張美聰

摘 要:盾構進出洞是盾構施工過程中的高風險節點工程,本文以武漢地鐵紙坊線工程盾構進出洞端頭加固為例,介紹了玻璃纖維筋在武漢長江三級階地中的應用,在確保工程安全的同時帶來了良好的經濟效益,可為今后武漢地鐵或其它類似工程提供參考價值。
關鍵詞:玻璃纖維筋;地鐵;盾構;三級階地
中圖分類號:U231.3 文獻標識碼:A 文章編號:1671-2064(2019)10-0081-02
1 工程概況
武漢地鐵紙坊線(27號線)工程由7號線一期工程野芷湖站引出,沿文化大道、文華路自北向南走行,先后途徑洪山區、江夏大橋新區、紙坊老城區和青龍山,止于地鐵小鎮,線路長約16.97km,全線共設7座車站:新路村站、大花嶺街站、江夏客廳站、譚鑫培站、北華街站、紙坊大街站、地鐵小鎮站,其中新路村站~大花嶺街站~江夏客廳站~譚鑫培站~北華街站~紙坊大街站區間采用盾構法施工,該段線路位于武漢市江夏區。
2 地貌與地質概況
江夏區屬江漢平原向鄂南丘陵過渡地段。地形特征是中部高,西靠長江,東向湖區緩斜。
地貌按成因類型可分為三大類。堆積地形的主要表現形式是沖積平原,主要分布于區境的沿江沿湖地區。剝蝕堆積地形的主要表現形式是壟崗狀平原,主要分布于區境中部,相當于長江三級階地,高程為30~40m,高差為15~25m,坡度6~7m。構造剝蝕地形的主要表現形式是丘陵。本線新路村站~紙坊大街站段區間主要位于剝蝕堆積崗狀平原區,屬長江三級階地。
根據勘察資料,本段線路盾構進出洞端頭主要位于第四系一般黏性土、老黏土及殘坡積黏性土、強-中風化砂質泥巖、泥質砂巖或中風化灰巖地層當中。其中老黏土及殘坡積黏性土分布于基巖面上部,一般黏性土、老黏土及殘坡積黏性土透水性弱~微,地下水貧乏,為貧水單元;砂質泥巖、泥質砂巖內分布有基巖裂隙水,為弱~中等透水性,富水性差。
3 玻璃纖維筋介紹
玻璃纖維筋是指含量小于1%的無堿玻璃纖維(E-Glass)無捻粗紗或者高強玻璃纖維(S)無捻粗紗和樹脂基體(環氧樹脂、乙烯基樹脂)、固化劑等材料,通過成型固化工藝復合而成的筋材,簡稱GFRP筋[1]。GFRP筋在1942年由美國橡膠公司研制成功,1970年歐洲率先將GFRP筋應用于混凝土結構,目前作為混凝土結構配筋用的GFRP筋已經被廣泛應用的土木工程中。與鋼筋相比GFRP筋特點為[2、3]:
(1)高承載能力,抗拉能力強,桿體強度是同等直徑螺紋鋼筋的兩倍,但重量輕,密度為1.9~2.2g/cm3,約為鋼筋的1/4,便于操作;(2)彈性模量穩定、低,約為鋼筋的1/4;(3)電熱絕緣,熱膨脹系數比鋼筋更接近水泥;(4)剪切強度低,為脆性破壞;(5)無法進行除切割以外的現場加工,如焊接、彎曲等。
本設計就是利用GFRP筋抗拉強度高、性能與鋼筋類似具有與混凝土良好的連接性,同時有具有剪切強度低、脆性破壞的特點,使得盾構刀具能夠輕而易舉地把GFRP筋切成小段,而不破壞盾構刀具或者纏繞刀具。
4 進出洞端頭加固方案
在盾構進出洞時,為保持土體穩定,防止盾構機完全進入地層之前其周圍地下水和泥砂涌入,危及工作井內人員及設備安全,還會導致洞周范圍較大面積的地表下沉,影響地下管線和附近建(構)筑物的正常使用,因此,必須考慮地層條件、隧道埋深及周邊環境等因素對端頭進行相應加固處理。選擇加固措施主要考慮地層的工程地質條件和水文條件,同時考慮盾構端頭部位的埋置深度、地面施工條件等因素。常用的具體處理方法有攪拌樁、旋噴樁、注漿法、素混凝土樁(墻)、凍結法等。對砂類地層,一般采取旋噴樁或凍結法、注漿法進行加固;對粘性土及其它非砂性地層,一般采取攪拌樁、旋噴樁、凍結法進行加固;對巖石全風化或強風化地層,一般采取素混凝土樁(墻)、注漿法進行加固。
由于本段盾構區間進出洞端頭位于地質條件較好的粘土或強風化、中等風化巖層且基本沒有地下水,根據武漢地鐵前期線路類似工程經驗,此類地層條件下盾構進出洞端頭加固的主要作用是擋土、確保盾構進出洞破洞門安全。參考前期線路工程經驗,原設計采用車站圍護結構外設置2排素混凝土樁+樁間注漿加固方案;在先期車站施工過程中發現地層穩定性好且基本無地下水,其次考慮到本段區間盾構將穿越巖層,盾構機選型為復合式盾構,結合其他城市盾構進出洞掘進GFRP筋混凝土經驗,將盾構進出洞端頭加固方案進行了優化,即盾構進出洞范圍內圍護結構采用GFRP筋,取消原設計的素樁端頭加固,無須提前人工破洞門,盾構直接切削掘進通過。對比原方案和優化方案,經優化后具有以下成效:
(1)雖然GFRP筋單價較高,但由于抗拉強度高且重量輕、約為鋼筋的1/4,圍護結構采用GFRP筋成本略有增加,經測算單個盾構進出洞范圍內增加不到1萬元,圍護造價總體相當;但取消了原素樁+注漿加固,可節省經濟造價約400余萬元;(2)盾構直接切削圍護結構出洞(進洞),降低了破除洞門風險,加快了施工進度;(3)無須盾構掘進前進行破除洞門施工和端頭素樁+注漿加固施工,可節省樁基+注漿加固以及人工破除洞門范圍內鋼筋混凝土和渣土運出的工期,共計可節省工期約1個月,加快了工程進度。
本段5個區間左右線共計10次進出洞均采用玻璃纖維筋方案得以順利實施,并未發生漏水漏沙等安全風險事故,如圖1所示。
5 結語
本工程成功經驗表明,在武漢長江三級階地,盾構進出洞取消端頭加固,工作井盾構范圍內圍護結構采用玻璃纖維筋,盾構直接切削掘進通過是完全可行的,且具有明顯的安全與經濟效益,經測算在武漢地鐵紙坊線工程中節省造價約400余萬,在減少工程風險、降低工程造價、加快施工進度等方面具有一定的優勢,值得推廣,可為今后武漢地鐵或其它類似工程提供參考。
參考文獻
[1] 中華人民共和國國家標準.CJJ/T 192-2012盾構可切削混凝土配筋技術規程[S].北京:中國建筑工程出版社,2012.
[2] 徐澤.GFRP筋在成都地鐵工程的應用[J].安徽建筑,2010,17(1):78-79.
[3] 焦其柱.盾構直接切削圍護墻的設計探討[J].現代隧道技術,2007,44(4):20-23.