丁明高
(淮浙煤電有限責任公司 顧北煤礦選煤廠,安徽 淮南 232000)
顧北選煤廠位于安徽省淮南市鳳臺縣顧橋鎮,設計生產規模與顧北礦產能相匹配,屬坑口型煤礦配套選煤廠,原設計洗選能力3.0 Mt/a,主要系統留有6.0 Mt/a的生產規模。選煤廠于2005年9月開始動工建設,2007年12月建成并投入試生產。選煤廠采用分級入選工藝,其中200~50 mm粒級進入動篩跳汰機洗選;50~13 mm粒級的末原煤進入兩產品重介質旋流器洗選;13 mm粒級以下的末煤直接作為產品入倉。目前,顧北選煤廠采用的兩產品重介質分選工藝,分選精度高,系統簡單,適合煤質變化和產品多樣化的要求。無論從入洗量、電煤產率還是洗選時產生的煤泥量來看,這種分級入洗的方式最適合顧北選煤廠現狀。但也正是由于選擇了分級入選工藝,13 mm的分級篩分環節才成了選煤廠后期生產過程中的最大瓶頸,一旦該環節的篩分效率低下,將會增加后續各個工藝環節的生產壓力。
隨著顧北煤礦井下開采的深入,綜采機械化的普遍投用,原煤煤質有逐年變差的趨勢。2013年以來原煤質量曾長期處于灰分高于45%、水分大于6%的情況。顧北選煤廠原設計安裝的末原煤分級篩208號、209號采用的是傳統香蕉篩,在近年來的生產運行過程中,經常出現篩板表面易粘煤、篩板夾縫中積聚或包裹煤粒的現象,直接影響了煤炭的透篩效果。在生產過程中需要安排人員頻繁清理篩面積煤,既影響了礦井生產也增加了崗位工的勞動量。另外,由于傳統的香蕉篩篩分效果差,處理能力也難以滿足正常生產需求,導致在后續的末原煤重介質返洗的工藝中,出現煤泥產率較高、洗選效果不佳、煤泥水處理難度大、藥劑投入量多、洗選成本增加等情況。由于煤泥產率高,煤泥量大,對銷售和環保等方面也帶來諸多困難。
經實地考察張北選煤廠、謝橋選煤廠的弛張篩使用情況,了解到該型篩對末煤和原煤,尤其對于較為潮濕的原煤分級效果很好。2015年1月顧北礦通過技術改造,將209號原煤分級篩更換為弛張篩;2016年8月,將208號原煤分級篩也更換為弛張篩,從而徹底解決了末原煤篩分困難的問題。
技術改造的第一步是拆除原有的209號香蕉篩,將其更換成由激振器及浮動篩框兩部分產生篩面弛張振動的弛張篩(即KRL/ED3000×7m型弛張篩),對兩者進行了對比試驗。
209號分級篩由原來的香蕉篩更換為弛張篩后,為比較弛張篩和香蕉篩的篩分效果。對未改造的208號香蕉篩與209號弛張篩同時進行篩上物采樣,分別測定篩上物限下率,對比篩分效果。在礦井正常生產1 h以后,將入廠原煤運輸量調節到800 t/h。在礦井正常生產時進行隨機采樣,以15 min間隔一次分別對208號香蕉篩、209號弛張篩的篩上煤炭進行采樣檢測,試驗結果如表1和表2。

表1 209號弛張篩篩上物不同時間采樣檢測結果

表2 208號香蕉篩篩上物不同時間采樣檢測結果
從表1和2可以看出,隨著生產的不斷持續,1~2 h后208號香蕉篩的篩分效果慢慢降低,而209號弛張篩的篩分效果卻沒有發生明顯變化。以25 mm和13 mm為限,可以依次測得208號香蕉篩、209號弛張篩篩上物的限下率(見表3)。

表3 208號香蕉篩與209號弛張篩篩上物限下率比較
由表3可以看出,在礦井正常生產系統滿負荷作業時,209號弛張篩明顯比208號香蕉篩的篩上物限下率低。隨著生產的持續進行,兩種篩分設備之間的差值還會逐漸增大。而209號弛張篩的篩上物中13 mm以下粒級的含量明顯較少,平均值僅為13.80%,這種篩分方式受生產時間的影響較小,開機2 h后,篩分效果仍然較為穩定。但208號香蕉篩的篩上物中小于25 mm粒級物料含量明顯偏高,且隨著生產的持續進行,篩分效率明顯變差,25 mm限下率最高時達到55%。由此試驗得出:209號弛張篩的篩分效果要明顯高于208號香蕉篩。
為了檢驗弛張篩投用后的篩分效果變化情況,檢查香蕉篩和弛張篩的篩分效率,進一步對208號香蕉篩與209號弛張篩同時進行篩上物采樣,測定篩分試驗數據如表4和表5。

表4 208號香蕉篩篩分效果測定結果

表5 209號弛張篩篩分效果測定結果
通過下面公式計算篩分效率:
E=β(α-θ) /α(β-θ)
式中:α為入料中小于篩孔尺寸粒級的含量,%;β為篩下物中小于篩孔尺寸粒級的含量,%;θ為篩上物中小于篩孔尺寸粒級的含量,%。
以13 mm粒級為分選下限,得出香蕉篩在生產運行時篩分效率僅能達到78.09%,弛張篩的篩分效率則高達95.34%,比香蕉篩的篩分效
率高17.25個百分點。雖然香蕉篩具有多傾角篩面和較大激振力,其處理能力和篩分效率相對較高;但弛張篩則采用了多段多傾角篩面,更大程度地提升了處理能力和篩分效率,且篩面材料選用具有柔性和彈性的聚氨酯,變形撓度較大,給物料的作用力也較大,所以篩分效果明顯強于普通振動篩,物料在篩面上的分層和松散效果更佳,潮濕物料在受到沖擊力后更容易分散開,且不堵塞篩孔,從而增加了物料透篩幾率。
以2014年為例,在尚未進行原煤分級篩技術改造前,顧北選煤廠當年重介質系統累計入洗原煤192.38萬t,煤泥產量為30.55萬t,產率高達15.88%。2016年8月208號、209號兩臺弛張篩改造均已完成。2017年1~12月選煤廠重介質系統累計入洗原煤86.09萬t,煤泥產量為9.97萬t,產率僅為11.58%,較2014年下降了5.3%。按2017年同等條件入洗量核算,全年可增加動力精煤4.56萬t;以當前每噸動力煤和煤泥差價200元計算,該項一年即可為礦井增加經濟效益約912.55萬元。
由于入洗原煤中細顆粒煤泥含量的減少,重介質系統及煤泥水處理所用介質、絮凝劑和凝聚劑用量也隨之減少,濃縮及壓濾系統電耗也明顯降低,同時還減少了設備損耗和材料消耗,具有顯著的直接和間接經濟效益。
顧北選煤廠將原香蕉篩改為弛張篩后,篩分效果明顯提升。工業性試驗表明:弛張篩的篩上物限下率低至13.80%,相比香蕉篩降低了34.2個百分點;香蕉篩的篩分效率僅能達到78.09%,而弛張篩的篩分效率則高達95.34%。
由于弛張篩的篩分效果明顯,篩分效率高,減少了入洗原煤中的末煤含量,明顯降低了0.5 mm粒級以下煤泥入水的機會,大大減輕了煤泥水系統的負擔,減小了泥化現象,從而大幅降低了煤泥產率,提高了動力精煤回收率,增加了礦井經濟效益,同時也減少了設備損耗和材料消耗,具有較高的經濟效益和推廣價值。