999精品在线视频,手机成人午夜在线视频,久久不卡国产精品无码,中日无码在线观看,成人av手机在线观看,日韩精品亚洲一区中文字幕,亚洲av无码人妻,四虎国产在线观看 ?

燃煤鍋爐全負荷脫硝技術的研究及應用

2019-07-10 09:39:56王軍民
浙江電力 2019年6期
關鍵詞:煙氣

王軍民

(浙江大唐烏沙山發電有限責任公司,浙江 寧波 315722)

0 引言

近年來隨著環境的惡化,國家越來越重視對于環境的保護。隨著國家頒布GB 13223-2011《火電廠大氣污染物排放標準》并實施后,大量的燃煤鍋爐都配有SCR(選擇性氧化還原技術)脫硝裝置,而SCR 催化劑的正常運行對進口煙氣溫度有一定要求(300~420℃),對于特定的裝置,催化劑的設計溫度范圍稍有變化,通常按照鍋爐正常負荷的省煤器出口煙溫設計,當鍋爐低負荷運行時,省煤器出口煙氣溫度會低于下限值,無法滿足脫硝裝置的溫度要求。目前,火電機組基本參與調峰,這就造成鍋爐經常會在低負荷段運行,而此時省煤器出口煙氣溫度偏低,過低的煙氣溫度不能滿足脫硝系統連續、穩定的投運要求,導致NOX排放值超過國家排放標準。

為了解決火電機組低負荷脫硝系統被迫退出運行的問題,國內開展了大量的理論研究,并對相關設備進行改造,提高鍋爐煙溫適應催化劑,但是仍然不能實現全負荷段脫硝投入運行。針對完成脫硝煙溫提升改造后的鍋爐,提出機組啟停機煙溫提升技術,并在某發電廠成功實現全負荷脫硝運行,為國內燃煤電廠提供參考。

1 國內全負荷脫硝技術改造現狀

全負荷脫硝投入是指發電機組在網運行時,脫硝系統保持在任何負荷段全程投入,即發電機并網的同時,脫硝系統已投入,并實現NOX達標排放。實現全負荷脫硝技術有以下2 條路線:

(1)開展鍋爐脫硝煙溫提升改造,通過提高鍋爐煙溫適應催化劑。改造方案主要包括省煤器煙道分隔擋板改造、省煤器分級改造、省煤器水側旁路改造、省煤器煙氣旁路改造以及回熱抽汽補充給水加熱改造。完成改造后,大幅降低了脫硝低溫退出的負荷點,基本實現40%額定負荷脫硝入口煙溫不低于300 ℃(詳細數據見表1),保證機組正常調峰負荷內(40%~100%額定負荷)脫硝全程投入,但是仍然不能實現全負荷段脫硝投入運行。

(2)讓催化劑適應鍋爐煙溫,采用低溫催化劑替代現有催化劑。常規催化劑的連續運行溫度為300~420 ℃。低溫催化劑連續運行溫度為275~420 ℃,脫硝效率不小于85%。但是,低溫催化劑價格要高于常規催化劑,使用低溫催化劑會增加投資,低溫催化劑價格較常規催化劑高出50%左右[7]。且因寬溫SCR 催化技術尚不成熟,只有極少低溫脫硝催化劑應用于工程實踐,未得到實踐認可,不具備廣泛推廣的條件。

2 全負荷脫硝技術的研究

脫硝煙溫提升改造后,40%額定負荷以上均能實現脫硝全程投入,但是在機組啟、停過程,負荷低于40%額定負荷,脫硝入口煙溫低于300℃,脫硝系統被迫退出運行。機組啟、停過程中,由于爐內熱負荷低,鍋爐給水溫度也相應降低,必然導致各級受熱面煙溫下降,脫硝退出。在脫硝系統改造的基礎上,必須優化啟、停機操作,提升脫硝入口煙溫,實現全負荷脫硝投入。

2.1 機組停機過程煙溫提升技術

2.1.1 提高鍋爐煙氣流量或煙氣溫度

(1)降低入爐煤平均熱值,提高入爐煤平均水分。

在相同負荷下摻燒低熱值、高水分煤種,將使總煤量增加,不僅降低爐膛火焰平均溫度,而且增大了總煙氣流量,減少各級受熱面吸熱量占煙氣總熱容量的比例,從而提高SCR 入口煙溫。

