蔡 巍,龔厚平,邵兆美,王亞寧,趙世貴,石水健,申效蓮,嵇紹吾
(1.中石化華東石油工程有限公司江蘇鉆井公司,江蘇 揚州 225000;2.荊州市學成實業有限公司,湖北 荊州 434000)
焦頁197-4HF井位于重慶市南川區水江鎮大順村1組,屬于川東高陡褶皺帶萬縣復向斜平橋背斜南部構造,完鉆層位為下志留系龍馬溪組龍一段③小層。該井三開A靶斜深3488 m,井斜76.04°,靶前水平位移1152.87 m,完鉆井深4941 m,井斜85.56°,全井水平位移2593.92 m,三開水平段長1453 m。井身結構如表1所示。

表1 井身結構Table 1 Casing program
根據南頁1井和焦頁8井鉆井資料顯示,在志留系龍馬溪組地層鉆進過程中容易發生井壁坍塌、掉塊等井壁失穩問題,這是由地層巖石性質和水平鉆井工藝特點決定的。渝東南涪陵頁巖氣井目的層是志留系龍馬溪組頁巖層[1-4]。水平井段完全在頁巖地層中鉆進,水平位移較長,泥頁巖易水化膨脹,井壁穩定性差[5-8]。因此要優選抑制防塌性強的鉆井液體系,做好井壁穩定工作[9-10]。為避免由于長水平井段導致的摩阻過大,要求鉆井液具有良好的流變性和潤滑性[11-13]。本井位于川東南武陵褶皺帶,鄰區頁巖氣探井南頁1井在小河壩組發生一次溢流,原因是鉆井液密度偏低,通過壓井提高鉆井液密度恢復正常鉆進。龍馬溪組為本井主要產層,因此在鉆進過程中要根據實際情況及時調整鉆井液密度,確保安全鉆井[14-15]。
為了探究添加劑對油基鉆井液的影響,優選出合適的鉆井液配方。在室內配制了4組油水比(0號柴油:26% CaCl2水溶液)為8∶2的油基鉆井液,實驗配方見表2。老化130 ℃后對其基本性能進行了測試,實驗結果見表3。

表2 室內實驗配方Table 2 Laboratory test formula

表3 室內實驗結果Table 3 Laboratory results
室內實驗表明,輔乳化劑的加量從1%增加到1.3%能夠顯著提高油基鉆井液的破乳電壓。鉆井現場一般要求鉆井液的破乳電壓>400 V,隨著鉆井液的不斷循環和剪切,現場鉆井液的破乳電壓一般比室內實驗要高。因此,優選輔乳化劑的加量為1.3%。加入有機土也有利于提高鉆井液的破乳電壓,但是有機土對油基鉆井液的粘度和切力有較大影響。隨著有機土加量增加,鉆井液的塑性粘度、動切力、初切和終切都顯著增加。有機土加量的增加,會使鉆井液體系中粘土顆粒之間形成空間網狀結構的能力增強,因此動切力明顯增大。動切力的大小關系到鉆井液體系的攜巖性能,根據現場鉆井的經驗,對于非加重鉆井液動切力取值一般在1.4~14.4 Pa。過高的有機土加量會使動切力過高,增大鉆井“激動”壓力,增加泥漿泵的負載。有機土加量的增加也會使體系中固相含量有所增加,鉆井液塑性粘度也會增加。因此,根據上述實驗優選有機土加量為1.5%。
根據室內實驗結果,最終優選出的油基鉆井液基礎配方為:2.5%主乳+1.3%輔乳+2.8%CaO+1.5%有機土+1.5%增粘劑+3%降濾失劑+重晶石,加重至1.45 g/cm3。根據基礎配方配制的鉆井液在130 ℃老化16 h后,其基本性能如表4所示。

