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丙烯透平壓縮機組防喘振控制優化改造方案研究

2019-06-26 09:19:00張鵬軍訾旭華石月明馬衛東
儀器儀表用戶 2019年7期
關鍵詞:閥門

張鵬軍,訾旭華,石月明,馬衛東

(內蒙古伊泰集團 煤化工管理部,內蒙古 鄂爾多斯 017000)

0 引言

離心式壓縮機組是大型煤化工工廠中提供動力的核心設備之一,而壓縮機防喘振控制是保證壓縮機正常運行的重要因素,同時壓縮機的節能效果對于工廠整體節能也起到關鍵作用。煤化工工廠中,采用丙烯制冷壓縮機保證制冷效果,提供足夠冷量,滿足凈化裝置低溫甲醇洗對冷量的正常需求。內蒙古伊泰化工公司120萬噸/年精細化學品示范項目應用的丙烯制冷壓縮機驅動方式為蒸汽透平,高溫高壓蒸汽高速進入汽輪器推動壓縮機運轉。壓縮機采用三段壓縮機結構,壓縮介質為丙烯。壓縮機設計的調整方法為變轉速,范圍為4094rpm~5732rpm。壓縮機由抽凝式汽輪機驅動,汽輪機進汽壓力8.95MPag,抽汽壓力為4.1MPag。丙烯蒸汽通過壓縮使得氣體溫度升高,再使排出的氣體進入冷凝器冷卻成為液體。在流動過程中不斷吸收周圍物體的熱量,達到制冷的目的。目前丙烯壓縮機組運行在自動控制投用率低、防喘振回流閥開度大、能耗水平高的狀況下,亟需技術改造。

1 機組存在的問題及改造的必要性

圖1 丙烯壓縮機組操作畫面Fig.1 Operation screen of propylene compressor unit

透平丙烯制冷壓縮機組自開工以來,入口壓力自動控制回路不能投用,只能手動控制,對操作員要求高,控制效果差。裝置壓縮機的防喘振閥門不能關閉,開度大,造成壓縮機能耗居高不下。壓縮機三返一防喘振閥門開度在47%左右,三返二防喘振閥開度在32%左右,三返三防喘振閥開度在22%左右,從而導致壓縮機運行的能耗過高。

壓縮機喘振線未經實測。由于設計、制造誤差的存在,壓縮機實際喘振線和理論預測喘振線往往存在顯著差異。使用理論喘振線往往不能完成準確和適度的防喘振保護。

現有控制系統選用算法比較簡單,未根據丙烯制冷壓縮機的工藝過程使用專用的控制算法,壓縮機性能控制不能投用。現有系統設計有壓縮機入口壓力性能控制,但不能投入自動運行,基本上是由防喘振控制閥門手動調整壓力。這一般是由于系統使用簡單PID而非專用于機組控制的控制算法。

壓縮機入口壓力完全依靠人工手動操作控制,易誘發誤操作。現有系統實際上不能自動控制壓縮機入口壓力,依靠頻繁的人工介入和手動操作方可維持壓力平穩,操作難度大,控制效果差,影響裝置平穩運行和產品質量。

綜上所述,現有機組控制系統算法簡單,對人員素質要求高,存在一定安全隱患;機組運行能耗高,亟需改進,使用高效的控制方式,降低機組能耗。

2 改造的難點和解決思路

現有丙烯制冷壓縮控制系統采用壓縮機主機廠原配套的Triconex TS3000,壓縮機組控制方案中存在的問題:

1)壓縮機喘振線不能有效補償實際工況與設計工況偏差;2)機組喘振線不準確;3)機組控制處于手動操作狀態;4)壓縮機性能控制為簡單的PID串級控制(入口壓力與轉速)未考慮速度與喘振控制器之間耦合,導致性能控制無法投用。因上述原因壓縮機機組防喘閥一直處于開啟狀態,操作畫面如圖1所示。

考慮到原有系統的不足,通過技術改造方案為:

圖2 汽輪壓縮機組耦合控制實例Fig.2 Coupling control example of steam wheel compressor unit

1)現場進行喘振試驗,計算繪制實測防喘振線,實現實測防喘振控制。

2)解決從手動到自動的壓縮機組性能提升控制,對于較復雜的回路進行解耦控制。

3)基于無關坐標系的算法,得到歸一化的壓縮機喘振線進行優化控制。

3 實測防喘振控制

壓縮機廠家會提供一組壓縮機的理論計算喘振線。由于設計院或壓縮機廠家的設計余量考慮,往往給出的壓縮機喘振線比較保守,而且壓縮機出廠前,因為無法進行工藝氣配比等原因,無法實測喘振線。而通過在壓縮機開機過程中在不同轉速下實測喘振線,準確定義壓縮機的喘振線。通過壓縮機的運行工況能夠和工藝需求更好地匹配,真實地反應了壓縮機的運行工況。

