佘文遠(yuǎn)
(紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司,福建 龍巖 364200)
由于礦山用氣量受生產(chǎn)工序影響波動較大,傳統(tǒng)的控制方法和控制系統(tǒng)往往導(dǎo)致輸出壓氣壓力不穩(wěn)定和電能浪費(fèi)嚴(yán)重。為此,本文結(jié)合吉爾吉斯左岸金礦生產(chǎn)實(shí)際,采用西門子S7-300PLC控制單臺變頻器“一拖多”循環(huán)軟啟動變頻智能控制技術(shù)對原系統(tǒng)進(jìn)行改造,實(shí)現(xiàn)了整個空壓機(jī)系統(tǒng)“按需”智能調(diào)節(jié)和礦井的穩(wěn)壓供風(fēng)。

圖1 空壓機(jī)組供電系統(tǒng)圖
吉爾吉斯斯坦奧同克公司左岸金礦空壓機(jī)組由2臺(1#、2#)復(fù)盛牌SA-315(排氣量60m3/min,最大壓強(qiáng)0.8Mpa,功率315KW)和5臺(3#、4#、5#、6#、7#)復(fù)盛牌SA-250(排氣量40m3/min,最大壓強(qiáng)0.8Mpa,功率250KW)螺桿式空壓機(jī)組成,供電電壓10kV,負(fù)責(zé)全礦井風(fēng)動設(shè)備的動力源,各機(jī)組均是獨(dú)立操作、真空斷路器直接啟動和額定工頻運(yùn)行,每臺空壓機(jī)上裝有一臺電機(jī)直接起動裝置,各臺空壓機(jī)冷卻方式均為風(fēng)冷,如圖1所示。空壓機(jī)房距中央調(diào)度室1150m。由于礦山生產(chǎn)的特殊性,需氣量會受到生產(chǎn)節(jié)奏的影響,因此存在較大的不均衡性,如圖2所示。

圖2 礦井各時間段壓氣需用量變化圖
為保證井下生產(chǎn)用風(fēng)所需風(fēng)壓和風(fēng)量要求,如果使空壓機(jī)組中的大多數(shù)保持每天24小時不間斷運(yùn)行,當(dāng)井下用氣量較少時,電機(jī)在空載或輕載下運(yùn)行,造成電能浪費(fèi)和因卸載閥頻繁動作而使設(shè)備加速損壞。如果由人工進(jìn)行啟停操作,過大的啟動轉(zhuǎn)矩和啟動電流沖擊又會嚴(yán)重干擾供電網(wǎng)和損害機(jī)械負(fù)載。人工手動開關(guān)空壓機(jī)會導(dǎo)致供氣壓力產(chǎn)生較大波動,空壓機(jī)運(yùn)行工況異常或故障信息很難做到及時發(fā)現(xiàn),從而直接影響到礦山生產(chǎn)及設(shè)備運(yùn)行安全。針對左岸金礦空壓機(jī)系統(tǒng)現(xiàn)存的上述各種問題,經(jīng)過深入研究和分析,對原控制系統(tǒng)進(jìn)行智能化、自動化、信息化節(jié)能升級改造從而實(shí)現(xiàn)供用氣的動態(tài)平衡和節(jié)能控制已勢在必行。
變頻啟動是高壓大功率電機(jī)的最佳的啟動方式,它通過改變電機(jī)供電電源的電壓、頻率以實(shí)現(xiàn)交流電動機(jī)的平滑速度。由電機(jī)調(diào)速的基本公式:

