雙匯集團 河南漯河 462002
片豬肉俗稱白條肉,是目前國內市場鮮豬肉流通的主要形式。GB9959.1《鮮、凍片豬肉》中規定“片豬肉”:將宰后的整只豬胴體沿脊椎中線,縱向鋸(劈)成兩分體[1],且生豬的屠宰分割加工,也基本上是先屠宰加工成片豬肉,再冷(熱)分割成各種分割品。目前,由于生豬品種復雜,養殖規模大小不一,而屠宰廠的生產量大,如果生產控制不到位,片豬肉就容易出水,甚至是嚴重的出水。
根據生產中的實際情況及相關科研認知,片豬肉出水的原因可以歸結為:品種遺傳缺陷是產生片豬肉出水的內因,宰前應激和宰后豬體溫度高是片豬肉出水產生的外因。遺傳缺陷導致片豬肉出水,主要表現在改良的瘦肉型豬種系中,含氟烷基因的豬屠宰后引起豬肉pH值的迅速下降,而豬肉溫度仍維持在較高時,pH值的迅速下降導致肌肉出水[2]。多元雜交瘦肉型豬的推廣,追求高的飼料報酬,采用封閉式飼養,飼喂高蛋白高能量的全價飼料,這對促進豬的生長、提高瘦肉率和經濟效益是有利的。但是,高瘦肉率和屠宰率的豬對應激反應強烈,易發生PSE肉,保水性差。如外來品種的長白豬、約克夏豬、皮特蘭豬含氟烷基因頻率分別為0.20、0.10和0.95,明顯高于我國地方豬種,如黑豬、花豬。[3]
趙文成(2003)[4]對遼寧省阜新市的上市豬肉出水發生幾率進行了調查,發現純瘦肉型三元雜交豬出水發生率為85%,父本瘦肉型豬的三元雜交豬中出水發生率為15%,本地土豬正常。目前公司收購生豬品種是長白、大白、杜洛克和本地豬的雜交,應激敏感豬比例高,受遺傳缺陷影響大,出水問題比較多。
本文擬通過研究宰前應激和宰后豬體降溫等環節和方法,對片豬肉出水的影響,找出片豬肉出水的控制措施。
試驗豬只均來自**集團下屬養殖廠。選擇自產三元肉豬,體重約為120kg,按照年齡相同或相近(<3d)、體重相同或相近(<2kg)隨機分組。在試驗的過程中,禁食但不禁水。
MPS三點式托胸麻電機;400型色差儀;便攜式溫度計。
1.3.1 擊昏方式
參照孟慶陽(2016)[5]等的方法,采用三點式電擊昏方式。
1.3.2 白條出水的測定方法
按照實際生產經驗,對分割產出的大排肌肉,根據眼觀和手摸等感官判定等方法,判定白條是否出水(見圖1)。
1.3.3 滴水損失測定方法
參考柳艷霞(2009)[6]等的方法進行測定,切取倒數第1~2胸椎段背最長肌,將肉樣切成2cm厚的肉片,修成長5cm、寬3cm的長條,然后稱重(W1),放置于充氣的包裝袋中。用細鐵絲鉤住肉樣一端,保持肉樣垂直向下,不接觸食品袋,扎緊袋口,懸吊于冰箱冷藏層,保存24h,取出肉樣,用潔凈濾紙輕輕拭去肉樣表層汁液后稱重(W2),按公式[1]計算滴水損失。
X1滴水損失(%)=[(W1-W2)/W1]×100%
(1)
式中:
X1——滴水損失/%;
W1——樣品處理前重量/g;
W2——24h后的重量/g。
2.1.1 應激對片豬肉出水的影響
模擬送宰、淋浴、麻電等環節的不規范操作,轟打生豬、造成擠壓,并電鞭驅趕;使生豬產生嚴重的應激反應。
生豬應激后進行屠宰,嚴重出水的比例占32.75%,輕微出水比例占37.99%,正常白條比例占29.26%。生豬宰前避免產生應激,宰后嚴重出水的比例占2.93%,輕微出水比例占25.94%,正常白條比例占71.13%,見圖2。
