李興兵
(甘肅省地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局第四地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院,甘肅 酒泉 735000)
七角井礦位于甘肅省肅北縣,隸屬于西寧特鋼旗下肅北博倫礦業(yè)公司。目前,礦山已由露采轉(zhuǎn)入地下開采,已具備原礦產(chǎn)量250萬t/a的生產(chǎn)能力。隨著開采深度的增加,采空區(qū)的體積逐漸積累,為確保深部礦石的安全開采,采用經(jīng)濟、高效、安全的方法處理上部采空區(qū),成為礦山面臨的主要技術(shù)難題之一。博倫礦業(yè)公司邀請多所科研院所、礦業(yè)高校探討了七角井礦不同地壓處理及采空區(qū)充填方案的可行性。2016年7月至2017年3月,西寧特鋼及博倫礦業(yè)公司內(nèi)部專家組在反復論證的基礎(chǔ)上,采用空場嗣后膏體充填法回采。2017年,在確定上述開采方案的情況下,委托相關(guān)方設計了七角井礦充填系統(tǒng)。在施工過程中為了保證充填孔的質(zhì)量,在項目實施中采用空氣潛孔錘鉆進技術(shù),取得了良好的經(jīng)濟效果。
1.2.1 地層
區(qū)內(nèi)地層、構(gòu)造、侵入巖呈北西~南東向展布,與區(qū)域性構(gòu)造線方向一致。礦區(qū)地層比較簡單,出露地層由老至新依次為青白口系大豁落山組第四段、寒武系西雙鷹山組、奧陶系羅雅楚山組下巖段和第四系全新統(tǒng)疏松的砂、礫石。礦區(qū)內(nèi)巖漿巖較發(fā)育,巖漿巖主要為加里東晚期花崗閃長巖、花崗巖和閃長巖及華力西中期花崗閃長巖。次為不同期次的脈巖,分布于礦區(qū)南西部、北東部及中東部。
1.2.2 構(gòu)造
礦區(qū)構(gòu)造以褶皺為主,斷裂次之。褶皺發(fā)育有七角井復式背斜及七角井南向斜,褶皺對釩礦體影響較大,對鐵礦體影響相對較小。斷層共發(fā)育14條,對釩礦體、鐵礦體影響較小。
1.2.3 侵入巖
礦區(qū)內(nèi)青白口系大豁落山組(Qnd4)原巖主要為一套碳酸鹽巖和部分碎屑巖,在區(qū)域變質(zhì)作用下形成一套大理巖建造及變石英砂巖、石英巖、透閃石巖等。寒武系西雙鷹山組(∈x)原巖主要為一套正常沉積的碳酸鹽巖、碎屑巖,經(jīng)輕微的區(qū)域變質(zhì)作用,巖石組合為灰?guī)r、碳質(zhì)板巖、硅質(zhì)板巖、粉砂質(zhì)板巖夾硅質(zhì)板巖。
①礦區(qū)內(nèi)巖漿巖較發(fā)育,穩(wěn)定性好,f=10~16,預計成孔較好,故不采用雙層套管結(jié)構(gòu)。②鉆孔偏斜率要求不超過1%。③孔口管為無縫鋼管,隨鉆進入,充填管為雙金屬復合管。④孔口管與鉆孔間的環(huán)形空間用42.5水泥漿固井,用量約0.5m3,水灰比1.8:1~2:1。⑤鉆孔與充填管間隙采用PHP優(yōu)質(zhì)低固相泥漿灌滿,環(huán)隙上下口要封閉,泥漿需要量6m3左右。⑥固井水泥凝結(jié)硬化后及時對鉆孔進行掃孔。
①充填鉆孔垂直度高,鉆孔偏斜率<1%;②鉆孔直徑大,并且鉆孔深度也較深;③可能鉆越復雜巖層,大直徑復雜地層鉆進難度更大;④為了保證今后方便更換充填管,鉆孔與充填管間的封孔要求嚴格;⑤充填管安裝負荷大,連接強度高。
充填孔的施工裝備性能選擇應按照以下幾方面的原則要求進行配置:①滿足大扭矩、大負荷要求(安裝充填管);②滿足鉆進工藝方法要求;③滿足安全技術(shù)要求;④盡可能操作簡便[1]。
本工程根據(jù)以上的設備配置原則,并按照本工程充填孔的技術(shù)要求和地層情況,選擇設備配置如表1所示。

表1 設備機具配置表
場地平整→孔位測量→設備安裝→孔口坐標復測→開孔鉆進→下入孔口管→管外水泥固井→透孔→空氣潛孔錘鉆進→鉆孔測斜與軌跡控制→下入充填管→將鉆孔與充填管環(huán)隙密封固定→封閉孔口→驗收。
