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基于某現場布料小車無人值守控制

2019-05-24 07:19:14畢貴先關長亮
中國礦山工程 2019年2期

畢貴先, 關長亮

(丹東東方測控技術股份有限公司, 遼寧 丹東 118002)

1 前言

某布料小車無人值守控制所在選廠生產能力為6 000t/d,于2001年10月開始施工建設,2003年3月建成投產。由于選廠的臺時處理量較大,所以前端布料小車的控制較為頻繁并且至關重要。操作人員在設備運行期間需要始終值守,且要站在布料小車上通過手動操作分礦閘板進行手動切換,導致崗位勞動強度大。粉礦倉的料位沒有可靠的數據作為依據,崗位人員只能通過肉眼進行判斷礦倉料位情況,加上現場工作環境惡劣導致人為因素對布料過程的控制影響較大,另外還存在操作過程中存在較大的安全風險、崗位退休人員增多等問題亟待解決。

2 工藝描述

碎礦采用由強化預先篩分和高效破碎機構成的二段一閉路工藝流程[1]。礦石經預先篩分后篩上產物進入中碎,中碎產品進入檢查篩分作業,篩上物料進入細碎,細碎產品返回檢查篩分,預先篩分與檢查篩分作業的篩下產品進入磨礦作業[2],現場工藝如圖1所示。49#小車是將碎礦處理合格的礦石送入粉礦倉的主要設備。崗位操作人員日常生產操作中,電動小車換倉較頻繁;礦倉無料位監視,崗位人員全憑肉眼觀察礦倉的料位沒有可靠的數據作為參考,崗位自動化水平低,崗位人員勞動強度大。

圖1 布料小車現場工藝

3 控制策略

布料小車的控制,對于選礦廠至關重要,能否對布料小車進行更為智能的控制,除了會降低人員的勞動強度外,還可以更大程度提高整個選廠的自動化水平,為后續磨礦、浮選的優化控制、專家控制等奠定了前提條件,有利于后續實現大閉環控制。

3.1 控制目標

(1)提高自動化程度,減輕勞動強度,改善工作環境,實現遠程監視和無人值守功能。

(2)有利于穩定工藝生產過程,減少人為因素,提高設備效率和勞動生產率。

(3)系統具有報警功能。當出現問題時可以進行報警顯示,便于工作人員進行及時處理,同時報警信息可以存入數據庫供以后參考。

3.2 設備要求

1)雷達料位計

AC型:220V(±15%)、50Hz、10W;DC型:24V(±25%)、8W。

量程:EC型-75m;ST型-100m;AI型-120m;AII型-150m。

盲區:0.00m。

精度:±5mm(1m內為30mm)。

重復性:0.5mm。

分辨率:0.3mm。

輸出信號:4~20mA/HART,一路開關量輸入和輸出。

波束角:18°,以3dB作為分界點。

適應最大物位變化率:12m/min。

更新時間:mA輸出和OLED顯示每秒更新一次。

接口:① 4~20mA/HART,信號范圍 4~20mA,失效報警信號:無有效回波時輸出 3.6mA,料位距雷達天線0.50m以內輸出22.5mA,負載最大600Ω;HART通訊最小230Ω;

② 開關量輸入、輸出,開關量輸入 備用,具體功能可根據用戶需求定制,開關量輸出 可實現高/低料位報警或補料區間指示;

