高振博
(山西新元煤炭有限責任公司,山西 晉中 030600)
新元礦31009工作面主采3#煤層,位于二疊系下統山西組中部。埋深618m,煤層均厚為2.85m,煤層傾角一般為 2°~4°,平均 3°,局部達 6°。3#煤層直接頂為砂質泥巖,厚度為1.49m,老頂為細粒砂巖,厚度為1.65m,上部依次為2.15m的砂質泥巖和1.90m的粉砂巖;底板為0.56m的砂質泥巖,直接底為0.97m的粉砂巖,老底為2.35m的砂質泥巖。具體煤層頂底板巖層情況如表1所示。該礦3號煤層為突出煤層,瓦斯含量達14.89m3/t,局部區域瓦斯含量達到18m3/t左右,瓦斯壓力為2.44MPa,透氣性系數為0.017mD,硬度f<0.4。在對該煤層進行采掘作業前,必須進行瓦斯抽采。原有的針對煤巷掘進采取的抽采方式效率較低,工程量較大。為節約井巷工程,提高瓦斯抽采效率,通過大量的調查、研究和考察,結合現有的瓦斯抽采新工藝、新技術[1],決定在31009尾巷結合千米鉆進工藝對3號煤層采取水力壓裂增透新技術,快速抽采煤層瓦斯。

表1 頂底板巖層性質
煤礦井下水力壓裂技術是利用高壓水促使煤層原有裂隙張開,并形成新的裂隙,增加煤層透氣性。其技術原理主要包括以下幾個方面。
原始煤層中本身含有一定量的裂隙,壓裂開始后,水在高壓的作用下進入煤層中的原生裂隙,當注入水壓高于煤層的滲失水壓時,原生裂隙前端應力增大,裂隙將起裂與延伸,煤層內原來閉合的裂隙就會張開,形成新的水流通道,隨著高壓水的持續注入,壓裂水就進入到次生裂隙中,裂隙范圍不斷增大,形成貫通的裂隙區域[2]。因此,煤層的滲透性變大,新產生的裂隙為瓦斯流動提供了良好的通道。
在高壓水的作用下產生新的裂隙后,在裂隙邊緣部位,當積累的水壓大于煤體弱面粘結力時,弱面開裂,高壓水將煤顆粒向前推進,形成新的封堵區域。隨著壓力的升高,煤體進一步被壓開,導致裂隙弱面發生擴展、延伸,裂隙范圍不斷增大,直到水流遇到較大裂隙時,水流匯入大裂隙通道,無法積聚,壓裂過程結束[3]。隨著煤體內部裂隙的起裂與延伸,最終將形成壓力孔為中心的裂隙網絡,達到了增加煤層裂隙范圍的目的,增加了煤層的透氣性。
對于彈性的原生結構煤,煤體較硬,孔隙率不大,隨著高壓水的持續注入,原來閉合的裂隙會開裂,在高壓水進入弱面時,積累的水壓大于煤體粘結力時,裂隙弱面發生擴展延伸,最后形成裂隙網絡,適合采用水力壓裂的方法來增加煤層的透氣性;對于碎粒煤和糜棱煤,由于煤體節理面復雜,原生裂隙已被破壞,高壓水注入后,會在最弱裂縫處產生應力集中并撐開裂縫,然后再尋找下一個最弱裂縫,循環下去,不能持續積累水壓完成進一步的延伸與擴展,因此形成不了完整有效的裂隙通道,不適合采用水力壓裂的方法[4]。
本次水力壓裂選在31009工作面尾巷,該施工巷道沿3號煤層向西下坡掘進,煤層傾角一般為2°~4°,平均3°,局部達6°左右,煤層厚度2.85m左右,該區域瓦斯含量較高,屬于低滲透突出煤層,根據煤層賦存條件和巷道布置方式進行鉆孔布置[5]。水力壓裂鉆孔布置圖如圖1所示,鉆孔參數見表2。

