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柳鋼2 650 m3 高爐強化冶煉操作實踐

2019-07-16 13:29:50
山西冶金 2019年4期
關鍵詞:制度

范 磊

(廣西柳州鋼鐵集團有限公司, 廣西 柳州 545002)

2 號高爐于2012 年9 月3 日開爐投產,有效容積2 650 m3,年產生鐵230 萬t。車間堅持“穩生產,控成本,求創新,強管理,重文化,促立人”的十八字工作思路,落實好“以焦定產,定產降焦,降焦增產”十二字生產組織策略,近幾年總體保持了生產的均衡穩定,通過對制約高爐強化冶煉的因素分析,摸索出2 650 m3高爐高強度冶煉下高產操作模式,為大高爐提產操作積累了一些經驗。

1 制約高爐強化冶煉的因素

1.1 原燃料質量不穩定

1.1.1 原料方面

燒結礦的RDI(低溫還原粉化指數)長期偏高,尤其是進入2017 年6 月份之后,RDI 偏離≤25%的控制范圍,抽查最高達到29.02%,燒結廠采取提高FeO、MgO、外配高硅粉等措施來降低RDI,其中w(FeO)由之前的8.5%提高到9.0%、w(MgO)由1.95%提高到2.10%,直到10 月中旬RDI 才達到控制范圍內,見圖1。

圖1 2017 年燒結礦的性能

1.1.2 燃料方面

2017 年3 月下旬至4 月中旬,焦炭含S 高且各班波動大,兩個班之間焦炭S 含量(質量分數)波動值維持0.2%左右。焦炭含硫量的大幅波動造成入爐硫負荷波動,高爐需頻繁調節燒結比來保證鐵水質量,使得爐料的軟熔性能也出現波動,引起軟熔帶上下移動容易引起爐墻結厚。進入6 月,因二焦干熄焦檢修,造成M10大幅下降,抽檢最高達到7.5%,M40最低不足84%。9 月份,因一類1/3 焦煤斷料和一類主焦煤不足,焦炭熱強度呈下滑趨勢,直到10 月中旬,焦炭各項性能才有所改善,詳見圖2 和圖3。根據統計,2017 年焦炭反應后強度CSR 檢驗次數總共53次,焦炭CSR 在60%以上有47 次,檢測達標率88.7%。

圖3 2017 年焦炭的熱強度

噴吹用煤的品種較多且有些煤種儲存量不夠,導致噴煤結構調整頻繁。部分噴吹用煤燃燒性和反應性偏低,風口存在結焦或堵槍現象,影響高爐噴煤的均勻性和穩定性,同時未燃煤粉與CO2發生熔損反應變弱,致使大量固相的未燃煤粉卷入初渣中,在渣中形成了非均勻相,從而強烈地影響了爐渣的黏度[1],高爐軟熔帶的透氣透液性及渣鐵流動性變差,加劇爐況波動,制約高爐進一步強化冶煉。

1.2 操作爐型不合理

2017 年,高爐風口長度存在670 mm×Φ115 mm和560 mm×Φ118 mm 兩種類型,風口長短不一直接影響到初始氣流分布的均勻性和合理性,容易造成氣流偏行,影響合理操作爐型的形成,在后期調整中,中心氣流不容易打開,加上對冷卻壁溫度下降未引起足夠的重視,導致渣皮頻繁脫落燒損風口小套。

2 采取措施

2.1 加強原燃料管理

俗話說“七分原料,三分操作”,精料是強化冶煉的基礎。適時監控入爐的原燃料質量情況,通過微信交流平臺及時進行信息分享與反饋,并重點從以下幾方面改善原燃料性能。

1)降低入爐有害元素,尤其是堿金屬和鋅,控制其負荷分別≤3.5 kg/t、≤0.5 kg/t。

2)穩定焦炭質量,保證焦炭的冷熱強度達標,以確保焦炭在爐內的骨架作用。

3)穩定噴吹煤結構,少用高硫煤或燃燒性和反應性不好的煤種,保證煤粉在風口帶完全燃燒,降低未燃煤粉在爐內的殘留。

4)加強爐料的篩分管理,制定了篩網使用、控制和檢查更換制度,并建立臺賬,達到控制焦炭和燒結篩分速度分別為≤25 kg/s 和≤28 kg/s,從而確保入爐燒結礦<5 mm 的粒度所占比例在5%以內。

5)做好混料工作,通過控制斗門大小、放料順序、報警提示等手段實現燒結、球團、塊礦、焦丁均勻混合。

2.2 調整操作制度

2.2.1 熱制度

爐溫直接反應爐缸工作的熱狀態,冶煉過程中控制充足而穩定的爐溫,是保證高爐穩定順行的基本前提。面對原燃料質量不穩定,高爐爐溫按0.50%~0.65%進行控制,提高爐缸熱量儲備增強爐況抗波動能力,同時物理熱也保證在1 500 ℃以上。