(2)提高鍋爐煙氣氧量。

增加鍋爐一、二次風量,提高煙氣氧量,增加煙氣流量,減少各級受熱面吸熱量占煙氣總熱容量的比例,提高了煙氣溫度。通常氧量提高1%,脫硝入口煙氣溫度可提高3~5℃。

(3)提高爐膛火焰中心位置。

優化磨煤機運行組合方式,保留高層磨煤機運行,同時,通過優化二次風配比,將主燃燒區二次風門開度適當關小,開大燃盡風風門,推遲著火,提高爐膛出口煙氣溫度,從而相應提高各段受熱面煙氣溫度。

(4)減少鍋爐吹灰,增加各段受熱面的熱阻,減少各段受熱面吸熱量,提高煙氣溫度。

2.1.2 提高過、再熱蒸汽溫度

(1)減少過、再熱器減溫水流量。

過、再熱器減溫水的噴入降低了蒸汽溫度,導致過、再熱蒸汽吸熱量增加,SCR 入口煙溫降低。在保證各級受熱面不超溫的前提下,減少過、再熱器減溫水量,提高蒸汽溫度。

(2)汽輪機調門改為“單閥”節流方式運行,提高低溫再熱器入口蒸汽溫度。

汽輪機“單閥”方式節流損失較大,高壓缸排氣溫度較“順序閥”方式高出約10 ℃,鍋爐低溫再熱器入口蒸汽溫度也相應提高約10 ℃,減少了再熱器的吸熱量。

(3)機組滑參數停機時,根據SCR 入口煙溫,嚴格控制鍋爐各段受熱面蒸汽溫度的降幅,當SCR 入口煙溫已接近脫硝退出煙溫時,停止降溫操作。

表1 脫硝煙溫提升改造后效果對比

2.1.3 減少鍋爐尾部煙道受熱面吸熱量

鍋爐尾部煙道設計為雙煙道布置,前煙道為低溫再熱器和省煤器,后煙道為低溫過熱器及省煤器,省煤器后安裝過熱側、再熱側煙氣擋板,通過調節兩側擋板的開度,改變低過、低再側煙氣量份額,從而改變低溫再熱器與低溫過熱器吸熱量份額。

關小再熱側煙氣擋板,可以減少低溫再熱器側煙氣量,減少低溫再熱器的吸熱量。將再熱側煙氣擋板關至最小開度(為防止煙道積灰保留5%~10%的開度),絕大部分煙氣經過低過側煙道,減少了尾部煙道受熱面的總吸熱量,提高SCR 入口煙溫。

2.1.4 降低機組真空度,增加鍋爐燃料

機組低負荷時,適當降低凝汽器真空,降低機組效率,在相同負荷下,增加鍋爐燃料量,提高鍋爐熱負荷,提升脫硝入口煙溫。

2.1.5 充分利用脫硝煙溫提升改造系統

若機組已完成脫硝煙氣旁路改造,機組停機過程中,全開脫硝煙氣旁路。隨著SCR 入口煙溫的降低,逐漸關小過、再熱煙氣擋板至最低開度,增加脫硝煙氣旁路高溫煙氣量。

2.1.6 提高鍋爐給水溫度

(1)停機過程中,高壓加熱器、除氧器、低壓加熱器保證全程投運,避免加熱器退出、給水溫度降低。

(2)停機過程中,充分利用直流爐啟動系統,增加爐水循環泵流量,提高省煤器入口給水溫度。鍋爐儲水箱水溫較高,達到蒸汽壓力對應的飽和溫度,高于高壓加熱器出口給水溫度較多(100 ℃以上)。當提高鍋爐爐水循環泵流量后,增加了高溫爐水摻入鍋爐低溫給水的比例,提高了省煤器入口給水溫度。

2.2 機組啟動過程煙溫提升技術

(1)提高鍋爐給水溫度。

鍋爐熱態沖洗結束后,逐漸提高除氧器水溫至80~100 ℃。汽輪機中速暖機期間,隨機投入高壓加熱器、低壓加熱器。啟動過程中,充分利用直流爐啟動系統,增加爐水循環泵流量,提高省煤器入口給水溫度。

