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某國產(chǎn)亞臨界660MW 機組高調(diào)閥閥桿松脫的分析與改進

2019-08-05 01:45:56陸冬磊
中國設(shè)備工程 2019年12期
關(guān)鍵詞:調(diào)節(jié)閥汽輪機

陸冬磊

(浙江浙能嘉華發(fā)電有限公司,浙江 平湖 314200)

1 設(shè)備簡介

某機組汽輪機是由上海汽輪機廠生產(chǎn)的N600-16.7/538/538 型,亞臨界、單軸、四缸四排汽凝汽式汽輪機。該機組配有4 個高壓調(diào)節(jié)閥,用于控制高壓缸內(nèi)相對應(yīng)的噴嘴組進汽管,高調(diào)閥由獨立的油動機操控,以實現(xiàn)機組的蒸汽分配要求。調(diào)閥開度由相應(yīng)的油動機控制,油動機活塞上移可打開高壓調(diào)節(jié)閥,彈簧下移關(guān)閉。閥位信號安裝有LVDT位移傳感器,傳動桿支架固定在彈簧座上,反饋裝置則連接在閥桿與油動機桿的連接桿上。該機組汽輪機完成660MW 通流改造后,在順序閥控制方式下因汽流激振的影響,1#、2#軸承的軸振值偏大,故一直采用單閥控制方式,對機組的經(jīng)濟性非常不利。經(jīng)過多次對配汽方式進行閥序摸底試驗,切至2#/3+1 控制方式運行,4#高調(diào)閥DEH 側(cè)從順序閥模塊處強制關(guān)閉,切換至單閥運行方式時仍可正常打開。

2 存在故障

(1)該機組3#高調(diào)閥于日常點檢過程中發(fā)現(xiàn)閥桿晃動較大,其中連接桿與閥桿連接處防轉(zhuǎn)銷已斷裂,閥桿螺紋退牙下滑約11mm(總行程為76mm)。維護人員在閥桿與連接桿連接處加三角墊塊并焊接固定,確保閥桿不再繼續(xù)脫出。將該機組低負(fù)荷狀態(tài)下切單閥,同時對3#高調(diào)閥流量特性曲線進行修改,修改后實現(xiàn)3#高調(diào)閥實際閥位開度基本與2#高調(diào)閥一致,偏差上調(diào)值為11mm。

(2)該機組采用順序閥運行過程中,2#、3#高調(diào)閥開度100%,1#高調(diào)閥開度36%,4#高調(diào)閥關(guān)閉,機組出力600MW,主蒸汽參數(shù)16.54MPa/537℃。該機組負(fù)荷驟降至543MW,主汽壓突升至17.9MPa,運行緊急撤出AGC,手動停F 制粉系統(tǒng),壓力回落至正常值。就地檢查主機各調(diào)閥閥限指示正常,現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)該機組1#高調(diào)閥連接桿與閥桿連接處螺紋磨損,螺紋露出,閥桿與連接桿脫出。維護人員暫時對閥桿與連接桿角焊縫電焊方式固定,并更改機組順序閥控制方式,由2#/3、1#、4#改至2#/3、4#、1#,在順序閥模式下強制關(guān)閉1#高調(diào)閥,單閥模式下1#高調(diào)閥能正常開啟。

3 分析與處理

3.1 解體情況

利用機組調(diào)停機會,對該機組各高調(diào)閥進行解體大修,其中1#、3#高調(diào)閥連接桿與閥桿咬死,破壞連接桿后取出閥桿。檢查閥桿,發(fā)現(xiàn)閥桿頂部螺紋段均有不同程度的磨損,測量1#高調(diào)閥閥桿頭部螺紋段大徑為54mm(原尺寸為M56×2mm 細(xì)牙螺紋連接)。閥桿銷子孔擴大至13.5mm大于銷子直徑,見圖1。

圖1 閥桿螺紋磨損、壞牙

3.2 原因分析

針對上海汽輪機廠生產(chǎn)的A157 型機組高調(diào)節(jié)閥閥桿與連接桿連接螺紋多次脫出、防轉(zhuǎn)銷斷裂的情況,查看廠家設(shè)計圖紙及工藝說明,結(jié)合現(xiàn)場故障具體分析主要原因有以下2 點。

(1)調(diào)節(jié)閥設(shè)計方面。主汽閥閥座與高調(diào)閥閥座均直接安裝在蒸汽室結(jié)構(gòu)中,在調(diào)閥調(diào)節(jié)過程中,高調(diào)閥閥碟在高壓、高溫主蒸汽的作用下,蒸汽對閥內(nèi)組件產(chǎn)生旋轉(zhuǎn)扭矩,該高調(diào)節(jié)閥閥頭為球形設(shè)計,扭矩作用下引起閥桿轉(zhuǎn)動的趨勢,相應(yīng)的作用在防轉(zhuǎn)銷上產(chǎn)生剪切應(yīng)力。同時,由于機組現(xiàn)場油動機、高調(diào)閥支座的劇烈振動,加劇了防轉(zhuǎn)銷的剪切力作用,使其產(chǎn)生應(yīng)力疲勞而引起斷裂。其中,該機組高調(diào)閥閥桿與連接桿連接螺紋為M56×2mm 細(xì)牙連接,螺紋較薄,較粗牙螺紋,細(xì)牙螺紋的耐磨性較差,容易磨損,在受力比較大尤其是拉力作用時,細(xì)牙螺紋易發(fā)生螺紋磨損,其使用可靠性不高。而一旦防轉(zhuǎn)銷斷裂,在主蒸汽作用下,閥桿受轉(zhuǎn)動力,加劇了細(xì)牙螺紋磨損,造成高調(diào)閥閥桿松動乃至掉落。

