999精品在线视频,手机成人午夜在线视频,久久不卡国产精品无码,中日无码在线观看,成人av手机在线观看,日韩精品亚洲一区中文字幕,亚洲av无码人妻,四虎国产在线观看 ?

低溫甲醇洗裝置氨冷器內漏影響分析及處置措施*

2019-06-27 01:57:16張德南董華林胡云凱
肥料與健康 2019年2期

張德南,董華林,胡云凱,付 國,梅 屾

(貴州赤天化桐梓化工有限公司 貴州桐梓 563200)

貴州赤天化桐梓化工有限公司300 kt/a合成氨系統(tǒng)主要以貴州省桐梓縣境內高硫無煙煤為原料,采用GE水煤漿加壓氣化技術制取的水煤氣(含H2S干基體積分數為0.7%)通過耐硫變換裝置將CO轉化為H2,然后進入低溫甲醇洗裝置脫硫、脫碳,再經分子篩裝置和液氮洗裝置深度凈化后進入氨合成裝置。低溫甲醇洗裝置采用大連理工大學的專利技術,于2012年1月建成投入運行,投入運行后凈化指標均優(yōu)于設計值,其中凈化氣中總硫體積分數和CO2體積分數設計值分別為<0.1×10-6和≤20×10-6,實際運行中總硫體積分數和CO2體積分數分別為<30×10-9和約2×10-6。2017年底,在裝置投運近5年以后,循環(huán)甲醇氨冷器出現了內漏,導致凈化氣控制指標出現惡化,經原因分析并采取相應的對策措施后,使生產得以延續(xù)。

1 吸收塔工藝流程

吸收塔工藝流程如圖1所示。來自變換裝置的原料氣(表壓5.4 MPa、溫度40 ℃)與噴射注入的少量貧甲醇混合后進入進料氣冷卻器,與來自汽提塔的尾氣、CO2產品氣以及液氮洗裝置返回的凈化氣換熱而被冷卻并在甲醇/水分離器中分離出被冷凝的甲醇與水的混合物,然后進入吸收塔脫除酸性氣體,得到的含CO2和H2S體積分數分別<20×10-6和<0.1×10-6的凈化氣送往液氮洗裝置。

C- 01.吸收塔 E- 01.進料氣冷卻器 E- 02.含硫甲醇冷卻器 E- 03.無硫甲醇冷卻器 E- 04.循環(huán)甲醇氨冷器 E- 05.循環(huán)甲醇冷卻器 E- 06.含硫甲醇第2換熱器 E- 07.含硫甲醇氨冷器 E- 08.無硫甲醇氨冷器 V- 01.甲醇/水分離器圖1 吸收塔工藝流程

吸收塔分為上塔和下塔共4段,其中上塔3段,下塔為1段。貧甲醇經冷卻降溫至-62.11 ℃進入吸收塔頂部作為吸收液。上塔頂段為精洗段,以確保凈化氣指標。上塔下面2段分別為主洗段和初洗段,在精洗段吸收了CO2的甲醇經循環(huán)甲醇冷卻器降溫至-42.07 ℃后進入主洗段吸收氣體中的CO2,在主洗段吸收了CO2的甲醇經循環(huán)甲醇氨冷器以及循環(huán)甲醇冷卻器降溫至-41.33 ℃進入初洗段吸收氣體中的CO2。在初洗段吸收了CO2以后的甲醇在吸收塔上塔底部分成2股,一股送至吸收塔下塔用以脫除H2S、COS等組分(溫度為-8.99 ℃);另一股經無硫甲醇冷卻器、含硫甲醇第2換熱器和無硫甲醇氨冷器分別與來自液氮洗裝置的凈化氣、來自循環(huán)甲醇閃蒸槽的含硫甲醇和液氨蒸發(fā)換熱,溫度降至-31.95 ℃后進入無硫中壓閃蒸槽,在表壓1.75 MPa下閃蒸。吸收H2S后的甲醇溶液由吸收塔下塔底部排出,經含硫甲醇冷卻器、含硫甲醇第2換熱器和含硫甲醇氨冷器分別與來自CO2產品塔的CO2產品氣、來自循環(huán)甲醇閃蒸槽的含硫甲醇和液氨蒸發(fā)換熱,溫度降至-31.95 ℃后進入含硫中壓閃蒸槽,在表壓1.75 MPa下閃蒸。