(2)提高過、再熱蒸汽溫度。

啟動過程中,盡可能不使用或少使用過、再熱器減溫水,提高鍋爐各級受熱面的蒸汽溫度。

優化機組冷態啟動汽溫控制曲線。汽輪機沖車前,通過增加鍋爐燃料量及控制高低旁路開度,提高主、再熱蒸汽溫度至最高允許值。從汽輪機中速暖機開始至機組并網,適當延長鍋爐升溫升壓時間,控制鍋爐升溫、升壓速率,盡量提高主、再熱蒸汽溫度。

(3)增加鍋爐燃料投入量,提升爐內熱負荷。

在保證鍋爐升溫、升壓速率的前提下,逐漸增大燃料量的投入,增加總風量,提高鍋爐各級受熱面煙溫,提高SCR 入口煙溫。

(4)減少鍋爐尾部煙道受熱面吸熱量。

鍋爐尾部煙道設計為雙煙道布置,前煙道為低溫再熱器和省煤器,后煙道為低溫過熱器及省煤器,省煤器后安裝過熱側、再熱側煙氣擋板,通過調節兩側擋板的開度,改變低過、低再側煙氣量份額,從而改變低溫再熱器與低溫過熱器吸熱量份額。

(5)充分利用脫硝煙溫提升改造系統。

若機組已完成脫硝煙氣旁路改造,鍋爐點火后,全開脫硝煙氣旁路。隨著SCR 入口煙溫的提高,逐漸關小過、再熱煙氣擋板至最低開度,增加通過脫硝煙氣旁路的高溫煙氣量。

3 應用實例

3.1 設備概述

某發電廠鍋爐為哈爾濱鍋爐有限責任公司與三井巴布科克(MB)公司合作設計、制造的超臨界本生(Benson)直流鍋爐,型號為HG-1890/25.4-YM4。一次中間再熱、滑壓運行,配內置式再循環泵啟動系統,固態排渣、單爐膛、平衡通風、前后墻對沖燃燒方式、Π 型布置、全鋼構架懸吊結構、露天布置。鍋爐干濕態轉換負荷為40%額定負荷(240 MW)。 該鍋爐為單爐膛,斷面尺寸22.18 m×15.63 m,設計煤種為神府東勝煤,校核煤種為大同塔山煤,最大連續蒸發量1 890 t/h,過熱器蒸汽出口溫度571 ℃,再熱器蒸汽出口溫度569 ℃,給水溫度283.7 ℃。

汽輪機為哈爾濱汽輪機廠有限責任公司制造的超臨界、一次中間再熱、單軸、三缸、四排汽、高中壓合缸、凝汽式汽輪機, 型號是CLN600-24.2/566/566?;責嵯到y設計有3 臺高壓加器、1臺除氧器和4 臺低壓加熱器。汽輪機旁路系統為高壓和低壓兩級串聯旁路,設計容量為40%BMCR(鍋爐最大連續蒸發量)通流量。

鍋爐已完成脫硝煙氣旁路改造方案。通過對水平低溫過熱器入口部位包墻管拉稀(增大包墻管間隙),獲得左右2 個對稱的旁路煙道接口,將水平低溫過熱器入口部分高溫煙氣抽出,通過旁路煙道直接和省煤器出口(過、再熱煙氣調溫擋板后)低溫煙氣混合。在旁路煙道水平段、垂直段設置非金屬膨脹節,并在兩膨脹節中間布置關斷型、調節型擋板各1 套,見圖1。脫硝煙氣旁路按最低負荷30%BMCR 計算,從水平低溫過熱器入口即轉向室附件抽取高溫煙氣,將SCR 入口煙氣溫度加熱到325℃,需熱煙氣總量138.9 t,占總煙氣的12.4%。

3.2 機組停機過程煙溫提升技術的應用

鍋爐脫硝煙氣旁路改造后,50%額定負荷工況下,SCR 入口煙溫能相應提高20 ℃左右,配合采用機組停機過程煙溫提升技術,SCR 入口煙溫在機組整個停機過程均超過脫硝催化劑的最低使用溫度(300℃),實現了停機過程全程脫硝投入運行,詳細數據見表2。

