吳奇財 朱文濤
【摘 要】針對中細粒級錫石富集返回再磨過程中出現的錫金屬損失嚴重、富集比低、磨礦效率低等一系列問題,開展了富集回收工藝研究,結果表明,品位較低(錫品位小于0.2%)的中細粒級錫石應采用鋸齒波跳汰機進行富集回收,而品位較高(錫品位大于0.5%)的中細粒級錫石宜采用螺旋溜槽進行富集回收。該工藝在工業生產中得到了驗證和應用。
【關鍵詞】中細粒級錫石;鋸齒波跳汰機;螺溜;富集;再磨
錫金屬的賦存特征,是以粗粒為主的粗中細不均勻嵌布,其中粗粒級錫石在較粗磨礦粒度(1mm左右)下即可充分解離,故易于回收;而中細粒級錫石則與硫化礦密切共生,需磨至較細粒度(通常為0.3~0.5mm)才能充分解離,故回收難度較大。因此,粗粒級錫石得到較充分回收的情況下,中細粒級錫石回收指標將直接影響選廠錫石整體回收水平。廣西華錫集團股份有限公司車河選礦廠(以下簡稱車河選廠)是一家年處理量為160萬噸的大型錫石多金屬硫化礦選礦廠,粗粒級錫石經兩段磨礦后得到充分解離,先后采用圓錐、螺溜富集,最后用枱浮搖床回收;而中細粒級錫石還未得到充分解離,未能得到回收成為各級尾礦,需重新富集后返回二段磨再磨,正是在富集返回再磨過程中,出現錫金屬損失嚴重、富集比低、二段磨負荷重且各臺磨負荷不均衡等一系列問題,造成錫回收率低,為提高錫回收率,對中細粒級錫石開展了回收工藝研究,結果表明,用鋸齒波跳汰取代圓錐+螺溜回收粗選圓錐、精選螺溜尾礦,用螺溜取代扇形溜槽回收枱浮搖床、返砂螺溜、再精選螺溜尾礦,可有效提高錫富集比及作業回收率,降低磨礦機負荷,強化貧富分磨分選[1-3]。
一、礦石性質
車河選廠處理礦石為銅坑92#礦及細脈帶礦,礦石中有用礦物主要有錫石、鐵閃鋅礦、脆硫銻鉛礦、黃鐵礦、磁黃鐵礦、毒砂及少量的閃鋅礦、方鉛礦、黃銅礦、黝錫礦。脈石礦物主要為方解石和石英,圍巖主要為灰巖、硅化灰巖,其次為黑色硅質頁巖。礦石中具有工業價值的元素有錫、鉛、銻、鋅、硫、砷及伴生的稀貴元素銦、鎘、鎵、金、銀 [1-3] 。
二、原錫石回收工藝流程及存在問題
(一)原錫石回收流程為
采用磨礦—篩分閉路流程對原礦進行一段磨礦,粗粒、細粒分別采用跳汰、圓錐分選,跳汰Ⅰ、Ⅱ室精礦分別進二段磨再磨,原錫石回收流程如圖1所示。
(二)原流程問題分析
1.粗選圓錐、精選螺溜尾礦未得到充分回收
因粗選圓錐、精選螺溜尾礦錫品位較低,分別為0.15%、0.2%,且已經過圓錐、螺溜選別,加之螺溜對低品位礦石適應性較差,造成尾礦回收效果差。掃選螺溜+掃選圓錐回收粗選圓錐尾礦,錫富集比僅1.4,丟尾品位達0.11%,錫損失率超過40%,而尾礦拋廢率僅60%;尾礦再選螺溜回收精選螺溜尾礦時,上述數值分別為1.5、0.13%、38.24%、58.82%。因尾礦回收效果差,對錫回收流程造成三個不利影響:一是直接造成錫金屬損失,降低回收率;二是尾礦回收富集比低,作業精礦與其它精礦合并后降低了精礦整體品位,造成枱浮搖床給礦品位低,不利于枱浮搖床對錫石的回收;三是尾礦丟尾率較低,造成大量礦石返回二段磨再磨形成惡性循環,增大了磨礦負荷,磨礦粒度難以降低,錫石單體解離度無法提高,從而影響錫石回收。
2.枱浮搖床尾礦未能實現有效分磨分選