圖1 鉆孔布置圖

表2 壓裂鉆孔參數表
水力壓裂要求鉆孔封孔具有較高的強度,密封性好,封孔不好會直接導致水力壓裂的失敗。若封孔深度處于應力集中的峰前位置,可能會導致產生新的應力集中;若封孔深度處于應力集中的峰后位置,則有可能會產生水流通道。因此選在應力集中處設置封孔,以提高封孔的嚴密性。通過分析,最終確定了該壓裂孔的封孔位置離孔口60m。
本次水力壓裂采用BYW65-400型壓裂泵,由于壓裂段長度達200m,壓裂過程中壓裂液濾失嚴重,一臺泵的流量不足以支撐煤層起裂,因此需使用兩臺壓裂泵組并聯進行(額定壓力29.5MPa,額定流量65.4m3/h),并安裝有水表、壓力表、卸壓閥、安全閥等附件。在壓裂泵組安裝地點附近設置一個長×寬×高為10×1×2m的水池,并使用Φ108mm水管為其不間斷供水;在水池中安裝一臺能力大于66m3/h流量的離心泵給兩臺泵組供水,供水壓力0.03~0.1MPa。水力壓裂系統布置示意圖如圖2所示。

圖2 水力壓裂系統布置示意圖
在壓裂過程開始后,對注水壓力、液量、流量等數據進行實時監測直至數據不再變化達到穩定,并繪制出注水壓力、流量隨時間變化的曲線如圖3所示。
在壓裂試驗過程中,高壓水充滿煤體裂隙中,隨著注水壓力的增大,高壓水不斷積聚能量直到煤體產生新的裂隙,壓力迅速下降,流量大幅上升。在新產生的裂隙中,隨著壓力的增大,高壓水再次積聚能量,再次使原來的裂隙延伸、擴展,經過反復多次的壓力下降過程,最終壓力和流量相對穩定,壓裂停止。整個壓裂過程中,總共向煤體中注水126.8m3,泵注壓力平均值為27.2MPa,注水流量為608L/min,壓裂總時長約為3.6h。通過注水壓力與流量的變化可以看出:煤體起裂壓力約為34.2MPa,裂縫延伸壓力約為28.6MPa。

圖3 注水壓力、流量隨時間變化
為了考察水力壓裂前后煤層透氣效果,壓裂前在距離壓裂孔側40m處設置測試孔,壓裂后在水力壓裂影響范圍邊緣處每隔5m設置1個抽采觀測孔來測定瓦斯抽采參數。其中,1#~6#號觀測孔距離壓裂孔中心的距離分別為5m、10m、15m、20m、25m、30m。壓裂后各觀測孔抽采瓦斯濃度、純度隨時間變化曲線如圖4、5所示。

圖4 抽采濃度隨時間變化

圖5 抽采純流量隨時間變化
由圖4可知,壓裂前測試孔最大瓦斯抽采濃度為33%,壓裂后1#~3#觀測孔最大瓦斯抽采濃度為81.8%、78.2%、70.2%,是測試孔抽采濃度的2.1~2.4倍。測試孔瓦斯抽采濃度在15d以后基本達到穩定,約為11%,而1#~3#觀測孔在第30d時抽采濃度平均值為47.2%,與測試孔壓裂前的最大瓦斯抽采濃度相近;4#~6#觀測孔的瓦斯抽采濃度平均值與測試孔大致相同。由圖5可以看出,壓裂前測試孔最大瓦斯抽采純流量為0.023m3/min,壓裂后1#~3#觀測孔最大瓦斯抽采純流量為0.061m3/min、0.055m3/min、0.48m3/min,是測試孔抽采純流量的2~2.5倍。測試孔瓦斯抽采純流量在15d以后趨于穩定,約為0.007m3/min,而1#~3#觀測孔在第30d時抽采純流量平均值為0.017m3/min,與測試孔壓裂前的最大瓦斯抽采純流量相近;4#~6#觀測孔的瓦斯抽采純流量平均值與測試孔基本一致。綜上所述,通過對新元礦3號煤層實施水力壓裂技術后,實驗壓裂的主要影響范圍在15~20m左右,在此范圍內瓦斯抽采濃度和純流量都大幅度提高。
選用水力壓裂新技術來增加煤層透氣性,并結合巷道具體情況確定了長鉆孔壓裂抽采的具體方案。通過對比壓裂實施前后的瓦斯抽采參數可知,壓裂影響區域抽采濃度平均提高了2.3倍,瓦斯抽采純量平均提高了2.2倍,水力壓裂提高了瓦斯抽采效率,效果良好。