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通過擴大波及體積提高聚驅采收率

2019-07-12 08:22:08姚洪田
石油工業技術監督 2019年6期
關鍵詞:效果

姚洪田

中國石油大慶油田有限責任公司第五采油廠 (黑龍江 大慶 163510)

杏南油田從1999年以來陸續開展了3個聚合物現場試驗和5個工業化推廣區塊 (以下簡稱工業區),通過縮小井距、細分層系等措施,從老試驗區的5.1%到小井距區的9.6%再到抗鹽試驗區的10.0%,提高采收率比例逐漸提高。研究表明[1-3],擴大波及體積有助于進一步提高聚驅采收率。而波及體積與聚合物注入參數、薄差層吸液情況、改注時機、深調剖效果等參數關系密切[2-8]。為實現杏南油田新增N13聚驅區塊的開發效果,采收率不低于老試驗區和小井距區,達到或超過抗鹽試驗區的既定開發目標,有必要對其擴大波及體積技術研究,以期在聚驅結束時獲得更佳的開發效益。

1 N13聚驅工業區概況

1.1 地質特征

N13聚區處于N開發區純油區內,覆蓋面積6.79 km2。儲層位于中生界白堊系下統姚家~青山口組中,包含SⅡ和PⅠ組等多個儲層。其中PI3層內含豐富分流平原相河道砂,是聚驅的主要目的層。PI3層基本參數為:平均單井發育砂巖13.82 m,射開及有效厚度分別為10.57 m和8.27 m,目的層地質儲量 634.38×104t,地下孔隙體積 1 263.11×104m3。

1.2 油層動用狀況

取心井資料顯示,PI3層總水洗比例為73.5%。其中:強水洗46.5%,驅油效率69.7%;中水洗27.0%,驅油效率42.5%;未水洗26.5%。受層內非均質和厚油層內部物性夾層影響,仍有低水洗的厚層。

1.3 開發現狀

截至2019年1月,N13聚驅工業區累計注入聚合物 919.78×104m3,注入孔隙體積 0.73 PV(PV 為孔隙體積),累計注入濃度1 292 mg/L,聚合物用量944.1 mg/L·PV。聚驅井累計采出程度達到51.66%,增油 50.50×104t。

2 擴大波及體積措施分析

2.1 注入井高濃低速注聚階段合理參數分析

根據儲層有效厚度、滲透率情況和薄差層占比,將井分成4類,分別為優、良、中、差(表1)。

表1 注入井分級分類表

按照表 1區分井組,A、B、C、D 4類井組數分別為33口、29口、23口、18口;有效厚度分別為12.1 m、8.2 m、5.7 m、4.1 m;其滲透率分別為 0.302 μm2、0.267 μm2、0.208 μm2和 0.169 μm2。

N13聚驅工業區按照“先調后驅”的思路,注聚初期采用高濃低速段塞,地層憋壓至差層啟動壓力,降濃提速,保證差層的有效動用。根據不同井距下壓力上升空間與濃度情況,確定注聚初期平均注入1 750 mg/L左右。實施中,根據單井的滲透率和注入壓力設計5個級別注入濃度,詳見表2。

表2 濃度分級表

1)A類井注聚初期濃度宜采用1 800~2 100 mg/L。采用1 500 mg/L濃度注入,1年后壓力上升幅度、視吸液指數降幅分別為2.4 MPa和22.7%,低于全區平均值3.2 MPa和32%,此時,憋壓效果差。同時,采用2 500 mg/L濃度注入,壓力上升和視吸液指數降幅均明顯高于全區平均值,此時剖面反轉較早,不利于區塊整體調整[3-4]。而采用1 800 mg/L和2 100 mg/L濃度,壓力上升幅度、視吸液指數下降幅度較合理,吸液厚度比例不斷上升,剖面效果不斷變好。因此認為A類井注聚初期適合采用1 800~2 100 mg/L的注入濃度。

2)B類井注聚初期宜采用1 500~1 800 mg/L。與A類井相似,采用1 200 mg/L濃度注入,1年后其平均注入壓力漲幅和視吸液指數降幅均較低,效果較差。采用2 100 mg/L濃度,注壓和吸液指數漲降明顯,剖面反轉過早。而采用1 500 mg/L和1 800 mg/L濃度,注入壓力漲幅、視吸液指數降幅較合理,剖面改善較好。因此認為B類井注聚初期適合采用1 500~1 800 mg/L的注入濃度。

3)C類井注聚初期濃度宜采用 1 200~1 500 mg/L。采用濃度為1 800 mg/L和2 100 mg/L,注入壓力和視吸液指數變化過快,剖面反轉過快。而采用濃度為1 200 mg/L和1 500 mg/L注入,注壓漲幅、視吸液指數降幅較合理,剖面改善較好,與油層的匹配性較好。因此認為C類井適合采1 200~1 500 mg/L的注入濃度。

4)D類井注聚初期濃度宜采用1 200 mg/L及以下。注聚初期注入濃度為1 200 mg/L,注壓漲幅略高于全區平均、視吸液指數降幅略高于全區,剖面得到一定程度的改善,此時效果較好。而注入濃度大于1 200 mg/L,剖面反轉過快。D類井注聚初期適合1 200 mg/L及以下濃度。