③人機界面顯示:由 OLED 和紅外遙控器組成,可查看及設置儀表各項參數紅外線手操器。

環境溫度:-20 ~ 65℃。

2)定位開關

檢測距離:100mm±10%。

設定距離:0~80mm。

應差:檢測距離的15%以下。

可檢測物體:磁性金屬、非磁性金屬。

標準檢測物體:鐵200mm*200mm*1mm。

響應時間:100ms以下。

電源電壓:使用電壓范圍DC10~30V(P- P)10%。

消耗電流:DC40mA以下。

控制輸出:殘留電壓DC200mA以下(1V以下)。

環境溫度范圍:-25~+55℃,35~95%RH(無結冰、結露)。

溫度的影響:10~+40℃的溫度范圍內,+20℃。

電壓影響:在額定電源電壓的±10%范圍內,額定電壓時。

耐電壓:AC500V 50/60Hz 1min充電部整體與外殼間。

振動(耐久):10~55Hz上下振動1.5mm,X、Y、Z各方向2h。

沖擊(耐久):200m/s2,X、Y、Z各方向10次。

保護結構:IEC標準IP66。

材質:外殼是鋁壓鑄,檢測面是環氧樹脂。

連接方式:導線引出型(標準導線長1m)。

3.3 控制策略

布料車是選礦廠實現卸料運輸的關鍵性設備,該現場49#布料小車控制過程如圖2所示,采取均勻布料與優先布料的方式,保證每個礦倉都達到滿倉不冒的效果。

圖2 布料小車控制過程示意圖

圖3 布料小車網路配置圖

1)礦倉料位檢測

本項目粉礦倉有粉塵較大,倉內物料分布不均勻等特點,故選用頻率可調,抗干擾能力強,適用于高粉塵環境的DF- 6201雷達料位計進行料位檢測[3-4]。

現場共6個料倉,每個料倉有4個下料口,分布于料倉四角。選擇料倉中軸線兩個下料口中間位置安裝料位計,共計安裝12臺。根據現場考察情況,該位置料位情況最具有代表性。

2)小車定位檢測

布料小車的位置檢測通過定位開關完成,定位開關定位靈敏、準確,控制簡便且受環境因素影響較小,性價比較高。現場共安裝14臺定位開關,每臺料位計對應位置安裝一臺,行程起點與終點各一臺[5]。

3)視頻監控系統

現場在小車入料口、出料口、布料車間均設置帶有紅外夜視功能智能網絡攝像機,實時遠程監測布料車間工作狀態,結合雷達料位計料位檢測,雙重保險防止料倉冒礦。布料小車入料口、出料口攝像機安裝于布料小車上,使用無線網橋進行無線傳輸。

4)PLC控制系統及網絡

自動化控制系統選用西門子S7- 1200控制器作為控制核心,可滿足大部分中小型自動化設備的控制需求。系統包括電源、CPU和I/O模塊,可以執行完全獨立的操作,CPU可擴展3個通信模塊,內置1個以太網端口,通過普通網線即可將程序下載到PLC中,或上傳至上位機中,方便快捷,省去了專用編程電纜。通過以太網接口可與上位機進行通信[6-7]。布料小車網路配置如圖3所示。

5)控制流程

根據料倉高度,現場設置不同料位級別。

(1)當各礦倉料位均在正常水平,并且都需要進行布料時,布料小車在礦倉上進行往復運動,在每個倉上稍作停留,以進行均勻布料,使各礦倉料位基本一致。

(2)當有某個礦倉料位過低時,布料小車在其上方停留,將其料位補齊,進行優先布料。

(3)如果現場有某個或者某幾個礦倉不需要布料,或者某些礦倉所對應的后續流程已經停車,布料小車將不將這些礦倉納入布料范圍,系統將控制布料小車在指定工作的礦倉上方進行布料。

(4)當現場礦倉料位過高或過低時,實現報警功能。

4 實施過程

4.1 布料系統的運行控制

圖5 49#皮帶布料系統卸料控制原理圖

卸料小車采用無線控制,主要設備是無線IO模塊,無線IO模塊A安裝在卸料小車上,隨小車移動,發出卸料小車的前進、后退、急停和分料控制命令(DO),接收卸料小車的前進、后退、急停、集中控制和分料擋板的狀態;無線IO模塊B安裝在皮帶西側的墻壁上,硬線連接至控制系統相應的信號模塊上,對應接收或發出無線IO模塊的無線信號和控制系統命令。

