程波
(湖南中鐵五新鋼模有限責任公司,湖南 懷化 418005)
鋼模板是用于混凝土澆筑成型的鋼制模板,由于需要組合使用,每塊模板四周均設有連接鋼板或連接角鋼,這些連接鋼板和連接角鋼上分布有連接孔用于與其他模板進行連接。對于不同的產品類型、不同的客戶要求,連接鋼板和連接角鋼的長度不同,其上分布的孔的數量及間距也不相同。
在鋼模板的加工時,對于直線型連接鋼板或角鋼,其加工方法為先按模板的長度下好材料,然后采用沖壓式壓力機沖孔方式開孔。與鉆孔加工相比,沖壓加工的生產效率高,且操作方便,容易保證孔的尺寸與形狀精度。但由于工件的種類眾多,每類數量較少,難以形成批量,一直以來均采用人工送料的辦法,每沖一個孔后需要人工移動一次工件,再對沖孔位置進行確定,因此加工速度慢,也很容易產生孔位誤差;另一方面,對于大型模板的連接角鋼或鋼板,單件的重量甚至會超過50kg,工人的勞動強度高,易疲勞,操作安全性也不易保證。為保障操作人員的人身安全,降低工人的勞動強度,提高產品的質量,很有必要采用新的工藝進行送料沖孔。
自動控制送料設備的結構部分主要由機座、軌道系統、送料小車3 部分組成。
由角鋼及鋼板加工而成。機座的臺面鋼板與支架角鋼鉚焊,形成整體框架后,上表面進行銑削機加工,確保了表面的平整度。臺座底部設有若干個可調式基座,安裝時便于適應地面的不平整性。
軌道系統安裝在臺座的臺面上,主要由直線導軌和精密齒條組成。直線導軌定位精度高、摩擦力小、潤滑方便,可以使工件運動速度快,電機驅動功率小。精密齒條一方面為小車提供驅動力,另一方面為小車運行進行長度定位。此外,為方便長大板狀工件的送料,還安裝有托輥。
送料小車安裝在軌道系統上,其底部為與直線導軌配合的滑座,內部安裝有夾緊氣缸和步進電機。步進電機輸出通過減速裝置減速后,在減速裝置輸出軸安裝有齒輪,與臺面上精密齒條嚙合,驅動小車移動。送料小車前端安裝有夾持機構,用于夾持工件。
除此以外,采用自動化送料設備后,為便于自動化操作,對原有的沖床進行了改造,在沖床離合器的連桿上安裝了頂推氣缸,用以代替人工操作控制沖床的沖孔。
設備工作前,工作人員先對工件的長度、孔距等參數進行設定,設備工作時,自動控制系統先將小車開行到沖床處,將工件夾持住后,拖行至工件第一個開孔處,然后使沖床連桿氣缸動作,控制沖床完成沖孔,沖孔完成后,小車將工件拖行至第二個開孔處,進行第二個孔的沖壓,以此循環,全部孔沖壓完畢后,小車將工件送回到初始位置,夾持機構松開,完成整個工件的沖孔加工。
為了滿足不同工件對孔的數量、位置、間距不同的要求,保證設備穩定可靠、操作方便、具有良好的適應性,設備采用了以PLC 為核心的控制系統。
控制系統硬件部分主要由PLC、步進系統、人機界面、輸入主令開關及傳感器、輸出電磁閥等部分組成。
(1)PLC。PLC 是整個系統的核心元件。本設備中采用了國產的信捷XC 系列PLC,該款PLC 運算速度快,具有充裕的軟元件容量、豐富的指令集,具備高速脈沖輸出端口,最高能輸出200kHz 的脈沖,可以方便地控制伺服和步進電機系統,性能穩定,成本較低。由于需要輸出脈沖用以控制步進電機,故采用了晶體管輸出的PLC。
(2)步進電機驅動系統。為控制工件的孔距尺寸,控制系統采用了步進電機驅動定位。步進電機的轉速、停止的位置只取決于脈沖信號的頻率和脈沖數,而不受負載變化的影響,因此可以通過控制脈沖數量來控制角位移量,從而達到準確定位的目的,而不存在累積誤差;同時,可以通過控制脈沖頻率來控制電機轉動的速度和加速度,從而達到調速的目的。由于PLC 的信號無法直接驅動電機,還配備了步進電機專用的驅動器。