(2)檢修工藝方面。在高調(diào)閥檢修工作中的主要問題體現(xiàn)在閥桿與連接桿處安裝工藝不到位。按照廠家圖紙要求,閥桿裝配時,需著色檢查確認(rèn)閥桿頭端面與連接桿底孔接觸面積不小于80%,確認(rèn)端面貼實后,方可鉆鉸孔、配裝12×120mm 規(guī)格的防轉(zhuǎn)銷并沖鉚,其中閥桿與連接桿之間的緊固力矩為904N·M。在調(diào)閥檢修工作中,對于質(zhì)量把關(guān)不嚴(yán),導(dǎo)致檢修單位忽視了閥桿與連接桿的接觸面著色檢查工作,閥桿與連接桿間調(diào)整墊片未添加,閥桿頭未頂實,存在活動間隙。同時,在安裝防轉(zhuǎn)銷過程中,為了方便安裝,又把閥桿上的防轉(zhuǎn)銷孔擴大,導(dǎo)致防轉(zhuǎn)銷與閥桿未緊密配合。根據(jù)圖紙上要求,閥桿、連接桿以及防轉(zhuǎn)銷的材質(zhì)均為C422(2Cr12NiMo1W1V)。在以往檢修中亦存在偷工減料的情況,用普通45 號鋼銷替代,其強度不足以滿足高調(diào)閥的運行要求,易發(fā)生損傷斷裂。這2 方面的因素,導(dǎo)致高調(diào)閥在頻繁的調(diào)節(jié)過程中因振動,防轉(zhuǎn)銷斷裂,螺紋與連接桿產(chǎn)生相對位移導(dǎo)致磨損。

4 處理與改進

檢修人員在調(diào)停期間更換連接桿,但是在機組、閥座劇烈的振動情況下,閥桿螺紋連接段磨損、閥桿脫出的風(fēng)險依舊不可控。針對原有連接方式存在諸多不合理之處,于機組停機檢修期間,在制造廠的積極配合下,對高調(diào)閥進行全面的改型處理。

具體如圖2 所示,原有的連接桿連接形式升級改造為法蘭連接,其中上法蘭與活塞桿緊密連接,并安裝止轉(zhuǎn)片,用內(nèi)六角螺釘鎖緊點焊。閥桿頭部圓柱端安裝在一卡扣內(nèi),在側(cè)面使用M12×40mm 的緊定螺釘固定,通過卡扣與下法蘭之間的限位凸臺緊密配合。在安裝過程中加強工藝要求,上、下法蘭四顆連接螺栓按照要求的力矩擰緊,在閥桿和活塞桿之間安裝一可調(diào)厚度的墊片確保貼實無間隙(用紅丹粉著色檢查),墊片安裝在閥桿頭部端面,并采用M10×25mm 的內(nèi)六角螺釘固定。其中,法蘭材質(zhì)為21CrMoNiV4-7,緊定螺釘、法蘭螺栓材質(zhì)為2Cr12MoV,對所有部件材質(zhì)進行光譜儀檢查,確認(rèn)無誤。

在高調(diào)閥調(diào)節(jié)過程中,油動機活塞桿拉起法蘭和螺栓帶動閥桿以打開,彈簧下移壓實墊塊、卡扣以關(guān)閉高調(diào)閥。新的法蘭式連接方式使得調(diào)節(jié)可靠性更高,亦便于檢修拆裝。針對現(xiàn)場機組整體振動較大的問題,通過對閥內(nèi)件、閥蓋的更換,對閥桿進行加粗設(shè)計,采用整體閥桿結(jié)構(gòu),即將原來的閥碟、閥套、閥桿等部件優(yōu)化整合為一個部件。增大閥蓋的厚度尺寸、重量,進一步提高整體穩(wěn)定性,從而降低機組振動造成的影響。

圖2 兩種連接方式對比

5 結(jié)語

汽輪機高調(diào)閥是汽輪機調(diào)速的重要設(shè)備,調(diào)節(jié)進汽量,改變汽輪機組功率,必須確保其調(diào)節(jié)工作的穩(wěn)定性、可靠性。高調(diào)閥閥桿脫落會對機組的安全運行帶來極大的危害,而此類故障在同類型機組上多有發(fā)生,通過對調(diào)閥閥桿與油動機連接形式的改型從而加強連接部位的承載能力,并重新設(shè)計了調(diào)閥內(nèi)部組件,進一步降低閥座區(qū)域的整體振動,從而解決高調(diào)閥振動及閥桿脫落的問題。

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