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基于工業(yè)以太網(wǎng)的除塵風(fēng)機(jī)節(jié)能控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)

2019-07-13 02:34:10沈宇浩唐湛恒
煙草科技 2019年6期
關(guān)鍵詞:變頻器系統(tǒng)

韋 文,沈宇浩,唐湛恒

廣西中煙工業(yè)有限責(zé)任公司南寧卷煙廠,南寧市北湖南路28號(hào) 530000

在卷煙工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)中通常有多種不同廠家的主機(jī)設(shè)備,例如昆明船舶設(shè)備集團(tuán)有限公司、意大利COMAS公司、德國(guó)HAUNI公司等,其配備的電控系統(tǒng)各不相同,主流配置的PLC分別有德國(guó)西門(mén)子、美國(guó)羅克韋爾、法國(guó)施耐德等公司的產(chǎn)品,由于不同品牌產(chǎn)品之間的通訊協(xié)議相對(duì)獨(dú)立,這些系統(tǒng)之間無(wú)法直接進(jìn)行數(shù)據(jù)通訊,而目前解決該問(wèn)題的主要技術(shù)手段是使用協(xié)議轉(zhuǎn)換硬件。其中,劉星[1]利用協(xié)議轉(zhuǎn)換器實(shí)現(xiàn)了西門(mén)子S7-1200/S7-1500 PLC與帶有MODBUS變頻器的儀表設(shè)備通訊接口進(jìn)行數(shù)據(jù)交換。強(qiáng)海洋[2]通過(guò)BM85網(wǎng)橋?qū)崿F(xiàn)了施耐德Quantum和Twido兩種PLC之間的Modbus Plus通訊,解決了重要設(shè)備關(guān)鍵參數(shù)的遠(yuǎn)程監(jiān)控問(wèn)題。曾賀湛[3]基于Prosoft Prolinx無(wú)線網(wǎng)關(guān)通訊技術(shù)實(shí)現(xiàn)了不同類(lèi)型PLC之間的遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)通訊。但上述研究主要是基于第三方硬件實(shí)現(xiàn)不同PLC之間的數(shù)據(jù)通訊,利用上位機(jī)軟件進(jìn)行協(xié)議轉(zhuǎn)換的方法鮮見(jiàn)報(bào)道。工業(yè)以太網(wǎng)的傳輸技術(shù)目前廣泛應(yīng)用于生產(chǎn)和過(guò)程自動(dòng)化領(lǐng)域[4-5]。為此,以南寧卷煙廠除塵風(fēng)機(jī)節(jié)能控制系統(tǒng)為例,通過(guò)使用上位監(jiān)控系統(tǒng)作為轉(zhuǎn)換站點(diǎn),利用工業(yè)以太網(wǎng)平等地將不同PLC接入監(jiān)控?cái)?shù)采系統(tǒng),以期解決不同系統(tǒng)協(xié)議之間數(shù)據(jù)無(wú)法直接通訊等問(wèn)題,降低卷煙企業(yè)能源消耗。

1 問(wèn)題分析

南寧卷煙廠制絲車(chē)間除塵控制系統(tǒng)主要由風(fēng)機(jī)電機(jī)、本地開(kāi)關(guān)、驅(qū)動(dòng)單元、主控制斷路器、PLC[6]、上位機(jī)等部分組成。當(dāng)工藝段設(shè)備啟動(dòng)時(shí),由操作人員控制上位機(jī)發(fā)出指令,傳遞至PLC,通過(guò)邏輯判斷是否滿(mǎn)足啟動(dòng)條件,再由通訊指令啟動(dòng)驅(qū)動(dòng)單元(變頻器、軟啟動(dòng)器等)帶動(dòng)風(fēng)機(jī)電機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)。為解決除塵風(fēng)機(jī)能耗過(guò)高等問(wèn)題,制絲車(chē)間對(duì)2臺(tái)110 kW、1臺(tái)30 kW除塵風(fēng)機(jī)進(jìn)行了節(jié)能改造,增加了一套節(jié)能系統(tǒng)。圖1可見(jiàn),節(jié)能系統(tǒng)以SPS節(jié)能裝置為驅(qū)動(dòng)單元,以西門(mén)子200系列PLC為控制單元;原除塵控制系統(tǒng)以AB系列變頻器為驅(qū)動(dòng)單元,以羅克韋爾Logix系列PLC為控制單元。改造完成后采用“一用一備”控制方式,以節(jié)能系統(tǒng)為主控制單元,原變頻器系統(tǒng)為備用控制單元。由于兩個(gè)控制單元采用不同廠家的控制器,無(wú)法直接通過(guò)各自的網(wǎng)絡(luò)模塊進(jìn)行數(shù)據(jù)交互,在選擇控制方式時(shí)需要手動(dòng)切換繼電器。正常情況下,由SPS節(jié)能裝置為電機(jī)供電,繼電器KM1閉合;當(dāng)遇到特殊情況時(shí),需要將SPS節(jié)能控制柜上的“節(jié)能/檢修/旁路”開(kāi)關(guān)旋轉(zhuǎn)到“旁路”模式,繼電器KM2閉合,由原控制方式為電機(jī)供電。控制過(guò)程繁瑣,且無(wú)法遠(yuǎn)程采集節(jié)能系統(tǒng)數(shù)據(jù)。

