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淺談溴化鋰技術在尿素工序的應用

2019-05-28 02:12:22潘旭恩
云南化工 2019年3期

潘旭恩

(山西晉豐煤化工有限責任公司,山西 運城 043800)

關鍵字:合成氨;節能降耗;節能工藝;熱能綜合利用

在“十三五”規劃的節能環保綱要中提到,改革開放以來,我國通過以資源消耗為主的、粗放式的發展模式,實現了經濟的高速增長;但這種以環境破壞為代價的經濟發展難以持續。進入新世紀,節能環保和生態文明建設日益受到國家和民眾的重視,節能環保建設將是“十三五”規劃的重點內容之一。企業生產要降低資源、原材料消耗,減少污染,降低成本,關鍵是堅定地樹立科學發展觀,推進技術進步,采用以降低資源、原材料消耗和保護環境目標的先進技術,按照“減量化、再利用、資源化”的原則,切實使氮肥生產實現增長方式的根本轉變[1]。傳統的高投入、高消耗、高排放、高污染的經濟增長方式,使得以往的發展付出了高昂的環境代價。按照循環經濟的理念,走低投入、高產出、少排污、可循環的發展道路,才能實現氮肥生產技術水平和經濟效益的提高。

化肥行業是我國實施節能減排的重點行業之一。近年來,化肥行業應用了一大批清潔生產及能量綜合利用技術,如吹風氣回收、全低變、脫碳閃蒸氣回收、合成弛放氣與放空氣氫回收、溴化鋰制冷、尿素深度水解、變壓吸附脫碳等先進工藝,使小化肥企業能夠在市場競爭中立于不敗之地。

1 工藝技術方案選擇

溴化鋰機組包括溴化鋰吸收式制冷機和溴化鋰直燃型制冷機兩大類。溴化鋰吸收式制冷機:在溴化鋰吸收式制冷中,水作為制冷劑,溴化鋰作為吸收劑。

根據晉豐聞喜分公司現狀,選擇溴化鋰吸收式制冷機。目前,本公司采用二氧化碳汽提法生產尿素,生產時高壓洗滌器產生123℃的高調水,用循環水冷卻至 110℃,再回流高壓洗滌器循環使用,沒有利用高調水的余熱,而且循環水冷卻也需要消耗能量。高調水的流量 280m3/h~300m3/h,進高壓洗滌器的溫度110℃左右,出高壓洗滌器的溫度123℃,經尿素循環水降溫后回高壓洗滌器循環。經計算,擬新增制冷量為125千kJ/h溴化鋰制冷機組,采用溴化鋰吸收式制冷機,產生低溫冷水冷卻水。低溫冷水可送往以下兩處:①18萬噸合成氨聯產30萬噸尿素系統脫碳三氣換熱器前新增變換氣換熱器,冷水送至此新增換熱器處,降低變換氣溫度,達到提高氣體凈化度的目的;②18萬噸合成循環氣水冷后新增換熱器,冷水送往新增換熱器處,降低循環氣溫度,提高分離效果和降低循環氣合成進口氨含量,提高氨產量[2]。

從尿素高洗器來的高調水(溫度約 123℃),進入溴化鋰制冷機組,溫度降到110℃,經高調水泵加壓后回到高洗器。

循環冷卻水來自新建 1000m3/h的循環水系統,進入溴化鋰制冷機組,給溴化鋰機組降溫后回到循環水系統。

溴化鋰冷水流程:①從緩沖槽來的水進入溴化鋰制冷機降溫,產生的冷水送18萬噸三氣換熱器前新增變換氣換熱器處,冷水換熱后回到緩沖槽;②從緩沖槽來的水進入溴化鋰制冷機降溫,產生的冷水由送至12萬噸合成循環氣冷排后新增換熱器處,冷水換熱后回到緩沖槽。見圖1。

圖1 溴化鋰冷水流程

本工程項目總投資447.93萬元,主要包括:①溴化鋰機組;②一套循環水系統。

項目總投資為:447.93萬元;建設投資:436.32萬元。其中:設備購置費288萬元,占建設投資66%;安裝工程費55萬元,占建設投資12.6%;建筑工程費27萬元,占建設投資6.2%;