在停機過程中,要充分發揮脫硝煙氣旁路的作用,負荷至300 MW 時,全開脫硝煙氣旁路,隨著負荷的降低,逐漸關小過、再熱煙氣擋板,增加脫硝旁路煙氣量。

若汽輪機無滑參數降溫需求,盡可能維持較高的過、再熱蒸汽溫度。整個停機過程,過熱汽溫維持在490 ℃以上,再熱汽溫維持在500 ℃以上,大大減少了過、再熱蒸汽的吸熱量,有效提升煙溫。

圖1 脫硝煙氣旁路煙道布置

鍋爐轉濕態運行后,充分利用直流爐的爐水再循環泵,將接近飽和狀態的高溫爐水混入高壓加熱器出口的低溫給水中,極大地提高了進入省煤器的給水溫度。隨著爐水再循環比例的增大,高加出口給水溫升最高達64.2 ℃,減少了省煤器的吸熱量,提高了SCR 入口煙溫。

停機過程中,總煤量逐漸減少,煙氣量相應減少,熱負荷逐漸降低,適當增加總風量,提高煙氣氧量,減少各級受熱面的吸熱比例,提高SCR入口煙溫。

3.3 機組啟動過程煙溫提升技術的應用

表2 機組停機過程主要參數(采用煙溫提升技術)

機組常規啟動方式下,按汽輪機廠家的冷態啟動曲線要求,汽輪機沖車參數分別為主汽溫度360 ℃、再熱蒸汽溫度320 ℃,發電機并網前參數分別為主汽溫度420℃、再熱蒸汽溫度355℃。雖然鍋爐已完成脫硝煙氣旁路改造,但是發電機并網前SCR 入口煙溫仍然達不到脫硝催化劑的最低使用溫度。 發電機并網后1 h 10 min,負荷55.8 MW 時,SCR 入口煙溫才滿足脫硝投入條件,詳細數據見表3。

為了實現全負荷脫硝投入,在機組啟動過程中,全程應用啟動過程煙溫提升技術。在發電機并網前,SCR 入口煙溫已達到313.2 ℃,滿足脫硝催化劑最低使用溫度,實現了機組啟動全負荷NOX達標排放,詳細數據見表4。

整個啟動過程中,關小再熱煙氣擋板至最小開度(10%),減少低溫再熱器的吸熱量,適當開啟過熱煙氣擋板至30%,提高省煤器出口煙溫,同時,脫硝煙氣旁路保持全開,增加脫硝煙氣旁路的煙氣流量,有效提高SCR 入口煙溫。

汽輪機沖車參數按汽輪機廠家提供的高限控制,主、再熱蒸汽溫度不超430 ℃。汽輪機中速暖機結束后,主、再熱蒸汽溫度提高至488 ℃和477.5 ℃。通過增加鍋爐燃料投入量,發電機并網前,繼續提高主汽溫度至510 ℃,再熱蒸汽溫度至490 ℃。鍋爐燃料投入量較常規啟動方式增加66%,爐內熱負荷升高,鍋爐煙溫相應升高。

啟動過程中,充分利用直流爐的爐水再循環泵提高再循環流量,將接近飽和狀態的高溫爐水混入高壓加熱器出口的低溫給水中,提高了進入省煤器的給水溫度。爐水加熱低溫給水溫升的大小,直接受爐水再循環比例的影響,當比例達到76.6%時,最高溫升達158.5 ℃,減少了省煤器的吸熱量,極大地提高SCR 入口煙溫。

汽輪機中速暖機時,隨機投入高、低壓加熱器,在保證高壓加熱器溫度變化率的前提下,逐漸提高高壓加熱器溫升至31.5 ℃,并提高除氧器水溫至100 ℃,提高給水溫度,減少鍋爐省煤器吸熱量。