可知:在電機(jī)的轉(zhuǎn)差率(1-S)和電機(jī)的極對數(shù)P一定時,通過改變正弦交流電頻率的大小可改變電機(jī)的轉(zhuǎn)速[1]。根據(jù)流體力學(xué)基本定律:對于空壓機(jī)這類變轉(zhuǎn)矩負(fù)載而言,流量Q與轉(zhuǎn)速N成正比,功率P與轉(zhuǎn)速N的立方成正比,因此,通過變頻器改變正弦交流電頻率的大小而有效控制空壓機(jī)電機(jī)的功率可以實(shí)現(xiàn)空壓機(jī)電機(jī)變頻節(jié)能的目的。相對其它啟動方式而言,高壓變頻啟動具有調(diào)速范圍寬、無級調(diào)速、高效的驅(qū)動性能、良好的控制特性等優(yōu)點(diǎn)。
PLC是以CPU為核心,結(jié)合微電子技術(shù)、計算機(jī)技術(shù)、自動控制技術(shù)和通訊技術(shù)為一體的一代新型工業(yè)控制裝置,它通過與外部進(jìn)行電氣連接的端口進(jìn)行信號傳遞,從而實(shí)現(xiàn)其控制功能。PLC結(jié)合變頻器用于礦山空壓機(jī)組聯(lián)控是目前最有效的節(jié)能調(diào)速控制方式[2]。本研究通過采用PLC控制一臺變頻器進(jìn)行多臺空壓機(jī)“一拖多”循環(huán)軟啟動變頻智能控制,實(shí)現(xiàn)空壓機(jī)組的集中控制,消除空壓機(jī)卸荷狀態(tài)的空載運(yùn)行時間、減少空壓機(jī)啟動次數(shù),以達(dá)到空壓機(jī)組經(jīng)濟(jì)和安全運(yùn)行的目的。
該系統(tǒng)硬件由PLC(可編程控制器)、變頻器、壓力傳感器、電流傳感器、溫度傳感器、壓力(溫度、電流)變送器、接觸器、電動機(jī)、空壓機(jī)、保護(hù)電路、模擬量輸入輸出模塊、空壓機(jī)監(jiān)測系統(tǒng)等部件組成。通過PLC控制器接收到主壓氣管氣體壓力傳感器反饋的信號來給變頻器發(fā)送指令,從而控制7臺空壓機(jī)的變頻或工頻運(yùn)行,如圖3示。

圖3 基于PLC控制的空壓機(jī)系統(tǒng)簡圖
根據(jù)輸入/輸出量及采集速度考慮,選用S7-300系列PLC可編程控制器(CPU314C-2DP-X12)、SM323數(shù)字量擴(kuò)展模塊,SM331模擬量擴(kuò)展模塊,采用PPI網(wǎng)絡(luò)與觸摸屏界面通訊,采用CP340-1工業(yè)以太網(wǎng)通訊處理器模塊進(jìn)行遠(yuǎn)程控制界面通訊。配套選用SBH-100-315型高壓變頻器,它的優(yōu)點(diǎn)是過載能力強(qiáng),響應(yīng)速度快,具備內(nèi)部功能互聯(lián)特性。

圖4 PLC供電回路圖
該系統(tǒng)通過變頻器可實(shí)現(xiàn)空壓機(jī)組各高壓電機(jī)的軟啟動,避免在啟動瞬間大電流對設(shè)備的沖擊;在變頻器發(fā)生故障后,系統(tǒng)可通過手動轉(zhuǎn)換變頻工作模式為工頻工作模式,保證了系統(tǒng)的不間斷運(yùn)行和礦山生產(chǎn)的連續(xù)性。在系統(tǒng)的整體設(shè)計當(dāng)中,在主壓氣管道處設(shè)置遠(yuǎn)壓力傳感器并整

圖5 模擬量輸入模塊原理接線圖

圖6 高壓變頻器接線圖
合空壓機(jī)組原有的溫度傳感器和電流傳感器,通過壓力、溫度及電流變送器將信號轉(zhuǎn)換傳輸給PLC進(jìn)行處理分析,以實(shí)現(xiàn)參數(shù)的實(shí)時監(jiān)測、參數(shù)異常保護(hù)及智能控制功能[4]。PLC與主壓氣管道處的壓力傳感器、變送器等測控單元組成氣體壓力“測量→反饋→修正調(diào)節(jié)→測量→”的閉環(huán)控制體系[4],使輸出與實(shí)際需風(fēng)量相匹配的電源頻率達(dá)到“供需快速響應(yīng)和動態(tài)調(diào)節(jié)”,實(shí)現(xiàn)節(jié)能降耗的目的[5]。
為增強(qiáng)系統(tǒng)運(yùn)行的安全可靠性,整個控制系統(tǒng)設(shè)手動常規(guī)電氣控制和遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng)方式,兩種控制方式互為備用。其中,手動常規(guī)電氣控制采用空壓機(jī)原有控制系統(tǒng),監(jiān)控系統(tǒng)主要由2個系統(tǒng)組成(下位機(jī)現(xiàn)場監(jiān)測與控制系統(tǒng)、上位機(jī)遠(yuǎn)程監(jiān)測系統(tǒng)),以可編輯邏輯控制器為核心,以傳感器、控制器以及電子通信裝置作為遠(yuǎn)程監(jiān)測報警系統(tǒng)。通過現(xiàn)場可編輯邏輯控制器對采集的數(shù)據(jù)使用總線方式將數(shù)據(jù)送于上位機(jī),傳感器將采集的數(shù)據(jù)傳給PLC進(jìn)行處理及計算,將結(jié)果輸出或者作為預(yù)警信號,假如設(shè)備出現(xiàn)異常,系統(tǒng)就會報警,監(jiān)控人員可以根據(jù)實(shí)際情況,采取相應(yīng)的措施。
系統(tǒng)的編程軟件采用西門子公司的SIMATIC ManagerV5.5版本,通過S7-300兩個RS485通信口做PI網(wǎng)絡(luò)可方便地實(shí)現(xiàn)S7-300的編程和監(jiān)控及S7-300與觸摸屏的通訊。通過CP340-1的向?qū)С绦蚩梢苑奖愕貙?shí)現(xiàn)PLC與上位機(jī)組態(tài)軟件的以太網(wǎng)通訊。
調(diào)控模式分為三種:自動模式、時間模式和手動模式。為保證每臺空壓機(jī)在72小時內(nèi)有足夠的散熱時間,每天早8點(diǎn)到晚0點(diǎn)系統(tǒng)自動切換到自動調(diào)控模式,晚上0:30(此時用氣量最少)點(diǎn)到8:00點(diǎn)由自動模式自動切換到時間模式下。時間模式是在自動調(diào)控模式流程的基礎(chǔ)上,1#、2#、3#空壓機(jī)在單日0:30至8:00點(diǎn)為停止運(yùn)行狀態(tài),雙日為自動模式運(yùn)行狀態(tài);4#、5#、6#、7#在雙日為停止?fàn)顟B(tài),單日為自動模式運(yùn)行狀態(tài)。

