999精品在线视频,手机成人午夜在线视频,久久不卡国产精品无码,中日无码在线观看,成人av手机在线观看,日韩精品亚洲一区中文字幕,亚洲av无码人妻,四虎国产在线观看 ?

軋機兩側液壓伺服位置系統自抗擾同步控制

2019-05-23 06:29:44羅應義
中國金屬通報 2019年1期
關鍵詞:分析系統

羅應義,劉 晶

(廣東韶關鋼鐵集團有限公司,廣東 韶關 512123)

在板材軋制過程中,由于軋機傳動側與操作側液壓伺服位置系統經常存在不一致現象,引起兩側位置不同步,易造成產品質量問題,所以提出了自抗擾同步控制。自抗擾同步控制可以減少軋機傳動側與操作側的誤差值,保證液壓伺服位置系統保持穩定運行,從而提高單側子系統的抗干擾能力。

1 液壓伺服位置系統與自抗擾同步控制技術

液壓伺服位置系統是板材軋制控制系統中重要的組成部分,直接影響著產品的性能與質量,其響應速度與跟蹤精度會受到如氣溫、濕度以及機械設備的運行時間等多方面因素的影響。

在生產實踐中,由于技術水平有限,再加上機械長時間處于高負荷情況下,導致軋機兩側液壓伺服位置系統無法同步運行,軋制過程中出現跑偏等一系列問題,嚴重影響到正常生產。隨著社會經濟的快速發展,對鋼鐵板材質量要求越來越嚴格,要求不斷提高技術與創新能力來提高控制的精度。現階段,國內外相關學者加大了對軋機液壓伺服位置同步控制的研究力度,并且針對現實中的一系列問題采取相應措施,設計出各種同步控制解決方案。

我國目前對液壓伺服位置系統同步控制理論與實踐研究還處于初級階段,相應技術手段與數據分析還不夠成熟,而且對于軋機兩側液壓伺服位置同步控制的研究多是從被控制對象角度出發的,也就是說通過建立被控制對象簡化后的模型,在系統參數還不夠準確、全面的基礎之上來研究液壓伺服位置系統運行的精度與模型精度之間的關系,從這過程中我們不難看出其缺乏一定的合理性與科學性,并且忽視了一些非線性成分。此外采用了流程較為復雜的算法來進行計算,這樣的方法很難滿足當時經濟市場發展需求,無法應用到工業生產當中[1]。

由韓京教授提出的自抗擾技術,其理論思想是建立在科學、前面數據信息基礎之上,通過擴張狀態觀測器來對整個系統運行中受到的干擾因素進行全過程估計與分析,最后將系統線性化為簡單、容易操控的純積分串聯型對象。自抗擾技術與傳統技術有較大差距,不依賴系統的數學模型,只需要少量的系統數據信息,并且在一定程度突破了時間與空間的限制,具有速度快、超調小以及操作簡單等優勢,當前逐漸被人們認可并接受,已經被廣泛應用到各個領域中。

2 相關問題分析

針對軋機兩側液壓伺服位置不同步問題,研究和設計需要綜合分析與探究系統內部參數攝動、外負載力波動以及數據信息等各類因素。液壓伺服位置系統內部結構比較復雜,主要由伺服閥、位移傳感器、伺服放大器以及位置控制器等組成。

采用四通閥控非對稱液壓缸,將液壓缸運行狀態看成一個平衡方程,將負載等效到柱塞上,保證液壓缸在后期運作過程中減少器具之間的摩擦。而伺服閥與液壓缸相比較,其速度比較快、響應也比較明顯,所以,對于伺服閥與伺服放大器相銜接,然后在輸入與輸出環節傳遞相關參數信息,作為對比分析與處理[2]。

3 仿真與實驗研究

圖1 3450mm板材可逆軋機液壓伺服位置系統

通過上文設計方案,為了驗證液壓伺服位置系統同步控制方法的科學性與有效性,必須經過仿真實驗,以保證設計方案與實踐情況相符合。

我們以3450毫米板材可逆軋機液壓伺服位置系統為參考(圖1),找出其主體物理參數標稱值,然后將液壓伺服位置同步控制系統與自抗擾同步控制系統進行仿真效果分析與對比,在自抗擾同步控制系統仿真組態設置為固定步長0.0001秒,并采用歐拉方程求解細分方程。對于無同步控制系統中兩側位置同步的誤差值最大可以設定為0.28毫米,也就是說如果超出這個數值范圍,意味著自抗擾同步控制系統失去穩定性,從而無法實現完全同步。自抗擾同步控制系統中兩側壓下位置同步誤差最大值如果是0.035毫米,并在0.2秒之內達到完全同步,說明子系統的動態響應性能得到改善,也就是說系統的性能逐漸提高。