2.2 降濃提速做法

區塊以注水時指示曲線的拐點壓力為依據,確定全區降濃提速的壓力界限為8.0 MPa;以高滲透層的厚度比例為依據,確定注聚量為120 mg/L·PV(圖 1~圖 2)。

實際生產中,區塊注入壓力為8.4 MPa、注聚量為137 mg/L·PV時開始實施降濃提速。根據情況,對76口井分3批降濃提速。采取措施后,注入濃度下降367 mg/L、日注入量提高775 m3。降濃提速整體上取得了較好的效果(表3)。

圖1 注入井指示曲線

圖2 油層滲透率分布圖

如圖3所示,從分批井來看,3批井措施前后吸液厚度比例和薄差層相對吸液量分別提高了6.4%、12.2%、3.6%和3.6%、11.6%、6.9%,二者均表現為先升后降趨勢。

表3 分批降濃提速井統計表

圖3 調整前后吸液厚度與薄差層相對吸液量變化趨勢圖

2.3 完善改注做法

N13聚驅工業區在注入0.52 PV、注聚量800.4 mg/L·PV時開始改注700萬中分抗鹽聚合物,改注時根據單井壓力升高空間,優化設計了聚合物注入濃度[5-7]。①對壓力升高空間低于0.5 MPa的井降濃降黏;②壓力升高空間為0.5~1.0 MPa的井保持改注前黏度;③壓力升高空間為1.0~2.0 MPa的井保持改注前濃度;④壓力升高空間≥2.0 MPa的井提濃提速。

改注前后對比,注入濃度下降了85 mg/L,注入黏度提高了4.1 mPa·s,每口井日增注3 m3,改注整體上取得了較好的效果。這是因為,注聚中后期以動用薄差油層為主,700萬中分抗鹽聚合物與其匹配性更好,因此改注后取得了較好的效果,詳見表4。

措施后注入壓力下降了0.4 MPa、視吸液指數提高了0.03 m3/(d·m·MPa);注入剖面測試結果顯示層數動用比例提高了5.7%、有效厚度動用比例提高了6.3%。如圖4所示,改注后各類井注入壓力均有所下降,吸水剖面得到改善。從有效厚度吸液比例和薄差層相對吸液量上看,C、D類明顯好于A、B類。

表4 N13聚驅工業區改注單井注入參數設計表

圖4 N13聚驅工業區分類井改注前后對比圖

2.4 完善深度調剖方法

2.4.1 制定技術規范

在注聚過程中,對于部分A、B類井,通過注入高分子高濃度聚合物仍無法對高滲透層進行有效的封堵。而采取深度調剖可及時封堵高滲透層,提高油層動用狀況[8-14]。在調剖的過程中,通過分析與總結,逐漸形成了深度調剖的技術規范(表5):①注聚前水驅階段對特高滲透帶封堵;②含水下降階段采取調整剖面均衡壓力措施;③含水低值階段采取控制見聚濃度突破措施。

2.4.2 優化段塞設計

根據不同注聚階段的注入壓力水平、注入濃度及連通采出井的開采狀況,優化設計調剖段塞,詳見表6。

N13工業區深度調剖27口井,其中注聚前水驅階段階段8口,含水下降階段12口,含水回升階段7口。由表7數據可以看出,從調剖層位視吸水指數降幅、吸液厚度提高幅度、連通采出井最大含水下降值、單井累計增油效果來看,注聚前水驅階段期深調效果最好,含水下降期次之,含水回升期較差。

表5 深度調剖技術規范

表6 不同階段調剖段塞濃度

表7 調剖井調剖效果統計表

3 實施效果

從目前的開發效果看,N13聚驅效果與其他區塊相比較,與已開發的全區其他3個區塊相比,效果要好于小井距試驗區和老試驗區,與抗鹽試驗區相當(圖 5)。

N13聚驅效果與北部油田其他區塊相對比選擇了4個與N13聚驅工業區油層條件相似的注聚區塊進行效果對比。與北部區塊相對比,提高采收率幅度相當,采出程度相當(表8)。

圖5 全區聚驅區塊對標曲線

表8 與北部聚驅區塊效果對比表 %

4 結論

1)A、B、C、D 4 類井高濃低速注入階段適宜的注入濃度分別為 1 800~2 100 mg/L、1 500~1 800 mg/L、1 200~1 500 mg/L 和 1 200 mg/L 及以下,此時注入壓力上升幅度、視吸液指數下降幅度較合理,剖面改善效果最好。

2)區塊以注水時指示曲線的拐點壓力為依據,確定降濃提速的壓力界限為8.0 MPa以上,措施前后吸液厚度比例和薄差層相對吸液量呈先升后降。

3)根據壓力上升空間制定改注措施,改注后各類井注入壓力均有所下降,C、D類井改善情況好于A、B類井。

4)深調剖時,宜對注聚前水驅階段采取封堵特高滲透條帶措施、含水下降階段采取調整剖面均衡壓力措施、含水低值階段控制見聚濃度突破。采出井增油同時,注入層位視吸水指數下降;吸液厚度提高,采出井最大含水下降。

5)采收率和采出程度與北部聚驅區塊相比,提高幅度相當,全區開發效果良好。

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