2 設備參數及內漏情況

2.1 循環(huán)甲醇氨冷器主要參數

循環(huán)甲醇氨冷器為U形管換熱器,管板材質為09MnNiD,換熱管材質為09MnD;殼側介質為液氨/氣氨,設計溫度為-45 ℃/50 ℃,工作溫度為-38 ℃;管側介質為富甲醇溶液,設計溫度為-45 ℃/50 ℃,工作溫度為-31.95~-25.60 ℃。

2.2 內漏情況

2017年底,低溫甲醇洗裝置因其他原因短暫停車檢修后恢復運行,正常運行10余天后,循環(huán)甲醇氨冷器出現管側進出口溫差減小、殼側液位升高現象。為控制液位,逐漸關小循環(huán)甲醇氨冷器進氨閥,最終管側出口溫度高于入口溫度。循環(huán)甲醇氨冷器出現內漏前后的運行數據如表1所示。

表1 循環(huán)甲醇氨冷器出現內漏前后的運行數據

日期管側進口溫度/℃管側出口溫度/℃液位/%進氨閥開度/%2017-12-111)-11.6-23.30.0752017-12-15-10.7-20.73.9732017-12-17-11.5-19.925.1682017-12-19-10.6-16.836.9532017-12-21-11.6-13.078.0362017-12-23-13.3-12.094.912注:1)2017-12-11為正常運行數據

3 產生的影響

低溫甲醇洗裝置的冷量主要來源于氨冷器內液氨在低壓下的閃蒸,一旦氨冷器出現內漏,一方面影響裝置冷量的補充,從而對工藝氣脫硫、脫碳產生影響,另一方面工藝介質竄入氨冰機系統(tǒng)將會產生結晶、腐蝕以及能耗升高等問題。

3.1 對液氨閃蒸和換熱的影響

從表1可看出,泄漏情況發(fā)生以后,氨冷器內的液位逐漸升高,為防止帶液進入冰機,進氨閥開度逐漸關小,管程進出口溫差同時減小。其原因在于氨在甲醇中的溶解度較大,甲醇進入氨冷器內與氨形成混合液體,冷側蒸發(fā)溫度升高,強行增加液氨補給量將會引起液位的快速上漲,而液位過高在給氨冰機運行帶來隱患的同時,甲醇竄入其他氨冷器后會對液氨造成污染,最終也將影響冷量的補充。無硫甲醇氨冷器中液氨受污染后的運行情況如表2所示。

表2 無硫甲醇氨冷器中液氨受污染后的運行情況

日期管側進口溫度/℃管側出口溫度/℃液位/%供氨閥開度/%2017-12-11-28.1-33.10.0462017-12-15-28.5-33.10.0472017-12-17-26.4-30.736.9392017-12-19-24.1-26.355.7222017-12-21-23.8-29.29.4492017-12-23-23.6-29.223.353注:2017-12-21和2017-12-23為外排降液位后的數據

3.2 對反應生成物的影響

循環(huán)甲醇氨冷器管內富甲醇主要由甲醇和二氧化碳組成,設計溫度和設計壓力分別為-14.4 ℃和表壓5.2 MPa,泄漏進入殼側后可能發(fā)生如下反應[1],且工藝的低溫環(huán)境對下述反應是有利的。

2NH3+CO2→NH2COONH4

(1)

NH3+CO2+H2O→NH4HCO3

(2)

2NH3+CO2+H2O→(NH4)2CO3

(3)

