趙志雄,屈正平,周 詳
(陜鋼集團漢中鋼鐵有限責任公司,陜西 漢中 724200)
SWRH82B 鋼是生產高強度、低松弛預應力鋼絲和鋼絞線的主要原料,主要應用于大跨度橋梁、鐵路、高速公路以及高層建筑等國民經濟領域,因而要求SWRH82B高碳盤條具有穩定的化學成分、純凈的鋼質、非金屬夾雜物級別低、優良的力學性能等。
為進一步提升鋼絲鋼絞線用鋼質量,降低企業生產成本,故通過對現生產 SWRH82B 鋼冶煉工藝優化,進一步研究提高連鑄坯純凈度及質量的措施。SWRH82B 鋼性能要求抗拉強度≥1160 MPa,延伸率≥9%,斷面收縮率≥30%,其化學成分詳見表 1。
高爐鐵水→900 t 混鐵爐→120 t 頂底復吹轉爐→120t雙工位LF 精煉爐→150mm ×150 mm 方坯連鑄機→摩根六代高速線材。
控制鐵水原料中鈦含量,保證轉爐終點碳,減少過氧化;采用低氮增碳劑,控制鋼水氮含量,出鋼過程采用鋼包頂渣,對鋼水進行脫氧、脫硫及去除鋼水夾雜物。
優化后工藝控制要求:
(1)鐵水條件。鐵水硅含量0.3%~0.45%,硫含量≤0.070%,磷含量≤0.120%,鈦含量≤0.050%,溫度T≥1300℃,帶渣量不得超過0.5%。
(2)冶煉用合金等原料要求。冶煉用合金要求成分符合國標及內控標準要求,塊度適宜,水分含量嚴格控制,脫氧合金主要為硅錳和硅鈣合金,嚴禁使用含鋁的脫氧合金;增碳劑要求采用低氮增碳劑;鉻鐵采用高碳鉻鐵。
(3)轉爐操作控制。轉爐冶煉實行高拉碳操作,要求終點碳含量≥0.20%,倒爐次數≤2次,穩定轉爐終點出鋼溫度(1590℃~1620℃),終點P含量要求≤0.012%,終渣堿度3.2~3.5。
2.1.4 氣體控制要求
氧含量控制關鍵環節主要是減少吹煉終點氧含量,確保全過程化渣,采用高拉碳工藝,提高冶煉終點碳含量,鋼包底吹介質為氬氣,出鋼過程全程進行吹氬;嚴格執行出鋼一、二次擋渣作業;轉爐出鋼前期,向鋼包內加入預熔型精煉渣,保證鋼液面形成保護渣層,避免鋼水二次氧化,氧含量可控制在40ppm之內。
精煉造渣采用電石、硅鐵粉及碳化硅等不含鋁類脫氧劑,嚴格控制渣中Al2O3含量,延長軟吹時間,促使夾雜物充分上浮。
優化后工藝控制要求:
(1)精煉渣成分控制范圍ω(CaO)=40%~50%,ω(SiO2)=20%~25%,ω(MgO)=5%~10%,ω(MnO+FeO) ≤ 1.0%,ω(Al2O3)≤6%。
(2)精煉造渣采用低堿度操作,堿度按2.0~2.5控制,若進站鋼水硫含量偏高,堿度控制采用“高+低”相結合模式,通過后期加入適量的石英砂對精煉渣堿度進行微調,確保終渣堿度控制在2.0左右。
(3)LF精煉時,嚴格控制氬氣流量,避免鋼水裸露吸氧,采用碳粉、硅鐵粉及電石進行造白渣操作,白渣時間保持在10min以上,氧含量可控制在40ppm之內;LF 爐精煉過程鋼水裸露易增氮, LF精煉采取微正壓操作,全程過程吹氬,精煉結束進行軟吹氬,鋼液面微動,以鋼水不裸露為標準,避免鋼水二次污染,采取這些措施后,鋼水在鋼包精煉過程的增氮量可控制在5ppm~10ppm范圍內,氮含量控制在55 ppm之內。
(4)鋼水結束后,喂入金屬鈣線進行夾雜物變性處理,軟吹時間≥15min。

表1 SWRH82B鋼種成分/%

表2 優化前后成分控制/%
SWRH82B生產過程中,根據前期鋼坯低倍檢測情況、鋼材金相組織及夾雜物檢測情況等,進一步加強連鑄工藝控制,提高連鑄坯的質量。
連鑄鋼水過熱度、拉速等都是影響鑄坯質量的關鍵因素,其中過熱度對碳偏析影響較大,過熱度高易發生“搭橋”現象形成鋼坯縮孔。熱度過低則會引起拉速過快,不利于鑄坯結晶組織的形成、不利于鋼中夾雜物的上浮,還會導致水口結瘤。合適的拉速會減少鑄坯的中心偏析、縮孔和裂紋等,降低鑄坯中心C、S等元素的富集程度。
優化后工藝控制:
(1)連鑄澆鑄溫度及過熱度控制:生產SWRH82B連鑄的中包溫度為1488℃~1503℃,過熱度控制為開澆頭兩爐過熱度控制在25℃~45℃,正常澆次過熱度控制在10℃~30℃,拉速控制在1.8m/min~2.2m/min。
(2)結晶器和末端電磁攪拌控制參數為:結晶器電磁攪拌(M-EMS):電流360A,頻率4Hz;末端電磁攪拌(FEMS):電流370A,頻率7Hz,攪拌方式為交替。
通過優化工藝生產過程控制,按照“嚴、精、細”規范過程操作,各項技術指標均達到預期值,SWRH82B產品質量得到明顯提升,達到了用戶使用要求。
(1)化學成分

表3 SWRH82B 產品生產過程中的化學成分
(2)低倍組織檢驗。優化前,夾雜物抽檢結果:2.5級和3.0級將近占33%。優化后,抽檢試樣共18個,夾雜物主要為C類硅酸鹽類夾雜,整體控制較優化前有明顯提高,3.0級出現1個占比5.6%;2.0級3個占比16.7%;1.5級2個占比11.1%;1.0級以下11個占比66.7%。
(3)氣體含量。抽檢試樣30個,優化后,全部符合要求。

表4 SWRH82B 產品夾雜物氣體含量
(4)力學性能

表5 經過生產工藝優化后產品的力學性能
(1)通過采取轉爐高拉碳工藝、連鑄低過熱度、精煉低堿度操作等,鋼坯低倍組織檢驗、氣體含量控制均達到要求,優化后的SWRH82B生產工藝是可行的。
(2)結合前期生產的鋼材質量,針對用戶提出的要求,查找問題產生的原因,針對工藝控制方面提出工藝優化措施并應用于生產實踐,滿足了客戶的需求。