圖1 除塵風(fēng)機(jī)節(jié)能控制系統(tǒng)電路圖Fig.1 Circuit of energy saving control system for dust removal fans

2 系統(tǒng)設(shè)計(jì)

本系統(tǒng)中主要采用西門(mén)子ProfINet和羅克韋爾Ethernet/IP協(xié)議工業(yè)以太網(wǎng)對(duì)節(jié)能控制系統(tǒng)進(jìn)行改進(jìn)[7]。在設(shè)計(jì)過(guò)程中,不改變?cè)辛_克韋爾PLC控制硬件架構(gòu),西門(mén)子PLC的cp234-1模塊采用RJ-45接口,以工業(yè)以太網(wǎng)接口方式接入控制層環(huán)網(wǎng)交換機(jī)。軟件設(shè)計(jì)中,使用美國(guó)WonderWare公司的SMC(System Management Console)軟件對(duì)兩種PLC進(jìn)行組態(tài),與監(jiān)控站進(jìn)行數(shù)據(jù)交互,并通過(guò)監(jiān)控站端的I/O型上位數(shù)據(jù)進(jìn)行邏輯運(yùn)算和數(shù)值設(shè)置。

2.1 硬件架構(gòu)

除塵節(jié)能控制系統(tǒng)自上而下分為監(jiān)控層、控制層和終端設(shè)備層。層與層之間、每一層內(nèi)部均由工業(yè)以太網(wǎng)線路組成,主要設(shè)備包括分布式監(jiān)控站、2臺(tái)互為冗余的雙網(wǎng)卡數(shù)據(jù)采集服務(wù)器[8]、西門(mén)子200系列PLC、羅克韋爾5000系列PLC、3臺(tái)變頻器和SPS節(jié)能控制柜等,見(jiàn)圖2。其中,監(jiān)控層的分布式監(jiān)控站與數(shù)采服務(wù)器網(wǎng)卡1使用10.162.72.xxx作為自身網(wǎng)段;控制層的數(shù)采服務(wù)器網(wǎng)卡2、西門(mén)子200系列PLC、羅克韋爾5000系列PLC使用193.168.0.xxx作為自身網(wǎng)段;終端設(shè)備層的EN2T、變頻器、耦合器模塊、參數(shù)監(jiān)測(cè)元器件等使用192.168.1.xxx作為自身網(wǎng)段。

2.2 軟件組態(tài)

在集散控制系統(tǒng)的GR操作站上對(duì)各個(gè)PLC進(jìn)行以太網(wǎng)組態(tài)[9],使用SMC軟件配置PLC信息。配置之前首先安裝羅克韋爾的Ethernet/IP以太網(wǎng)驅(qū)動(dòng)DASABCIP.exe和西門(mén)子的ProfINet以太網(wǎng)驅(qū)動(dòng)DASSIDirect.exe。具體配置過(guò)程如下。

(1)圖3可見(jiàn),在ArchestrA.DASABCIP.4中添加羅克韋爾控制器ENB_CLX_CC_PC Parameters,IP地址設(shè)置為193.80.0.161。在ArchestrA.DASSIDirect.3中添加西門(mén)子控制器New_S7CP_200_000,IP地址設(shè)置為193.80.0.188。

(2)圖4可見(jiàn),在ArchestrA IDE軟件中配置上下位數(shù)據(jù)交互通訊,在1#和2#數(shù)采服務(wù)器中分別添加DASABCIP和DASSIDirect數(shù)據(jù)組:Server_ZSCC1、LC_CC、Server_CC、LC_ZSCC1,并在數(shù)據(jù)組內(nèi)部添加上位點(diǎn)與下位點(diǎn)對(duì)應(yīng)關(guān)系。使用的通訊協(xié)議為基于TCP/IP的SuiteLink協(xié)議。

圖2 除塵風(fēng)機(jī)節(jié)能控制系統(tǒng)硬件架構(gòu)Fig.2 Hardware architecture of energy saving control system for dust removal fans

圖3 控制器組態(tài)過(guò)程圖Fig.3 Configuration process of controller

圖4 上下位機(jī)數(shù)據(jù)交互配置圖Fig.4 Data interactive configuration of host and slave computers