由于富甲醇中水含量較低,反應(2)和反應(3)較少,主要發(fā)生反應(1),其生成產物為固體結晶,聚集于換熱器列管之間,首先影響設備換熱效果,同時產生對設備的腐蝕問題,尤其是氨基甲酸銨的強腐蝕性給安全生產帶來了較大的風險[2]。

另外,富甲醇溶液泄漏進入殼側后,壓力由表壓5.2 MPa降至絕壓0.08 MPa,其中溶解的CO2發(fā)生解析,部分隨氣氨進入氨冰機系統(tǒng),并發(fā)生反應(1),生成的結晶將對設備和管線造成堵塞。實際運行數據顯示,從泄漏的發(fā)生到處理,生產負荷下降了5%,而冰機消耗的表壓3.82 MPa蒸汽卻增加了1.5 t/h。

4 處置方案比選

通過上述分析,循環(huán)甲醇氨冷器出現內漏后需要解決的問題:①甲醇對液氨的污染所引起的冷量不足;②富甲醇中CO2和H2O與氨反應所引起的結晶堵塞換熱面和腐蝕問題。為此,提出如下的處置方案。

4.1 負壓排放方案

低溫甲醇洗裝置發(fā)生氨冷器內漏的企業(yè)較多,通過咨詢和資料查閱,提出了負壓排放方案[3]。如圖2所示,負壓排放的原理:在發(fā)生內漏的氨冷器殼側低點接分離罐,分離罐高點接氨冷器氣相;先打開分離罐高點氣相閥門均壓,然后打開低點閥門,利用位差將甲醇與氨的混合液排放至分離罐;排液完成以后,將分離罐與氨冷器隔離,氮氣充壓后打開底部導淋將甲醇與氨的混合液排出系統(tǒng)。

圖2 負壓排放示意

負壓排放方案的缺點是無法解決結晶問題,氨冷器換熱效果仍然較差,且結晶堵塞將使殼側空間減小,液位極易升高,無法延續(xù)生產。

4.2 氨冷器隔離方案

氨冷器隔離方案是在發(fā)生內漏的氨冷器氣氨和液氨管線上加設盲板隔離,防止富甲醇與氨接觸混合,泄漏進入殼側的富甲醇通過低點接管至低溫甲醇洗裝置地下槽,最終經地下槽泵送至甲醇/水分離塔予以回收。該方案存在的問題:①發(fā)生內漏的氨冷器殼側隔離后,低溫甲醇洗裝置存在冷量補充問題;②氨冷器殼側已經存在的結晶繼續(xù)與富甲醇中的水接觸并溶解電離,將繼續(xù)對設備產生腐蝕危害。經分析以后,提出進一步的改進方案。

(1) 通過對生產工藝狀況的分析,含硫甲醇氨冷器和無硫甲醇氨冷器還有增大冷量供應的空間,冰機也具備提高負荷的條件。另外,無硫甲醇冷卻器的冷介質為來自液氮洗裝置的低溫凈化氣,通過增大液氮洗裝置冷箱直補液氮量可以加大來自液氮洗裝置的低溫凈化氣量。以上措施均可為低溫甲醇洗裝置進一步提供冷量。

(2) 氨冷器殼側的結晶主要為氨基甲酸銨以及少量的碳酸銨和碳酸氫銨。資料顯示,氨基甲酸銨和碳酸氫銨可溶于甲醇但溶解度不高[4],幾種生成物均易溶于水,但需要將換熱器復熱,否則可能在除結晶過程中出現低溫結冰問題。根據以上情況,考慮到甲醇與水的混合溶液冰點較低,如含甲醇體積分數35%的水溶液的冰點為-25 ℃[5],可配制水與甲醇低溫混合液除結晶,結晶溶解處理完畢后充氮氣進行干燥。

