何壽美
(中鹽鎮江鹽化有限公司 江蘇鎮江 212114)
中鹽鎮江鹽化有限公司(以下簡稱“公司”)現有兩套生產裝置,一套為80萬t/a鹽硝聯產裝置(硝3.2萬t/a),于2013-01投入運行,另一套為100萬t/a一次精鹽水生產裝置,于2014-02投入運行,當時產能為50萬t/a,2015-08進行擴能改造,一次精鹽水產能提升至100萬t/a。


表1 高硝鹵水成分Tab.1 Ingredient of high nitrate brine

由表1可以看出高硝鹵水中Na2SO4含量高于鹽硝聯產末效鹽蒸發罐中的Na2SO4含量[1],如果將高硝鹵水直接進入EV205,可能會有少量的Na2SO4析出,影響鹽質量;選擇將高硝鹵水直接進入硝系統,由于溫度較低,將接入口選擇在預熱器前,進行3級預熱后進入硝蒸發罐,見圖1。

圖1 高硝鹵水進鹽硝系統流程簡圖Fig.1 Process diagram of high nitrate brine into salt and nitrate system
高硝鹵水進入鹽硝系統后,運行過程中出現兩個問題。一是預熱器和HE301加熱室結垢嚴重,運行不到兩個月就出現預熱器溫度慢慢下降,HE301加熱室換熱效率也不斷下降;二是EV301析硝不充分,EV302閃發罐中結晶物Na2SO4含量達52%,順流轉入EV205后,無法全部回溶,導致散濕鹽中Na2SO4含量上升,影響鹽質,被動的處理辦法就將高硝鹵水外排,與生產回水混合送礦區注井采鹵。
針對第一個問題,分析其原因主要是一次精鹽水生產過程中,為了保護納濾膜的安全運行,過濾鹽水進入納濾膜前加鹽酸調節pH值為微酸性,使過濾鹽水中殘留的微量CaCO3和Mg(HO)2中和為離子態,納濾后的高硝鹵水中Ca2+、Mg2+與鹽硝系統母液進行二次反應,加劇了系統結垢;對于第二個問題,主要是高硝鹵水中NaCl含量低導致,從表1的NaCl含量來看,要低于EV205母液NaCl含量約16 g/L左右,如果EV301蒸發量不足,罐內母液NaCl含量達不到307 g/L左右,會導致析硝不充分[2]。
為使鹽硝系統能夠長周期穩定運行,對高硝鹵水進入鹽硝系統出現的問題,經過認真仔細的分析研究,改變原有的運行模式,采取了以下四點措施:(1)將納濾產生的高硝鹵水中Na2SO4含量控制在62 g/L左右,與EV205料液中Na2SO4含量接近,確保進入EV205后不會有硝析出。(2) 將高硝鹵水直接進入CP205,與EV205母液混合經過HE205加熱蒸發后,再循環至EV301析硝,這樣有效地利用EV205罐2 000 m3的過堿料液,在溫度49 ℃右時,與高硝水中的Ca2+、Mg2+進行充分反應,同時根據HE205有鹽顆粒沖刷不易結垢的特點,較好地解決了預熱器和硝加熱室的結垢問題。(3)提高EJ301進汽壓力,加大EV301蒸發量。(4)將EV302罐內的鹽硝混合物按比例進入EV301,用鹽析法彌補EV301蒸發能力不足問題,同時將EV302析出的硝,部分返回EV301,減少硝顆粒轉入EV205回溶難度。
通過對生產工藝的不斷探索和控制參數多次調整,充分回收利用了一次精鹽水產生的高硝鹵水,減少了資源浪費,徹底解決了鹽硝系統結垢的問題,延長了生產周期,降低了消耗。同時將EV302的鹽硝混合物進入EV301,對鹽和硝的質量控制起到了關鍵性作用;調整后鹽硝產品質量穩定,硝產量也比過去明顯提高。
目前正常生產中,已將高硝鹵水作為鹽硝聯產精鹵使用,通過與改進前的生產數據比對,一是高硝鹵水平均年回收量達30萬m3;二是硝產量年增加1萬t,連續幾年都在4.2萬t以上。高硝鹵水的回收不計算采輸鹵成本,就單純計算鹵水凈化原料成本,根據公司鹵水凈化統計為4.35元/m3,每年可節約凈化成本130.5萬元;硝產品按照不含稅減去包裝物計價為270元/t,每年可增加效益270萬元,兩項合計每年直接收益可達400余萬元。
實踐證明利用鹽硝聯產硝系統的蒸發富余量和一些輔助方法,將高硝鹵水用于鹽硝聯產是可行的,合理有效的挖掘生產系統潛能,是企業節能降耗增效的有效途徑之一。