施工四個充填鉆孔,上部覆蓋層采用Ф305mm潛孔錘鉆頭鉆進至基巖,下部基巖用Ф254mm潛孔錘鉆頭鉆進至終孔。鉆孔結(jié)構(gòu)為見圖2所示:
①一開采用Ф305mm鉆頭鉆進至基巖2m~3m,下入Ф273mm×7mm的孔口管,孔口管與鉆孔間的環(huán)形空間用42.5水泥漿固井,用量約0.5m3,水灰比1.8:1~2:1,固井水泥凝結(jié)硬化后及時對鉆孔進行掃孔。②二開采用Ф254mm鉆頭鉆進至設計孔深,全孔下入Ф194mm×20mm雙金屬復合充填管,鉆孔與充填管間隙采用PHP優(yōu)質(zhì)低固相泥漿灌滿,環(huán)隙上下口封閉,泥漿需要量約5.5m3。

圖1 鉆孔結(jié)構(gòu)圖
(1)一開鉆具組合:Ф305mm風動潛孔錘鉆頭→Ф215mm風動沖擊器→Ф300mm扶正管→Ф146mm鉆鋌→Ф89mm鉆桿→主動鉆桿。
(2)二開鉆具組合:Ф254mm風動潛孔錘鉆頭→Ф215mm風動沖擊器→Ф245mm導正器→Ф146mm鉆鋌→Ф245mm導正器→Ф89mm鉆桿→主動鉆桿。
(3)特種糾偏鉆具(備用):糾偏鉆具組合:糾偏鉆頭→螺桿馬達→定向糾偏接頭→鉆桿→主動鉆桿[2]。
4.4.1 鉆壓
從潛孔錘破碎巖石原理看,空氣鉆進效率主要取決于沖擊功和沖擊頻率的大小,從以往的施工經(jīng)驗來看,潛孔錘鉆壓一般按錘頭直徑(cm)乘以0.9kN,若遇到軟弱層應相應減小。
4.4.2 轉(zhuǎn)速
鉆具的回轉(zhuǎn)只是為了改變硬質(zhì)合金刀刃破巖位置,其轉(zhuǎn)速應保證以最優(yōu)沖擊間隔破碎巖石,一般控制在15r/min~25r/min范圍內(nèi)為宜。
4.4.3 風量
供風量的確定,一方面要根據(jù)潛孔錘做功所需耗風量的大小,另一方面要保證孔內(nèi)巖屑從鉆桿環(huán)狀間隙返出孔外。風量可由下列公式計算。
Q≥60K1K2π(D2+d2)v/4;
Q—壓風機的風量,m/min;
v—風的上返速度,一般取15m/s~25m/s;
D—鉆孔實際直徑,m;
d—鉆桿外徑,m;
K1—孔深正系數(shù)(由于孔深環(huán)狀間隙壓力損失增大,導致流量減?。?,一般孔深在100m~200m時,K1=1.05~1.1,本工程鉆孔深度176m,取K1=1.05。
K2—孔內(nèi)有涌水時的風量增加系數(shù),與涌水量有關(guān),該鉆孔鉆越地層無含水層,取K2=1.0。
4.4.4 風壓
在鉆進過程中,風壓是個被動參數(shù)。但鉆進速度與設備所能提供的風壓密切相關(guān)。因此,在潛孔錘鉆進中應密切觀察風壓表的變化,以便掌握潛孔錘的工作狀態(tài)和孔內(nèi)鉆進情況[3]。充填孔深度為176m,孔徑分別為表層Ф305mm和基巖段Ф254mm。為獲得高的鉆進效率,通過對潛孔錘參數(shù)進行比較選擇,空氣潛孔錘沖擊器選擇SPM360和JWD200-0兩種型號,空氣潛孔錘在各孔段的鉆進參數(shù)選擇見表3:

表2 空氣潛孔錘鉆進參數(shù)表
為了保證充填孔有較長的使用壽命,孔口管采用42.5水泥漿固孔?;鶐r段孔壁與充填管間隙采用PHP優(yōu)質(zhì)低固相泥漿灌滿,上下口密封可靠,不得有雜物進入間隙中,便于以后更換充填管。
(1)鉆機安裝做到三點一線(孔口、立軸、天車三點為一直線);開孔采用小規(guī)程鉆進。
(2)鉆進鉆具必須有剛、滿、直,防斜保直特性;采用鉆鋌孔底加壓;鉆進時,鉆具必須上、下帶導正器。
(3)要根據(jù)地層條件選擇不同型號的潛孔錘。而且鉆進過程中,若遇軟硬互層時,采用小規(guī)程鉆進參數(shù),以保證鉆孔垂直度。
(4)每20m~30m測斜一次,施工中做到三及時,即及時測斜;孔斜超差及時調(diào)整工藝;超差大于允許值時及時糾偏。

表3 充填孔施工實際鉆孔坐標計算結(jié)果
(1)開鉆前應檢查送風管路連接可靠性,接頭螺紋必須上緊,不得出現(xiàn)漏風現(xiàn)象。