根據實際情況經驗,有相當數量的壓縮機的實際喘振線在理論喘振線的右下位置,即壓縮機會比理論預測更早喘振。在這種情況下依照理論喘振線控制是無法防止壓縮機喘振的,也是比較危險的。這也是部分防喘振控制無法投入自動控制,防喘振閥門長期保持相當開度的原因之一。所以實測壓縮機喘振線是壓縮機防喘振控制非常必要的一環。

在實測喘振線的基礎上,進一步實現自動壓線控制,不僅是在壓縮機負荷高,工作點遠離喘振線時能夠投入自動控制,即使在低負荷下,甚至是在開工初期運行波動較大時仍可以投入自動運行。壓線控制不但能實現最大的節能效果,更重要的是擴展了壓縮機的操作空間。

1)臨界喘振點測試

依據經驗大多數的壓縮機正常運行中,防喘振閥完全關閉后實際工作點都遠離喘振區,而在啟、停車或不正常狀態時工藝條件不是正常的操作條件,防喘振閥的打開對工藝不會造成影響。

2)喘振點測試

對于要準確測試到喘振點的機組,通過判斷主要依靠看出口壓力表,這是機械式的儀表沒有延時反應快。聽聲音的變化喘振將要發生時機組運行的聲音有明顯的跡象,快于參數的變化,能更早的發現喘振點。

通常選取以往常用速度附近的3~5個速度75%,80%,85%,95%,100%,做實測喘振測試。

4 解耦控制

壓縮機防喘振控制回路之間、防喘振控制回路和性能控制回路之間,存在強烈的耦合關系,調整一個回路會立即、顯著地影響到其它的控制回路,缺少解耦控制也是一般控制系統無法投入自動運行的重要原因之一。

以圖2的壓縮機系統為例,當進氣調速閥門開大時,進氣量增大,會導致壓縮機組轉速上升,提供給壓縮機組出力增大。當抽氣閥開大時,會導致壓縮機組轉速下降,提供給壓縮機組出力變小。所以回路的相互影響,會使得轉速調節達到平穩狀態很困難,特別是在裝置不是滿負荷工況有變化的情況下,尤為明顯。

不僅如此,丙烯壓縮機組為三段壓縮式制冷機組,存在三段返一段、三段返二段、三段返三段3個相互耦合的防喘振閥。為了消除回路間的相互耦合干擾,使用一般控制系統時操作員只能把閥門投到手動,并且人為開大一點,讓壓縮機的運行點離喘振控制線遠一點。這樣雖然能夠消除干擾,但造成能耗變大。采用更高級的解耦控制算法,能夠同時監控和協調各段的運行情況,做到全自動的協調控制。

5 無關坐標系算法

即用于壓縮機控制的喘振極限線SLL的計算與氣體分子量MW、入口壓力Ps、入口溫度Ts、入口氣體比熱比Ks和入口氣體壓縮因子Zs無關,而只與壓縮機組本身的內部機械構造有關。使用無關坐標系算法得到歸一化的壓縮機喘振極限線。

簡化壓頭計算:

簡化流量平方計算:

圖3 無關坐標系防喘振控制五線示意圖Fig.3 Independent coordinate system anti-surge control five line diagram

圖4 三段返一段改造后,預期工況與實際工況對比Fig.4 3 Comparison of expected working conditions and actual working conditions after the transformation of the return section

Pd——壓縮機出口壓力(絕壓)。

Ps——壓縮機入口壓力(絕壓)。

Td——壓縮機出口溫度(絕對溫度)。

Ts——壓縮機入口溫度(絕對溫度)。

防喘振控制算法采用基于無關坐標系的5條計算與控制曲線,結合了閉環主PI控制響應和開環階梯保護響應,使得壓縮機在運行中無論是面對一次緩慢的降負荷過程擾動,還是面對由于工藝設備異常工況造成的劇烈擾動,都能夠迅速、準確地增加壓縮機的流量、保護壓縮機始終工作在安全區域;同時,由于采用了先進的、準確的基于無關坐標系的防喘振控制算法,使得壓縮機的回流流量(或放空流量)保持在最低水平,從而最大限度地降低能量消耗。

6 結論

通過實施防喘振控制優化,實現如下效果:

1)改造后節約9.5MPa高壓蒸汽3t/h,經濟效益明顯。

2)在4094rpm~5732rpm調速范圍內選取5個轉速點,分別測得壓縮機一段、二段和三段的真實喘振點,從而生成真實喘振線。

3)防喘振實現全自動控制,保證不發生喘振的前提下機組可以使控制線自動運行。

4)一段入口壓力自動控制,自動維持壓力平穩。

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