選廠二段磨流程設計思路為:高品位礦石進棒磨(8#磨)后直接返回枱浮系統回收,以防止錫石過粉,實現錫石粗收早收;較低品位礦石進球磨(3#磨),磨礦產品再分級出粗粒品粒較高的礦石返回枱浮系統回收,以盡可能回收錫石;低品位礦石則進球磨(4#磨)后不再返回枱浮系統,以免降低枱浮搖床給礦品位,影響錫石回收。原流程采用分級斗+扇形溜槽組合對枱浮搖床尾礦進行分級分選,因分級斗主要是按粒度分級,對金屬的富集效果較差,而扇形溜槽處理能力小且富集比較低,因而造成生產中1#分級斗沉砂量很小,最終只有極少部分進入8#磨,大量礦石進入2#分級斗,又因分級斗富集效果差而使大量錫金屬進入4#磨,未能再返回枱浮系統。最終對錫回收流程造成四個不利影響:一是富集比低,作業精礦返回枱浮系統后造成枱浮搖床給礦品位低,不利于枱浮搖床對錫石的回收;二是錫金屬嚴重后移,因后重系統錫回收率比枱浮系統錫回收率低20%左右,因而造成部分錫石損失;三是大量礦石未能進入棒磨而進入球磨,選廠多年查定表明,3#、4#磨排礦錫過粉率比8#磨排礦錫過粉率高30個百分點,因而增加了錫石過粉量,降低錫石回收率;四是各臺磨負荷不均衡,8#磨負荷小而3#、4#磨負荷大,8#磨負荷小使磨礦粒度細,錫石過粉量加大,3#、4#磨負荷大導致硫化礦無法磨細,影響鉛銻鋅回收,后重錫石回收也會因硫化礦回收效果不好而受影響。
三、試驗研究
(一)粗選圓錐、精選螺溜尾礦回收試驗研究
取粗選圓錐、精選螺溜尾礦分別進行了跳汰、搖床、螺溜選別試驗,并與生產流程進行了綜合對比,結果表明,采用鋸齒波跳汰回收粗選圓錐、精選螺溜尾礦效果較好。
(二)枱浮搖床尾礦回收試驗研究
取枱浮搖床尾礦分別進行了跳汰、搖床、螺溜選別試驗,并與生產流程進行了綜合對比,結果表明,采用螺溜回收枱浮搖床尾礦效果較好。
四、工業應用及效果
根據試驗研究結果,現場對粗選圓錐尾礦、精選螺溜尾礦及枱浮搖床尾礦回收流程進行調整,采用鋸齒波跳汰取代圓錐+螺溜回收粗選圓錐、精選螺溜尾礦,用螺溜取代扇形溜槽回收枱浮搖床尾礦。新工藝流程如圖2所示。
效果分析:
①粗選圓錐、精選螺溜尾礦回收效率提高,錫富集比超過2.8,丟尾品位小于0.08%,錫損失率小于30%,尾礦拋廢率超過75%。工藝調整前后尾礦回收效果對比見表3。
②枱浮搖床及選廠選礦指標提高,枱浮搖床精礦錫品位2.6個百分點,錫回收率提高4.18個百分點;全廠錫精礦品位提高1.75個百分點,錫回收率提高3.45個百分點。車河選廠每年處理錫金屬7360噸,則每年該工藝可多產出錫金屬307.648噸,創造經濟效益3000多萬元。工藝調整前后指標對比見表4。
五、結語
中細粒級錫石因其嵌布粒度較細,難以通過一次或兩次磨礦達到單體解離,在選別過程中多以連生體進入尾礦,如不對其進行回收則會導致選廠選礦指標處于較低水平,要回收則需將其返回磨礦再磨,但若不對其預先富集回收即全部返回磨礦,不僅會降低選廠處理能力,而且會導致后續選別作業因給礦品位降低使作業效率下降嚴重,因此需選擇針對性的工藝及設備對其進行預先富集回收,本次工藝研究達成了以下關鍵共識:
1、品位較低(錫品位小于0.2%)的中細粒級錫石應采用鋸齒波跳汰進行富集回收,以提高精礦品位,降低丟尾品位及損失率。
2、品位較高(錫品位大于0.5%)的中細粒級錫石宜采用螺旋溜槽進行富集回收,以提高處理能力,降低電耗、水耗。
3、中細粒級錫石的回收流程應與選廠粗粒級錫石回收原則保持一致。
4、生產應用證明,本研究可提高車河選廠枱浮搖床錫精礦品位2個百分點,回收率4.18個百分點,每年多產出錫金屬334.4噸,經濟效益顯著提高。
【參考文獻】
[1] 葉雪均,程紅華,胡敏. JT5—2型雙室鋸齒波跳汰機在某錫石選礦廠的應用[J]. 有色金屬(選礦部分).2008(2):30-36.
[2] 劉玫華,劉四清. 錫選礦及提高其回收率的工藝方法探討[J]. 云南冶金2009(10):19-21.
[3] 楊奕旗. 廣西大廠多金屬礦綜合回收新進展[J].金屬礦山.2009(11):61-65.