通過控制系統和無線IO模塊,可以實現遠程對卸料小車的前進、后退、急停、分料的控制,監控小車的運行狀態。同時,通過遠程/本地的切換實現突發狀態下對卸料小車的本地控制。此外,當皮帶下料口因結塊的物料堵塞時,堵料報警觸發,控制系統會控制分料擋板電機,使分料擋板來回運動,擠碎結塊的物料,保證皮帶下料口通暢。為了實現卸料小車的安全運行,分別在小車南側下料口、北側下料口和分料擋板處增設無線視頻,控制室的崗位人員可以參照視頻進行對小車下料口的定位和監控,具體控制原理如圖4所示。

圖4 布料系統無線控制原理圖

4.2 布料系統的卸料控制

首先在DCS工控機上設定每個倉南北兩側的高料位設定值(上位可調)和自動投入聯鎖按鈕,布料系統卸料控制系統如圖5所示。假如小車正向東行駛且分料擋板給南側倉加料,當小車東行至2#倉限位開關時,控制系統接受到限位信號DW2,小車停止10s,在這10s內,控制系統做出以下判斷:當2#倉南側料位LI1003小于設定值SET3- H時,小車停止前進,給2#倉南側加料;當2#倉南側料位LI1003大于設定值SET3- H時,控制系統控制分料擋板電機,將分料擋板切換至2#倉北側加料;當2#倉北側料位LI1004低于設定值SET4- H,小車仍停止前進,給2#倉北側加料;當2#倉北側料位LI1004大于設定值SET4- H時,小車繼續東行前進,停止加料。

當小車東行至3#倉限位開關時,控制系統接受到限位信號DW3,小車停止10s,在這10s內,控制系統做出以下判斷:當3#倉北側料位LI1006小于設定值SET6- H時,小車停止前進,給3#倉北側加料;當3#倉北側料位LI1006大于設定值SET6- H時,控制系統控制分料擋板電機,將分料擋板切換至3#倉南側加料;當3#倉南側料位LI1005低于設定值SET5- H,小車仍停止前進,給3#倉南側加料;當3#倉南側料位LI1005大于設定值SET5- H時,小車繼續東行前進,停止加料。小車分別給4#、5#、6#倉自動加料,當6#倉加料完成后,小車東行500mm至東限位開關,控制系統接受到限位信號XW2,小車再向西后退,小車分別給6#、5#、4#、3#、2#、1#倉自動加料,當1#倉加料完成后,小車西行500mm至西限位開關,控制系統接受到限位信號XW1,小車再向東前進,如此依次往復循環。

4.3 控制系統配置

基于對49#皮帶布料系統的控制要求和成本考慮,采用和利時DCS控制系統(SmartPro 3.1.3),其中該控制系統配備一臺工控機,控制系統控制柜安裝在49#皮帶西側的二樓工具間,工控機安裝在49#皮帶西側的小屋內,此外控制系統接地和供電符合要求,控制系統測點見表1。

5 應用效果

實現改造項目后,49#皮帶崗位可以實現現場無人值守,卸料小車自動給各料倉投料。小車依據料位高低,進行判斷,對低于要求的料倉,依次前進到位后,進行加料,待料倉一側料滿后,小車分料板打向另一側加料,依次將6個料倉加滿,投料期間順序循環投料,控制室人員通過視頻監控小車運行及料位情況,對突發事件進行預判及處置,現場應用效果如圖6所示。

表1 布料系統控制系統測點

圖6 布料小車的現場應用圖

6 結論

該布料小車的無人值守控制,通過對現場的詳細分析和具體控制策略制定,實現了布料小車對布料的自動控制,不僅解決了人工控制的勞動強度大、粉塵干擾大、人工操作影響強等不利因素,同時大大提高現場的自動化水平,為后續磨礦、浮選的優化控制、專家控制等奠定了前提條件,有利于后續實現大閉環控制。

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