4 結語

燃煤鍋爐完成脫硝煙溫提升改造后,已實現40%額定負荷脫硝入口煙溫不低于脫硝催化劑的最低使用溫度,機組正常調峰負荷內脫硝全程投入。但是,機組啟、停過程中,脫硝系統仍然由于煙溫低被迫退出運行。若要實現鍋爐全負荷段脫硝投入,在實施鍋爐脫硝煙溫提升改造的基礎上,必須優化機組啟、停機操作,應用機組啟、停機煙溫提升技術,從運行操作方面提高脫硝系統入口煙溫,才能保證發電機并網前脫硝系統投入運行。

表3 機組啟動過程主要參數(常規啟動方式)

表4 機組啟動過程主要參數(采用啟動過程煙溫提升技術)

猜你喜歡
煙氣
固體吸附劑脫除煙氣中SOx/NOx的研究進展
化工管理(2022年13期)2022-12-02 09:21:52
水泥窯高溫高塵SCR煙氣脫硝系統的應用
SCR煙氣脫硝噴氨優化改造研究
煙氣爐在干熄焦溫風干燥中的應用
山東冶金(2019年2期)2019-05-11 09:12:16
基于參數自整定模糊PID的SCR煙氣脫硝控制
測控技術(2018年2期)2018-12-09 09:00:52
基于煙氣脫硫儀控系統的設計與應用
電子測試(2018年1期)2018-04-18 11:52:15
燒結煙氣脫硫工藝技術分析
燒結煙氣中二氧化硫的測試方法
基于非分散紫外吸收法的便攜式煙氣分析儀在煙氣二氧化硫監測中的應用研究
煙氣導向式雙室熔煉爐
主站蜘蛛池模板: 久久精品国产亚洲麻豆| 2020精品极品国产色在线观看 | 亚洲日产2021三区在线| 全午夜免费一级毛片| 日韩小视频网站hq| 国产免费一级精品视频| 国产精品99r8在线观看| 日韩欧美中文在线| 伊人成色综合网| 亚洲国产在一区二区三区| 国产成人精品亚洲日本对白优播| 亚洲—日韩aV在线| 国产成熟女人性满足视频| 日韩在线视频网站| 伊人蕉久影院| 精品少妇三级亚洲| 中国一级特黄视频| 色综合国产| 午夜人性色福利无码视频在线观看| 国产小视频网站| 国产白浆一区二区三区视频在线| 欧美不卡二区| 欧美国产日本高清不卡| 国产成人亚洲精品色欲AV| 亚洲欧美另类日本| 日韩成人在线一区二区| 成年女人a毛片免费视频| 视频二区中文无码| 亚洲V日韩V无码一区二区 | 成人午夜在线播放| 欧洲精品视频在线观看| 国产精品香蕉| 日本人又色又爽的视频| 欧美成人精品高清在线下载| 亚洲欧美一区二区三区蜜芽| 欧美成人在线免费| 久久网欧美| h网址在线观看| 2022国产无码在线| 91福利免费视频| 夜夜高潮夜夜爽国产伦精品| 国产精品黑色丝袜的老师| 呦视频在线一区二区三区| 福利姬国产精品一区在线| AV熟女乱| 99国产在线视频| 一本无码在线观看| 欧美日韩一区二区在线免费观看 | 99热这里只有精品国产99| 91精选国产大片| 国产91高跟丝袜| AV片亚洲国产男人的天堂| 欧美区国产区| 欧美成人一级| 中文成人在线视频| 一级爆乳无码av| 色视频久久| 亚洲第一精品福利| 精品久久国产综合精麻豆| 91探花在线观看国产最新| 欧美成人怡春院在线激情| 成人午夜精品一级毛片| 久久婷婷综合色一区二区| 韩日免费小视频| 国产精品久久久久无码网站| 国产精品手机在线观看你懂的| 国产亚洲欧美在线视频| 人妻中文字幕无码久久一区| 国产va免费精品观看| 在线观看91香蕉国产免费| 久久五月视频| 国产精彩视频在线观看| 日韩欧美中文字幕在线精品| 欧美日韩国产综合视频在线观看| 亚洲一区二区三区香蕉| 99视频精品全国免费品| 国产97公开成人免费视频| 中文国产成人精品久久一| 四虎AV麻豆| 国内黄色精品| 中文字幕日韩欧美| 亚洲狼网站狼狼鲁亚洲下载|