(2)下鉆時不能將鉆具直接下到孔底,應在距孔底1m~1.5m處開始送風,當風返回孔口吹約5min后,邊回轉(zhuǎn)邊下放鉆具。提鉆前,應先停止回轉(zhuǎn)并繼續(xù)送風排渣,直至孔底干凈后再提鉆[4]。
(3)鉆深50米以上后,每鉆進6.5m(鉆桿長度為6.5m)清渣一次,實時觀察孔口巖屑數(shù)量,直至送風將巖粉徹底返出再繼續(xù)鉆進,在加桿后切忌不可急于進尺、上下竄動和開車回轉(zhuǎn),以免造成卡鉆、埋鉆事故。
(4)空氣潛孔錘若出現(xiàn)送風不通現(xiàn)象,必須打開空壓機放氣閥門,待風壓穩(wěn)定后,應迅速提升鉆具,觀察風壓是否下降,若處理無效時,必須提鉆消除堵塞物[5]。
應用實踐表明,空氣潛孔錘鉆進技術(shù)和傳統(tǒng)回轉(zhuǎn)鉆進技術(shù)相比,有以下幾方面的優(yōu)點:
(1)空氣潛孔錘鉆進技術(shù)能夠在比較堅硬的基巖地層施工,該技術(shù)工藝相對簡單,施工效率高,施工工期短,能有效降低施工成本。
(2)空氣潛孔錘鉆進技術(shù)施工的鉆孔垂直度高,適合對孔斜要求高的鉆孔施工。
(3)對嚴重缺水地區(qū)或供水困難的鉆探施工,空氣潛孔錘施工工藝是最適宜的施工方法之一。
(1)由于空氣潛孔錘鉆進技術(shù)使用高壓空氣作鉆進介質(zhì),所以在沒有含水的地層段鉆進時孔口吹出來的灰塵較多,對現(xiàn)場工作人員的健康造成很大的影響,同時對施工設備也造成污染并加重磨損。
(2)對于地層不完整的鉆孔,空氣潛孔錘鉆進技術(shù)采用高壓空氣作為施工介質(zhì),對鉆孔的護壁十分不利,護壁套管不到位會直接影響鉆進效率。
(3)由于空氣潛孔錘鉆進技術(shù)的破巖機理是動載沖擊,直接采用該工藝是無法實現(xiàn)取心鉆進的[6]。
因此在采用空氣潛孔錘鉆進工藝的施工現(xiàn)場,不僅要對現(xiàn)場施工人員采取必要的防塵措施,而且還要對鉆進產(chǎn)生的灰塵采取減塵、降塵措施。對于取心鉆孔來講,是無法直接采用空氣潛孔錘鉆進技術(shù)進行施工的。
為提高鉆進效率和鉆孔質(zhì)量,在本項目采用潛孔錘鉆進方法。空氣潛孔錘鉆進改變了傳統(tǒng)碎巖方式,其工作狀態(tài)為沖擊加切削,有效提升鉆進效率,同時預防了孔斜的發(fā)生。
本項目4個176m的充填孔總施工期為3個月,實際施工只用了50天,鉆進效率達到了3m/h~5m/h。而以前在該礦區(qū)施工同口徑的水井時,采用傳統(tǒng)回轉(zhuǎn)鉆進工藝,鉆進效率僅為0.5m/h~0.8m/h,鉆進效率是普通鉆進工藝的6倍~7倍,大大提高了鉆進效率。
由于氣動潛孔錘鉆進工藝的“小壓力,慢轉(zhuǎn)速”特點,孔斜度能夠控制在1°/100m范圍內(nèi),在完全滿足鉆孔孔斜度要求的同時,能確保下管工序的順利進行。礦方根據(jù)測斜數(shù)據(jù)計算的孔底坐標,在井下巷道內(nèi)開挖,準確地找到了實際充填孔底位置,完全滿足礦山充填系統(tǒng)設計質(zhì)量要求。充填孔各孔終孔實際坐標參數(shù)計算見表3。
采用氣動潛孔錘鉆進工藝施工,不僅縮短了施工周期,還大大降低了各種材料成本,經(jīng)濟收益明顯。另外,成孔質(zhì)量高,一些重復作業(yè)大幅度減少,特別是可以實現(xiàn)大直徑一次性成孔。采用氣動潛孔錘鉆進工藝施工,雖然首次投資較大,但因其諸多優(yōu)點,其經(jīng)濟效益有明顯提高[7]。綜合計算分析4個176m鉆孔的施工費用,綜合成本為387元/m,鉆進效益是傳統(tǒng)鉆進方法的3倍~4倍。其經(jīng)濟效益明顯比傳統(tǒng)施工方法高很多。
通過空氣潛孔錘鉆進技術(shù)在七角井充填孔施工中的應用,不僅保質(zhì)保量的完成了工作任務,而且取得了良好的經(jīng)濟效益。實踐表明,空氣潛孔錘鉆進工藝是目前鉆探施工中較為先進的工藝,由于其施工工藝簡單,施工速度快,施工周期短,鉆孔質(zhì)量高等特點,特別是在堅硬基巖大口徑鉆孔施工中前景廣泛,值得推廣應用。