馬愛玲
(河南工業和信息化職業學院,河南 焦作 454100)
山西某焦化企業現有一座年產60萬t的QRD-2000清潔型熱回收焦爐,該爐設計可大量配入瘦煤、貧瘦煤等變質程度高、揮發分低的煤種,經生產實踐,瘦煤的配入量最高可達45%. 因此,配合煤揮發分較低為21%~23%,理論全焦產率可達79%~82%,理論噸焦耗煤僅為1.26~1.28 t. 但在實際生產過程中發現,該爐噸焦耗煤一直高達1.36 t左右,較理論預測高出0.07 t左右,按照該爐3.5萬t/月產量計算,導致經營成本上升490萬元/月。
該焦爐采用山西省化工設計院的專利技術QRD-2000清潔型熱回收搗固式機焦爐,建有8×16孔炭化室,配套2×15 MW余熱發電機組,炭化室全長13 340 mm,全寬3 596 mm,全高2 758 mm,設計生產能力60萬t/年,年發電量210 GWh.
基本工藝流程如下:原料煤經購回后存放于半地下式堆煤場,根據配煤方案比例,不同煤種按比例經配煤倉進入配煤皮帶,配合煤經破碎機破碎混合后,由輸煤棧橋運入煤塔,裝煤車行至煤塔下方,搖動給料機將煤均勻逐層給入裝煤車的煤箱內,用固定搗固機分層搗實,然后將搗好的煤餅由裝煤車按作業計劃從焦爐機側裝入炭化室。煤餅在850~950 ℃的溫度下高溫干餾,經過規定的結焦時間后,成熟的焦炭被推焦車推出落入熄焦車內,由熄焦車送至熄焦塔下用水噴灑熄焦,熄焦后的焦炭由熄焦車放焦閘門將焦炭放至涼焦臺,未熄滅的紅焦在涼焦臺上經補充熄焦、涼焦后,由刮板放焦機放至皮帶送焦場或焦倉。清潔型焦爐不回收焦爐煤氣,將其直接在炭化室上部空間、爐底火道內燃燒,放出的熱量供煉焦使用,在爐頂補充空氣,燒盡廢氣中的可燃成分。從底部煙道出來的氣體,進入同側爐墻的上升煙道,再進入位于焦爐頂上中間部位的廢熱管道中。一組焦爐共用一根廢熱管道,熱廢氣進入余熱鍋爐產生蒸汽帶動蒸汽輪機進行發電。工藝流程圖見圖1.

圖1 QRD-2000焦化生產工藝示意圖
1) 工藝特點的影響。
熱回收焦爐不同于常規煉焦爐,其結構特點決定了獨特的加熱調節方式。常規焦爐煉焦時產生的荒煤氣要送出爐外,凈化后再送回焦爐,供焦爐加熱,煤氣量易于控制,可通過調節加熱煤氣量,達到對焦爐調控的目的。但熱回收焦爐產生的荒煤氣,是在爐內直接燃燒,產多少燒多少,煤氣量隨配煤的揮發分、爐溫和結焦時間的變化很大。在結焦初期,荒煤氣中含有大量的水分,可燃成分少,煤氣熱值低。隨著煤中水分的不斷排出,到結焦中期,高熱值煤氣大量發生,爐內煤氣過剩,在爐內無法完全燃燒。在結焦后期,隨著煤氣發生量的減少,煤氣中的碳氫化合物也隨之減少,煤氣熱值降低,自產的荒煤氣不夠加熱用,會燒掉炭化室內部分焦炭。
2) 爐門密封的影響。
QRD-2000型焦爐爐門密封主要依靠爐門與爐門框的剛性接觸,由于爐門與爐門框之間存在縫隙,傳統使用石棉將縫隙堵住,爐門四個角、爐門掛耳處密封不嚴漏氣,而該爐又是負壓操作,大量空氣通過爐門縫隙進入炭化室內,造成炭化室溫度過高,爐門燒損加快,焦餅化焦率增大。
3) 爐頂配風的影響。
由于炭化室內煤氣量的產生是不斷變化的,因此,對升溫趨勢的控制主要體現在對空氣量的控制,熱回收焦爐空氣分兩次配入,第一次由爐頂配風,直接進入爐頂空間燃燒,燃燒剩余的煤氣與廢氣通過四聯火道進入爐底,二次配風進行燃燒,通過爐底對焦餅進行加熱。爐頂一次配風的情況直接影響爐底二次配風的調節操作,影響整個焦餅的升溫加熱。
4) 焦爐砌體的影響。
焦爐頂部為露天建設,且投產年限較長,經長期雨雪沖刷,焦爐頂部砌體由于熱脹冷縮等作用,頂部膨脹縫松動,砌體間隙增大,部分頂部砌體存在竄漏,冷空氣從砌體間隙進入炭化室內部,造成炭化室吸力較難控制。
1) 焦餅鋪灰。
由于熄焦粉在2018年被列入固體廢物,禁止摻入焦炭外銷,因此,該企業決定將2~4 mm的熄焦粉鋪在焦餅表面,一方面廢物利用、避免污染,另一方面使其代替焦炭燒損,達到提升焦炭產量,降低噸焦耗煤的目的(每爐約需要920 kg熄焦粉,870爐可消化熄焦粉800 t/月)。為保證試驗數據準確性,試驗選取了兩個爐號,兩種配煤方案,所有數據采取現場實際過磅方式,避免了數據誤差。焦餅未鋪焦粉前噸焦耗煤見表1.

