董海亮 葉仕生 孟慶偉 劉向東 林勇濤

摘 ? 要:中海石油某海上作業平臺在設計階段考慮到平臺后期的生產能力,選用了功率較大(7250kW)的Solar公司的金牛座(TAURUS)T70燃氣輪機,但在平臺投產初期,平臺產能未能得到充分釋放,平臺用電設備總功率只有1400~1800kW,僅為額定功率的20%~25%。本文主要介紹燃氣輪機長期在低負載工況下,如何通過修改系統參數的控制邏輯,優化機組運行效果,節省系統能耗,延長機組使用壽命。
關鍵詞:燃氣輪機 ?修改系統參數 ?優化運行效果
中圖分類號:TK473 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 文獻標識碼:A ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?文章編號:1674-098X(2019)02(c)-0099-02
1 ?系統介紹
燃氣輪機是海上作業平臺最為關鍵的動力設備,為整個平臺提供電力供應。中海石油某海上作業平臺選用的是Solar公司的金牛座(TAURUS)T70燃氣輪機,它不僅為平臺機械設備提供電力供應,而且充分利用其燃燒廢熱給平臺熱媒系統提供熱能,系統簡圖如圖1所示。
燃氣輪機以空氣作為介質,工作時壓氣機從外界大氣中吸入空氣,并將其進行壓縮,經過壓縮的氣體一部分進入燃燒室,與噴入的燃料相混合,點火燃燒,產生高溫高壓的燃氣,具有高溫高壓的燃氣進入渦輪膨脹做功;另有一部分作為密封氣對軸承進行密封,防止滑油泄露;大部分壓縮空氣則起冷卻的作用,防止機組部件過于高溫,直接影響著機組排氣(尾氣)溫度。廢熱回收系統則主要是利用燃氣輪機尾氣的熱量對導熱油進行加熱,加熱后的導熱油主要被用于乙二醇回收再生系統。在乙二醇處理量過大,燃氣輪機尾氣的熱量不足時,則需燃燒額外天然氣。
2 ?設計與實際工作的差異
該平臺的主電站由兩臺美國SOLAR公司生產的Taurus70型雙燃料(柴油/天然氣)燃氣輪機發電機組組成。由于燃氣輪機和發電機負載能力是隨著環境溫度的變化而變化的,而且較為明顯,故每種型號的燃氣輪機和發電機出力的大小必須與環境條件相對應。Taurus70型燃氣輪機在ISO條件下的凈輸出功率為7250kW,36℃環境條件下凈輸出功率為5762kW,其配置的發電機的額定功率為6500kW,防止在某一特定溫度下出現原動機超載或發電機超載現象的出現。
但由于近年來產能限制,平臺用電功率大部分維持1400kW~1800kW,使得燃氣輪機長期處于低負荷運行的狀態,機組最佳工況與實際工況存在較大差異。
①機組的熱效率較低。在低負載的情況下,每度電消耗天然氣0.7328Sm3,該平臺所產天然氣的熱值為32.878MJ/m3(20℃)。
故每度電消耗能量,32.878×0.7328=24.093MJ。
機組的熱效率僅為3.6/24.093=14.9%
②基本不滿足廢熱回收系統耗能要求。根據最初機組選型時的考慮,如果機組的功率負載約5000kW-5800kW,那么安照機組默認的設置,其尾氣溫度將在470℃~513℃左右,能滿足廢熱回收系統5m3/h的乙二醇處理量,基本滿足平臺大部分條件下的乙二醇再生要求。但是海上平臺目前低負載的情況下,機組尾氣溫度只維持在270℃~310℃,基本不滿足廢熱回收系統耗能要求。
3 ?基于長期低負載運行的燃氣輪機參數優化
根據細致的分析研究發現影響上述系統參數的關鍵因素是PCD(壓氣機出口的壓力)經過壓氣機壓縮后的壓縮空氣的主要作用有:
(1)進入燃燒室與燃料(天然氣\霧化柴油)混合后燃燒做功。
(2)作為冷卻空氣保護機組部件并控制尾氣溫度,但如果冷卻量過大,熱氣(燃燒后的氣體)未得到充分的膨脹做功即被冷卻,影響機組的熱效率。
(3)作為密封氣對齒輪箱、軸承等部件進行密封,防止潤滑油泄露。
因此PCD(壓氣機出口的壓力)是影響尾氣溫度和潤滑系統軸承回油溫度的重要因素。
在滿負載的20%~25%,約1400~180OkW的工況下,設備出廠時的PCD默認設置約為1200kPa,此時燃氣輪機性能如前面分析,未能很好地達到原設計效果。考慮到機組實際負載較小,參與燃燒的壓縮空氣裕量較大,可以適當減少PCD值。我們因此添加了PCD限制邏輯器。PCD限制邏輯器的功能如下:
⑴在低負載下,PCD限制邏輯器通過降低進氣導葉的開度,把PCD由原來的1200kPa轉換成900kPa。減少了冷卻空氣的流量與壓力,使得天然氣燃燒后充分地膨脹做功,提高了機組的熱效率。
PCD參數優化之后,每度電消耗天然氣0.5758Sm3,故每度電消耗能量
32.878×0.5758=18.931MJ
機組的熱效率為
3.6/18.931=19.0%
比參數優化前提高4.1個百分點。
此外,經過如此修正,機組尾氣溫度提高約100°,能滿足4m3/h的MEG處理量,基本滿足了生產工藝的要求。同時PCD的減小,對軸承進行密封作用的密封氣壓力也同時減小,高溫氣體對軸承的影響減小,對軸承油膜的破壞也減小,延長軸承使用壽命。
⑵在負載發生突變或者在大功率負載下,PCD限制邏輯器將不起作用,機組將基于功率或三級透平溫度(T5)的控制要求調節進氣量、壓氣機出口壓力。這樣保證了此次參數優化是完全針對現階段低負載的工況,對機組的其他性能影響降到最低,保證機組安全有效運行。
4 ?安全與經濟效益
由于熱效率的提高,每度電消耗天然氣由0.7328Sm3節省至0.5758Sm3,按平臺現階段1400~180OkW的用電功率,取其中位數1600kW進行計算,每年可節省天然氣
1600×24×365×(0.7328-0.5758)=220萬方
廢熱回收系統在PCD修改之前每月耗氣量為60000Sm3,而在修改之后每月耗氣量為1300Sm3(在工藝上要求乙二醇(MEG)處理量大于4m3/h廢熱回收系統需要額外燃燒天然氣進行補充熱能)。每年可節省天然氣
(60000-1300)×12=70.44萬方
5 ?結語
通過此次參數優化,不僅降低了燃氣輪機軸承的回油溫度,改善其運行條件,增強了機組的運行穩定性,延長機組的使用壽命,而且有著很大的經濟效益。
參考文獻
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