兩者對比:避免應激后,嚴重出水的比例降低了91.05%,輕微出水比例降低了31.72%,正常白條比例上升了143.10%。說明減少宰前應激反應,應該是解決出水問題的重點。所以實際生產中要求合理驅趕生豬,自由行走,不能過快,避免造成后道環節生產不及;停止使用電鞭,人工進行驅趕。確保生豬福利。
2.1.2 應激對片豬肉滴水損失的影響

表1 應激對片豬肉滴水損失的影響結果
應激組生豬大排肌肉的平均滴水損失為2.51%,正常生豬為1.65%;兩者對比,應激組生豬比正常組滴水損失上升了52.12%。因此,為控制片豬肉出水,應確保生豬宰前福利、送宰時高喊輕拍,避免頻繁攔截、隔擋生豬,避免送宰應激。
生豬刺殺放血后,豬體溫度在40.1℃以上;出打毛機后,大排肌肉的溫度約40.2~40.5℃,模擬大排肌肉在屠宰過程中的溫度,將大排肌肉在40~41℃溫度區域內存放觀察,其顏色在第20分鐘開始逐步變淺,30min后發白、出水(失水)加劇,不能被市場接受,見圖3。
因此,為解決白條出水、肌肉色澤發白等問題,必須采取措施避免豬體長時間高溫。
試驗時模擬生產線停頓、生豬積壓、熱水長時間噴淋、加工周轉慢等因素對片豬肉出水的影響,結果表明:延長加工時間,可導致出水片豬肉的比例增加7.5個百分點以上。長時間的高溫環境,增加了白條出水的比例,見下圖4。
因此,保證生產線的順暢運行,不積壓,不長時間停車,對出水控制效果明顯。
根據白條出水的原因,總結實際生產經驗,形成以下控制措施。
3.1.1 送宰過程中限定生豬送宰量
一次送宰不超過15頭,送宰量和屠宰量保持一致,防止送宰量大于屠宰量,導致中途頻繁攔截、隔擋生豬。這樣解決送宰過程、淋浴過程、麻電過程中的生豬長時間、大量擠壓問題。
3.1.2 減少電鞭的使用頻率
電鞭由原來的3~4個減少到1個,生豬平均被電擊3~4次降為0.5~1次。
3.1.3 新建工廠的圈舍改為貫通式
方便趕豬并提高送宰效率;采用自動趕豬通道、二氧化碳致暈,減少了生豬應激,與電致暈相比效果明顯,出水片豬肉減少22~37個百分點。
宰后采取防止豬體升溫、快速降溫的主要措施如下。
3.2.1 入預冷庫
生產速度高、順暢、不積壓、不頻繁停車,確保片豬肉能夠最短時間進入預冷庫。
3.2.2 水池浸燙
縮短浸燙時間、降低浸燙溫度,浸燙時間由5~6min降到2~3min,浸燙水池溫度降低5~10℃。
3.2.3 及時降溫
使用快速預冷庫,對片豬肉及時降溫。
3.2.4 縮短入庫時間
設計新的生產線從刺殺放血到片豬肉入庫時間比現有生產線縮短15min,使片豬肉能夠快速入庫預冷。
(1)宰前應激是造成片豬肉出水的主要原因,是控制片豬肉出水的關鍵。
(2)縮短浸燙時間,降低浸燙溫度,可以減少片豬肉出水;但是由于浸燙不徹底,容易造成豬毛殘留,且易損壞打毛機,這個平衡點需要把握。
(3)通過MPS、BANSS等設備公司了解了歐洲屠宰生產線時間和溫度的相關要求,歐洲屠宰法規要求刺殺放血后45min入預冷庫(與國內相關標準要求一致),刺殺放血至扒白臟的時間25min左右(國內法規及雙匯設計要求應不超過30min)。歐洲對屠宰線上的溫度沒有強調,適合工人操作需要,一般約25℃左右;也有沒配降溫設施的屠宰廠。但是歐洲片豬肉的出水問題并不嚴重,分析原因正是歐洲集約化養殖和人性化的屠宰,確保了生豬的宰前福利。所以保護生豬的宰前福利至關重要,也是下一步我們努力的方向。