薛 龍, 胡穎麗
(陜鋼集團漢中鋼鐵有限責任公司計量檢驗中心, 陜西 勉縣 724200)
目前,國內外已廣泛應用的多種煙氣脫硫技術中,石灰石—石膏濕法脫硫工藝由于具有技術成熟、應用范圍廣、運行成本低、脫硫效率高、副產品利用率高等優點,成為鋼鐵企業最主要的煙氣脫硫技術。
石灰石—石膏濕法基本原理是將燒結凈煙氣引入脫硫吸收塔,煙氣中二氧化硫與吸收塔漿液中的碳酸鈣反應,再被富氧空氣氧化,生成硫酸鈣。石膏漿液經真空抽濾脫水,制成可利用的副產品石膏。
石膏漿液是由碳酸鈣、硫酸鈣、亞硫酸鈣、鹵離子、雜質等所組成的混合液[1]。其品質是脫硫工藝過程運行好壞的重要標志,是石膏能否脫水成為可利用副產品的前提。良好的石膏漿液品質是脫硫過程持續穩定運行的保證。因此,本文通過對脫硫漿液的相關成分進行了分析研究,針對不同影響因素及分析數據提出必要的控制建議措施。
脫硫漿液的密度是脫硫生產的重要指標,它影響脫硫石膏的生成及工藝過程操作、過程經濟性的關鍵指標。脫硫漿液密度隨著與煙氣中二氧化硫的反應、吸收而逐步升高。
1.1.1 對脫硫過程影響的分析
脫硫漿液密度過低時,煙氣中的二氧化硫與漿液中碳酸鈣反應不完全,漿液中CaSO4·2H2O的含量較低,CaCO3的相對含量升高,此時如果排出吸收塔,將導致石膏中CaCO3含量增高,硫酸鈣含量降低,石膏品質降低;這既浪費了脫硫劑石灰石,也因石膏中硫酸鈣含量低難以凝結脫水,高品質石膏生成困難,同時系統整體經濟性差。
1.1.2 對石膏品質影響的分析
隨著脫硫煙氣的進一步反應,漿液密度進一步提高。隨著混合漿液中CaSO4·2H2O的濃度升高,漿液對二氧化硫的吸收能力進一步下降。隨著脫硫效率進一下降,且還會在吸收塔內各組件表面析出結晶形成石膏垢,影響系統的安全性能,系統的經濟性能也會進一步下降。
本文通過對某公司燒結脫硫系統的漿液密度、脫硫石膏的硫酸鈣含量及系統脫硫效率情況進行長期監測,得到了表1中的統計數據。

表1 脫硫過程漿液密度(質量濃度)、石膏CaSO4含量及脫硫效率的監測數據
通過對表1的分析,可以得出以下結論:
1)在其他條件不變的情況下,成品石膏硫酸鈣的含量隨著漿液密度的升高而逐步上升,前期快速增長;當密度超過1.063 g/L時增長速率降低;當達到密度1.114 g/L時趨于穩定。
2)系統脫硫效率隨著密度的升高而降低,當密度高于1.198 g/L時,脫硫效率低于80%,不利于組織生產。
因此,在日常工藝控制過程中,建議將脫硫漿液的密度控制在1.063~1.114 g/L,既保證了脫硫效率,也保證了工藝過程的經濟性。
漿液的pH值是石灰石—石膏脫硫系統的重要運行參數,它主要影響脫硫石膏副產品生成,其影響機理有以下兩個方面:
1)pH值影響SO2的吸收過程。pH值升高,SO2吸收速度相應加快,但系統設備結垢嚴重;pH值降低,SO2吸收速度下降。
2)pH值影響CaCO3、CaSO4·2H2O和CaS03·1/2H20的溶解度。隨著 pH 值的上升,CaC03和 CaS03·1/2H20的溶解度顯著下降,而CaS04的溶解度則變化不大。隨著S02的吸收,漿液的pH值降低。
通過對漢鋼公司燒結脫硫系統的漿液pH值、脫硫石膏中硫酸鈣和亞硫酸鈣的含量情況進行長期監測和比對分析,建立了表2中的統計數據。

表2 脫硫漿液pH值、石膏CaSO4含量及CaSO3含量的監測數據
通過對表2的分析可以看出:在其他情況不變的情況下,隨著pH值的降低,硫酸鈣的含量持續升高,當漿液的pH值控制在5.0以上時,石膏產品中的主要成分硫酸鈣的含量穩定在90%~99%,其中的有害成分亞硫酸鈣的含量會低至0%~5%,結合生產過程控制及漿液酸度越低對設備的腐蝕越嚴重的情況,建議脫硫系統脫硫漿液的pH值應控制在4.8~5.5之間,不但有利于S02的吸收和轉化,而且有利于生產組織。
石膏漿液中的氯離子主要有來自煙氣中煤燃燒后產生的HCL氣體和工藝水中的氯離子。由于漢鋼公司的脫硫漿液直接采用工藝水和脫硫生石灰粉混合形成,所以煙氣和工藝水中的氯離子最終都進入到脫硫石膏漿液中,漿液中的氯離子最終會對脫硫工藝產生以下兩種影響:
1)影響系統的安全性。氯離子在脫硫漿液的酸性環境下,會形成對系統的管路腐蝕,影響管路安全。
2)影響脫硫石膏的脫水性能。在石膏脫水過程中,部分氯離子和漿液中存在的少量鈣離子形成氯化鈣,留在石膏晶粒之間,堵塞了游離水在結晶體之間的通道,使石膏脫水變得困難:氯離子的存在也會影響石膏結晶過程,使得石膏晶格發生畸變,產生出更多的晶核,晶體的多樣化同樣不利于其脫水。
通過對漢鋼公司燒結脫硫系統的漿液pH、脫硫石膏的含水量情況進行長期監測分析,建立了表3中的統計數據。

表3 脫硫過程漿液Cl-和石膏含水量的監測數據
由表3數據可知,脫硫石膏的含水率隨漿液中氯離子含量的增大整體呈上升趨勢。漿液中氯離子質量濃度超過8 500 mg/L時,脫硫石膏的含水率超過12%;氯離子質量濃度在7 000~12 000 mg/L時,石膏含水率隨氯離子含量的增大而急劇上升;在氯離子含量大于16 000 mg/L時,石膏含水率基本穩定,脫水效果極差[2]。
經上述分析可見,在日常工藝控制中,為控制脫硫石膏達到10%以下的含水率,必須將漿液中氯離子的含量控制8 500 mg/L以下。
脫硫漿液的密度、pH值以及氯離子的含量對于整個脫硫工藝的影響非常明顯,本文通過對公司脫硫生產相關數據的匯總分析,結合脫硫理論相互印證,找出了以下三個重要參數,在生產中的最佳控制范圍:
1)建議將脫硫漿液的密度(質量濃度)控制在1.063~1.114 g/L,既保證了脫硫效率,也保證了工藝的經濟性。
2)建議脫硫系統脫硫漿液的pH值應控制在4.8~5.5之間,不但有利于S02的吸收和轉化,而且有利于生產組織。
3)為保證脫硫石膏含水率達到12%以下,必須將漿液中氯離子的質量濃度控制8 500 mg/L。