2.2.2 造渣制度

造渣制度應適合于高爐冶煉要求,有利于穩定順行,有利于冶煉優質生鐵。2018 年,考慮到鐵水流動性和排堿的需要,爐渣堿度進行下調0.05,控制1.10~1.15,同時鐵水中硫的質量分數控制在0.020%到0.040%之間。此外,為降低堿金屬危害進行常態化排堿,每周進行堿平衡計算,檢驗排堿效果。

2.2.3 送風制度

風口是煤氣的發源地,對初始氣流分布起著重要支配作用,確定合理風口面積,是維持較高風速和適宜鼓風動能,確保吹透中心,實現合理的下部操作制度的關鍵[2]。2017 年,逐步統一風口尺寸為560 mm×Φ118 mm,風口面積較之前增大0.016 5 m2,為增加風量和氧量提供了條件,風量由4 800 m3/min 提高到4 950 m3/min,富氧率由3.3%提高到3.6%,標準風速和鼓風動能均相應增大,有利于吹透爐缸中心,減少死焦堆。同時對于一些上翹嚴重的中套,利用年修的機會進行更換,達到圓周氣流和操作爐型穩定的目的。

2.2.4 裝料制度

本著“高爐穩定靠中心氣流,指標靠適當的邊緣氣流”的思路,礦石平臺寬度和中心焦量保證是這次主攻方向。2017 年7 月,高爐通過程序成功控制焦炭放料,該程序實現溜槽布完倒數第二個焦角時關閉料流避免焦炭落到環帶,溜槽到達最低焦角再重新打開料流布料,能夠最大限度地把焦炭布到中心,量化中心焦炭量。中心焦量保證后,增強了中心氣流的強度和力度,根據加入10%的中心焦時,煤氣利用率降低3.17%,當加入20%的中心焦時,煤氣利用率降低6.34%[3],為兼顧煤氣利用率情況,通過不斷實踐,焦炭制度K404383352322291261131能夠長期使用。

礦石平臺寬度調整經歷時間較長,總體思路是當壓量關系緊張時,礦石平臺搓堆減環;當壓量關系適當時,礦石平臺拉寬增環。2017 年,礦焦基本呈負-1°,礦石平臺寬度在8°,礦批66 t 左右。進入2018 年,開始嘗試同角布料,以裝料制度P383363343322302K404383352322291261131 作為基礎,不斷尋找合理的礦石平臺。先使用制度P401383363342322302 進行實踐,觀察高爐參數變化情況,爐況接受后有步驟地擴大批重,并觀察十字測溫邊緣溫度變化,出現溫度大于150 ℃,及時采取壓邊措施,在保證礦石平臺寬度基礎上增加最外環礦石圈數,最終形成裝料制度P402383363343322302K404383352322291261131,批重70 t,負荷4.50~4.60。

2.3 強化出鐵管理

日常操作中,爐前渣鐵的排放是否及時,直接關系到爐況順行和技術經濟指標的提升。隨著產量不斷提高,爐前出鐵模式做了相應調整:確定1 號、3號鐵口作為主出鐵口,2 號鐵口備用,并嚴格控制修溝時間在3 天以內;量化爐前操作,開鐵口鉆頭由50 mm 變為55 mm 或60 mm,打泥量由2.5 格調整為3.0 格,控制出鐵間隔在15 min 以內。此外,加強與外圍的溝通,為高爐生產創造良好的外部環境,通過與運輸溝通,爐前拉對罐時間間隔較之前縮減5 min,極大地減少帶鐵堵口次數。

3 實施效果

通過對制約高爐強化冶煉因素進行調整,取得較好實施效果。2018 年高爐平均日產大幅上升,其中11 月創造平均日產7 201 t 的好成績,其他各項指標也有不同程度進步,見表1。

4 結論

1)高爐強化冶煉是一個系統工程,需要多方面分析制約的因素,措施要有針對性。

2)原燃料質量與高爐強化冶煉息息相關,高爐只有先解決原燃料穩定問題,才能為強化冶煉創造條件。

表1 2013 年—2018 年柳鋼2 650 m3 高爐主要指標情況

3)強化冶煉過程中合理氣流是關鍵,上下部調劑要匹配,下部是基礎,上部是保證,操作實踐時要盡量穩定焦炭平臺,調整好礦石平臺,同時配以大風量、大富氧,使得兩道氣流合理分配。

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