其他費用:66.32萬元,占建設投資15.2%。

2 投產前的能耗

根據循環水進出口溫差(進口溫度32℃,出口溫度為 38℃),根據Q=CM(T進-T出) 折算該部分熱量共需要循環水量為 600m3/h。(循環水價按0.2元/噸考慮,則此部分可節省的費用總計為 120 元/h。)

在本項目尚未投產之前,生產用原料氣溫度太高,為全廠生產用原料氣提供冷源的冷凍系統負荷太大,此部分電耗較高。

牛皮糖瞟了一眼保安,那個保安十分年輕,還像一個毛都沒有長全的雛雞。他倒真沒有把他當回事。就說,我找鎮長。

本項目增加溴化鋰機組后回收的冷量總計為3490kW,部分冷量可以全部替代工廠原有冷凍系統提供的冷量,根據現有冷凍系統制冷機的COP(取3.28)值折算,溴化鋰提供的冷量能為原有冷凍系統節省電費1065kW/h,氮肥企業工業電價按 0.5元/度計算,將會為工廠帶來645元/h的凈收益。

3 投產后的能耗

3.1 循環冷卻水冷卻機組有循環水的消耗

溫水型溴化鋰機組冷卻水分別如下:溴化鋰系統進口溫度32℃,出口溫度為 38℃,水量為860噸。循環水價按0.2元/噸考慮,則此部分的費用總計為172元/h。

3.2 機組運行時電耗

本項目溴化鋰機組電耗約為10.6kWh;冷水泵電耗約為55kWh;冷卻水泵電耗為 110kW;高調水二級泵(備用)電耗約為22kWh;方形冷卻器 (備用) 電耗約為 37kWh;總耗電為234.6kWh。尿素合成氨企業工業電價按0.5元/度計算,則此部分的費用總計為117.3元/h。

4 節能效益評價

根據2和3中的相關數據得出,節能效益=本項目投產前能耗-本項目投產后能耗。

按項目兩年(16000 h)的節能收益計算得如下結果:

節能效益= (A+B-C-D) ×16000

節能效益= (120+645-172-117.3) ×16000=761.12萬元

4.1 節能效益和環保效益

高壓洗滌器產生 123℃的高調水,用循環水冷卻至110℃,再回流高壓洗滌器循環使用,未用高調水的余熱,浪費了熱能,而且循環水冷卻也需要消耗能量。針對這一情況,新增制冷量300萬大卡溴化鋰機組,利用該部分熱水余熱,采用吸收式制冷,產生低溫冷水冷卻水。低溫冷水送往以下兩處:①脫碳三氣換熱器前新增變換氣換熱器,降低變換氣溫度,達到提高氣體凈化度的目的;②合成循環氣換熱器,降低循環氣溫度,提高分離效果和降低循環氣合成進口氨含量,提高氨產量。

利用低溫冷水冷卻進三氣換熱器前變換氣,可以降低冰機負荷;新系統合成循環氣冷卻,降低循環機入口溫度,提高氨分離效果,增加產量,實現了節能降耗的目的。從而,有效的節約能源,實現了資源的循環利用,是典型的節能環保型項目,符合國家產業政策[3]。

4.2 經濟效益

項目總投資為447.93萬元,項目年均可實現利潤總額173.80萬元,繳納所得稅43.45萬元,實現稅后利潤130.35萬元,項目經濟效益較好。本項目實施后,社會效益顯著,表現在如下幾方面:

1) 改善了當地的環境質量;2) 節約能源,降低產品的能耗,實現資源綜合利用;3)增加當地的財政收入,支援地方經濟的發展。

5 結語

合成氨行業幾十年的發展證明,節能降耗是一項長期重要的任務。從實際情況分析,該項目能夠有效的節約能源,資源循環利用,是典型的節能環保型項目,符合國家產業政策。并具有顯著的經濟效益。為今后的節能工作注入技術支撐力量。

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