圖7 PLC自動模式控制流程圖
如圖7,在自動模式下,按下PLC啟動按鈕啟動系統(tǒng)。1#空壓機(jī)先按照變頻運(yùn)行工況,轉(zhuǎn)速從零不斷上升,若達(dá)到空壓機(jī)電源最大頻率(50Hz),延時5min后還未達(dá)到系統(tǒng)所需氣體壓力(0.55MPa~0.65MPa)時,則將1#空壓機(jī)自動切換到工頻運(yùn)行工況,同時啟動2#空壓機(jī)系統(tǒng)進(jìn)入變頻運(yùn)行工況,若2#空壓機(jī)達(dá)到電源頻率上限,延時5min后還未達(dá)到系統(tǒng)氣壓要求時,則將2#空壓機(jī)切換至工頻運(yùn)行工況,同時啟動3#空壓機(jī)進(jìn)入變頻運(yùn)行工況,以此類推,若7#空壓機(jī)達(dá)到電源頻率上限,延時5min后還未達(dá)到系統(tǒng)氣壓要求時,則啟動系統(tǒng)報警程序。若系統(tǒng)中用風(fēng)量減少,7臺空壓機(jī)均在運(yùn)行狀態(tài),此時,PLC可編程控制器調(diào)節(jié)7#空壓機(jī)變頻頻率,若頻率降至規(guī)定下限值(20Hz)時,運(yùn)行5min后風(fēng)量減少量不滿足要求(0.55MPa~0.65MPa),則停止7#空壓機(jī),6#機(jī)變頻運(yùn)行,若頻率降至規(guī)定下限值時,運(yùn)行5min后,仍不滿足要求,則控制6#空壓機(jī)停機(jī),5#空壓機(jī)變頻運(yùn)行,以此類推,

