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河鋼宣鋼3號高爐節(jié)本降耗淺析

2019-07-11 09:03:34李利杰
中國金屬通報 2019年5期

李利杰

(河鋼宣鋼煉鐵廠,河北 張家口 075000)

1 概述

2017年河鋼宣鋼繼續(xù)響應(yīng)國家鋼鐵去產(chǎn)能、綠色環(huán)保的生產(chǎn)理念,12月份3#4#焦?fàn)t、2#3#轉(zhuǎn)爐相繼停產(chǎn),河鋼宣鋼3號2000m3高爐2018年面對產(chǎn)能優(yōu)化,自產(chǎn)濕焦停產(chǎn)改吃外購焦、搗固焦切焦炭結(jié)構(gòu)頻繁調(diào)整,高爐返焦率明顯升高;煉鋼2#3#轉(zhuǎn)爐停爐“鐵大于鋼”,高爐多次配合長時間檢修,對高爐長周期穩(wěn)產(chǎn)高產(chǎn)及合理的操作爐型影響較大,下表1為去產(chǎn)能前后休風(fēng)率。

3號高爐高爐操作者面對多種不利因素下,充分發(fā)揮技術(shù)優(yōu)勢,通過優(yōu)化上下部制度、配加小礦、提高富氧率、加強原燃料系統(tǒng)檢查,延伸管理、細化爐前出鐵組織等操作技術(shù)的實施,3#高爐克服了多次長時間無計劃休風(fēng)對爐況的影響,實現(xiàn)高爐了長周期穩(wěn)定順行,同時,高爐主要技經(jīng)指標(biāo)穩(wěn)步提高,下表2為去產(chǎn)能前后高爐各項指標(biāo)對比:

表2

2 技術(shù)方案

2.1 優(yōu)化上下部制度,穩(wěn)定爐況,提產(chǎn)降耗

合理的裝料制度對降低高爐燃耗發(fā)揮著重要作用。對裝料制度的優(yōu)化是高爐操作者長期以來的主要工作,針對焦炭料種切換的情況,由于外購焦比較于自產(chǎn)濕焦水份偏高、粒度偏小且成分不穩(wěn)定等幾方面因素,我們?nèi)矫鎸W(xué)習(xí)、參考國內(nèi)外先進企業(yè)的理念,高爐通過上部制度的調(diào)整,裝法由逐步優(yōu)化兩條煤氣流采取抑制邊緣開中心的裝料制度,在保持邊緣氣流穩(wěn)定的前提下,保證中心氣流的通暢,下部適當(dāng)縮小風(fēng)口面積由0.3054㎡縮小至0.2999㎡,同時上用風(fēng)量,提高鼓風(fēng)動能與風(fēng)速,保證爐缸均勻活躍。

經(jīng)過以上調(diào)整,爐況保證了高產(chǎn)穩(wěn)定順行,煤氣利用率穩(wěn)定在45%以上,焦比降至343kg,燃料比526kg。2017年12月份配吃外購焦前后焦比、燃料比的變化如圖1、圖2所示。

圖1 2017年12月份配吃外購焦前后焦比變化

圖2 2017年12月份配吃外購焦前后燃料比變化

2.2 保證高風(fēng)溫水平

當(dāng)前由于1800m3高爐停產(chǎn),全廠高爐煤氣吃緊,而且大高爐焦比降低、燃料水份升高、冬季生產(chǎn)氣溫較低等因素使得煤氣熱值降低,煤氣中含水量大,導(dǎo)致熱風(fēng)爐燒爐困難,熱風(fēng)溫度曾下滑至1120℃。經(jīng)過三座大高爐共同協(xié)商,換爐時間統(tǒng)一安排,避免同時換爐導(dǎo)致高爐煤氣流量和壓力大幅度波動。同時作業(yè)區(qū)嚴(yán)格要求熱風(fēng)工充分利用熱風(fēng)爐煙氣余熱預(yù)熱助燃空氣和煤氣,控制好最佳空燃比與殘氧量,提高燃燒效率,在現(xiàn)有條件下逐步提高熱風(fēng)溫度,保風(fēng)溫1160℃,攻關(guān)風(fēng)溫至1180℃,從而有力地保證了高爐穩(wěn)定順行,同時提高綜合噴吹效果和低硅冶煉的前提保障,促進了高爐生產(chǎn)的節(jié)能降耗。

2.3 配加小礦,精心操作,提高煤氣利用率,降低成本

12月份以來,焦炭結(jié)構(gòu)變化、設(shè)備事故導(dǎo)致高爐無計劃休風(fēng)多,以及配合煉鋼檢修,多次長期休風(fēng)導(dǎo)致高爐爐缸工作狀態(tài)走差,煤氣流分布發(fā)生變化,邊緣氣流發(fā)展異常,爐體熱負(fù)荷猛增頻繁突破20000Kcal/h。