5 處置過程及效果

在準備工作完成后,裝置進行了短期停車,從停車到隔離方案實施完畢耗時2 h,到裝置恢復產出液氨產品共計耗時8 h。系統(tǒng)恢復運行后,將冰機入口壓力由絕壓80 kPa降至65 kPa,并充分利用空分裝置的富余液氮補充進入液氮洗裝置,加大無硫甲醇冷卻器的換熱量,最終生產負荷達到98%,凈化氣含總硫和CO2體積分數分別為<30×10-9和3×10-6左右,完全滿足設計要求。處置后,裝置保持該負荷運行直至2018年的計劃檢修。

6 結語

低溫甲醇洗裝置的工況較為復雜,設備既要經受濕硫化氫應力腐蝕的影響,又要考慮酸腐蝕問題。通過長期對吸收塔底部富甲醇溶液的取樣監(jiān)測,其pH平均值為4.3,這樣的酸性環(huán)境即便不存在濕硫化氫應力腐蝕問題,對碳鋼設備同樣是不小的考驗。

在此次處置過程中,安全和環(huán)保風險是處置措施和方案制定的首要考慮因素,但堅持在危險因素可控的情況下,采取科學合理的方法使內漏及其產生的影響得到控制,從而確保裝置能按計劃進行檢修。

主站蜘蛛池模板: 青青草欧美| 五月婷婷激情四射| 99热这里只有精品免费国产| 国产无码高清视频不卡| 亚洲国产高清精品线久久| 欧美日韩国产精品va| 免费一级全黄少妇性色生活片| 欧美激情伊人| 色综合成人| 免费毛片全部不收费的| 重口调教一区二区视频| 欧亚日韩Av| 无码AV日韩一二三区| 国产白浆视频| 国产波多野结衣中文在线播放| 九色综合视频网| 国产综合网站| 欧美日本在线一区二区三区| 三区在线视频| 国产欧美视频一区二区三区| 亚洲欧美日韩动漫| 久久女人网| 亚洲国产日韩欧美在线| 亚洲成人动漫在线观看 | 国产精品19p| 国产在线精品99一区不卡| 亚洲综合色婷婷中文字幕| 国产精品私拍99pans大尺度 | 九色视频最新网址| 国产亚洲一区二区三区在线| 国产成人精品一区二区不卡 | 日本不卡在线视频| 免费观看成人久久网免费观看| 无码日韩人妻精品久久蜜桃| 韩日午夜在线资源一区二区| 怡红院美国分院一区二区| 青青操视频在线| 日本福利视频网站| 国产亚洲视频在线观看| 天天躁夜夜躁狠狠躁图片| 无码区日韩专区免费系列| 日日拍夜夜嗷嗷叫国产| 成人午夜久久| 尤物成AV人片在线观看| 久久人妻xunleige无码| 国产日韩欧美一区二区三区在线| 九九热精品免费视频| 亚洲一区二区三区国产精品| 欧美不卡视频在线| 香蕉国产精品视频| aⅴ免费在线观看| 亚洲欧美色中文字幕| 精品视频一区在线观看| 国产尤物jk自慰制服喷水| 色噜噜狠狠狠综合曰曰曰| 成人午夜天| 99尹人香蕉国产免费天天拍| 九九视频免费在线观看| 新SSS无码手机在线观看| 亚洲欧美日韩动漫| 欧美亚洲一二三区| 国产精品精品视频| 国产成人你懂的在线观看| 国产欧美在线观看精品一区污| 亚洲最大福利网站| 国产超薄肉色丝袜网站| 久久不卡精品| 亚洲综合第一页| 国产精品极品美女自在线| 国产区成人精品视频| 啪啪啪亚洲无码| 亚洲AⅤ综合在线欧美一区| 日韩美女福利视频| 精品国产三级在线观看| 亚洲一级毛片免费观看| 国产精品久久国产精麻豆99网站| 亚洲最黄视频| 欧美成人免费| 国产永久免费视频m3u8| 3344在线观看无码| 国产精品偷伦视频免费观看国产 | 色悠久久久久久久综合网伊人|