(3)人機界面。人機界面是操作人員與PLC 信息交互的媒介,也是設備使用方便性的重要保證,用于設置工件及系統運行的參數,考慮到現場工作環境較為惡劣,輸入信息量不大,選用了國產的信捷OP 系列小型人機界面。該人機界面雖然屏幕可視范圍較小,但對環境適應性高,表面IP65構造,防水、防油,適用范圍廣,操作人員容易上手,性價比高。
(4)輸入信號。控制系統的輸入主要由主令按鈕和傳感器組成。其中主令按鈕主要用于設備的啟動、停止、急停、運行模式選擇,手動調試時的前進、后退等。傳感器則采用了無觸點的接近開關,其定位精度準、操作頻率高、使用壽命長,安裝調整方便,對油污等惡劣環境的適用能力強。在自動送料機多處均安裝有檢測各關鍵部位的位置信號,如夾緊裝置處檢測工件是否夾緊,在小車初始位置進行零點檢測,在零點檢測前后再設置前超限保護和減速點檢測,在設備尾端進行后超限保護等,此外,還在沖床上也安裝了接近開關用以檢測沖頭是否回復到位。
(5)輸出。設備的輸出均為氣缸的電磁閥,故采用了中間繼電器隔離輸出。
(1)控制系統的流程圖如圖1 所示。控制系統軟件設計時,采用了程序流程指令,保證每次只進行相應的流程運行,其它流程則不運行,確保了控制程序運行的穩定性。
(2)電機加減速控制。為了提高設備運行速度,需要電機高速運轉,但當設備從靜止開始啟動,控制脈沖提供給驅動器時,在很短的時間里,控制系統發出的脈沖數太多而有可能會產生異常,同樣的原因,電機在高速運轉的過程中也不能直接停止,因此在對電機的控制中采用了變速設計,即采用了低速啟動—加速—高速運行—減速—停止的運轉曲線,充分利用PLC 專用的脈沖輸出指令,對工件的運行進行加減速設置,使工件及設備運轉穩定可靠。在指令編寫時,針對自動、手動、退料等不同的工況設置了不同的速度特性值,在進行不同的流程時,將其對應的特性值寫入脈沖輸出指令的寄存器中,這樣即使程序流程不同,控制系統也能一方面使工件平穩運行,保證孔位的定位精度,另一方面,使整個工件加工的工效提高。

圖1
(3)人機界面。在人機界面的程序編寫中,遵循順序原則,按照操作人員的操作流程,從整體到各單項確定各對話界面的排列順序,同時在各界面中又可以相互切換,以方便操作。在人機界面中編寫了多個設置界面,設置的內容包括工件總長度、孔邊距、等或不等孔距、孔數量等工件參數,當工件發生變化時,沖孔前需對運行參數進行重新設定。除此以外,在人機界面中還可以對系統操作模式、運行速度等進行選擇。
(4)其他軟件設計。控制程序設計了手動模式,單步模式和自動模式,適應各種不同情況下的運行。在控制程序的編制過程中,除正常的運行程序外,還編寫了一些安全保護程序,例如設備運行前,程序就會對將要運行的參數進行計算檢查,當發現明顯的不合理(如孔距過小、孔邊距過小、孔距和大于工件長度等),系統會自動提示異常,提醒操作人員修改,保證設備正常運轉。
采用自動化送料設備后,在投入不高的情況下,實現了自動化生產的目的,不僅沖孔的速度得以提升,沖孔的精度也得到了提高,特別是對于長大以及不等孔距工件,工人的勞動強度大幅度降低,同時操作人員不再直接接觸沖床,也大大減少了安全事故發生的可能性,具有很好的應用效果。