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高爐布料器溜槽受損分析及改進

2019-05-15 09:55:58張小龍閆洪波莊福祿
設備管理與維修 2019年3期

張小龍 ,閆洪波 ,莊福祿

(1.內蒙古科技大學機械工程學院,內蒙古包頭 014010;2.包頭鋼鐵(集團)有限責任公司煉鐵廠,內蒙古包頭 014010)

0 引言

布料器溜槽作為無料鐘爐頂高爐最重要的布料設備,通過布料器傳動電機及布料器直線油缸帶動整個布料溜槽360°旋轉和上下35°角傾動,球團礦、燒結礦、熔劑和焦炭等經過布料溜槽進入高爐參與冶煉[1];爐內環境惡劣,中心溫度(溜槽位置溫度)最高可達(900~1000)℃,嚴重影響布料溜槽的使用壽命。

2017年,包鋼煉鐵廠5座高爐共計更換布料溜槽18臺,平均壽命3個月。布料器溜槽的成本雖不高(每臺約80萬元人民幣),但布料溜槽失效后,高爐必須點火休風進行更換,從而降低產量,由此導致的經濟損失高于溜槽備件費用[2]。因此,通過分析布料溜槽的損壞情況,對布料溜槽薄弱部位進行改進,以延長布料溜槽的使用壽命是實現高爐穩產、高產的重要保證。

1 布料溜槽傳動原理及工作環境

1.1 傳動原理

溜槽傳動原理如圖1所示,傳動包括溜槽的傾動與旋轉。(1)溜槽傾動(α角運動)副傳動。傳動方式:油缸(直線)→托圈→鋼圈→曲柄→耳軸→布料溜槽。

(2)溜槽旋轉(β角運動)主傳動。傳動方式:電機(立式交流)→擺線針輪減速機→齒輪→上部回轉支承→耳軸轉套→布料器溜槽。

圖1 布料溜槽傳動原理

布料溜槽既可以傾動,又可以旋轉,既能單獨工作也能協調動作,兩者相互獨立。單環、多環、螺旋、扇形、定點等布料方式通過布料溜槽的旋轉和傾動實現[3]。

1.2 工作環境

包鋼煉鐵廠目前使用的溜槽為臂掛式大溜槽[4],正常生產時環境溫度(300~400)℃的高爐內部,生產不順行時頂溫>500℃,高爐中心溫度(溜槽位置溫度)最高能可達(900~1000)℃,高爐布料溜槽在惡劣的工況下失效加快。統計顯示,溜槽平均使用壽命2~3個月。

布料溜槽有多種失效形式。溜槽襯板磨損或磨穿、本體開裂、襯板脫落、緊固螺栓斷裂、溜槽本體斷裂等是主要失效形式。溜槽損壞后就必須進行休風更換,造成產鐵量低、生產成本升高[5]。

2 布料溜槽失效分析

2.1 襯板磨損

布料過程中,爐料從料罐經節流閥、下密封閥箱體、布料器中心喉管等設備垂直高約6 m落下,直接砸落在溜槽襯板上,與襯板接觸產生局部的鑿削磨損,形成鑿削凹坑。襯板的硬度隨溫度的升高而急劇下降,但爐料的硬度不變,高溫加速縮短了溜槽襯板的使用壽命。同時,物料接觸溜槽時,速度可達11 m/s,襯板材料在高溫下沖擊韌性不夠,襯板小面積被擊碎。

2.2 殼體斷裂、脫落

通過對奧氏體不銹鋼溜槽殼體進行失效分析,得出失效的主要原因是長時間工作在700℃以上,其內部σ相大量析出,導致組織脆化,又受到交變熱應力,使本體開裂、脫落,再被氧化,如此循環,最終導致殼體斷裂、脫落。

為確定布料溜槽殼體開裂失效的主要原因,運用了掃描電子顯微鏡和光學金相顯微鏡等手段,經過對溜槽殼體開裂的問題進行分析,認為應力腐蝕和高溫的共同作用導致溜槽殼體失效。

3 布料溜槽改進設計

以包鋼煉鐵廠(2200~3000)m3高爐使用的布料溜槽為例,結合失效原因,確立溜槽改進方案:①消除結構熱應力,合理設計結構;②為防止溜槽襯板失效,選擇具有良好的高溫沖擊韌性和紅硬性的材料;③為防止外殼、螺栓的失效,選擇具有良好的抗高溫、抗腐蝕性能的材料;④與氣流接觸部位增加保護措施。為避免布料溜槽壓頭部位高溫彎曲失效,避免本體鑄造缺陷,采用先進的鍛造材料,通過壓制成型結合焊接工藝形成布料溜槽本體[6];在外殼上涂抹耐高溫隔熱陶瓷材料,提高外殼的抗高溫、抗氧化和抗熱變形能力,避免直接與高溫氣流接觸,保護溜槽外殼不受中心氣流的沖擊。

改進布料溜槽,既要延長溜槽落料點的使用壽命,又不能使爐料流出時的運動紊亂,在溜槽內部采用料磨料襯板與光面襯板相結合的方式,即在布料器溜槽出口處設計安裝耐磨光面襯板,其他部位采用料磨料結構襯板。

3.1 溜槽本體材料選擇

溜槽殼體以往采用ZG35CrMo、不銹鋼或1Cr18Ni9Ti,變形、開裂、腐蝕等是殼體的失效形式,在3000 m3高爐使用壽命一般(3~5)個月。改進后,選用耐高溫能力強的42CrMoVRt合金材料,在900℃時抗拉強度為1100 MPa。42CrMo具有較好的紅硬性,燒紅后仍具有不變形的性能,同時具有良好的抗高溫應力斷裂及抗高溫蠕變性能,在溫度達到900℃的工作環境下仍能正常使用;為起到保護壓板的作用,襯板壓板采用激光熔覆合金;外殼外側以不銹鋼鉚釘和鋼網作為骨架,涂抹進口耐火混凝土保護外殼,起到隔熱、防止煤氣流氣蝕的作用。

3.2 溜槽襯板材料選擇

相關資料顯示,ZG35Cr24Ni7在≥1200℃ 的情況下,仍能保證20 min不變形,但出現了裂紋,說明該材料具有良好的耐高溫性能。為使高爐布料溜槽現階段工況下長壽命使用,溜槽光面襯板材料在4個方面改進:①提高含碳量以提高硬度;②增加耐磨合金以提高抗磨能力;③提高韌性、防碎性;④增加部分稀土元素可以細化組織,提高綜合性能。

經過配比調整選用ZG42Gr24N7SiNRt作為溜槽光面襯板的材料。另外,750 ℃時VAUTID-145仍有900 Hv(>750 Hv)的硬度,選用該材料作為料磨料襯板,可以滿足高溫紅硬性要求[7]。改進后的溜槽模型如圖2所示。

4 改造效果

圖2 改進后的布料溜槽

通過分析布料溜槽失效形式及失效部位,對包鋼煉鐵廠(2200~3000)m3高爐使用的溜槽進行改進,改進后溜槽的主要特點:①合理設計溜槽長度b值[8];②襯板采用光面結構和料磨料結構相結合的方式,增加了溜槽抗磨損性能和抗沖擊性能;③溜槽底部由既耐高溫又經濟的鋼筋耐火陶瓷結構作為防護層;④襯板材料選用在鋼板上堆焊VAUTID-145耐磨材料和ZG35Cr24Ni7材料的光面襯板,同時改進襯板結構;⑤為避免堆焊時熔池區域耐磨度下降問題,料磨料襯板采用薄層硬面堆焊技術。預計,改進后的溜槽使用壽命能達到8個月以上。

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