圖8 調(diào)控模式切換流程圖
若1#空壓機(jī)變頻運(yùn)行頻率降至規(guī)定下限值時,運(yùn)行5min后,仍不滿足要求,則1#空壓機(jī)以最小頻率(20Hz)運(yùn)行。
空壓機(jī)的啟動、停機(jī)分為手動及自動兩種方式。手動方式下,空壓機(jī)完全由啟/停按鈕控制,自動停止條件無效。自動方式下,根據(jù)備用選擇邏輯排列順序和相應(yīng)的聯(lián)動定值進(jìn)行自動啟停控制。無論在自動或者手動方式下,只要自手動選擇按鈕打到“OFF”位,空壓機(jī)在5秒內(nèi)自動停止。在空壓機(jī)運(yùn)行時,系統(tǒng)會自動監(jiān)控各臺空壓機(jī)工況,如某臺空壓機(jī)出現(xiàn)溫度超限、過流等異常狀況時,系統(tǒng)將發(fā)出聲光信號進(jìn)行報警并由PLC控制自行停止該空壓機(jī)運(yùn)行狀態(tài),當(dāng)經(jīng)過一段時停機(jī)降溫空壓機(jī)溫度恢復(fù)至設(shè)定可起動運(yùn)行的下限值時,該臺空壓機(jī)通過PLC控制調(diào)至待變頻起動狀態(tài)。如屬過流狀態(tài),則進(jìn)行人工處理正常后恢復(fù)至待變頻起動狀態(tài),同時,該系統(tǒng)通過變頻器實(shí)現(xiàn)了空壓機(jī)的軟啟動,避免了在啟動瞬間大電流對供電系統(tǒng)的沖擊;在變頻器發(fā)生故障后,系統(tǒng)可通過手動轉(zhuǎn)換變頻工作模式為工頻工作模式,保證了系統(tǒng)的不間斷運(yùn)行和礦山生產(chǎn)的連續(xù)性。
系統(tǒng)分為2種主要控制模式,一是遠(yuǎn)程控制,二是本地控制,本地控制顧名思義是指在設(shè)備現(xiàn)場周邊實(shí)行對設(shè)備進(jìn)行操作,遠(yuǎn)程控制則是利用通信模塊使得PLC遠(yuǎn)程向上位機(jī)發(fā)送數(shù)據(jù)交換,那么在遠(yuǎn)地的上位機(jī)就可以實(shí)現(xiàn)控制PLC,從而實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)地控制模式,直到遠(yuǎn)程控制模式失效后,本地控制模塊才可以恢復(fù)正常控制。
(1)起動方式對比:單臺電機(jī)工頻直接起動電流大于100A,先變頻軟起動后切換成工頻電流小于40A,實(shí)現(xiàn)了“平滑、溫和”的軟起軟停,避免了電機(jī)起動對電網(wǎng)和系統(tǒng)的沖擊,降低了故障率,延長了電機(jī)的機(jī)械壽命。
(2)由于空壓機(jī)系統(tǒng)供氣相對恒定,供氣主干網(wǎng)壓力始終保持在穩(wěn)定范圍,從而可以保證礦山生產(chǎn)中用氣設(shè)備性能的正常發(fā)揮。
(3)可實(shí)現(xiàn)較好的節(jié)能降耗效果。經(jīng)過節(jié)能升級改造后,新系統(tǒng)能夠保整個空壓機(jī)系統(tǒng)“按需”自動調(diào)節(jié)電機(jī)轉(zhuǎn)速,而電機(jī)功率與轉(zhuǎn)速的立方成正比,因此可大幅降低電能消耗。結(jié)合左岸金礦各班需氣量及空壓機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)情況,采用PLC控制“一拖多”雙循環(huán)軟啟動變頻智能節(jié)能技術(shù)改造后,年可節(jié)電量433.32萬kW·h,節(jié)約電費(fèi)成本108.33萬元,而改造投入僅需40余萬元資金,節(jié)能降耗效果非常顯著。
(4)空壓機(jī)系統(tǒng)綜合自動化水平大大提高,可在一定程度上實(shí)現(xiàn)大型設(shè)備車間真正無人值守和設(shè)備運(yùn)行的信息化與智能化。
(5)新系統(tǒng)通過實(shí)時監(jiān)測和智能控制設(shè)備運(yùn)行狀況,發(fā)生異常及時處理,避免了事故的發(fā)生,可以有效提高礦山生產(chǎn)的本質(zhì)安全化程度。
(6)由于新系統(tǒng)的啟動電流和啟動轉(zhuǎn)矩較小,空壓機(jī)電機(jī)在最優(yōu)工況運(yùn)行,從而對礦山供配電系統(tǒng)的沖擊和機(jī)械負(fù)載的損害相應(yīng)減小,發(fā)熱量大大降低,從而延長了空壓機(jī)電機(jī)的綜合使用壽命。
通過采用西門子S7-300PLC控制管理系統(tǒng)和單臺變頻器“一拖多”雙循環(huán)軟啟動變頻聯(lián)控技術(shù)進(jìn)行改造,每臺空壓機(jī)電機(jī)既可以變頻運(yùn)行,又可以工頻運(yùn)行,但系統(tǒng)運(yùn)行中始終只有一臺空壓機(jī)變頻電機(jī)運(yùn)行,其它空壓機(jī)電機(jī)根據(jù)實(shí)際需要來決定是否工頻運(yùn)行,可通過整個空壓機(jī)系統(tǒng)“按需”自動智能調(diào)節(jié)實(shí)現(xiàn)礦井的穩(wěn)壓供風(fēng),從而取得很好的節(jié)能降耗效果,實(shí)現(xiàn)礦山大型設(shè)備車間真正的無人值守和安全管理上的“無人則安、少人則安”,具有顯著的經(jīng)濟(jì)效益、社會效益和較高的推廣應(yīng)用價值。