郭政斌
(中國冶金地質總局三局,山西 太原 030002)
氧化鋁由于其具有優良的物化特性成為重要的特種功能材料之一,在機械、電子、化工、光學[1]等技術領域具有廣泛的用途。在現有的生產氧化鋁技術中,鋁土礦品位的下降造成能耗和成本都相對增高,并且,氧化鋁在生產過程中,由于氧化鋁中在的氧化鈉含量較高,需要添加很多的硼化物與堿金屬離子結合形成鹽在高溫下發揮出去,不僅污染環境還對生產設備有很高的腐蝕性。因此,對山西地區鋁土礦開采的高效低耗氧化鋁技術的研究是非常重要的。為提高我國山西地區氧化鋁生產系統的循環效率,此次設計從生產高效低耗氧化鋁的角度出發,以最大程度減少原料能源的消耗,并降低投資和運行成本,在氧化鋁生產能耗大幅度下降的同時保證適當的回收率和堿耗指標。
為大幅度降低生產能耗,降低高耗能工序在整個生產系統中的比例,提高整體循環效率和重要工序的產出率,以降低高耗能工序的單位能耗。引用浮選技術對鋁土礦選礦,在進行選礦時,鋁土礦不進入氧化鋁的生產系統,在處理過程中,注意選礦藥劑的使用,以最大限度控制藥劑進入氧化鋁的生產系統。在對鋁土礦處理時,采用高堿法[2],對鋁土礦進行處理,先將鋁土礦進行破碎處理,采用以碎代磨的方法來降低磨礦的所消耗的能源,并且能優化礦漿的力度分布和提高溶出效率。在此基礎上,對鋁土礦進行濕磨處理,然后將鋁土礦溶出,溶出時的溫度、循環母液的酸堿濃度、溶出時間、礦石粒度等都會影響鋁土礦的溶出,其中溶出溫度最為重要,溶出的溫度越高,溶出反應就會隨之加快,溶出時間越短。在溶出的基礎上,對鋁土礦進行分解,采用強化中間降溫的方式來提高分解率,生產過程中,溫度也是控制分解率和產品粒度質量的關鍵性指標,首先降低分解初始分子比,來提高分解率,將溶出溫度提高至290°,降低溶出液的分子比。通過此流程能夠大幅度減少水分進入氧化鋁的溶出系統,實現高強化溶出。
在氧化鋁溶出完成后,對鋁土礦進行赤泥分離處理,以實現高校低耗氧化鋁的生產。采用提高赤泥分離洗滌系統提高赤泥分離的沉降效率,以此減少赤泥洗滌沉降系統的氧化鋁水解損失和附堿損失,使分解的原液與溶出漿液的可性比差值縮小,以提高氧化鋁的循環效率,在進行赤泥分離時,為減少葉濾過程中氧化鋁的損失,對助率劑的使用量進行計算,計算公式如下:

公式(1)中,Dv代表助率劑的正常使用量,f代表鋁土礦的投入量,ki代表系統循環效率,此次計算不做定向分析。
通過上述公式,完成對助濾劑使用量的計算,在此基礎上,提高系統對于生產氧化鋁的運行速度,計算公式如下:

公式(2)中,Ri代表生產過程中的運行速度,λ代表氧化鋁所占比重,此次計算不做定向分析。
在助率劑的使用量進行計算和系統運行速度計算的基礎上,實現山西地區鋁土礦開采的高效低耗氧化鋁生產,通過此方法能夠提高生產氧化鋁的效率,并且能夠減少能源的消耗。
上述設計只是從理論上驗證了此次設計的有效性,為了證明此次設計具有實際應用意義,進行實驗對比,采取山西某地鋁土礦開采地進行生產氧化鋁,為保證實驗的嚴謹性,將傳統的生產氧化鋁方法與本文設計的方法進行對比,對比結果如下所示:

圖1 能源消耗對比圖

圖2 生產效率對比圖
通過圖1可以看出,傳統方法在進行生產氧化鋁時能源消耗較大、并且生產效率低,而本次設計的方法在進行生產時,具有較高的效率且能源消耗低,有效提高了鋁土礦的利用率。
通過上述實驗基本能夠證明,此次設計的方法的有效性,具有廣闊的應用應用前景。
通過對山西地區的氧化鋁生產方法的技術探討,發現我國的氧化鋁工業面臨著嚴峻的考驗,傳統的開采方法生產氧化鋁能源消耗過高、并且效率低,針對這種問題情況,對山西地區鋁土礦開采的高效低耗氧化鋁技術進行研究,通過在鋁土礦溶出和鋁土礦赤泥分離的基礎上,實現了生產高效低耗的氧化鋁,因為通過這兩方面的設計提高了鋁土礦的溶出率、分解率。
減少了赤泥分離流失,并且具有明顯的環境效益。通過此次設計,提高了氧化鋁的生產效率,并且提高了勞動生產率和設備利用率,因而具有很好的社會效益。