表1 焦餅未鋪焦粉前噸焦耗煤試驗數據表
由表1看出,未鋪灰前的噸焦耗煤確實較高,濕基分別為1.41 t、1.37 t;干基分別為1.39 t、1.33 t,較理論預測高出0.05~0.09 t. 將焦餅表面鋪熄焦粉2~4 mm,試驗數據見表2.

表2 焦餅鋪焦粉后噸焦耗煤試驗數據表
由表2可以看出,在焦餅鋪熄焦粉后,濕基噸焦耗煤由1.37~1.41 t下降到了1.33~1.36 t,干基噸焦耗煤由1.33~1.39 t下降到了1.29~1.34 t,噸焦耗煤降低了0.04~0.05 t,與理論的差值由0.05~0.08 t減小至0.01~0.03 t,確實起到了降低噸焦耗煤的作用。
2) 提高爐門嚴密性。
為了解決密封問題,借鑒機械上為保證氣密性使用的墊片,將石棉當做墊片,使用卡子將石棉固定在爐門上、左、右3個部位的內側,利用托輥對爐門的壓力用石棉將爐門與爐門框接觸面密封嚴實。通過以上方法,提高了爐門嚴密性,減小了化焦率,單項統計每爐可減少化焦0.1 t.
3) 增設配風口。
利用中空注漿錨桿進行鉆孔,中空錨桿的錨桿體采用中空設計,桿體中孔作為鉆進水通道,在鉆孔的過程中,采用水冷降溫的方法,接通降溫水,與實心桿體相比,中空桿體設計可獲得更好的剛度和抗剪強度。根據爐頂厚度,在距拱頂連接中部爐墻頂端進行鉆孔施工,避免在坡底鉆孔,防止水流進入炭化室內部損壞焦爐砌體,鉆孔與焦爐主墻下降火道相連接,連接后在頂部安裝調節風門,防止雨水進入,同時起到定期配風作用。
4) 對爐體空隙進行灌漿保溫。
采用3層保溫步驟:第1層對原有砌體縫隙進行吹掃灌漿,灌漿材料選用耐高溫涂抹料,具有良好的流動性及可塑性,較高的耐火度與荷重軟化溫度;中間層采用海泡石保溫料,材質輕,保溫效果好;最外層采用纖維涂抹料,該材料由纖維針刺毯為原料加入無機結合劑、膨脹劑、無機耐火纖維。通過以上方法,焦爐嚴密性大大提升,減少熱量散失,焦爐需熱量減少,有效避免了后期低熱值煤氣期間對焦炭的燒損。
1) 通過焦餅鋪灰保護了頂層焦炭,減少了因工藝因素導致的焦炭燒損。按噸焦耗煤降低0.05 t計算,該廠每月生產3.5萬t焦炭,減少煤耗約1 750 t,按該廠入爐煤成本2018年累計1 200元/t(含稅到廠價)計算,可降低成本約210萬元/月,同時可消化9 600 t熄焦粉。
2) 通過爐門密封減少空氣進入,保護了較易燒損的爐頭焦炭。按每爐減少爐頭化焦0.1 t計算,該廠每月生產870爐焦炭,減少化焦約87 t,按該廠焦炭2018年全年累計售價2 011元/t(大塊焦含稅出廠價)計算,可增收約17.5萬元/月。
3) 通過中空錨桿鉆孔增加頂部配風,配風充足,降低了調火、調吸力的難度,保證了焦炭按照計劃結焦成熟。
4) 通過爐體灌漿避免竄漏,爐體嚴密性大大提高,有效避免了焦炭燒損。
通過以上措施的實施,該企業噸焦耗煤下降了0.04~0.05 t,爐頭化焦減少0.1 t/爐,每月可提升利潤約230萬元,同時可消化9 600 t熄焦粉,提升經營利潤的同時,兼顧環保效益,避免污染,該措施適用于同類型清潔型熱回收焦爐。