為保證高爐長期穩(wěn)定順行,首先必須穩(wěn)定邊緣氣流,所以3#高爐操作者通過上部抑制邊緣氣流調(diào)劑同時通過配加小礦0.3t/批,提高煤氣率,強化冶煉,控制邊緣氣流發(fā)展,在操作上力求參數(shù)控制穩(wěn)定,減少爐溫偏差,控制[Si]0.3~0.4%,,在保證爐缸熱量充足和生鐵質(zhì)量的前提下,杜絕出現(xiàn)高爐溫高堿度,降低爐渣計算堿度參數(shù)0.2~0.3倍,提高鐵水含[S]0.025~0.040%,增加渣鐵的流動性能。通過以上調(diào)整與精心細化操作,邊緣氣流消除,煤氣分布趨于合理,爐況保持了長周期穩(wěn)定順行。

表1

配加小礦后,煤氣利用率,長期穩(wěn)定在45%以上,為降低焦比奠定了良好的基礎(chǔ),同時,3#高爐小礦月消耗1250t,相應(yīng)降低了燒結(jié)礦消耗,成本降低680*1250=85萬元/月。

2.4 加強原燃料系統(tǒng)檢查,延伸管理,保證物化性能穩(wěn)定和篩分效果

原燃料質(zhì)量穩(wěn)定是高爐長期穩(wěn)定順行的基礎(chǔ),沒有一個穩(wěn)定的原燃料條件,高爐操作者無法實現(xiàn)高爐長周期穩(wěn)定順行,所以加強原燃料系統(tǒng)檢查,延伸管理,勢在必行。

每天高爐工長對原燃料質(zhì)量檢查≥6次、對燒結(jié)礦、塊礦、焦炭篩網(wǎng)檢查≥2次;高爐作業(yè)區(qū)爐長以上領(lǐng)導(dǎo)每人對原燃料質(zhì)量檢查≥1次、對燒結(jié)礦、塊礦、焦炭篩網(wǎng)檢查≥1次,技術(shù)科、生產(chǎn)科領(lǐng)導(dǎo)每周對原燃料系統(tǒng)檢查≥1次。

工長督促檢查供料車間清理篩網(wǎng)上積料,保證篩網(wǎng)運行正常。每日白班工長接班后和交班前必須詳細檢查礦篩、焦篩、小礦篩和小焦篩,并做好記錄。高爐工長通過對入爐燒結(jié)和成七燒結(jié)粒級分析對比和返礦量的大小變化,及時掌握燒結(jié)礦質(zhì)量和粒級變化趨勢,為爐內(nèi)參數(shù)調(diào)整提供有力的科學(xué)數(shù)據(jù)。另外,高爐工長和自動化車間合作,將各倉篩分補料速度由人工計算改為自動化運算,這樣可以瞬時、方便、快捷地了解每個倉的補料和篩分情況。工長根據(jù)爐料變化趨勢、配量大小、補料速度,通知槽下合理調(diào)整每個倉的給料速度,從而使?fàn)t料充分過篩,最大幅度減少粉末入爐。

2.5 細化爐前出鐵組織,為高爐強化“鋪好路”

爐前能否及時出凈渣鐵對爐況的穩(wěn)定順行產(chǎn)生直接影響,因此爐前出鐵組織是高爐生產(chǎn)管理重要的一環(huán), 3#高爐設(shè)計兩個鐵口,采用雙場交替出鐵。由于炮泥質(zhì)量及設(shè)備能力問題,雙場出鐵,出渣出鐵不均勻,爐內(nèi)參數(shù)控制波動大,爐況穩(wěn)定性差,特別是配加外購焦之后由于外購焦粒度偏碎,造成爐缸死焦堆增加,卡焦倒焦情況頻繁,渣鐵排放不及時,爐內(nèi)憋風(fēng)減風(fēng)情況較多,嚴(yán)重影響高爐強化。

針對此情況,3#高爐采用單場出鐵,即單鐵口循環(huán)出鐵,產(chǎn)量按5000t/d計算,堵口后間隔35min打開鐵口。單爐鐵量400t左右,出鐵80~100min,下渣60~80min,,出鐵流速4.8~5.2t/min鐵口深度易控制,打開鐵口正點率有保障,渣鐵排放均勻,鐵量偏差小,倒焦卡焦情況明顯減少,壓量關(guān)系運行平穩(wěn),平均風(fēng)量水平達到4100~4200m3/min,下料順暢,爐內(nèi)憋風(fēng)減風(fēng)現(xiàn)象基本消除,為高爐強化“鋪了一條好路”。

3 效果

(見表3)

4 結(jié)語

維持合理的操作爐型,是高爐技術(shù)突破和安全生產(chǎn)的保證。

高爐多次長時間休風(fēng)對高爐穩(wěn)定順行影響大,加強和完善基礎(chǔ)管理,全面細致的工作,是高爐指標(biāo)上臺階的重要措施。

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