表4 基漿基本性能Table 4 Basic properties of base drilling fluid
從表4可以看出,該基礎配方在密度為1.45 g/cm3和高溫老化(130 ℃)的情況下,塑性粘度和動切力均在合理范圍內,鉆井液流變性較好;高溫高壓失水量僅為2.4 mL,有效減少鉆井液向地層的濾失,有利于井壁穩定性的提高;其破乳電壓為566 V(55 ℃時測量),大于標準值(400 V),完全滿足現場鉆井要求。
鉆井液的密度對于鉆井液的流變性和穩定性有著較大影響,為了保證在不同密度情況下油基鉆井液都能具有良好的性能,采用重晶石將配制好的油基鉆井液分別加重至1.30、1.35、1.40、1.45、1.50、1.55 g/cm3,檢測其在130 ℃下老化16 h后的基本性能。結果如表5所示。

表5 不同密度油基鉆井液性能Table 5 Properties of oil-based drilling fluids with different densities
由表5可看出,在130 ℃下老化16 h后,鉆井液密度從1.30 g/cm3增大到1.55 g/cm3時,隨著密度增大該油基鉆井液塑性粘度從27 mPa·s逐漸增加到35 mPa·s,塑性粘度增加不大且始終保持在適宜范圍之內。動切力和動塑比都隨鉆井液密度增大而逐漸增大,當密度>1.45 g/cm3時,動塑比始終大于0.35,鉆井液具有很好的攜巖性能。因此可知,在不同密度情況下,該油基鉆井液體系都具有良好的流變性能。隨著密度增加,其破乳電壓逐漸增大,高溫高壓濾失量逐漸降低。該油基鉆井液體系破乳電壓始終保持在560 V以上,高溫高壓濾失量<2.4 mL,說明該體系在不同密度情況下具有良好的穩定性。
將密度為1.50 g/cm3的油基鉆井液在90、110、130、150、170 ℃下老化16 h,然后檢測其基本性能,實驗結果如表6所示。

表6 不同溫度老化后油基鉆井液性能Table 6 Oil-based drilling fluid properties after agingat different temperatures
由表6可以看出,隨著溫度從90 ℃升高至150 ℃,破乳電壓始終大于550 V,高溫高壓濾失量<2.8 mL。說明該油基鉆井液體系在90~150 ℃下具有良好的乳化穩定性和流變性。表明該油基鉆井液體系抗溫性能達到150 ℃,滿足焦頁197-4HF井三開鉆井需要。
為了應對鉆井液可能受到的污染,通過加入不同量的污染物,在130 ℃下老化16 h,對油基鉆井液的抗污染性能進行了評價。實驗結果如表7所示。

