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高爐爐頂布料角度偏差爐況變化及處理

2019-06-13 07:07:58藝,寧
冶金與材料 2019年2期

舒 藝,寧 平

(寶武集團八鋼公司股份煉鐵廠,新疆維吾爾自治區 烏魯木齊 830022)

1 概述

八鋼 B高爐2500m3于2009年3月建成投產,但由于冷卻壁10段11段破損嚴重,嚴重影響高爐順行和各項經濟技術指標,分廠決定于2017年11月7日降料面停B高爐,對冷卻壁10段11段進行整體更換。于2017年12月24日開爐送風,通過精心準備,不斷優化開爐方案,本次開爐僅用三天恢復全風狀態,實現了安全快速的預期目標。2018年1-8月焦比400kg/t鐵,燃料比540kg/t鐵,生產情況較穩定,8月15日8:30計劃檢修30h同時更換爐頂布料傾動裝置,8月16日開風后O/C恢復至3.888,風量4400m3/min壓差由130kPa上升至140kPa,風壓升高10kPa,壓量關系一直偏緊,每天靜壓波動4次,崩滑料4次,滑料深度2.5m,每次減風100~200m3/min,后期靜壓波動激烈高爐懸料,自8月16日至9月16日高爐懸料6次,每次處理減風3500 m3/min;高爐退負荷至3.7經濟技術指標下滑,期間通過加錳礦洗爐效果不好,每次懸料后風量可及時恢復,說明爐缸和原燃料無大的問題,在這個過程中整個十字測溫中心溫度一直下降,最后沒有中心氣流,隨即判斷爐頂布料系統出現問題,休風后發現,布料溜槽實際角度與設定角度偏差3度,對準角度后復風,爐況恢復正常。

2 變化過程及反應參數變化

爐況不順初期懷疑爐缸問題,為消除爐缸對爐況的影響,高爐采取配加錳礦洗爐,每批1t共加入427t洗爐6d,但是還是很難消除崩滑料及懸料問題,中期懷疑爐墻結厚配加螢石一周共加入273t洗爐但效果不好,后期考慮到冷卻壁10段11段整體更換,爐墻不光滑有凸臺,造成爐料下降不均勻造成爐況崩滑料多。采取發展邊緣,布料角度由分次調整為但是效果不佳。2018年9月11日爐況出現惡化爐身靜壓波動激烈,崩滑料增多,每班4次崩滑料,風量較正常微縮300Nm3/min十字測溫中心和次中心溫度呈下降趨勢,到15:00分后頂溫下降150℃,但整個過程看探尺有所波動,壁體溫度、風壓和透氣性指數也都在變化,直到后期懸料,懸料處理過程較艱難,調壓后崩料,崩料后隔天繼續懸料,一直處于懸料、崩料和趕料循環過程中。

2.1 爐頂溫度和十字測溫變化

9月11日8:00出現一次崩料后整個十字測溫中心一直處于下降趨勢(見圖1),9月11日4:00分時中心溫度520℃,到9月11日9:33分降至255℃,整個氣流混亂,9月11日10:34分后懸料,懸料后中心溫度還是處于降低趨勢,特別是懸料過程中整體邊緣溫度高于中心溫度,最高相差100℃。

圖1 十字測溫趨勢

2.2 處理過程及反應

整個過程看從水溫差和十字測溫變化后,高爐 9月11日5:00開始減氧,到9月11日7:36停氧,以保證足夠風量吹透中心,可中心溫度沒有緩解,整個氣流已經紊亂,一直到10:34分懸料,懸料后中心溫度低于邊緣溫度,處理懸料過程中雖有崩料,但探尺不動,還是懸料狀態,后懷疑上部布料出現問題,白班20批料制由分次調整為以此來疏導中心,可效果不佳。

2.3 壁體變化

從 8月中旬后水溫差水平看,爐況在此階段已有變化,但反應并不強烈,對應看前期有小幅角度偏差,直到9月11日夜班的大變化,造成爐況大波動,從圖2的壁體溫度可以清晰反映出此次α角變化給爐況造成影響的變化過程,中心溫度大幅下降,爐腰溫度上升。

圖2 B高爐壁體溫度趨勢圖

2.4 探尺變化探尺

布料環數和料線對爐料分布情況起較大作用,但布料環數和料線沒有變化情況下,探尺動作出現偏差,說明出現局部氣流和氣流不暢等現象,特別是爐頂裝料后,焦炭和礦石所反應情況更不相同,之前通過爐頂布料制度微調能夠起到一定作用,但本次對料制調整敏感度缺失,說明布料大方向出現問題。

3 處理過程

(1)休風核對角度。休風后檢查發現布料矩陣角度設定值與實際值偏差較大,實際角度較設定角度平均小3.0度,偏差情況見表1,高爐每次休風都會對角度進行矯正,最近2018年9月17日高爐休風對布料角度也進行過矯正,但以往偏差均不超過0.5度。

表1 角度偏差情況

(2)制定方案。由于B高爐氣密箱刻度盤不休風情況下不能核對,對于實際角度與控制角度偏差由于正常生產中很難與刻度盤比較,因此制定出高爐判斷標準如下:

①角度偏大。如果出現α角度比實際偏大,會在放完料后α上提過程中出現提不到頂,程序會報警提示“閥門超時故障”,如果操作畫面顯示α有上提指令,即可排除PC故障,可手動停止α動作,然后手動放下α,同時另一人去電器柜查看,如果α再次出現持續上提仍不到頂,而且角度同上,且電流突增,即可判斷為α偏大。

②角度偏小。如果出現α角度比實際偏小,只能由爐況反應出來,這時可初步懷疑α偏小,具體判斷辦法,在電氣柜把α打到爐頂操作,一人監控操作畫面,一人在電控室脫機操作臺操作,一人在現場α電機旁查看,人員就位后,在電控室點動α上提(動作量一定要小),直到現場觀測α電機得電,但實際電機已不動作,此時立即聯系電控室停止操作,同時詢問主控室操作畫面顯示的α角度,“大于(上極限銷子位)48度幾度?”,即為α角偏小幾度。

(3)復風后情況。將布料角度核對完后,高爐復風,雖然復風后整個料柱亂料起一定作用,但爐況很快恢復正常,10h后風氧加全,24h后產量恢復到5250t/d,焦比減至385kg/t鐵,整個十字測溫和壁體溫度逐步正常,料線也逐步走齊,偏尺現象消除。

4 結語

爐頂裝料制度是整個高爐冶煉的核心,裝料制度出現問題時整個冶煉過程會遭到極大的破壞,特別是布料角度出現偏差時,整個氣流分布會被打亂,高爐順行很難維持,布料角度出現偏差時主要體現在以下幾個方面:

(1)十字測溫趨勢看,中心溫度反應最為敏感,中心溫度超出正常值,而且會出現明顯趨勢性變化。

(2)壁體溫度能夠直接反應氣流分布狀態情況,壁體溫度的過高或者過低都是氣流分布異常的體現。

(3)探尺動作差,偏尺嚴重,倒罐后長時間不能糾正。

(4)調整布料制度后對上述情況沒有任何作用情況下,可以考慮布料溜槽問題或者布料角度問題。

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