2.3 底層程序

在上位機(jī)監(jiān)控站服務(wù)器中創(chuàng)建布爾量標(biāo)簽:Motor_ControlMode,分別對(duì)應(yīng)西門(mén)子PLC中的下位點(diǎn)S7_ControlMode和羅克韋爾中的下位點(diǎn)AB_ControlMode。控制器程序S7_ControlMode使用檢查通指令作為控制模式生效的前提條件;AB_ControlMode使用檢查斷指令作為控制模式生效的前提條件。圖5可見(jiàn),當(dāng)Motor_ControlMode值=1,即通時(shí),西門(mén)子PLC控制模式生效,羅克韋爾PLC控制模式失效;當(dāng)Motor_ControlMode值=0,即斷時(shí),羅克韋爾PLC控制模式生效,西門(mén)子PLC控制模式失效,由此實(shí)現(xiàn)互鎖控制的目的。

2.4 監(jiān)控畫(huà)面

在Intouch監(jiān)控畫(huà)面中對(duì)控制模式、電機(jī)參數(shù)及運(yùn)行狀態(tài)等進(jìn)行監(jiān)控[10]。圖6可見(jiàn),主畫(huà)面和控制畫(huà)面可以顯示當(dāng)前處于“節(jié)能”或“旁路”模式;進(jìn)入除塵器電機(jī)子畫(huà)面可以查看“節(jié)能”模式下電機(jī)參數(shù),包括電機(jī)頻率、電壓、電流、運(yùn)行狀態(tài)等數(shù)據(jù)。

圖5 節(jié)能控制系統(tǒng)邏輯流程圖Fig.5 Logic flow of energy saving control system

圖6 節(jié)能控制系統(tǒng)控制與監(jiān)控圖Fig.6 Control and monitoring diagrams of energy saving control system

3 應(yīng)用效果

3.1 試驗(yàn)設(shè)計(jì)

設(shè)備:30 kW除塵風(fēng)機(jī)U001,110 kW除塵風(fēng)機(jī)U034以及110 kW除塵風(fēng)機(jī)U037(南寧卷煙廠制絲車(chē)間)。

方法:①使用上位機(jī)對(duì)原控制系統(tǒng)與節(jié)能控制系統(tǒng)進(jìn)行切換,檢測(cè)狀態(tài)位,觀察系統(tǒng)切換是否正確;②在相同工況下,原控制系統(tǒng)與節(jié)能控制系統(tǒng)分別運(yùn)行4 h,統(tǒng)計(jì)用電消耗量。

3.2 數(shù)據(jù)分析

表1可見(jiàn),使用除塵節(jié)能風(fēng)機(jī)雙控制系統(tǒng)后,通過(guò)上位機(jī)畫(huà)面的切換,擬切換系統(tǒng)與實(shí)際運(yùn)行系統(tǒng)完全一致。通過(guò)工業(yè)以太網(wǎng)配合集控系統(tǒng)服務(wù)器,實(shí)現(xiàn)了不同PLC之間信號(hào)的連鎖,控制信號(hào)切換準(zhǔn)確,保證了原控制系統(tǒng)與節(jié)能控制系統(tǒng)的順利切換,達(dá)到了除塵風(fēng)機(jī)雙系統(tǒng)“一用一備”的設(shè)計(jì)目的。

表2可見(jiàn),在相同工況下,采用節(jié)能控制系統(tǒng)后3臺(tái)除塵風(fēng)機(jī)的節(jié)電率均在40%以上,年節(jié)電量可達(dá)2.6萬(wàn)kW。在正常生產(chǎn)中,采用節(jié)能控制系統(tǒng)作為主系統(tǒng)使用,采用原變頻器系統(tǒng)作為主系統(tǒng)檢修或故障時(shí)使用,可有效節(jié)省電能消耗,經(jīng)濟(jì)效益顯著。

表1 雙控制系統(tǒng)切換運(yùn)行結(jié)果Tab.1 Results of double control system switching operation

表2 改進(jìn)前后除塵風(fēng)機(jī)控制系統(tǒng)能耗對(duì)比Tab.2 Comparison of energy consumption of control system for dust removal fan before and after improvement

4 結(jié)論

通過(guò)工業(yè)以太網(wǎng)接口將除塵風(fēng)機(jī)節(jié)能控制系統(tǒng)接入控制平臺(tái),利用Intouch上位軟件和以太網(wǎng)傳輸實(shí)現(xiàn)了不同PLC之間的數(shù)據(jù)交互,系統(tǒng)具有冗余且與原控制模式順利切換;基于可視化界面調(diào)控現(xiàn)場(chǎng)控制模式,準(zhǔn)確采集不同模式下設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)和工藝參數(shù)等信息。以南寧卷煙廠制絲車(chē)間3臺(tái)除塵風(fēng)機(jī)為例進(jìn)行對(duì)比測(cè)試,結(jié)果表明:采用節(jié)能控制系統(tǒng)后,日常生產(chǎn)為節(jié)能模式,檢修時(shí)為旁路模式,在相同工況下3臺(tái)除塵風(fēng)機(jī)的節(jié)電率均在40%以上,年節(jié)電量達(dá)2.6萬(wàn)kW,節(jié)能效果顯著。該方法可為各種類(lèi)型PLC之間的數(shù)據(jù)交互提供參考。

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