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順北油氣田超深井井身結構系列優化及應用

2019-07-25 09:59:46劉彪潘麗娟王圣明李小愛李雙貴
石油鉆采工藝 2019年2期
關鍵詞:結構

劉彪 潘麗娟 王圣明 李小愛 李雙貴

1.中國石化西北油田分公司石油工程技術研究院;2.中國石油油田技術服務有限公司;3.中國石化西北油田分公司概預算中心

塔里木盆地地質構造特殊且復雜,其中順北油氣田埋深普遍大于8 000 m,于2019年2月25日完鉆的順北鷹1井完鉆井深 8 588 m,超越了2月14日完鉆的順北 5-5H 井 (完鉆井深 8 520 m),刷新了亞洲陸上鉆井最深紀錄[1]。順北油氣田位于塔里木盆地順托果勒低隆起北緣,自上而下鉆遇層位多、巖性差異大,具有特殊地層發育、壓力系統復雜等特點,鉆井過程中普遍存在漏失、坍塌等復雜。針對上述地質環境和鉆井工程難點,研究優化了井身結構,形成了順北油氣田井身結構系列。論述了順北油氣田井身結構的持續研究與演化過程,并重點闡述了鉆井、完井、開發一體化設計理念,為類似區塊高效鉆井提供了借鑒。

1 地質特征

(1)儲層埋藏深,地層層序多。埋深 7 400~8 600 m,地層層序基本一致,采用drillworks軟件與地震聲波數據模擬計算順北油氣田區域地層壓力,見表1。

表1 區域地層壓力分布Table 1 Regional formation pressure distribution

(2)輝綠巖侵入體[2]。石炭系、志留系間斷發育侵入巖,埋深 5 000~6 500 m,厚度 10~50 m,坍塌壓力系數約 1.4;桑塔木組侵入巖,埋深 6 500~7 000 m,厚度 10~40 m,坍塌壓力高。

(3)高壓鹽水層、高壓氣層發育。順北一區部分區域桑塔木組發育高壓鹽水層壓力系數1.47;志留系高壓鹽水層壓力系數約1.36。順北三、四區部分區域石炭系、志留系高壓鹽水層壓力系數達1.96。順北二區目的層奧陶系鷹山組、蓬萊壩組高壓氣層孔隙壓力系數1.48,部分區域達1.86以上。

(4)二疊系與奧陶系地層壓力窗口窄[3]。二疊系火成巖屬硬脆性地層,微裂縫發育,易漏,下部石炭系、志留系砂泥巖地層泥巖易水化,坍塌應力大,二疊系與之合揭易塌易漏;奧陶系一間房組、鷹山組以及蓬萊壩組碳酸鹽巖、白云巖儲層非均質性強,裂縫、溶洞發育,易漏、易涌。

(5)志留系、奧陶系局部發育斷裂帶,為破碎性地層,越靠近斷裂帶坍塌、漏失越明顯。

2 超深井鉆井技術難題

順北油氣田一般套管程序:?339.7 mm套管+?244.5 mm套管+ ?177.8 mm尾管,鉆頭程序:?444.5 mm 鉆頭+?311.2 mm 鉆頭+?215.9 mm 鉆頭+?149.2 mm鉆頭,適用于地質特征簡單區域,可以滿足成熟工具、工藝以及采油等方面的要求,但是,隨著開發領域向深層與周邊擴展,局限性明顯,難點有以下方面:(1)地質特征簡單區塊,如順北一區非侵入體區域以及順北三區、四區非高壓鹽水層發育區域,采用上述井身結構滿足安全開發要求,但存在鉆井周期長、機械鉆速低的問題;(2)地質特征相對復雜區塊,如順北一區奧陶系桑塔木組侵入體發育區域,需對侵入體之上地層封隔,為滿足高效鉆井、地質資料錄取、完井測試要求,對井身結構進行了持續優化。順北三、四區石炭系、志留系高壓鹽水層發育,需以高密度鉆井液鉆揭后,采用厚壁套管封隔;(3)地質特征復雜區塊,如順北二區奧陶系鷹山組、蓬萊壩組高壓氣層發育,考慮井控風險、鉆井安全以及效率,持續優化了井身結構;此外,順北一區部分區域志留系地層斷裂帶發育,存在漏、塌同層,導致鉆井復雜,需重新設計井身結構。