表7 油基鉆井液抗污染實驗結果Table 7 Anti-pollution experiment results of oil-based drilling fluids
從表7可以看出,隨著劣質土加量增加至10%,鉆井液流變性沒有明顯變化,高溫高壓濾失量增加不明顯,說明該鉆井液體系對劣質土不敏感。隨著氯化鈉和氯化鈣含量的增加,鉆井液塑性粘度和高溫高壓濾失量有稍微增加,破乳電壓沒有明顯降低,說明該鉆井液具有良好的抗鹽侵性能[13-14]。隨著原油量的增加,該鉆井液破乳電壓升高,表觀粘度和高溫高壓濾失量有少量增大,說明該鉆井液體系具有較好的抗原油污染能力。
(1)二開中完固井后,將循環罐中鉆井液清空,并將地面罐清理干凈;
(2)用清水清洗所有泥漿罐、循環管線和泥漿泵;
(3)在配漿罐中注入0#柴油;
(4)根據優選好的配方,在混合漏斗處依次加入2.5%主乳化劑、1.3%輔乳化劑、1.5%有機土、2.8%CaO、1.5%增粘劑、3%降濾失劑;
(5)在膠液罐倉內加入20 m3清水+ 5.2 t CaCl2配制26%的CaCl2水溶液;把配好的鹽水在混合漏斗處通過泥漿泵緩慢加入鉆井液中;
(6)使用攪拌器進行充分攪拌,確保油基鉆井液充分乳化。
(7)鉆井液充分乳化后,繼續攪拌,加入3%~4%的超細碳酸鈣和重晶石,調整泥漿密度至1.45 g/cm3,最后檢測鉆井液性能。
(1)準備10 m3柴油作為隔離液備用。
(2)先泵入6 m3柴油隔離液,然后泵送配制好的油基鉆井液。在泵送油基鉆井液的過程中,要求排量要盡可能大,并且不能停泵,以保證頂替效果較好。
(3)在泵送油基鉆井液的過程中,要時刻關注出口處返漿。當隔離液全部返排到分離池,直到未受污染的油基鉆井液出現時,才將鉆井液導入循環罐中。
(4)油基鉆井液替漿完成后,使用大排量循環鉆井液,直至鉆井液性能穩定。并且利用大排量循環期間篩除油基鉆井液中的堵漏材料。
(5)油基鉆井液循環均勻后,測定全套性能,符合設計要求后開始三開鉆井施工。
5.3.1 密度的控制
根據前期地質勘探資料顯示的地質壓力系數以及鄰井資料作為參考,確定焦頁197-4HF井三開鉆井液密度為1.45~1.51 g/cm3。根據表4所示不同密度油基鉆井液性能評價結果顯示,設計油基鉆井液體系在密度為1.45~1.51 g/cm3時具有良好的流變性和穩定性。
在鉆進過程中,根據井下返砂和氣測值的大小等情況,逐步調整鉆井液密度[2]。另外,在鉆井液中起加重作用的重晶石會在鉆進過程中不斷消耗,因此鉆進過程中要適時補充重晶石,保持鉆井液密度穩定。過低的鉆井液密度會導致井壁不穩定和地層流體的侵入,但是過高的鉆井液密度不利于提高鉆速和保護儲層。在保證鉆井安全的前提下,要盡可能使用低密度鉆井液。本井最終完鉆密度為1.51 g/cm3。
5.3.2 流變性的控制
固相含量和溫度是影響油基鉆井液塑性粘度的主要因素。而溫度和由加重材料導致的固相含量增量是很難避免的,因此在使用油基鉆井液的過程中,要控制好由鉆屑、劣質土等劣質固相導致的固相含量的增加。振動篩是鉆井液固相控制的第一道防線,三開鉆進時振動篩要使用200~250目篩網,能夠有效減少較大顆粒的劣質固相。另外要適當使用離心機,減少細顆粒的劣質固相,避免塑性粘度快速升高。在水平井鉆進過程中,要尤其注意鉆井液的攜巖性能。使用有機土提高低剪切力鉆井液流變性,有助于降低巖屑沉降現象[15]。根據表3室內實驗結果,為了使鉆井液體系有較好的動切力,鉆井液應時常補充有機土,以保證有較好的攜巖能力。同時,在現場鉆進時,要根據油基鉆井液固相含量的增加和密度的提高,適量補充輔乳化劑,從而改善鉆井液體系中固相的潤濕性,提高鉆井液體系的穩定性,改善流變性能。
5.3.3 濾失量控制
焦頁197-4HF井水平井段完全在頁巖地層中鉆進,頁巖具有強的親水性,但是不親油。油基鉆井液中的連續相是柴油,因此使用油基鉆井液在頁巖地層中鉆進時濾失量很低。根據上述室內實驗結果,本文優選和使用的油基鉆井液體系高溫高壓濾失量在3 mL以下。為了提高對近井壁地層的封堵能力,減少油基鉆井液對儲層的傷害,井深3500 m后選用液體瀝青和1200目超細碳酸鈣進行復配,提高鉆井液封堵能力,降低油基鉆井液的消耗。
5.3.4 乳化穩定性控制
確保乳狀液的穩定性是保證油基鉆井液性能穩定的關鍵,通常是用破乳電壓(Es)定量衡量乳狀液穩定性。破乳電壓越高就表明油基鉆井液體系具有越好的乳化穩定性。破乳電壓的大小通常跟油水比、固相潤濕程度、剪切狀況、電解質的濃度、溫度等有關。在配制油基鉆井液時,要一次性加入足量的主乳化劑,并且充分攪拌、剪切。在鉆進過程中,要根據鉆井液乳化穩定性的變化,適時加入主乳化劑和輔乳化劑。
5.4.1 穩定性好
在現場施工過程中,鉆井液性能沒有出現大的波動。在維護鉆井液性能時,只需用配制的新漿補充循環量,就能滿足鉆進要求。油基鉆井液施工過程中性能變化見表8。
從表8可以看出,鉆井過程中,油基鉆井液的粘度和切力沒有發生太大變化,固相含量始終控制在26%以下,鉆井液流變性控制的很好。高溫高壓濾失量始終小于3 mL,降濾失效果好。在維護過程中沒有加乳化劑的情況下,破乳電壓仍保持上升的趨勢,表明該鉆井液體系具有較好的穩定性。

