李光明
(哈爾濱電機廠有限責任公司,黑龍江哈爾濱 150040)
水氫氫600 MW汽輪發電機一般在運行超過5 a后進行一次大修,水氫氫600 MW汽輪發電機例行檢修過程中,發現定子繞組端部和并連環引線部分絕緣結構松動現象較多,導致線圈絕緣磨損加劇,嚴重時絕緣件脫落會導致“掃膛”。總結分析闞山電廠和信陽電廠600 MW汽輪發電機檢修過程遇到的問題,有利于同型號機組的制造和運行維護。
檢查定子繞組端部和并連環引線過程中,發現固定端部線圈和并連環引線的絕緣件(圖1)螺母松動,甚至有螺桿、螺母脫落現象(圖2)。

圖1 勵端定子

圖2 絕緣緊固件松脫
定子繞組端部漸開線位置處的線棒一般采用拉緊楔結構進行固定,該位置一般會產生螺母松脫,絕緣塊掉落現象。原因分析:①產品裝配過程中上下層線圈沒有到位,甚至層間脹管沒有充分填充其間隙,線圈端部漸開線部分松動,機組長時間運行導致磨損加劇;②裝配過程中絕緣螺栓鎖緊力矩沒達到要求,蝶形鎖緊墊圈之間存在間隙,在預緊力的作用下存在一定的彈性余量;③絕緣緊固件材料性能差,不合格。定子并連環引線一般采用絕緣壓塊結構進行固定,該部分絕緣螺桿松動原因是螺桿沒有按照要求浸膠擰緊;引線在裝配過程中沒有落實到位,產生應力殘留。
定子并聯環松動磨損處理方法:拆下引線支架松動螺栓,出現黃粉部位都要拆下,更換有磨損的絕緣螺栓、絕緣墊片和螺母;剔除破損處引出線手包絕緣,用白布沾甲苯或者酒精清理支架表面多余漆跡;并聯環與支架之間的間隙(1.6~10)mm,所有夾板的螺桿伸出螺帽10 m;將螺桿與支架或錐環聯接處用鎖緊膠鎖緊;滌綸氈根據20%的壓縮量填充并聯環與壓板之間的間隙后,滌綸氈浸膠回裝;用浸膠滌綸玻璃繩綁引線壓板夾板上相鄰2個螺桿上,螺母徑向綁扎10圈、縱向綁扎4圈,使其兩兩相互鎖緊(圖3);重新用抹膠云母帶纏繞絕緣引出線,補紅瓷漆,24 h固化后,做發電機端部模態試驗及引線固有頻率試驗。注意回裝螺桿時螺母緊固力矩70 N·m,并用0.03 mm塞尺檢查蝶形墊圈間隙。定子繞組端部漸開線部位的絕緣緊固件松動視損壞情況,與以上過程類似。

圖3 滌綸玻璃絲繩鎖緊螺栓
600 MW汽輪發電機定子出廠前應嚴格控制定子繞組裝配工藝過程,監控錐環裝配后與鐵心的同心度,線圈嵌入槽內位置,絕緣緊固件裝配力矩等要求。現場運行過程中應監控定子機座端部是否有異聲,定期停機檢查。?