3 超深井井身結構優化設計

基于勘探開發區域擴大,隨著對地質特征的不斷認識、鉆井技術的不斷進步以及國產套管質量的不斷提高,順北油氣田井身結構得以不斷優化,體現為3個方面:一是簡化井身結構;二是優化井眼與套管尺寸;三是非常規井身結構設計。

3.1 簡化井身結構

3.1.1 奧陶系桑塔木組含火成巖侵入體

順北一區奧陶系桑塔木組含有火成巖侵入體,前期基于對侵入巖坍塌特性[3-4]的認識,為確保安全鉆井,不能將承壓能力低的志留系、泥盆系地層與易塌的侵入體合揭。考慮安全成井,分析了3個必封點,分別是二疊系底界、奧陶系桑塔木組侵入體頂界、奧陶系一間房組頂界,設計了六級井身結構,見圖1(a),將易漏的二疊系地層、易塌的志留系地層分別揭示,滿足了安全鉆井要求,但鉆井周期長達286 d。

圖1 含侵入體區域井身結構優化Fig.1 Optimization of casing program in the area with intrusive body

隨勘探區域擴大,井數增多,六級井身結構鉆井周期長、費用高,為實現降本增效,將必封點數量由3個減少至2個,將二疊系易漏地層與志留系易塌地層合揭,設計四級井身結構,見圖1(b)。為確保該結構滿足安全鉆進,針對二疊系漏失,將提高地層承壓能力的作法由承壓堵漏[5]轉變為強化鉆井液隨鉆封堵,控制鉆井液密度1.24~1.25 g/cm3。同時選用3%超細碳酸鈣+2%乳化瀝青封堵劑[5],其形成的濾餅滲透率低、封堵效果好。

針對古生界深部泥巖地層易塌問題,采用“抑制水化+物化封堵+應力支撐”三元協同對策[6],優選聚胺、有機硅醇等處理劑,并評價了氯化鉀和有機硅醇的協同作用,形成了適用于古生界地層的防漏防塌鉆井液體系,確保了鉆井液密度在1.35 g/cm3以內,滿足了井壁穩定要求。

應用效果:優化井身結構已應用于12口井,實現了安全鉆井目的,平均井深7 850 m,鉆井周期縮短125 d。二開機械鉆速相比鄰井提高33%~42%,鉆井周期縮短32~44.5 d,志留系地層井徑擴大率6.95%~11.5%,固井質量合格率達90%以上;三開井段以密度1.60 g/cm3的鉆井液揭示輝綠巖地層未出現明顯掉塊,平均井徑擴大率約11.5%,輝綠巖井段井徑擴大率16.7%,鉆井周期較鄰井縮短10.1~12.2 d。

3.1.2 奧陶系桑塔木組不含火成巖侵入體

針對不含侵入體區域,考慮地質特征與塔河油田區塊類似,沿用了成熟的四級井身結構,二開?244.5 mm套管封隔易漏的二疊系地層,三開?177.8 mm套管坐于奧陶系一間房組之上,見圖2(a)。后期考慮降本增效,嘗試將四級井身結構優化為三級井身結構,考慮二疊系與志留系壓力系統接近,將二、三開合并為1個開次,借鑒侵入體區域的設計思想,采用隨鉆防漏防塌的鉆井方式,實現安全合揭二疊系易漏層與志留系易塌層,見圖2(b)。

圖2 無侵入體區域井身結構優化Fig.2 Optimization of casing program in the area without intrusive body

應用效果:優化結構應用于順北5井,完鉆井深 7 950 m,鉆井周期較四級結構縮短 57 d;長裸眼井段平均井徑擴大率18.2%;固井質量優良率85%。

3.2 優化井眼與套管尺寸

3.2.1 滿足現有定向儀器應用要求

隨著開發井深逐步增加,圖1b井身結構逐漸呈現兩個問題:一是國內現有MWD[7]儀器額定抗溫175 ℃,實鉆表明,該儀器實際工作溫度最高165 ℃,經循環降溫能力[4]分析,?120.6 mm 井眼最大排量 10 L/s,循環降溫僅8 ℃,不滿足在井溫175 ℃環境下工作要求。二是井眼尺寸小,底部鉆具震動較大,探管加速度傳感器室內檢測[8]正弦掃頻10 g,穩定可靠,而實鉆監測儀器震動波動達30 g,可靠性難以保證。因此,必封點不變,將各開次井眼尺寸放大,完鉆井眼尺寸由120.65 mm擴大至143.9 mm,優化井身結構,見圖1c。該結構有兩個優勢:一是最大排量達 15 L/s,循環降溫大于15 ℃,滿足耐溫175 ℃儀器工作環境要求;二是尺寸擴大,底部鉆具震動明顯降低,井下震動波動最大15 g,降低了儀器損壞概率。

