井因檢泵進行了起管作業,解封載荷降低約200 kN, 作業時長由24 h縮短至1.5 h,大幅提高了解封作業效率。
玉東204-105、玉平20井、玉21-20井是3口解封困難井,采用灌液等方式,解封載荷平均為650 kN;玉W2-18井在采用新型的帶平衡通道的Y211型封隔器后,解封載荷降低為440 kN,解封載荷降低約31%,效果非常明顯。
1) 平衡式Y211型封隔器卡封完井管柱大幅降低了解封載荷,提高了解封時效。僅需上提即可平衡封隔器上、下壓差,無需水泥車向油管灌液,解封時長由24~36 h減少至1.5 h左右。
2) 采用專用試壓滑套,有效簡化了作業流程,提高了作業效率。原卡封作業中油管試壓與卡封完井分兩趟管柱進行,而該管柱實現了油管試驗與卡封完井一趟管柱作業,縮短油井投產時間8~12 h。
3) 具有平衡通道的Y211型封隔器,在通徑不變的情況下,工具本體及膠筒承壓均達到70 MPa,且具備平衡膠筒上下端壓差的能力,確保了解封的成功率,降低了作業風險。該封隔器還可拓展推廣到注水、壓裂管柱設計中。
4) 降本增效效果顯著,單井節約費用約¥2.2萬元,應用規模擴大后降本增效更明顯。