表8 焦頁197-4HF井三開鉆井液性能Table 8 Drilling fluid properties for the third section of Well Jiaoye 197-4HF
5.4.2 井壁穩定性好、防塌效果強
使用該油基鉆井液體系鉆進,返排的巖屑棱角分明、大小均勻,如圖1所示,說明巖屑在鉆井液中并沒有被分散。將巖屑掰開,巖屑內部并沒有被鉆井液潤濕,表明該鉆井液體系具有較強的抑制性。

圖1 三開巖屑樣品Fig.1 Cuttings sample from the third section
表9是三開井段電測數據,該井三開平均井徑為228.7 mm,平均井徑擴大率僅為5.92%。表明該井三開鉆進過程中,井壁沒有出現坍塌、掉塊等井壁不穩定的情況。也表明該鉆井液抑制性強,使用該鉆井液能夠有效提高井壁穩定性,保證井下鉆進的安全。因此可以認為,該油基鉆井液具有較好的井壁穩定和防塌效果。

表9 焦頁197-4HF井三開井徑數據Table 9 The third section diameter data of Jiaoye 197-4HF Well
5.4.3 封堵性強
三開前期僅使用3%降濾失劑,根據表8可以看出,高溫高壓濾失量在2.8 mL以下,降濾失效果較好。鉆進至3500 m后,增加3%~4% 1200目超細碳酸鈣和2%液體瀝青,提高鉆井液體系的封堵性。從表8可以看出,加入超細碳酸鈣和液體瀝青后,鉆井液的高溫高壓濾失量降低到了2.2 mL左右,鉆井液失水得到了有效的控制。因此可以說明該油基鉆井液體系封堵性強,有利于減少鉆進過程中的鉆井液消耗。
(1)通過室內實驗,優選出了適用于焦頁197-4HF井三開的油基鉆井液體系,并對該油基鉆井液體系進行評價。實驗表明,在不同密度、不同溫度以及受污染的情況下,該油基鉆井液具有較好的流變性和穩定性,符合現場使用要求。
(2)三開鉆井液密度確定為1.45~1.51 g/cm3。在鉆進過程中,加強一級固控,三開鉆進振動篩使用200~250目,適當使用離心機,減少無用固相。鉆進時要根據鉆井液性能參數的變化,適時補充主乳化劑、輔乳化劑和重晶石。
(3)采用超細剛性粒子與可變形封堵劑復配使用,能夠有效地增強油基鉆井液對近井壁地層的物理封堵性,降低失水,較少油基鉆井液的損耗。
(4)現場應用表明,該油基鉆井液具有穩定性好、抑制性強、防塌效果好和封堵性強等優點,適合在該地區推廣使用。