截至2019年1月底,已在6口井應用了新型井身結構,滿足了高溫定向要求,共應用24趟鉆,僅2趟鉆無信號,滿足了定向工具抗高溫要求,鉆井指標與優化前基本相當,機械鉆速與鉆井周期見表2。

表2 含侵入體老四級與新四級鉆井指標對比Table 2 Drilling index comparison between the old four-stage casing program and the new four-stage casing program in the area with intrusive body

3.2.2 封隔古生界高壓鹽水層

順北油氣田三、四區,石炭系、志留系以及泥盆系間斷性發育高壓鹽水層,壓力系統見表1,最高地層壓力系數1.96,實鉆表明,二疊系之下地層承壓能力高,提高鉆井液密度可壓穩高壓鹽水層,設計四級井身結構,見圖2(a)。不同點在于三開采用?177.8 mm+?184.2 mm套管封至奧陶系一間房組頂部。

該結構將高壓鹽水層上下500 m用?184.2 mm套管代替?177.8 mm套管,優勢有兩點:一是最小環空間隙由8 mm增至10 mm,有利于提高固井質量;二是抗外擠強度由 120 MPa 增至 168 MPa,套管校核表明,高壓鹽水層產生的外擠力133 MPa,采用優化后套管安全系數達1.26,性能參數見表3。

表3 高抗外擠強度套管參數Table 3 Parameters of the casing with high external collapse resistance

3.2.3 超高壓氣藏開發

奧陶系一間房組、鷹山組存在超高壓氣層,壓力差異大,系數有 1.48或 1.86,硫化氫含量 100~2 000 mg/L,非儲層地質環境相對簡單,設計了四級井身結構,見表4。井口套管受力分析表明,地層壓力系數取1.48、1.86,井口抗內壓載荷分別為 89.7、121.6 MPa。經過調研、分析及研制,結合套管強度與經濟性,優選?206.4 mm、?219.6 mm 套管,分別滿足地層壓力對套管的抗內壓強度要求,安全系數分別為1.26、1.44,性能參數見表5。

表4 “干氣藏”井身結構設計Table 4 Casing program in the “dry gas reservoir”

表5 高抗內壓強度套管參數Table 5 Parameters of the casing with high internal pressure strength

3.3 非常規井身結構設計

隨著鉆井裝備組織到位以及鉆井技術的不斷提高,針對斷裂帶發育、超深層蓬萊壩組等地質復雜地層開展了超深井的實踐工作。

3.3.1 志留系斷裂帶

順北一區存在志留系斷裂帶,分布在井深6 700~6 800 m。實鉆表明,距離斷裂帶越近,密度高于1.40 g/cm3的鉆井液漏失越大,且極易出現漏塌同層,導致阻卡嚴重。前期共有3口井,采用圖2(a)四級井身結構,三開鉆遇志留系斷裂帶,處理阻卡、漏失,平均耗時248 d,最終1口井棄井,2口井三開被迫提前下入?177.8 mm 套管后,四開?149.2 mm井眼隨鉆擴孔為?165.1 mm井眼,見圖3(a),平均鉆井周期達401 d,嚴重制約了勘探開發進程。

圖3(a)所示井身結構雖解決了志留系漏塌同層問題,但因古生界泥巖巖石強度高、軟硬交錯頻繁、可鉆性差,導致隨鉆擴孔螺桿扭矩小、機械鉆速低,平均機械鉆速為3.1 m/h,較常規鉆井低42%,鉆進周期較正常鉆進周期延長48 d。因此,二開用?273.1 mm 套管替代?244.5 mm 套管,用?193.7 mm套管替代?177.8 mm套管,見圖3(b),從而實現了不需擴孔封隔志留系斷層的目的,該井身結構在順北一區志留系斷裂帶嘗試應用,未來單井鉆井周期可縮短 202 d。

