張體可
【摘 要】本文主要針對江蘇華美熱電有限公司石膏脫水系統設計的不足,從運行方式進行分析,并提出改造措施。主要論述了真空泵密封水、濾布沖洗水的優化改造情況。改造結果表明:石膏脫水系統運行的穩定性、安全性及經濟性均得到提高,改造效果良好。
【關鍵詞】真空皮帶機;真空泵;沖洗水
江蘇華美熱電有限公司#1、#2機組裝機容量為2×350MW,兩臺機組分別于2016年1月24日及2月19日投產,脫硫系統有同方環境股份有限公司EPC總承包,與機組同步建設、同步投運,采用石灰石—石膏濕法脫硫技術。機組商運后,隨著機組長期運行,石膏脫水系統問題日趨突顯,多次發生真空泵卡死、無法啟動現象,嚴重影響機組安全穩定運行。
1系統布置
石膏脫水系統為2臺吸收塔公用,共設2套真空皮帶脫水機,1用1備。每臺真空皮帶脫水機配置1臺水環式真空泵,2臺濾布沖洗水泵,1用1備。
水環式真空泵的工作原理:利用偏心葉輪的設置,葉輪轉動帶動泵內預注入的水在泵體內部形成密閉的運動的水環,因為葉輪與殼體是偏心的,所以水環內表面也與葉輪偏心。水環內表面、葉片表面、輪轂表面和殼體的兩個側蓋表面圍成許多互不相通的小空間。在吸入口位置時,小室體積由小變大,形成真空吸力,從吸入口吸入空氣,隨著葉輪的旋轉及輔用吸排氣盤的作用,當該空間的容積由大變小時,使之封閉,這樣已經吸入的氣體就會隨著空間的縮小而被壓縮。氣體被壓縮到一定程度后,使該空間與排氣口相通,即可排出已經被壓縮的氣體。真空泵的吸入口與真空皮帶機真空箱連接,實現真空皮帶機真空箱真空吸力。
2發現問題及原因分析
2.1真空泵卡澀
石膏脫水系統運行過程中發現真空泵卡死,并多次無法啟動真空泵,經現場檢查發現真空泵葉輪及泵體結垢,導致葉輪、泵體之間沒有間隙,真空泵卡澀。
真空泵為水環式,啟動時需向泵注入水。水既是傳遞能量的媒介,也起到泵體冷卻作用。冷卻后的水進入濾布沖洗水箱,和真空泵出口凝結水用作濾布沖洗水。但是檢查發現真空泵冷卻水在濾布沖洗水箱入口位置較高,且水箱液位較高,真空泵冷卻水回流不暢,隨著真空泵運行時間延長,泵體溫度升高,造成泵體內部結垢,故障頻發。
2.2濾布沖洗噴嘴頻繁堵塞
真空皮帶機運行時需對濾布沖洗,以保持濾布清潔。每次運行結束或過程中均有不同程度的噴嘴堵塞,缺陷頻繁且檢修工作量大。濾布沖洗采用濾布沖洗水泵,水源取自真空泵出口凝結水和冷卻水,同時有工藝水補水。由于真空泵抽皮帶脫水機時會有少量石膏進入,且石膏含水程酸性,對管道腐蝕較重,導致雜質進入噴嘴造成堵塞。
3優化改造措施
3.1原真空泵油兩路冷卻水,其中一路搭接在流量計前,進入泵體前有堵板,實際冷卻水不通。將此路冷卻水改至流量計后,并取消堵板。原單側冷卻水回水至濾布沖洗水箱,改為兩側回水至濾液水箱,并在母管接入酸洗管道。這樣可以降低真空泵腔室液位,回水順暢,真空泵泵體溫度整體降低,避免葉輪及泵體結垢。
3.2引一路工藝水接至濾布沖洗水泵出口管道,取消濾布沖洗水泵運行,原濾布沖洗水泵揚程為50米,工藝水壓力為0.6MPa,工藝水壓力、流量完全滿足運行要求,且雜質少,不腐蝕管道。改造前后系統圖如下:
4改造效果
4.1真空泵冷卻水回水順暢后,徹底避免真空泵葉輪結垢,消除重大設備故障。有效減少檢修工作量,同時節省大量購買工業清洗劑費用。
4.2濾布沖洗水改造后,清理噴嘴頻率由原來的每天一次,降低到每月一次,有效減少檢修工作量,同時濾布沖洗水泵停止運行,節省電費和設備維護費用。
5結語
經過技術人員對石膏脫水系統的優化改造,提高系統設備的連續運行能力,有效保障安全穩定運行。不僅降低設備的故障率,減少檢修工作量,同時在系統設備優化改造實施過程中,充分利用現有資源,節約改造及維護材料成本。
參考文獻:
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(作者單位:江蘇華美熱電有限公司)