圖2 軋機兩側液壓伺服位置控制系統結構圖

首先,對于被控制對象參數發生攝動時的控制效果分析,在軋機正常運行過程中,會受到不同因素的影響,比如來料質量好壞、軸承油膜厚度變化以及是否存在機械故障等都會影響液壓伺服位置系統參數發生變化。當系統參數發生較大變化時,自抗擾同步控制大大減小了同步的誤差值,同時系統的動態響應性能提高,并且改善了傳動側與操作側子系統的適應能力,從而實現兩側壓下位置的快速同步[3]。

其次,對于被控制對象發生波動時的控制效果分析。在軋制過程中,軋機由于軋軸偏離中心,軋制力會不停地出現波動反映,從而導致外負載力發生波動。自抗擾控制器參數保持不變,軋機傳動側與操作側逐漸增加外負載力,這時會發現自抗擾同步控制不僅減小了液壓伺服位置系統兩側的跟蹤誤差值,而且使得兩側壓力位置快速同步,最終提高了兩側液壓伺服位置系統的抗干擾能力。

4 結語

本文對軋機傳動側與操作側液壓伺服位置系統不同步問題進行探究,并通過仿真實驗分析,提出了自抗擾同步控制策略。

猜你喜歡
分析系統
Smartflower POP 一體式光伏系統
工業設計(2022年8期)2022-09-09 07:43:20
WJ-700無人機系統
隱蔽失效適航要求符合性驗證分析
ZC系列無人機遙感系統
北京測繪(2020年12期)2020-12-29 01:33:58
基于PowerPC+FPGA顯示系統
半沸制皂系統(下)
電力系統不平衡分析
電子制作(2018年18期)2018-11-14 01:48:24
連通與提升系統的最后一塊拼圖 Audiolab 傲立 M-DAC mini
電力系統及其自動化發展趨勢分析
中西醫結合治療抑郁癥100例分析
主站蜘蛛池模板: 六月婷婷激情综合| 久久久久国产一级毛片高清板| 欧美高清视频一区二区三区| 在线视频亚洲色图| 女同国产精品一区二区| 欧美一级片在线| 中文字幕伦视频| 精品无码人妻一区二区| 沈阳少妇高潮在线| 91久久偷偷做嫩草影院精品| 热久久综合这里只有精品电影| 国产黑人在线| 国产00高中生在线播放| 青青草原偷拍视频| 青草视频在线观看国产| 久久国产亚洲欧美日韩精品| 国产成人综合亚洲网址| 成人一区在线| 亚洲国产成人麻豆精品| 国产成人区在线观看视频| 大香伊人久久| 天天综合网色中文字幕| 精品视频免费在线| 免费毛片网站在线观看| 欧美激情成人网| 露脸一二三区国语对白| 一本大道香蕉久中文在线播放| 青草娱乐极品免费视频| 都市激情亚洲综合久久| 国产91成人| 亚洲三级影院| 国产手机在线ΑⅤ片无码观看| 欧洲av毛片| 亚洲天堂2014| 超薄丝袜足j国产在线视频| 九九九国产| 成人在线观看不卡| 国产精品片在线观看手机版 | 中文字幕天无码久久精品视频免费 | 园内精品自拍视频在线播放| 亚洲久悠悠色悠在线播放| 五月婷婷激情四射| 777午夜精品电影免费看| 无码中字出轨中文人妻中文中| 亚洲一区二区日韩欧美gif| 亚洲无码37.| 91毛片网| 欧美一区二区精品久久久| 国产亚洲欧美另类一区二区| 67194在线午夜亚洲| 91视频国产高清| 亚洲日本www| 99久久免费精品特色大片| 亚洲制服丝袜第一页| 精品偷拍一区二区| 又粗又硬又大又爽免费视频播放| 国产精品xxx| 大学生久久香蕉国产线观看 | 婷婷激情亚洲| 亚洲欧洲国产成人综合不卡| 国产在线日本| 亚洲午夜18| 亚洲黄色网站视频| 国产尤物jk自慰制服喷水| 女人天堂av免费| 青青操国产视频| 一级成人a毛片免费播放| 国产三级成人| 草逼视频国产| 久久一级电影| 亚洲第七页| 欧美日韩一区二区三区四区在线观看| 54pao国产成人免费视频| 思思99热精品在线| 国产麻豆精品手机在线观看| 香蕉久久永久视频| 夜夜操国产| 日韩天堂视频| 免费a级毛片视频| 狂欢视频在线观看不卡| 四虎永久在线| 成人伊人色一区二区三区|