3.3.2 奧陶系蓬萊壩組超深層

隨著勘探開發向奧陶系超深層拓展,面臨一間房組、鷹山組、蓬萊壩組3個儲層總長達1 500 m的問題,考慮奧陶系碳酸鹽巖、白云巖儲層非均質性強,存在無規律的裂縫、氣層、巖性轉變問題,導致漏失、坍塌風險大。為降低施工難度,優化為兩個開次分別揭示儲層段,縮短裸眼長度。

因油井、氣井儲層壓力系數分別為1.20、1.48,考慮套管柱安全,需優選套管封隔,強度校核計算表明,儲層之上套管承受的最大外擠力約53.84、102.7 MPa,結合套管串結構經濟性與可靠性,針對油井優選?177.8 mm+?244.5 mm+?250.8 mm 套管,抗外擠系數1.1;針對氣井優選?193.7 mm氣密扣套管,抗外擠系數1.1,見圖4。

圖3 斷裂帶區域井身結構設計Fig.3 Casing program in the faulted zone

圖4 超深層井身結構設計Fig.4 Casing program in the ultradeep layer

(1)油井。設計?149.2 mm井眼完鉆的五級井身結構,見圖4(a),主要特點:一是將?250.8 mm+?244.5 mm套管下至一間房組頂界;二是采用?177.8 mm尾管封隔一間房組、鷹山組。

應用2口井,其中順北鷹1井創造了十幾項陸上油田亞洲紀錄,如應用“PDC鉆頭+?286 mm螺桿+?279 mm鉆鋌”鉆具組合配套單扶鐘擺鉆具,將?444.5 mm 井眼深度由 3 200 m 增至 5 395 m;采用7 200 kN 卡盤將?339.7 mm、?244.5 mm+?250.8 mm套管分別下至 5 393、7 615 m,凈重達 5 450、5 800 kN,并完成了雙級固井,固井質量優;在?215.9 mm井眼采用“混合鉆頭+1.75°彎螺桿”定向工藝,刷新側鉆點最深紀錄7 630 m,一次側鉆出原井眼;首次應用壁厚 14.22 mm、鋼級 G105、外徑 139.7 mm 防硫化氫腐蝕鉆桿,相比API鉆桿抗拉強度由3 098 kN增至 4 056 kN,極限深度由 8 000 m 延伸至 9 400 m;完鉆井深達8 588 m,創亞洲陸上油田最深鉆井紀錄。

(2)高壓氣井。設計?165.1 mm井眼完鉆的五級井身結構見圖4(b),主要特點:一是采用?273.1 mm套管下至一間房組頂界;二是采用?206.4 mm+?193.7 mm套管封隔一間房組、鷹山組。

順南蓬1井首次應用該結構安全鉆至寒武系完鉆,鉆進周期較設計縮短42 d。 儲層之上應用“垂直鉆井系統+PDC鉆頭”為主的防斜打快技術,井斜小于 3°,機械鉆速 3.58 m/h,較設計提高 28%;儲層段應用控壓鉆井、抗高溫(200 ℃)鉆井液體系以及配套壓力級別105 MPa的芯軸式雙級套管頭確保了安全鉆井;儲層段應用防氣竄水泥漿體系、優化替漿參數以及井口控壓2 MPa,固井質量優良率84.2%。

大尺寸套管深下的五級井身結構,挑戰了鉆井行業的裝備、工具以及配套工藝的極限,所獲取的一系列鉆井參數、鉆井指標以及應用的多元技術,為順北油氣田高效開發積累了寶貴經驗,并為即將開發的特深井鉆井工作做好了良好的鋪墊。

4 結論與建議

(1)通過逐步認識地層特征與油氣藏性質,不斷優化和完善地質條件相對簡單區塊的井身結構,實現了鉆井安全、提速、提效的目的,滿足了順北油氣田經濟高效開發要求。

(2)充分考慮地質復雜區域、深層可能出現的地質風險和鉆井復雜,合理設計井身結構,確保安全鉆達地質目標。

(3)地層壓力預測不夠準確是束縛井身結構設計的難題,建議進一步加強對地質構造、地層壓力預測及鉆前預測技術研究,為井身結構合理設計提供依據。

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